前言
田莊選煤廠使用XMZGFK300/1500-UB快開式隔膜壓濾機(jī)對平均粒度在0.25mm左右的浮選精煤進(jìn)行脫水,該設(shè)備具有產(chǎn)品水分低、能耗低和處理量大等優(yōu)點(diǎn)。在推廣節(jié)能減排的理念下,精煤壓濾機(jī)以低能耗的優(yōu)勢在田莊選煤廠處于試運(yùn)行階段。該壓濾機(jī)所采用的脫水工藝是集靜壓脫水、反吹風(fēng)和壓榨脫水為一體的綜合脫水工藝。
1脫水環(huán)節(jié)及存在問題的分析
現(xiàn)在廠內(nèi)使用的壓濾過程為:進(jìn)料、反吹、壓榨、放氣、卸料。在使用過程中主要出現(xiàn)濾板中心孔積精煤煤泥水的現(xiàn)象,該問題的產(chǎn)生主要在靜壓脫水、反吹風(fēng)和壓榨脫水3個(gè)環(huán)節(jié)上。
1.1靜壓脫水
浮選精煤通過離心泵打入各濾板之間形成的濾室內(nèi),并借助離心泵產(chǎn)生的壓力實(shí)現(xiàn)物料的第1次脫水。在該過程中,由于很強(qiáng)的流體靜壓縮小濾餅的空隙率,而排出大量的水分,但是隨著靜壓的逐漸增大,濾餅脫水效果不太理想。除此之外,靜壓脫水的時(shí)間長短對濾餅水分也有較大影響。在靜壓壓力和浮選精煤礦漿濃度合適且保持不變的情況下:進(jìn)料時(shí)間相對較短時(shí),在完成1個(gè)工作過程后形成的濾餅較薄,水分高于產(chǎn)品所要求的上限。但在此種情況下,由于進(jìn)料時(shí)間短,中心孔內(nèi)存留的煤漿較少,反吹效果較好;進(jìn)料時(shí)間合適時(shí),形成的濾餅水分合格(約在22%左右)且濾餅厚度合適,但由于進(jìn)料時(shí)間有所增加,中心孔內(nèi)存留的煤漿相對較多,反吹效果較差;進(jìn)料時(shí)間較長時(shí),濾餅水分略微降低且濾餅較厚,但中心孔易被堵死,反吹無效果。
1.2反吹風(fēng)
達(dá)到合適的進(jìn)料量后停止進(jìn)料,并使用高壓風(fēng)從頭板將中心孔處的煤漿反吹回入料桶中。生產(chǎn)過程中,由于壓風(fēng)機(jī)組產(chǎn)生的風(fēng)壓不足且穩(wěn)定性差,導(dǎo)致反吹風(fēng)風(fēng)壓低及反吹持續(xù)時(shí)間短,從而不能將中心孔內(nèi)的大量積煤全部反吹回入料桶中,一定量的煤泥水仍然留在中心孔內(nèi)部。將反吹風(fēng)壓增大,對中心孔處的濾布磨損很大,濾布易損壞;設(shè)備本身存在不足,在液壓軸壓緊濾板的過程中,濾板會向上上移10mm左右,而且越靠近頭板處上移越明顯。因此導(dǎo)致中心孔不是一條真正的直線,在反吹過程中,從頭板吹出的風(fēng)會隨中心孔形成的變形直線發(fā)生小角度偏移,所以不僅對中心孔處的濾布造成損害,而且降低了反吹風(fēng)效率。
1.3壓榨脫水
壓榨風(fēng)管向隔膜板的隔膜里充氣,隔膜膨脹,靠隔膜擠壓濾餅減小濾餅孔隙率而實(shí)現(xiàn)第2次脫水。靜壓脫水后濾餅內(nèi)形成一定的拱橋結(jié)構(gòu),通過隔膜擠壓能破壞拱橋結(jié)構(gòu)。隔膜擠壓相當(dāng)于在濾餅上形成二維剪切力。從二維方向破壞拱橋結(jié)構(gòu),從而改變?yōu)V餅的孔隙率,其實(shí)質(zhì)是濾餅內(nèi)部顆粒的重新排列。但在壓榨過程中,中心孔周圍濾餅的一部分濾液會流入中心孔內(nèi)無法排出,只有在拉板卸料的過程中才會隨著濾餅從中心孔流出,因而就使中心孔內(nèi)存留了部分濾液。
從上述分析可知,在入料濃度穩(wěn)定不變時(shí),進(jìn)料擁有1個(gè)最合適的時(shí)間,不僅使得濾餅水分合格,而且保證了生產(chǎn)效率最大化。但與此同時(shí),中心孔反吹不徹底,拉板卸料時(shí)大量煤泥水從中心孔溢出,不僅會增加濾餅水分,煤漿附著在濾板上易使濾板在工作時(shí)出現(xiàn)“冒料”現(xiàn)象,而且還會導(dǎo)致下方運(yùn)輸膠帶容易打滑的情況發(fā)生。
2解決問題方案
基于上述中心孔積煤的3個(gè)環(huán)節(jié)的原因分析,制定了以下3種解決方案:
方案1:進(jìn)料-壓榨-反吹-放氣-卸料。
方案2:進(jìn)料-反吹-壓榨-放氣-反吹-卸料。
方案3:進(jìn)料-反吹-壓榨-反吹-放氣-卸料。
對上述3種方案在相同條件下進(jìn)行多次重復(fù)試驗(yàn),筆者總結(jié)了該3種方案各自的優(yōu)缺點(diǎn),詳述如下。
方案1:先壓榨后反吹,可以較好地緩解中心孔積煤的現(xiàn)象,但在壓榨壓力的作用下,會使中心孔內(nèi)的水進(jìn)入到濾餅中,導(dǎo)致濾餅水分有所提高,而且如此操作還很容易造成濾板之間冒料,壓濾機(jī)運(yùn)行不穩(wěn)定。
