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壓濾機(jī)切削液過(guò)濾應(yīng)用及優(yōu)化

分類:技術(shù)文獻(xiàn) 699

引言

切削液可在金屬磨削中起到冷卻、潤(rùn)滑、清洗的作用,其潔凈度可直接影響工件加工表面的光潔度,因此切削液需要進(jìn)行過(guò)濾循環(huán)使用。相比于其它金屬鐵屑,磨削下來(lái)的鎢合金顆粒致密,其與切削液形成的溶液,流動(dòng)性差。針對(duì)于此,調(diào)查目前切削液過(guò)濾的使用現(xiàn)狀,測(cè)試壓濾機(jī)過(guò)濾前后固體顆粒粒度,通過(guò)對(duì)使用現(xiàn)狀及粒度數(shù)據(jù)分析壓濾機(jī)易堵塞的原因,并提出相應(yīng)的改善措施及新的過(guò)濾方式。

壓濾機(jī)切削液過(guò)濾應(yīng)用及優(yōu)化-板框廂式隔膜壓濾機(jī)

切削液過(guò)濾系統(tǒng)應(yīng)用情況

系統(tǒng)情況介紹現(xiàn)有硬質(zhì)合金棒料無(wú)心磨切削液過(guò)濾系統(tǒng)分為粗磨和精磨兩大塊,各自擁有一套獨(dú)立的皮帶沉淀輸送線、溢流水箱、過(guò)渡水箱、動(dòng)力系統(tǒng)、管路系統(tǒng)和控制系統(tǒng)。這兩套系統(tǒng)之間可以相互切換,并各自連接一臺(tái)壓濾機(jī)使用。其中粗磨工段有無(wú)心磨床90臺(tái),雙端面磨床7臺(tái)和段差機(jī)20臺(tái);精磨工段有無(wú)心磨床49臺(tái),段差機(jī)9臺(tái)和自動(dòng)倒角機(jī)9臺(tái)。粗磨設(shè)計(jì)用水量為168m3/h,精磨設(shè)計(jì)用水量為100m3/h。粗磨和精磨工段的切削液回水經(jīng)過(guò)3條回水槽(其中粗磨2條,精磨1條),進(jìn)入一級(jí)沉淀系統(tǒng),利用自然沉降并經(jīng)皮帶輸送沉淀其上的大部分磨屑,接著切削液溢流至溢流水箱,經(jīng)由回水泵打到壓濾機(jī)內(nèi)進(jìn)行二次過(guò)濾,壓濾機(jī)的回水流入過(guò)渡水箱再經(jīng)由供水泵通過(guò)供水管路輸送至車間各個(gè)機(jī)臺(tái)以供使用。

存在主要問(wèn)題

(1)密封圈易損使用從壓濾機(jī)配套的密封條(XARZ200/1250-UK壓濾機(jī))單價(jià)45元/m,單臺(tái)用量200m左右,更換一次需9000元,費(fèi)用很高。目前使用情況為每清洗一次濾板就需更換密封圈。

(2)精磨壓濾機(jī)易堵精磨工段的磨屑粒度較小,一般用7天左右壓濾機(jī)出水口水量就明顯減少,需要進(jìn)行清洗,清洗過(guò)后也只能維持幾天,給工人帶來(lái)很大的工作量。

(3)粗磨壓濾機(jī)較易堵粗磨壓濾機(jī)初期使用效果尚可,基本3個(gè)月對(duì)壓濾機(jī)進(jìn)行拉板卸料一次。但是長(zhǎng)期使用下來(lái),需要通過(guò)旁通閥半開(kāi)才能維持壓濾機(jī)較長(zhǎng)的使用時(shí)間。同時(shí)濾布看內(nèi)壁側(cè)每次沖洗不是很干凈,影響重復(fù)過(guò)濾效果。

臨時(shí)做法及效果

(1)精磨精磨的溢流水箱和過(guò)渡水箱之間的旁通閥基本全開(kāi),這樣做的直接后果就是溢流水箱的切削液未經(jīng)過(guò)壓濾機(jī)二級(jí)過(guò)濾便供給車間使用。僅僅是一級(jí)沉淀的切削液潔凈度并不能滿足車間的使用要求,會(huì)嚴(yán)重影響精磨出來(lái)的產(chǎn)品效果。

