選煤選煤
選煤車間, 原設(shè)計(jì)入洗能力30萬t/a,經(jīng)多次技術(shù)改造,特別是重介分選工藝改造后,入洗能力達(dá)到75萬 t/a。生產(chǎn)工藝采用脫泥有壓三產(chǎn)品旋流器分選—煤 泥浮選一尾煤壓濾回收一洗水閉路循環(huán)聯(lián)合工藝 流程,主要人選煤礦及煤礦原煤。隨著煤 炭開采機(jī)械化程度的不斷提高,原煤中粉煤含量越 來越多,浮選精煤量約占精煤總量的30%,因此浮 選工藝的高效、穩(wěn)定對整個(gè)洗選工藝至關(guān)重要。選 煤一車間原工藝設(shè)計(jì)采用2臺PG58—6圓盤真空過 濾機(jī)脫水回收浮選精煤,總過濾面積為116 m2,總 處理能力為lO~16 t/h,壓濾機(jī)過濾濾餅水分為30%一 33%,脫水能力不能滿足浮選工藝的需要。、
浮精脫水系統(tǒng)存在的問題
(1)浮選精煤脫水系統(tǒng)設(shè)備效率偏低。PG58—6 圓盤真空過濾機(jī)老化、維修量大、真空度較低(只有 0.025 MPa)、吸料效果差,加之浮選精煤中細(xì)粒含 量較多(一0.074 rain質(zhì)量分?jǐn)?shù)在40%以上),造成濾 餅水分高達(dá)30%~33%,濾液質(zhì)量濃度50 g/L左 右,精煤隨濾液流失于煤泥中。當(dāng)浮選精煤量大, 特別是細(xì)粒含量較多時(shí),過濾機(jī)吸料差,處理能力 低,造成少選或停選,降低了精煤產(chǎn)率。
(2)受浮選精煤水分偏高的影響,綜合精煤水分 在11%左右,為選煤廠帶來一系列不利影響:
①無 法滿足用戶需求,造成銷售損失。外運(yùn)精煤雖經(jīng)倉 儲脫水和路途脫水,仍無法滿足銷售精煤水分小于 8%的需求。據(jù)統(tǒng)計(jì),2009年6月—2010年5月,用 戶反饋精煤水分超標(biāo)1.6萬t;
②增加生產(chǎn)成本。由 于精煤水分高,冬季裝車時(shí)需大量摻人防凍液,增 加了成本;
③精煤水分超標(biāo)造成虧噸,增加了無效 運(yùn)輸和運(yùn)輸費(fèi)用。按年計(jì)劃外運(yùn)精煤36萬t,精煤 運(yùn)費(fèi)按88.62衫t,合同要求水分小于8%計(jì)算,每 年因無效運(yùn)輸多支出運(yùn)費(fèi):36萬tX(11%一8%)× 88.62形t=95.71萬元;
④影響現(xiàn)場生產(chǎn)管理。浮 選精煤與重介精煤摻混后,由于水分高,造成運(yùn)輸 過程中皮帶打滑、跑偏和流槽堵塞等事故,影響生 產(chǎn)的正常進(jìn)行;
⑤裝車不利。精煤水分高,入倉后 經(jīng)常出現(xiàn)貼壁、物料堵塞不下料等現(xiàn)象,造成裝車 困難,影響裝車速度。
浮精脫水工藝系統(tǒng)改造
2.1 改造方案 在不影響生產(chǎn)的情況下,采用逐臺拆除更換的 方案,新增KzG500/1500×2000一U型高效快開隔膜 壓濾機(jī)替代原有的2臺高能耗PG58—6圓盤真空過 濾機(jī)。 將2臺面積為150 m2的KZG500/1500×2000—U型高效快開隔膜壓濾機(jī)東西方向平行布置在一車 間二層,壓濾機(jī)下分別鋪設(shè)2臺刮板運(yùn)輸機(jī),機(jī)尾分 別與原浮精刮板運(yùn)輸機(jī)垂直。濾餅分別通過2部刮 板運(yùn)輸機(jī)。經(jīng)溜槽轉(zhuǎn)載至原浮精刮板運(yùn)輸機(jī)內(nèi),濾 液由集料槽經(jīng)管路排人循環(huán)池做循環(huán)水。