方案2:實(shí)施2次反吹,壓榨前反吹1次,放氣后反吹1次。雖然次數(shù)多了1次,但是2次反吹總時(shí)間與方案1的反吹時(shí)間相同。隔膜板放氣后,濾板之間形成的反吹通道不能實(shí)現(xiàn)密封,第2次反吹使部分濾液反吹進(jìn)濾餅與濾布之間。該方案可以緩解中心孔積煤的現(xiàn)象,但效果不太理想,而且在程序設(shè)置上増加了1個(gè)操作環(huán)節(jié),操作復(fù)雜。
方案3:實(shí)施2次反吹,壓榨前后各反吹1次,反吹時(shí)間與方案2相同。在壓榨后不放氣的情況下直接反吹,能保證中心孔形成的反吹通道密封,濾液不易從濾板之間的縫隙處流出,使第2次反吹效果很好。該方案有效地解決了中心孔積煤的現(xiàn)象,不僅使中心孔周圍濾餅水分降低,而且濾餅脫屏率好,不易出現(xiàn)冒料,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。但是在程序設(shè)置上增加了1個(gè)操作環(huán)節(jié),操作復(fù)雜。
根據(jù)以上分析,選定方案3進(jìn)行具體試驗(yàn)。
3實(shí)驗(yàn)部分
入料濃度不變時(shí),經(jīng)化驗(yàn)得到該濃度條件下濾餅的最佳水分,從而確定相應(yīng)的進(jìn)料時(shí)間。
在入料濃度、進(jìn)料時(shí)間保持不變和濾餅水分基本保持一致的情況下,壓榨時(shí)間180s,反吹分壓5MPa。選定1臺運(yùn)行正常的精煤壓濾機(jī)進(jìn)行實(shí)驗(yàn),確定用2號精煤壓濾機(jī)。
試驗(yàn)數(shù)據(jù)。壓濾機(jī)壓榨過程的主要參數(shù)詳見表1。
組數(shù) | 反吹次數(shù) | 進(jìn)料時(shí)間/S | 濾餅水分/% | 平均水分/% | 反吹時(shí)間/S | 中心孔積煤濾板數(shù)/塊 | |||||
1 | 1 | 380 | 25.6 | 26.8 | 26.2 | 26.2 | 15 | 53 | 55 | 55 | |
2 | 1 | 380 | 27.3 | 24.9 | 25.1 | 25.8 | 25 | 49 | 47 | 53 | |
3 | 1 | 380 | 26.6 | 25.3 | 27.7 | 26.5 | 35 | 45 | 45 | 44 | |
4 | 2 | 380 | 23.2 | 21.9 | 24.0 | 23.0 | 15 | 15 | 5 | 7 | 5 |
5 | 2 | 380 | 22.5 | 23.7 | 23.9 | 23.4 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 |
數(shù)據(jù)分析。將第1組與第4組數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,發(fā)現(xiàn)在每次反吹時(shí)間相同的情況下,反吹2次比反吹1次的中心孔積煤濾板數(shù)大大減少,較為明顯地改善了中心孔積煤的現(xiàn)象。把反吹1次的反吹時(shí)間增加到25s、35s,即第2組、第3組數(shù)據(jù)所示,雖然中心孔積煤濾板數(shù)有所降低,但效果很差,仍然沒有從根本上解決問題。將2次反吹的每次反吹時(shí)間縮減到10s,試驗(yàn)得第5組數(shù)據(jù),與第4組數(shù)據(jù)相比,每次反吹僅10s,也能達(dá)到非常好的效果。從節(jié)能減排的角度來看,每次反吹10s比每次反吹15s共減少10s的反吹時(shí)間,節(jié)約了能源,所以第5組數(shù)據(jù)比較理想。
總結(jié)
針對XMZGFK300/1500-UB快開式隔膜壓濾機(jī)在田莊選煤廠的選精煤脫水中的應(yīng)用及其中心孔存在積煤的問題,探討了靜壓脫水、反吹風(fēng)和壓榨脫水對脫水效果的影響。由分析可知,新設(shè)備精煤壓濾機(jī)在使用過程中凸顯濾板中心孔積精煤煤泥水的現(xiàn)象,不僅使產(chǎn)品質(zhì)量受影響,而且給生產(chǎn)帶來了很多麻煩。經(jīng)過多次反復(fù)試驗(yàn),在操作上多加1次反吹風(fēng),進(jìn)料-反吹-壓榨-反吹-放氣-卸料,非常明顯地改善了中心孔積煤的現(xiàn)象,提高了設(shè)備在運(yùn)行過程中的穩(wěn)定性,使產(chǎn)品水分得到保障,即通過對靜壓脫水、反吹風(fēng)和壓榨脫水組合方式的優(yōu)化,有效地解決了田莊選煤廠中心孔積煤的問題,從而提高了精煤壓濾機(jī)的脫水效果。
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