introductory
電石廠生產(chǎn)電石篩分下的粉料,粉料主要成分為氧化鈣和乙二醇生產(chǎn)放空排出的高純CO2氣體為原料生產(chǎn) 的輕質(zhì)碳酸鈣及活性碳酸鈣,是國內(nèi)首套應(yīng)用全廢 渣和廢氣生產(chǎn)碳酸鈣的企業(yè)。干燥系統(tǒng)為適用各種沉體的碳酸鈣,使用壓濾機(jī)為一級干燥,在使用中根據(jù)生產(chǎn)條件,總結(jié)并改進(jìn)了壓濾機(jī)的步序,提高 了運(yùn)行的穩(wěn)定性。
filter press
filter press是利用一種特殊的過濾介質(zhì),對原料施 加一定的壓力,使得液體滲析出來的一種常用固液分離設(shè)備。 18世紀(jì)初壓濾機(jī)應(yīng)用于化工生產(chǎn),今廣泛應(yīng) 用于化工、制藥、冶金、染料、食品、釀造、陶瓷 及環(huán)保等行業(yè)。 壓濾機(jī)由機(jī)架、壓緊機(jī)構(gòu)和過濾機(jī)構(gòu)組成。壓 緊機(jī)構(gòu)可分為手動壓緊、機(jī)械壓緊、液壓壓緊3 種,常用的機(jī)構(gòu)是液壓壓緊機(jī)構(gòu)。 過濾部分由整齊排列在主梁上的濾板和夾在濾 板之間的過濾介質(zhì)(濾布)組成。 過濾開始時,濾漿在進(jìn)料泵的壓力作用下,經(jīng) 止推板的進(jìn)料口進(jìn)入各濾室內(nèi),濾漿借助進(jìn)料泵產(chǎn) 生的壓力進(jìn)行固液分離。由于濾布的作用,使固體 留在濾室內(nèi)形成濾餅,濾液由水嘴或出液閥排出。 若濾餅需要洗滌,可由止推板上的洗滌口通入洗滌水,對濾餅進(jìn)行洗滌;若需要含水率較低的濾餅, 可以使用膜板隔板組合板,在進(jìn)漿結(jié)束后進(jìn)入壓榨 工序,在壓榨泵加壓作用下進(jìn)一步脫水,同時可增 加吹餅工序,從洗滌口通入壓縮空氣,透過濾餅 層,吹出濾餅中的一部分水分。 過濾板材質(zhì)通常選用增強(qiáng)聚丙烯壓濾機(jī)濾板和 鑄鐵過濾板。 其中,增強(qiáng)聚丙烯壓濾機(jī)濾板具有化學(xué)性能穩(wěn)定,耐壓、耐熱、耐腐蝕、無毒、重量輕、表面平 整光滑、密封好和易洗滌等特點(diǎn)。
壓濾機(jī)在干燥工段的使用
主要生產(chǎn)碳酸鈣產(chǎn)品,在干燥工段中使 用了2臺壓濾機(jī)用于初級漿液脫水。將碳酸鈣漿液 壓濾脫水,脫水后的濾餅經(jīng)過破碎進(jìn)入下一級干 燥設(shè)備。 所用設(shè)備為隔膜式壓濾機(jī),中心進(jìn)漿,濾板是 明流下排水的類型,有壓榨功能,中心孔反吹,防 止中心孔進(jìn)漿堵塞。 過濾過程:濾板壓緊處于保壓狀態(tài),中心進(jìn) 漿,在濾室內(nèi)形成濾餅,當(dāng)上漿壓力達(dá)到上限,濾 餅厚度達(dá)到最大時,停止上漿,反吹中心孔,將中 心吹通,進(jìn)入壓榨階段。 在壓榨泵加壓作用下,濾餅被壓實(shí),進(jìn)一步 脫水。 脫水完成后濾板松開,進(jìn)入卸餅操作。濾餅經(jīng) 過破碎后進(jìn)入下一級的干燥設(shè)備。
壓濾機(jī)使用中存在的問題和解決方案
存在的問題
(1) 壓濾機(jī)系統(tǒng)本身操作動作穩(wěn)定,設(shè)備運(yùn) 行可靠。但經(jīng)過壓濾后的濾餅水分高,壓濾后形成 的濾餅粘板嚴(yán)重,卸餅時需要人工輔助清理濾布表 面的粘料。 人工清理時,需要暫停程序,清理好后,再 啟動程序,每一片濾餅均要檢査清理干凈,否則 會造成下次上漿時夾料板間跑漿。人工暫停,清 理再啟動,人工勞動頻次高,人員清理板面效果 不好時,會在下一循環(huán)時加劇水分下降,造成生 產(chǎn)效率下降。
