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尾煤壓濾機技術

分類:解決方案 1027

引言

興安選煤廠是“一五”時期前蘇聯(lián)援建中國156項重點工程之一,1956年成立,1960年投產,設計入選能力97萬噸,生產工藝為分級入選,原礦(煤泥)過濾回收。生產工藝經歷了多次改造,入選能力達到180萬噸/年,廠型轉變?yōu)槿旱V型煉焦煤選煤廠。現(xiàn)已形成“塊煤斜輪—末煤三產品重介質旋流器—煤泥浮選—精煤加壓過濾機和節(jié)能高效快速壓濾機—尾煤臥式沉降離心機和板框壓濾機回收”的聯(lián)合生產工藝,尾煤壓濾系統(tǒng)是洗煤廠實現(xiàn)洗水閉路循環(huán)的重要環(huán)節(jié)。近年來,由于礦井采煤機械化程度和原煤入洗量的不斷提高,煤泥水系統(tǒng)中的煤泥量越來越多,原有的XMZ500、XMZ750和XMZ800型3臺壓濾機因設備老化嚴重,故障率高,處理能力下降等原因已無法滿足生產需要,致使煤泥水凈化難度加大,給煤泥水系統(tǒng)的管理工作帶來很大的困難。為解決這一問題,保證洗煤生產的順利進行,對尾煤壓濾機進行設備更新。

尾煤壓濾機技術-板框廂式隔膜壓濾機

設備更新前存在問題

在生產中,XMZ750型和XMZ800壓濾機主要存在以下問題:

1)隨著興選年入洗量的逐年增加,煤泥水系統(tǒng)負荷越來越重,原有設備無法滿足現(xiàn)有生產的需要,實際生產過程中,3臺壓濾機往往需要同時運轉,才能保證整個煤泥水生產系統(tǒng)正常運行。這樣當其中任何一臺設備ft現(xiàn)故障不能生產時,就很容易ft現(xiàn)煤泥回收不徹底、不及時的問題,使洗煤水品質下降或者無法適應生產,嚴重制約洗煤生產的進行。

2)因原有尾煤壓濾機已到使用年限,設備故障率也明顯增高。曾幾次ft現(xiàn)主梁斷裂事故,同時液壓泵站、拉板小車故障率也較高,支撐座變形、底腳松動不平衡、濾布破損頻繁,使得設備檢修維護量增加。進行壓榨時經常ft現(xiàn)溢流跑黑水、竄料等現(xiàn)象,減少了設備的開車時間,降低了煤泥回收率要和洗水合格率,增加了工人的勞動強度,為了解決以上問題,確保煤泥廠內回收,保證洗水閉路循環(huán),為洗煤廠正常生產提供可靠的保證,需對以上兩臺壓濾機進行設備更新。

更換2臺XMZ750/2000-U型壓濾機

XMZ750/2000-U型廂式自動壓濾機是集機、電、液一體的先進分離設備,它主要由五大部分組成;機架部分、自動拉板部分、過濾部分和電氣控制部分如圖1所示:

尾煤壓濾機技術-板框廂式隔膜壓濾機

使用效果

原XMZ750型和XMZ800型煤泥壓濾機單循環(huán)處理能力分別為14t和17t,因煤泥水濃度隨入洗原煤性質及入洗量波動較大,煤泥濃度高時,壓濾機單循環(huán)時間就縮短,濃度低時,單循環(huán)時間就會增加,通過實踐總結,兩臺壓濾機的單循環(huán)平均時間為均為3h左右,每天可處理尾煤約248t。更換的兩臺XMZ750/2000-U型壓濾機單臺處理能力為20t,同等條件下,每循環(huán)處理能力比原設備高9t,其單循環(huán)平均

時間約為2h,每天可處理尾煤約480t。經試運行,更新設備已完全具備了處理全部尾煤的能力,不但適應興選洗煤需求,更提高了洗水合格率。

另一方面,因更換的2臺XMZ750/2000-U型壓濾機實現(xiàn)了自動化控制,從而降低了洗煤生產中人員的投入量。原來每臺壓濾機卸料時需要2名工人進行人工卸料,工人勞動強度大,且生產周期長,同時由于人工卸料過程中使用鏟子,致使濾布損壞率增加,增加了洗煤成本。設備更新后,每臺設備只需1人對整個生產過程進行監(jiān)控即可,實現(xiàn)了全程自動化控制,大大降低了工人的勞動強度,節(jié)約人力資源投入的同時更延長了濾布的使用壽命,降低了洗煤成本投入。

XMZ750/2000-U型壓濾機在工作中的優(yōu)點

液壓缸大面積同步均勻壓緊底板,使濾板受力均勻,密封好,不噴料。

濾板面優(yōu)化設計,煤泥通流面大,液阻小,濾液排ft通暢,流量大。

電氣控制部分是整個系統(tǒng)的控制中心,它主要由電控柜、接觸器、PLC(可編程控制器)、行程開關、接近開關等組成,可自動控制壓濾整個循環(huán)的完成。

效益分析

兩臺XMZ750/2000-U型壓濾機分別于2011年11月和2012年1月投入運行,實踐表明,該設備使用效果良好,達到了預期的目的。

兩臺XMZ750/2000-U型壓濾機投入使用后,平均壓濾周期由原來的3h降至2h,大大提高了工作效率,每天可多回收煤泥約100t,若按年生產300d,噸煤泥效益45元計算,則年可增加利潤:45×100×300=1350000元。

XMZ750/2000-U型壓濾機實現(xiàn)自動化生產,降低了人工費使用,每臺壓濾機人員配置上從原來的2人降至1人,三個班共節(jié)約6名勞動力,與此同時工人的勞動強度也減輕了,人工費每年可節(jié)約:1500(每人每月平均工資)×12×6=108000元。

尾煤壓濾機技術-板框廂式隔膜壓濾機

XMZ750/2000-U型壓濾機處理能力提高的同時,也提高了洗煤水的合格率,2012年1月份洗水合格率上升3個百分點,有效的保證了洗煤生產的正常進行和選煤廠的洗水閉路循環(huán)。

兩臺XMZ750/2000-U型壓濾機投入使用后,設備的開機時間延長,材料、配件使用費用也明顯下降,預計年可節(jié)約資金5萬元,即降低了洗煤成本,又促進了洗煤經濟效益提升。

結語

兩臺XMZ750/2000-U型壓濾機的投入使用,不但提高了壓濾系統(tǒng)處理能力,而且緩解了由于原煤入洗量增加給煤泥水系統(tǒng)帶來的壓力,保證了洗水閉路循環(huán),降低了洗煤水濃度,在解決了煤泥水系統(tǒng)難題的同時更增加了洗煤經濟效益。


技術:18851718517

郵箱:suton@su-ton.com

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