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浮選精煤脫水系統技術改進

分類:維護保養 835

選煤選煤

選煤車間, 原設計入洗能力30萬t/a,經多次技術改造,特別是重介分選工藝改造后,入洗能力達到75萬 t/a。生產工藝采用脫泥有壓三產品旋流器分選—煤 泥浮選一尾煤壓濾回收一洗水閉路循環聯合工藝 流程,主要人選煤礦及煤礦原煤。隨著煤 炭開采機械化程度的不斷提高,原煤中粉煤含量越 來越多,浮選精煤量約占精煤總量的30%,因此浮 選工藝的高效、穩定對整個洗選工藝至關重要。選 煤一車間原工藝設計采用2臺PG58—6圓盤真空過 濾機脫水回收浮選精煤,總過濾面積為116 m2,總 處理能力為lO~16 t/h,壓濾機過濾濾餅水分為30%一 33%,脫水能力不能滿足浮選工藝的需要。、

浮精脫水系統存在的問題

(1)浮選精煤脫水系統設備效率偏低。PG58—6 圓盤真空過濾機老化、維修量大、真空度較低(只有 0.025 MPa)、吸料效果差,加之浮選精煤中細粒含 量較多(一0.074 rain質量分數在40%以上),造成濾 餅水分高達30%~33%,濾液質量濃度50 g/L左 右,精煤隨濾液流失于煤泥中。當浮選精煤量大, 特別是細粒含量較多時,過濾機吸料差,處理能力 低,造成少選或停選,降低了精煤產率。

(2)受浮選精煤水分偏高的影響,綜合精煤水分 在11%左右,為選煤廠帶來一系列不利影響:

①無 法滿足用戶需求,造成銷售損失。外運精煤雖經倉 儲脫水和路途脫水,仍無法滿足銷售精煤水分小于 8%的需求。據統計,2009年6月—2010年5月,用 戶反饋精煤水分超標1.6萬t;

②增加生產成本。由 于精煤水分高,冬季裝車時需大量摻人防凍液,增 加了成本;

③精煤水分超標造成虧噸,增加了無效 運輸和運輸費用。按年計劃外運精煤36萬t,精煤 運費按88.62衫t,合同要求水分小于8%計算,每 年因無效運輸多支出運費:36萬tX(11%一8%)× 88.62形t=95.71萬元;

④影響現場生產管理。浮 選精煤與重介精煤摻混后,由于水分高,造成運輸 過程中皮帶打滑、跑偏和流槽堵塞等事故,影響生 產的正常進行;

⑤裝車不利。精煤水分高,入倉后 經常出現貼壁、物料堵塞不下料等現象,造成裝車 困難,影響裝車速度。

浮精脫水工藝系統改造

2.1 改造方案 在不影響生產的情況下,采用逐臺拆除更換的 方案,新增KzG500/1500×2000一U型高效快開隔膜 壓濾機替代原有的2臺高能耗PG58—6圓盤真空過 濾機。 將2臺面積為150 m2的KZG500/1500×2000—U型高效快開隔膜壓濾機東西方向平行布置在一車 間二層,壓濾機下分別鋪設2臺刮板運輸機,機尾分 別與原浮精刮板運輸機垂直。濾餅分別通過2部刮 板運輸機。經溜槽轉載至原浮精刮板運輸機內,濾 液由集料槽經管路排人循環池做循環水。

2.2快開隔膜壓濾機的特點 快開隔膜壓濾機采用了高壓強液體進料擠壓 脫水、隔膜壓榨脫水和強氣流穿流濾餅脫水等一系 列優化設計。與真空過濾機相比,快開隔膜壓濾機 主要特點如下:

(1)生產能力大。濾板面優化設計,煤泥流通 面積大,液阻小,濾液排出通暢,流量大。在相同生 產工藝條件下,隔膜壓濾機生產能力比真空過濾機 高4—8倍。

(2)濾餅水分低。快開隔膜壓濾機過濾結束后 即停止人料,濾餅的進一步脫水是采用壓縮空氣充 填隔膜,由隔膜變形產生兩維方向的壓力破壞了顆 粒間形成的拱橋,將殘留在顆粒空隙間的濾液擠 出;濾餅中的毛細水則通過強氣流進行穿流置換排 出,可最大限度地降低濾餅水分。

