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選煤廠浮選精煤脫水系統(tǒng)的改造

分類:解決方案 582

概述

1996年投資1046萬元新建過濾機(jī)車間,1998年8月經(jīng)改造后加壓過濾機(jī)正式投產(chǎn),現(xiàn)已成為淘汰設(shè)備,因其故障率高、消耗大、維護(hù)難、處理量小,致使每天生產(chǎn)中,都需停重介系統(tǒng)開加壓過濾機(jī)處理浮精,平均每個(gè)班中停機(jī)2到3次,每次至少半小時(shí)嚴(yán)重制約正常生產(chǎn),產(chǎn)品質(zhì)量也難保證。

2浮選精煤脫水存在的問題

2.1煤泥量增大

隨著市場競爭和井下煤質(zhì)的變化以及設(shè)備的老化,2003年8月對(duì)主洗系統(tǒng)進(jìn)行改造,在主廠房內(nèi)將原跳汰主洗改造為無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器主洗+1臺(tái)FGC16-6型噴射式浮選機(jī)。系統(tǒng)改造后處理能力增大了。

2.2加壓過濾機(jī)老化處理量小

目前該廠3臺(tái)60加壓過濾機(jī),已不適應(yīng)改造后的生產(chǎn)能力。加壓過濾機(jī)屬間斷排料,原設(shè)計(jì)臺(tái)處理量為40?60t/h,隨著設(shè)備老化,壓力達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,排料時(shí)間延長,一般在150s以上,有時(shí)甚至180s~240s才能排一倉料,處理能力大大降低,導(dǎo)致浮精緩沖倉內(nèi)的料位上漲,難以處理,主洗系統(tǒng)停車,加壓過濾機(jī)拉料。

選煤廠浮選精煤脫水系統(tǒng)的改造-板框廂式隔膜壓濾機(jī)

2.3設(shè)備的故障率高

排料口接近開關(guān),常因煤泥的堵塞而失靈,上閘板關(guān)不住,下閘板不能開,必須關(guān)住進(jìn)風(fēng)閥,放掉倉內(nèi)密封圈的壓力,手動(dòng)打開下閘板排料,然后清理閘板接近開關(guān)處的煤泥,若閘板打不開,還需用千斤頂打開閘板清理煤泥。

倉內(nèi)刮板的接近開關(guān)處粘上煤泥,有時(shí)刮板已經(jīng)停了,而信號(hào)燈一直亮著,直到煤泥堆積導(dǎo)致主軸停下,擠壓濾板,造成事故。

濾布經(jīng)常被刮刀刮破,壓力下降,濾餅薄,濾餅不能全被刮下,造成處理量降低,濾餅水分高。

2.4工作量大,職工勞動(dòng)強(qiáng)度大

每個(gè)班必須清理加壓過濾機(jī)的上、下閘板的密封圈上的煤泥,較危險(xiǎn),尤其上密封圈必須把下閘板開到一半,人站在下閘板清理上密封圈的煤泥,排料倉內(nèi)的光線不好,工作環(huán)境和安全條件差。加壓倉是密封的,只有一個(gè)出入口,排除故障時(shí)倉內(nèi)溫度高、濕度大,工作環(huán)境十分惡劣。每個(gè)班都需要清倉,清理倉底和刮板滑道上的煤泥、清洗更換濾布,工作量較大。

(4)處理故障時(shí)間長

加壓過濾機(jī)屬于壓力容器,處理故障時(shí),必須手動(dòng)將倉內(nèi)氣體全放完,方可處理故障,導(dǎo)致全生產(chǎn)系統(tǒng)停車,影響正常生產(chǎn)。

3生產(chǎn)現(xiàn)狀

經(jīng)改造主洗系統(tǒng)的處理量增大,加壓過濾機(jī)處理量小,不能適應(yīng)生產(chǎn)要求,浮選精煤的緩沖倉滿,導(dǎo)致整個(gè)洗選系統(tǒng)停車等待加壓過濾機(jī)處理浮精,平均每個(gè)班停車2到3次,每次半小時(shí),嚴(yán)重制約生產(chǎn),不間斷地開、停車,重懸浮液密度不穩(wěn)定,導(dǎo)致精煤產(chǎn)品質(zhì)量下降。每個(gè)班主洗系統(tǒng)停車后,加壓過濾機(jī)開車時(shí)間長,導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)惡性循環(huán),必須增加全廠開車時(shí)間來完成生產(chǎn)任務(wù)。

4改造后的情況

針對(duì)加壓過濾機(jī)存在的問題經(jīng)多方調(diào)研考察,決定采用ZKG450/2000型快開式隔膜壓濾機(jī)(以下簡稱快開)進(jìn)行浮精脫水,2007年8月份改造工程竣工,2臺(tái)快開一起投入使用一年多,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求。

(1) 浮選精煤采用快開脫水,臺(tái)時(shí)處理量在40t以上,能滿足生產(chǎn)需要,同時(shí)浮選煤泥水系統(tǒng)和主洗系統(tǒng)可以平衡生產(chǎn),縮短了浮選系統(tǒng)的開車時(shí)間,降低了電耗和生產(chǎn)成本。

(2) 快開配套設(shè)施小,易于維修,快開是敞開式能及時(shí)排除故障,減少了影響生產(chǎn)的時(shí)間。

(3) 快開減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,每個(gè)班只需3人清洗濾布即可,比原來減少2人。

(4) 快開的濾液濃度低可直接作為循環(huán)水使用。

5快開運(yùn)行情況

快開在開始過濾的幾秒鐘濾液較渾濁,濾液濃度為4.24g/L,然后就成為清水。煤質(zhì)科對(duì)開始的濾液進(jìn)行積累,分別作了濃度、灰分及小篩分試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果見表1、表2。