(2) 卸下的濾餅因含水分高,破碎困難,在 輸送時黏附輸送皮帶表面,進(jìn)入下級設(shè)備粘壁加 重,設(shè)備表面附著一層厚壁,造成換熱困難,設(shè)備 工作效率降低,產(chǎn)品的最終水分控制困難。
(3 )產(chǎn)品水分超標(biāo)時,需要停機(jī),對粘壁的 設(shè)備經(jīng)行表面清理。 清理后的設(shè)備換熱效果好,但是由于進(jìn)料水分 高,粘壁的現(xiàn)象嚴(yán)重,需對設(shè)備不定時的清理,故 不能保證工作的連續(xù)性和水分控制的穩(wěn)定性,給產(chǎn)品的品質(zhì)帶來不穩(wěn)定的因素。
prescription
降低員工的勞動強(qiáng)度和保證產(chǎn)品的水分指標(biāo)穩(wěn) 定性是亟需解決的問題,應(yīng)通過改進(jìn)優(yōu)化方案來 解決。
濾餅水分高是引發(fā)問題的根本原因
將原料樣品送廠家做壓濾實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證不同工藝 參數(shù)下,濾餅水分的變化,并確認(rèn)濾布的選擇沒有 問題。 廠家給出的改進(jìn)工藝條件如下。
(1) 提咼壓榨壓力,并穩(wěn)定最咼壓力。在保 證設(shè)備安全的條件下,適當(dāng)?shù)奶岣邏赫毫Γ山?低濾餅水分。
(2) 增加濾餅反吹功能可降低濾餅水分。 根據(jù)廠家給出的改進(jìn)工藝條件,首先調(diào)整穩(wěn)定 壓榨壓力: 原安裝的壓榨系統(tǒng)使用多級高壓泵,壓榨時人 工手動控制泵出口的回流閥門,根據(jù)壓力上升情 況,前期關(guān)閉回流閥,壓力上升后調(diào)整回流閥門開 度大小,達(dá)到控制壓榨壓力的目的,壓榨一次流程 需要人工操作約20 mino 由于人員操作及時性困難,常出現(xiàn)壓榨壓力不 穩(wěn)定和憋泵等情況。 改造方案:在泵出口管線上安裝壓力變送器, 回流管線上安裝調(diào)節(jié)閥,使用PID控制調(diào)節(jié)器控制 調(diào)節(jié)閥的開度,實(shí)時調(diào)整壓榨壓力的大小,確保壓 榨壓力穩(wěn)定平穩(wěn),不低壓和不超壓。
在壓榨階段增加吹餅過程
原成套機(jī)組上沒有吹餅的設(shè)備和管線,機(jī)型是隔膜型,濾板是明流下排水的類型。按照廠家給出 的意見更換所有的隔板和濾布,采用上角進(jìn)氣反 吹,下角排水的模式,隔板使用上四角開孔,上兩 角孔進(jìn)氣反吹,下兩角孔排水,濾布根據(jù)情況開角 孔,每臺機(jī)組需要更換一半的濾板(隔板全換,膜 板不換)。 根據(jù)實(shí)際情況采用現(xiàn)有的隔板,上下翻轉(zhuǎn),使 用原排水口,改為進(jìn)氣和排水公用口,在進(jìn)漿和壓 榨前期作為排水口使用,吹餅時,作為進(jìn)氣口使 用,排水從膜板的排水口排除。增加上部的進(jìn)氣和 排水管線,及相應(yīng)的操作閥門。反吹時間根據(jù)濾餅 的最終水分情況調(diào)整。
優(yōu)化人工的卸餅操作