(3)能耗低。隔膜壓濾機與真空過濾機相比, 在相同生產能力下,電耗降低50%左右,生產成本 明顯降低。

(4)濾液質量濃度低。濾液清潔,通常情況下 濾液質量濃度為5一10 g/L,可直接用作循環水,簡 化了工藝流程。

(5)噪聲低。噪聲僅為62.5 dB。 (6)全自動操作。整機(包括部分輔機)由計算 機控制,設備啟停集中控制,液位、料位自動監測控 制,具有故障報警和安全保護裝置,生產工藝參數 實時檢測、顯示和記錄。化了工藝流程。

應用效果

高效快開隔膜壓濾機 投人運行,生產實踐表明,設備使用 效果良好,達到了預期的目的。

(1)降低了精煤水分,滿足了用戶需求 改造后浮精產品水分可控制在23%以下,降低 了近7%,摻人精煤產品后,銷售精煤水分達到8% 以下,滿足了用戶需求,不再產生虧噸、質量糾紛, 消除了貯、裝、運環節中的不良影響。

(2)增大了浮精處理能力,提高了精煤產率 浮精脫水系統改造完成后,增加了浮精處理 能力。原過濾機每班處理量為70~80 t,使用快開 隔膜壓濾機后,每班處理量高達105—115 t,增加 了35 t,折水后凈量28 t,占人洗原煤量的1%,即 精煤產率提高1%。2010年6月一1 1月,一車間 人洗原煤40.54萬t,精煤售價1525形t,多創效 益:40.54萬txl%x1525元t./t=618,24萬元。

(3)降低了濾液濃度,減輕了煤泥水系統負荷 改造后精煤快開隔膜壓濾機的濾液基本為清 水,可直接作為洗煤循環水使用,減少了濾液攜帶 煤泥進入煤泥水系統后濃縮、澄清、回收等一系列 環節作業的負荷,拆除了原系統的洗礦渣環節,簡 化了系統。

(4)充分回收煤泥中的精煤,提高了煤泥灰分 精煤快開隔膜壓濾機的投運,消除了浮精脫水 能力不足的弊端,保證了浮選的正常連續生產,在 保證浮精質量的前提下,提高了尾煤灰分,使煤泥 灰分由35%以下提高到40%左右。

(5)改善了作業環境,降低了職工勞動強度 精煤脫水系統改造完成后,脫水車間寬敞明 亮,工作環境大為改善,實現了自動控制、遠程操 作,勞動強度大大降低。 4結 語 辛置選煤廠一車間浮選精煤脫水系統改造完 成后,降低了精煤產品水分,優化了工藝環節,具有 帶秤數據的考核認定、監督;對質量點進行選取,對 工序質量點的管理制度、操作規程進行修訂;對質 量管理司機進行工作質量評價。

質量平衡管理的實施

對工序質量管理員進行數質量平衡理論培iJil; 制定生產計劃編制和生產技術指標制定,進行數質 量平衡測試。如果原煤不折合水分,以原煤數量為 基準,綜合產率定為97%時(精煤、中煤洗選產品外 銷折合水分為7%),洗選矸石量應小于7%(洗選 矸石水分為5%左右)。若所有數據均折合成干基, 綜合產率即由97%變為95%左右,洗選矸石量也由 小于7%變為5%左右。 數質量平衡管理具體實施措施如下:質管科、 生產技術科、計量科提供有關數質量數據,先從旬、 月數質量平衡開始,通過理論計算查找問題;工序質量員深入現場研究質量管理點的工況,對管理制 度、操作規程提出改進意見,保證數據的相對準確, 同時對質量管理點的取舍提出初步改進意見;對有 關數質量數據進行跟蹤調查,作初步校準認定;通 過計算數據與實際數據的對比找出平衡數據,并進 行基本認定;與提供數質量數據的有關部門共同研 究,查找問題,認定有關數據,提出整改初步意見, 跟蹤觀察后,限期整改。

結語

質量平衡管理先從大宗原材料和產品抓起, 即人廠原煤、外銷產品數質量管理,再進行浮洗系 統、重介系統的數質量平衡管理,最后過渡到各作業 單元系統。強化生產過程數質量平衡的管理,分析各 計量數據的可靠性,可以查找出各生產作業系統存在 的問題,提高企業的經營管理水平和經濟效益。

選煤一車間原浮選精煤脫水系統存在的問題,對浮精脫水系統進行了改造,引入2臺l(zG500/1500×2000一u型高效快開隔膜壓濾機替換了原圓盤真空過濾機。快開隔膜壓濾機投入運行后,降低了精煤水分和濾液濃度,提高了精煤產率和煤泥灰分,改善了作業環境,降低了職工勞動強度。

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