(2)粗磨粗磨的溢流水箱和過(guò)渡水箱之間的旁通閥為半開(kāi),這樣做的后果是溢流水箱的切削液只有部分經(jīng)過(guò)壓濾機(jī)二級(jí)過(guò)濾返回過(guò)渡水箱,與從旁通閥直接過(guò)來(lái)的切削液混合后供給車間使用。因?yàn)榇帜?duì)切削液的潔凈度要求沒(méi)那么高,因此可暫時(shí)滿足車間的使用要求。

原因分析

通過(guò)對(duì)現(xiàn)狀調(diào)查,得知精磨切削液較粗磨切削液容易堵塞,最大原因可能為粗磨及精磨后的硬質(zhì)合金粒度不一致所致。因此現(xiàn)場(chǎng)對(duì)粗磨及精磨切削液(經(jīng)一級(jí)沉淀過(guò)濾但未進(jìn)壓濾機(jī)二次過(guò)濾)進(jìn)行采樣,并進(jìn)行粒度分析。可以看出,粗磨的粒度基本在100μm(97%)以下,且大部分分布在2.2~25μm(80%)這一區(qū)間范圍內(nèi);精磨的粒度基本在20μm(98%)以下,且大部分分布在1.5~13μm(80%)這一區(qū)間范圍內(nèi)。精磨的粒度在10μm以下的比重很大,占80%左右,大大增大了切削液的粘度,這是導(dǎo)致壓濾機(jī)容易堵塞、過(guò)濾效果差的主要原因。根據(jù)車間現(xiàn)場(chǎng)操作工人及技術(shù)員反映,在之前的使用上便發(fā)現(xiàn):粗磨的磨削料容易實(shí)現(xiàn)固液分離,經(jīng)過(guò)幾天晾曬便可結(jié)塊,而精磨的固液分離卻很難,往往需要晾曬更長(zhǎng)的時(shí)間。針對(duì)上述堵塞原因,壓濾機(jī)的選型及使用上需要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行考慮。

濾布選擇

聯(lián)系相關(guān)廠家,并查閱相關(guān)資料得知應(yīng)該是顆粒越大越容易堵,而我們現(xiàn)場(chǎng)使用情況是顆粒越小越容易堵。分析原因可能是我們鎢合金磨屑顆粒的特殊性導(dǎo)致的,顆粒越小的話粘性越強(qiáng),越容易與水相溶,同時(shí)也越容易附著在濾布表面,堆積得很致密,透水性變差,導(dǎo)致使用時(shí)間不長(zhǎng)便會(huì)堵塞。濾布的制造種類和目數(shù)是影響壓濾機(jī)性能的兩個(gè)重要方面。濾布的制造種類基本上決定了壓濾機(jī)的過(guò)濾性能,而濾布的目數(shù)直接影響著濾布攔截固體顆粒的最小值。為了達(dá)到截留效果和過(guò)濾速度都比較理想,在濾布的選擇上,需要根據(jù)料漿的顆粒度、密度、化學(xué)成分和過(guò)濾的工藝條件來(lái)選擇。我們目前用的濾布為多絲的,濾布目數(shù)為400~500目之間,也就是孔大小為25~38μm之間,通過(guò)聯(lián)系廠家,并查閱相關(guān)資料得知若改成采用單絲的濾布,會(huì)比較不容易堵塞,至于選擇多大的濾布目數(shù)才能保證過(guò)濾效果可聯(lián)系廠家進(jìn)行濾布測(cè)試。

過(guò)濾能力

廂式壓濾機(jī)的入料中小于10μm粒級(jí)含量過(guò)多會(huì)直接影響到壓濾效果。當(dāng)入料中小于10μm粒級(jí)含量過(guò)多時(shí),切削液的粘度急劇增大,壓濾過(guò)程中容易造成濾布堵塞,過(guò)濾效果差,形成的濾餅薄,水分高,卸料困難。參考選煤工藝中煤泥水處理的可行方法,考慮改變進(jìn)料切削液中磨屑的粒度分布,增大粗顆粒磨屑的比例,降低細(xì)顆粒磨屑的比例,從而降低切削液的粘度,改善切削液在壓濾機(jī)中的通過(guò)性。