表1快開入料、濾液及產(chǎn)品小篩分試驗(yàn)

粒級(jí) 入料(煤樣灰分10.56%) 濾液(煤樣灰分15.11%) 濾餅(煤樣灰分10.09%)
質(zhì)量/g 產(chǎn)率/% 灰分/% 質(zhì)量/g 產(chǎn)率/% 灰分/% 質(zhì)量/g 產(chǎn)率/% 灰分/%
0.5-0.25 22.83 11.52 8.58 1.63 0.83 21.20 14.99 7.53 8.41
0.25—0.125 77.90 39.32 9.15 2.75 1.39 20.26 52.72 26.48 8.82
0.125-0.075 34.00 17.16 9.17 16.97 8.60 11.89 37.15 18.66 8.32
0.075-0.045 17.20 8.68 10.90 16.09 8.15 9.96 18.24 9.16 9.06
<0.045 46.20 23.32 13.31 159.96 81.03 16.71 76.00 38.17 12.88
合計(jì) 198.13 100.00 10.21 197.40 100.00 15.83 199.10 100.00 10.27

表2加壓入料、濾液及產(chǎn)品小篩分試驗(yàn)

粒級(jí) 入料(煤樣灰分9.22%) 濾液(煤樣灰分9-05%) 濾餅(煤樣灰分9.30%)
質(zhì)量/g 產(chǎn)率/% 灰分/% 質(zhì)量/g 產(chǎn)率/% 灰分/% 質(zhì)量/g 產(chǎn)率/% 灰分/%
0.5—0.250 16.97 3.99 6.70 22.44 4.74 6.95 12.47 6.26 7.60
0.25-0.125 77.49 18.24 6.81 99.81 21.07 6.75 44.01 22.08 7.82
0.125—0.075 91.32 21.49 7.74 114.66 24.21 7.82 42.74 21.44 8.19
0.075—0.045 37.51 8.83 7.05 54.87 11.58 7.60 25.82 12.95 7.61
<0.045 201.60 47.45 11.12 181.90 38.40 11.23 74.30 37.27 11.79
合計(jì) 424.89 100.00 9.07 473.68 100.00 8.84 199.34 100.00 9.34
從表1、 表2可以看出,快開濾液中小于 灰分為10.09%, 加壓的灰分為9.30%,最終銷
0.045mm為81.03%, 而加壓的為38.40%, 售精煤的灰分改造前為 9.61%,改造后為
開回收了大量的細(xì)顆粒煤泥,避免了細(xì)泥在系統(tǒng) 9.76%, 提高了精煤的回收率,取得了較好的經(jīng)
中的循環(huán),濾液的濃度大大降低, 加壓濾液濃度 濟(jì)效益。
高達(dá)10.25% ,而快開僅為0.04% 快開濾餅的 (下轉(zhuǎn)第65頁)

從表1、表2可以看出,快開濾液中小于0.045mm為81.03%,而加壓的為38.40%,快開回收了大量的細(xì)顆粒煤泥,避免了細(xì)泥在系統(tǒng)中的循環(huán),濾液的濃度大大降低,加壓濾液濃度高達(dá)10.25%,而快開僅為0.04%;快開濾餅的灰分為10.09%,加壓的灰分為9.30%,最終銷售精煤的灰分改造前為9.61%,改造后為9.76%,提高了精煤的回收率,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。

6經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益

6.1經(jīng)濟(jì)效益

(1) 快開壓濾機(jī)運(yùn)行后,加壓過濾機(jī)停止運(yùn)行,設(shè)備運(yùn)行臺(tái)數(shù)減少,由29臺(tái)降為6臺(tái),能耗降低,材料、配件費(fèi)降低,生產(chǎn)成本降低。

(2) 占地面積小,基建投資費(fèi)用低,節(jié)約了投資。

(3) 降低運(yùn)輸成本和生產(chǎn)成本,減少生產(chǎn)影響時(shí)間,年節(jié)省費(fèi)用約200萬元。

(4) 節(jié)約能耗:加壓過濾機(jī)總裝機(jī)功率為1477kW,除掉間歇運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備,系統(tǒng)開機(jī)時(shí)功率為1300kW,有效功率75%,每天運(yùn)行20h,全年生產(chǎn)300天電能的消耗為:A=1300×75%x20x300=5850000kWho

快開總裝機(jī)容量為680kW,壓縮機(jī)和刮板機(jī)為間歇運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備,正常運(yùn)轉(zhuǎn)容量為450kW,每天開車時(shí)間約為17h,同理,消耗電能為:A2=450×75%x17x300=1721250kWh

每度電0.39元,則每年電能節(jié)約為160萬元。

選煤廠浮選精煤脫水系統(tǒng)的改造-板框廂式隔膜壓濾機(jī)

6.2社會(huì)效益

處理粒度范圍寬,降低了濾液濃度,有利于提高精煤產(chǎn)率和煤泥水系統(tǒng)的正常運(yùn)行;降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,減少了勞動(dòng)用工;處理量增大,節(jié)約了電力消耗和水分消耗,降低了廠房噪音污染,有利于資源節(jié)約型和環(huán)境保護(hù)型企業(yè)的建設(shè)。

7結(jié)論

采用快開代替加壓解決浮精脫水問題,是行之有效的,快開壓濾機(jī)具有過濾機(jī)速度快,卸料速度快,自動(dòng)化程度高,處理量大,處理粒度范圍大等優(yōu)點(diǎn),從該廠的使用結(jié)果表明,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。


技術(shù):188517-18517

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