對卸餅時的取板和拉板控制,人員操作清理濾 布是在拉板到位,去取板之前暫停程序,清理檢査 完畢后啟動程序。清理一片濾餅需要人工操作2次 拉桿暫停和啟動。由于每個操作人員的熟練程度不 一,故卸餅的間隔時間不一致,時常出現(xiàn)輸送皮帶 堆料和走空的現(xiàn)象。 改進(jìn)方案:在取板的電氣控制中增加一步時間 延時,使用時間繼電器控制,在拉板到位去取板時 延時動作,保證操作人員有足夠的時間清理完成; 操作人員只需把控好清理檢查濾布時間即可,時間 不夠時可拉動暫停和啟動拉桿;減少人員的手動操 作,降低勞動強(qiáng)度,提高處理效率。
壓濾機(jī)改進(jìn)方案的實(shí)施
1) 對壓榨壓力變送器、回流調(diào)節(jié)閥和調(diào)節(jié) 控制器安裝到位,同時對PID調(diào)節(jié)參數(shù)整定。保證 了不用人員參與,自動調(diào)節(jié),不低壓運(yùn)行,也不會 出現(xiàn)高壓危險。壓力到設(shè)定值后穩(wěn)定運(yùn)行,泵不憋 壓,平穩(wěn)運(yùn)行。
2) 對所有的隔板經(jīng)行翻轉(zhuǎn)處理,支架連桿 重新固定安裝,加裝耐壓軟連接接管,與新增的排 水和進(jìn)氣管線連接,保證濾板靈活移動的同時實(shí)現(xiàn) 進(jìn)氣和排水的功能,對濾布經(jīng)行翻轉(zhuǎn)處理。操作 時,進(jìn)入壓榨工序后,間隔一定時間后,隔板上端 排水改為進(jìn)氣,實(shí)現(xiàn)對濾餅的吹風(fēng)操作。吹風(fēng)時間 根據(jù)壓縮空氣壓力保證的情況下合理控制。
3)在PLC控制取板的繼電器輸出回路中, 增加一個延時繼電器,PLC輸出取板指令后,到達(dá) 延時時間取板繼電器開始動作,保證人員有足夠的 時間清理檢査濾布,通過延時繼電器的時間控制達(dá) 到濾餅的卸餅時間一致,從而有效保證后續(xù)負(fù)荷的 連續(xù)穩(wěn)定。
改造后的效果
壓榨壓力回流調(diào)節(jié)閥的自控實(shí)現(xiàn),避免了人員 的參與,實(shí)現(xiàn)了壓榨壓力的穩(wěn)定運(yùn)行,有效降低了 勞動強(qiáng)度,增加了工藝控制的穩(wěn)定性。壓榨工序在 保證壓榨壓力穩(wěn)定的情況下,增加吹餅操作,降低 了濾餅水分,實(shí)現(xiàn)了濾餅水分的有效控制。改造后濾餅水分比改造前濾 餅水分平均值低約]0%。 濾餅水分降低后,濾餅對濾布的黏附效應(yīng)變 低,在取板時實(shí)現(xiàn)了自動掉落,人員操作強(qiáng)度降 低,延時繼電器的投入使用,實(shí)現(xiàn)了下料間隔時間 的一致,物料平穩(wěn)輸送,保證了后續(xù)設(shè)備的進(jìn)料穩(wěn) 定平順。
concluding remarks
壓濾機(jī)是一種常用的過濾設(shè)備,在使用選型時 應(yīng)針對不同物料選擇不同的類型。實(shí)際使用時, 尤其第一次使用在新的物料工況時,則需要后續(xù) 的調(diào)整。 一般制造廠家都會給出建議和意見,而作為使 用單位要根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。 壓濾脫水作為碳酸鈣的干燥脫水的第一 道工序,起著重要開頭作用。 濾餅水分的降低提高了干燥效率,降低了后續(xù) 設(shè)備的生產(chǎn)負(fù)荷,有效保證了干燥工段的穩(wěn)定平順 運(yùn)行。 通過技術(shù)交流和現(xiàn)場改造,降低了濾餅 水分,提高了自動化控制水平,減輕了勞動強(qiáng)度, 也提高了工藝流程控制水平,達(dá)到了改造的目的。