解決措施及應(yīng)用效果

解決措施

(1)聯(lián)系廠家進(jìn)行濾布測(cè)試;如果證實(shí)更換濾布或改變切削液粒度分布也不能達(dá)到延長(zhǎng)使用時(shí)間的目的,可考慮采用二級(jí)沉淀池以保證切削液的潔凈度。

(2)將粗磨沉淀線中切削液(先做粒度分析確定足夠大)引部分至精磨溢流水箱,增大粗顆粒磨屑的比例,試驗(yàn)精磨壓濾效果[3],但對(duì)精磨產(chǎn)品是否有影響需同時(shí)驗(yàn)證。

(3)引入集中過(guò)濾除渣系統(tǒng),對(duì)切削液進(jìn)行集中恒溫恒壓過(guò)濾,并實(shí)現(xiàn)鎢渣的定期排除。臟的切削液流到過(guò)濾機(jī)的臟水箱后,過(guò)濾泵把臟切削液抽到內(nèi)含過(guò)濾圓盤(pán)的壓力罐中進(jìn)行處理,具體步驟如下:

①在壓力的驅(qū)使下,所有大于1μm廢渣都會(huì)附著在過(guò)濾圓盤(pán)的外圍,同時(shí)干凈切削液通過(guò)濾盤(pán)后流到過(guò)濾機(jī)的凈切削液箱中,再通過(guò)壓力泵送到加工機(jī)床的噴嘴上;

②反吹臟切削液,每當(dāng)連續(xù)運(yùn)行8h后,過(guò)濾系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)清除積聚在過(guò)濾圓盤(pán)上的污渣。在對(duì)濾罐反吹清渣前,壓縮空氣把過(guò)濾罐中的臟切削液先排出來(lái),流到過(guò)濾機(jī)的臟切削液箱內(nèi);

③反吹除渣,壓縮空氣通過(guò)濾圓盤(pán)的頂部和中心把附著在外圍的廢渣排出壓力罐,并排到刮渣機(jī)內(nèi),實(shí)現(xiàn)將鎢渣排出整個(gè)切削液循環(huán)系統(tǒng),提高切削液潔凈度的目的。整個(gè)臟切削液排空和反吹除渣都是通過(guò)PLC自動(dòng)控制來(lái)完成,無(wú)需停機(jī),全過(guò)程不超過(guò)5min。除渣結(jié)束后,機(jī)器又自動(dòng)回到過(guò)濾狀態(tài)中。自動(dòng)刮鎢泥處理系統(tǒng)會(huì)根據(jù)排渣時(shí)間段內(nèi)鎢泥沉淀后把鎢泥自動(dòng)排到鎢泥桶內(nèi)。

應(yīng)用效果

(1)在精磨及粗磨的過(guò)濾系統(tǒng)上增加二級(jí)沉降池,可在一級(jí)沉淀的基礎(chǔ)上,繼續(xù)沉淀36.9%,32.5%,大大降低壓濾機(jī)的過(guò)濾負(fù)荷,目前使用效果良好。

(2)已完成單罐切削液過(guò)濾系統(tǒng)測(cè)試,可實(shí)現(xiàn)鎢渣的自動(dòng)排除切削液系統(tǒng),降低濾芯的堵塞概率,降低人工清渣的勞動(dòng)強(qiáng)度,同時(shí)可滿足切削液的恒溫恒壓控制,降低設(shè)備開(kāi)啟數(shù)量不同對(duì)切削液供給壓力的影響,提高產(chǎn)品穩(wěn)定性,因此相比于壓濾機(jī)過(guò)濾,此種集中過(guò)濾方式更適合用于多臺(tái)設(shè)備切削液的過(guò)濾后供給。

結(jié)語(yǔ)

切削液的使用貫穿于金屬磨削的各個(gè)工藝當(dāng)中,而潔凈的切削液是金屬磨削過(guò)程中不斷的追求。通過(guò)此次對(duì)現(xiàn)有切削液過(guò)濾方式的研究及應(yīng)用,解決了精磨及粗磨壓濾機(jī)易堵塞問(wèn)題,并提出新的恒溫恒壓集中過(guò)濾方式,且已通過(guò)測(cè)試驗(yàn)證,為后續(xù)切削液多罐集中恒溫恒壓過(guò)濾積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。

壓濾機(jī)切削液過(guò)濾應(yīng)用及優(yōu)化-板框廂式隔膜壓濾機(jī)

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