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選煤廠應用快開式壓濾機

分類:技術文獻 解決方案 755

引言

西山煤電股份公司太原選煤廠進行了重介工藝改造,主洗系統處理能力由300萬t達到600萬t,完成了配煤系統改造,實現了不同煤種任意比例入洗,實現原煤均質入洗,加大了原煤倉儲。完成了過濾機的改造,降低了浮精水分,節約了鐵路運力;快速裝、卸車系統改造,大大提高裝卸車效率和能力,新安裝2臺IF-57充氣式浮選機,浮選系統的能力提高,與主洗系統能力匹配。

選煤廠應用快開式壓濾機-板框廂式隔膜壓濾機

目前,浮精脫水回收系統還不完善。現有2臺GPJ-120型加壓過濾機,6臺PG116型盤式真空過濾機。存在以下問題:

1)系統能耗高。真空過濾機及配套設備老化,效率低下,故障率高。加壓過濾機結構復雜,維修困難。2)浮精水分較高,為23%-25%,影響正常生產,最終產品水分也難以保證12%的用戶要求。3)系統濾液細顆粒含量較多,這部分高濃度濾液又須返回浮選機,系統復雜,加大浮選機生產負荷,而且影響浮選效果。4)隨著浮精細粒煤含量增加,加壓過濾機脫水性能下降,導致系統處理能力不足。以上原因造成浮精脫水回收系統不能滿足整個生產系統的要求,亟待完善。

1改造主要設備的工藝特點

經調研分析,該廠使用大型快開式隔膜壓濾機作浮精脫水回收較為可行。近年來,大型快開式隔膜壓濾機回收浮精的技術已經成熟,在西山煤電集團公司多個選煤廠成功使用。

目前煤炭行業使用的最大快開式隔膜壓濾機為KZG450/2000-U型全自動快開隔膜壓濾機

1) 技術參數:

規格型號:KZG450/2000-U型

濾室容積:9m3

濾板規格:廂式板(隔膜板)2000mmx2000mmx90mm

濾室數量:64個

濾餅厚度:40mm

過濾壓力:≤0.8MPa

油缸壓緊壓力:13MPa

壓榨需氣量:3.5m3

反吹需氣量:15m3

循環次數:精煤4~6次/h泵站

電機功率:18.5kw

取拉板電機功率:5.5kwx2

壓濾機運行最大功率:18.5kw

整機重量:54460kg

2) 主要特點。

a)控制系統。控制部分采用了系統設計的理念,增加了自動運行檢測功能。根據壓濾機的實際工作情況,控制部分共有3個工作狀態,在安裝調試時的手動工作狀態;在自動運行時的自動工作狀態;在設備檢修維護時的維護工作狀態,便于操作者使用。為防止岀現誤動作,各動件部分在自動運行時都有動作互鎖功能進行保護;通過系統的自動檢測自診斷,系統始終自動檢測執行元件是否處于正常工作狀態,如果有異常,立即在顯示屏上報警。保障了整個壓濾機的運行安全、可靠。PLC核心控制部件采用西門子公司產品,并預留DCS遠程集散接口,實現遠程監視和操作。

設備運行全過程自動循環,可完成以下邏輯動作:自動控制進料、濾板合攏、壓緊、隔膜壓榨、自動保壓、自動補壓、反吹、松開、一次卸料、二次卸料、三次卸料及各工作狀態中的暫停控制功能。

并可根據用戶要求加裝紅外線遮擋保護,實現安全操作。

b) 自動拉板系統。采用3段式自動拉板系統。形式為移動缸式分段快速拉開,主要由兩個變頻電機和傳動軸、鏈輪、鏈條等部件組成。采用變頻技術,運行平穩、可靠。在電氣系統控制下,輸入工作信號。自動拉板系統順序完成:油缸座拉動前組濾板快速拉開,中間隔板拉動后組濾板拉開,中間板反方向拉動中間組濾板拉開,整個卸料過程完畢。拉板器及滑道均加有防護裝置,上下鏈盒密閉,保證了拉板系統的清潔性和靈活性。

c) 隔膜濾板。隔膜濾板的制造分為隔膜濾板的主體與膜片,材質為聚丙烯,采用熱塑焊接成為一個整體。濾餅的二次壓榨脫水,即通過高壓空氣進入膜片充氣實現。

2綜合效益分析

1) 設備選型。現有生產系統需過濾脫水的浮精量為156t/h0快開式壓濾機的的處理量大約55t/h(據馬蘭選煤廠生產數據),3臺快開式壓濾機處理能165t/h,可滿足浮精處理量要求。浮選車間拆除原有6臺過濾機后,具備安裝3臺快開式壓濾機的空間。

2) 經濟效益明顯。

a)節約電費。負荷效率按0.8計,電費按0.4元/kWh計:年節約電費為[(950+912)-492]x0.8xl6x330x0.4=231.15萬元。

b) 材料消耗。3臺快開式壓濾機每年消耗360塊濾布,單價2800元/塊,共消耗100.8萬元。其它檢修維護費80.0萬元。現行過濾環節材料費為207萬(2008年統計數據)。節約材料成本=207-180.8=26.2萬元/年。

c) 精煤產品降低水分0.5%,按運費0.10元/t?km,運距1000km計,節約運費260萬t(精煤)0.5%x100=130萬元,年創效益:231.15+26.2+130=387.35萬元

3) 工藝效果突出。浮精產品水分達到20%左右,比現有浮精22%-24%的水分低2%~4%,精煤產品水分可降低0.5%左右。濾液接近清水,可直接做循環水復用。工藝相對簡化,設備易于維修,自動化程度提高,具有實現遠程監控的可能性。

4) 項目投資回收期。項目總投資約966萬元,包括:土建費用:100萬元。設備費用:706萬元(3臺快開式壓濾機,3臺入料泵,風機等)。改造及安裝費用:130萬元,其他費用:30萬元。投資回收期為:N=966/387.35=2.49年。

3存在問題及解決思路

1) 單絲濾布損耗量大,一是調整濾板的結構,使濾布受力更合理,減少磨損,二改善濾布材質,固定形式,進行局部加固等,延長濾布使用壽命。

2) 產品水分不理想,為20%-22%,國內有將壓濾脫水與熱力干燥構成一體的蒸汽壓濾脫水技術,或釆用強氣壓穿流脫水技術,均可進一步降低產品水分。

3) 設備須進一步大型化,減少選用臺數,滿足大型選煤廠的少占空間、簡化工藝的要求。以上問題須設備制造廠家研究改進完善。

選煤廠應用快開式壓濾機-板框廂式隔膜壓濾機

結論

太原選煤廠使用大型快開式壓濾機回收浮精技術上可行,經濟效益明顯,建議早日投建,早見成效。大型快開式壓濾機應用于浮選精煤的脫水回收技術已比較成熟,主要在節能降耗和對細粒物料回收有明顯優勢,具有廣闊的推廣應用前景。


技術:188517-18517

郵箱:suton@su-ton.com

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