引言
淄礦集團(tuán)許廠煤礦選煤廠于1999年投入運(yùn)行,設(shè)計(jì)處理能力為1.50 Mt/a,為進(jìn)一步提高冶煉精煤產(chǎn) 率、增加經(jīng)濟(jì)效益,于2009年技術(shù)升級(jí)改造,使處理能 力提高到2.10 Mt/a,重介選替代原有跳汰選生產(chǎn)工 藝,50~0.63nun原煤采用兩產(chǎn)品重介旋流器主、再洗, 0.63mm以下進(jìn)入煤泥旋流器,底流經(jīng)0.4mm高頻篩 對(duì)粗煤泥進(jìn)行回收,細(xì)煤泥由快開(kāi)隔膜壓濾機(jī)實(shí)現(xiàn)最終回收。
?KZG450/ 2000-U型快開(kāi)隔膜壓濾機(jī)工作原理
該壓濾機(jī)主要由機(jī)架、濾板、液壓站及PLC控制柜 等幾部分所組成。
工作原理為濾板、濾布?jí)壕o后,濾漿在入料泵的推 動(dòng)下,經(jīng)進(jìn)料口進(jìn)入各濾室內(nèi),借助入料壓力進(jìn)行固液 分離,固體留在濾室內(nèi)形成濾餅,濾液由排液口排岀。 在進(jìn)氣口通入壓縮空氣,壓榨濾餅,進(jìn)一步降低水分。 濾板松開(kāi)后,快速拉板機(jī)構(gòu)依次拉開(kāi)每組濾板,實(shí)現(xiàn)最 終卸料。至此,一個(gè)壓濾循環(huán)結(jié)束。
主要技術(shù)參數(shù)
過(guò)濾面積:450 m2
濾室容積:9.96 m3
濾室數(shù)量:64個(gè)
濾液固含量:<5 %
濾餅厚度:45 mm
壓榨壓力:1.0 MPa
入料壓力:0.5 ~0.8 MPa 濕煤泥處理量:40~55 t/h
運(yùn)行效果
影響運(yùn)行效果的主要因素,入料濃度的影響;
入料濃度的影響數(shù)據(jù)
實(shí)驗(yàn)次別 | 入料濃度 (&/L) | 濾餅水分
(%) |
濾液固 含量(%) | 單循環(huán)時(shí)間
(s) |
1 | 250 | 23.87 | 4.16 | 790 |
2 | 300 | 22.35 | 3.82 | 760 |
3 | 350 | 21.08 | 2.66 | 750 |
4 | 450 | 20.12 | 1.96 | 728 |
5 | 550 | 19.68 | 1.88 | 726 |
6 | 600 | 19.51 | 1.36 | 723 |
隨著入料濃度的增大,濾餅水分降 低。因顆粒沉降速度的不同,濾餅由下往上平均粒度 逐浙減小,濾餅阻力逐漸增大,使濾餅下層的脫水受到 影響,這種作用隨著入料濃度的減少逐漸增大;因濃度 增大,濾餅形成速度加快,濾餅層結(jié)構(gòu)得到改善,由于 在濾餅剛形成時(shí)濾液帶走的固體量最大,降低了細(xì)小 顆粒通過(guò)過(guò)濾介質(zhì)的概率,從而降低了濾液的固含量; 隨著入料濃度的增大,單循環(huán)時(shí)間越來(lái)越少,當(dāng)大于 450 g/L時(shí),單循環(huán)時(shí)間變化已很小。
入料粒度的影響
小于0.074mm的高灰細(xì)泥對(duì)運(yùn)行效果影響很大, 可知,小于0.074mm的含量大于55%時(shí),濾 餅水分及濾液固含量增加明顯。因細(xì)小顆粒填充于大 顆粒所形成的濾餅層孔隙之間,濾餅的比阻增加,增加 了水分通過(guò)濾餅層的難度。
入料粒度的影響數(shù)據(jù)
< | 0.074mm 含量(% | )濾餅水分(%) | 濾液固含量(%) |
試驗(yàn)一 | 46.69 | 19.18 | 1.91 |
試驗(yàn)二 | 51.39 | 20.01 | 2.03 |
試驗(yàn)三 | 60.27 | 23.89 | 4.18 |
入料灰分的影響,入料灰分越高,單循環(huán)時(shí)間越長(zhǎng)。因高灰細(xì)泥含,量增加,礦漿粘度變大,過(guò)濾速率減小,時(shí)間延長(zhǎng)。
入料灰分的影響數(shù)據(jù)
入料灰分(%) | 單循環(huán)時(shí)間(時(shí) |
30.02 | 726 |
31.97 | 750 |
33.38 | 780 |
(4)入料壓力為0.7~0.8MPa。
經(jīng)濟(jì)效益
浦餅自動(dòng)卸料,不用人工捅餅,減少了崗位用工。當(dāng)前,干煤泥量約為44.1萬(wàn)t/a,水分由原來(lái)的 26%降至現(xiàn)在的20% ,則濕煤泥量由原來(lái)的55. 59萬(wàn) t/a變?yōu)楝F(xiàn)在的55.13萬(wàn)t/a。濕煤泥售價(jià)對(duì)比:水分20%的濕煤泥售價(jià)為 360元/t,水分26%的煤泥售價(jià)為335元/t。
年經(jīng)濟(jì)效益
55.13 x 360 – 55.59 x 335 = 1224.15 萬(wàn)元
年綜合經(jīng)濟(jì)效益
8 +1224.15 = 1232.15 萬(wàn)元
社會(huì)效益
因煤泥含水而流失的水量由14.45萬(wàn)t/a減至 11.03萬(wàn)t/a,節(jié)約了水資源。同時(shí),改善了儲(chǔ)、裝、運(yùn)的 性能,極大地改善了廠區(qū)、礦區(qū)的環(huán)境。
存在的問(wèn)題及建議
入料中〉5mm的含量有時(shí)高約6%,將造成 濾餅松散,加速濾布磨損,建議在重介選系統(tǒng)采取更換 篩板、調(diào)節(jié)煤泥旋流器入料壓力等措施,降低0.5mm 的含量。
當(dāng)濾液不清時(shí),要及時(shí)更換損壞的濾布,否 則,煤泥在濾布、濾板之間積聚,造成接觸面密封性變 差,則極有可能發(fā)生噴料現(xiàn)象。入料濃度宜為270 ~450g/L,濃度過(guò)低,濾餅 水分大,濃度過(guò)高,極有可能發(fā)生耙式濃縮機(jī)的“壓耙”現(xiàn)象。
結(jié)論
自快開(kāi)隔膜壓濾機(jī)投入運(yùn)行以來(lái),滿足了洗煤生 產(chǎn)的需要。與板框壓濾機(jī)相比,生產(chǎn)工藝指標(biāo)高,PLC 控制,操作簡(jiǎn)單,故障率低,運(yùn)行穩(wěn)定可靠,職工勞動(dòng)強(qiáng)度低,為有效而經(jīng)濟(jì)的煤泥脫水設(shè)備。