2.2快開隔膜壓濾機(jī)的特點(diǎn) 快開隔膜壓濾機(jī)采用了高壓強(qiáng)液體進(jìn)料擠壓 脫水、隔膜壓榨脫水和強(qiáng)氣流穿流濾餅脫水等一系 列優(yōu)化設(shè)計(jì)。與真空過濾機(jī)相比,快開隔膜壓濾機(jī) 主要特點(diǎn)如下:
(1)生產(chǎn)能力大。濾板面優(yōu)化設(shè)計(jì),煤泥流通 面積大,液阻小,濾液排出通暢,流量大。在相同生 產(chǎn)工藝條件下,隔膜壓濾機(jī)生產(chǎn)能力比真空過濾機(jī) 高4—8倍。
(2)濾餅水分低。快開隔膜壓濾機(jī)過濾結(jié)束后 即停止人料,濾餅的進(jìn)一步脫水是采用壓縮空氣充 填隔膜,由隔膜變形產(chǎn)生兩維方向的壓力破壞了顆 粒間形成的拱橋,將殘留在顆粒空隙間的濾液擠 出;濾餅中的毛細(xì)水則通過強(qiáng)氣流進(jìn)行穿流置換排 出,可最大限度地降低濾餅水分。
(3)能耗低。隔膜壓濾機(jī)與真空過濾機(jī)相比, 在相同生產(chǎn)能力下,電耗降低50%左右,生產(chǎn)成本 明顯降低。
(4)濾液質(zhì)量濃度低。濾液清潔,通常情況下 濾液質(zhì)量濃度為5一10 g/L,可直接用作循環(huán)水,簡 化了工藝流程。
(5)噪聲低。噪聲僅為62.5 dB。 (6)全自動操作。整機(jī)(包括部分輔機(jī))由計(jì)算 機(jī)控制,設(shè)備啟停集中控制,液位、料位自動監(jiān)測控 制,具有故障報(bào)警和安全保護(hù)裝置,生產(chǎn)工藝參數(shù) 實(shí)時(shí)檢測、顯示和記錄。化了工藝流程。
應(yīng)用效果
高效快開隔膜壓濾機(jī) 投人運(yùn)行,生產(chǎn)實(shí)踐表明,設(shè)備使用 效果良好,達(dá)到了預(yù)期的目的。
(1)降低了精煤水分,滿足了用戶需求 改造后浮精產(chǎn)品水分可控制在23%以下,降低 了近7%,摻人精煤產(chǎn)品后,銷售精煤水分達(dá)到8% 以下,滿足了用戶需求,不再產(chǎn)生虧噸、質(zhì)量糾紛, 消除了貯、裝、運(yùn)環(huán)節(jié)中的不良影響。
(2)增大了浮精處理能力,提高了精煤產(chǎn)率 浮精脫水系統(tǒng)改造完成后,增加了浮精處理 能力。原過濾機(jī)每班處理量為70~80 t,使用快開 隔膜壓濾機(jī)后,每班處理量高達(dá)105—115 t,增加 了35 t,折水后凈量28 t,占人洗原煤量的1%,即 精煤產(chǎn)率提高1%。2010年6月一1 1月,一車間 人洗原煤40.54萬t,精煤售價(jià)1525形t,多創(chuàng)效 益:40.54萬txl%x1525元t./t=618,24萬元。
(3)降低了濾液濃度,減輕了煤泥水系統(tǒng)負(fù)荷 改造后精煤快開隔膜壓濾機(jī)的濾液基本為清 水,可直接作為洗煤循環(huán)水使用,減少了濾液攜帶 煤泥進(jìn)入煤泥水系統(tǒng)后濃縮、澄清、回收等一系列 環(huán)節(jié)作業(yè)的負(fù)荷,拆除了原系統(tǒng)的洗礦渣環(huán)節(jié),簡 化了系統(tǒng)。
(4)充分回收煤泥中的精煤,提高了煤泥灰分 精煤快開隔膜壓濾機(jī)的投運(yùn),消除了浮精脫水 能力不足的弊端,保證了浮選的正常連續(xù)生產(chǎn),在 保證浮精質(zhì)量的前提下,提高了尾煤灰分,使煤泥 灰分由35%以下提高到40%左右。
(5)改善了作業(yè)環(huán)境,降低了職工勞動強(qiáng)度 精煤脫水系統(tǒng)改造完成后,脫水車間寬敞明 亮,工作環(huán)境大為改善,實(shí)現(xiàn)了自動控制、遠(yuǎn)程操 作,勞動強(qiáng)度大大降低。 4結(jié) 語 辛置選煤廠一車間浮選精煤脫水系統(tǒng)改造完 成后,降低了精煤產(chǎn)品水分,優(yōu)化了工藝環(huán)節(jié),具有 帶秤數(shù)據(jù)的考核認(rèn)定、監(jiān)督;對質(zhì)量點(diǎn)進(jìn)行選取,對 工序質(zhì)量點(diǎn)的管理制度、操作規(guī)程進(jìn)行修訂;對質(zhì) 量管理司機(jī)進(jìn)行工作質(zhì)量評價(jià)。
質(zhì)量平衡管理的實(shí)施
對工序質(zhì)量管理員進(jìn)行數(shù)質(zhì)量平衡理論培iJil; 制定生產(chǎn)計(jì)劃編制和生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)制定,進(jìn)行數(shù)質(zhì) 量平衡測試。如果原煤不折合水分,以原煤數(shù)量為 基準(zhǔn),綜合產(chǎn)率定為97%時(shí)(精煤、中煤洗選產(chǎn)品外 銷折合水分為7%),洗選矸石量應(yīng)小于7%(洗選 矸石水分為5%左右)。若所有數(shù)據(jù)均折合成干基, 綜合產(chǎn)率即由97%變?yōu)?5%左右,洗選矸石量也由 小于7%變?yōu)?%左右。 數(shù)質(zhì)量平衡管理具體實(shí)施措施如下:質(zhì)管科、 生產(chǎn)技術(shù)科、計(jì)量科提供有關(guān)數(shù)質(zhì)量數(shù)據(jù),先從旬、 月數(shù)質(zhì)量平衡開始,通過理論計(jì)算查找問題;工序質(zhì)量員深入現(xiàn)場研究質(zhì)量管理點(diǎn)的工況,對管理制 度、操作規(guī)程提出改進(jìn)意見,保證數(shù)據(jù)的相對準(zhǔn)確, 同時(shí)對質(zhì)量管理點(diǎn)的取舍提出初步改進(jìn)意見;對有 關(guān)數(shù)質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤調(diào)查,作初步校準(zhǔn)認(rèn)定;通 過計(jì)算數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)的對比找出平衡數(shù)據(jù),并進(jìn) 行基本認(rèn)定;與提供數(shù)質(zhì)量數(shù)據(jù)的有關(guān)部門共同研 究,查找問題,認(rèn)定有關(guān)數(shù)據(jù),提出整改初步意見, 跟蹤觀察后,限期整改。
結(jié)語
質(zhì)量平衡管理先從大宗原材料和產(chǎn)品抓起, 即人廠原煤、外銷產(chǎn)品數(shù)質(zhì)量管理,再進(jìn)行浮洗系 統(tǒng)、重介系統(tǒng)的數(shù)質(zhì)量平衡管理,最后過渡到各作業(yè) 單元系統(tǒng)。強(qiáng)化生產(chǎn)過程數(shù)質(zhì)量平衡的管理,分析各 計(jì)量數(shù)據(jù)的可靠性,可以查找出各生產(chǎn)作業(yè)系統(tǒng)存在 的問題,提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。
選煤一車間原浮選精煤脫水系統(tǒng)存在的問題,對浮精脫水系統(tǒng)進(jìn)行了改造,引入2臺l(zG500/1500×2000一u型高效快開隔膜壓濾機(jī)替換了原圓盤真空過濾機(jī)。快開隔膜壓濾機(jī)投入運(yùn)行后,降低了精煤水分和濾液濃度,提高了精煤產(chǎn)率和煤泥灰分,改善了作業(yè)環(huán)境,降低了職工勞動強(qiáng)度。