煤質方面的原因
煤泥粒度直接影響著煤泥的沉降速度,一是對于較細 的煤泥,在分選工作時應采用高選擇性且高效的浮選設 備。對產品灰分具備一定要求時,選擇性且效率低的浮選 設備會降低選煤效率,不但增大了循環水濃度,且還會增 加尾礦處理量。二是粒度越小時煤泥,其沉降速度越小, 這也一意味著在尾礦濃縮機中會存在含量較大的溢流細顆 粒,且這些細粒在壓濾系統中會不斷循環積累。對于整個尾煤壓濾機處理系統而言,進入系統中的煤泥量越大,煤泥 的排出量也就越小,從而使得壓濾系統時鐘處于不平衡狀 態,影響了選煤廠的分選效果,甚至污染了精煤。通過當 前某現場的采掘現狀可以看出,此后相當長時間內,原煤 回收率將不會超過 25%,壓濾煤泥僅占原煤的 12% 至 15% 左右,且壓濾系統每天僅可以保證入洗 2500 至 3500 噸原 煤,礦井生產的原煤無法保證全部清洗。為了確保其正常 生產,必須積極改造壓濾生產系統。
?工藝系統原因
山西汾西礦業(集團)有限責任公司設計院,沉降時間內合理排除全部煤泥。對于循環水中的細顆粒而言,不應選擇非濃縮與半直接浮選工藝,主要因為浮選工 藝需要循環水保持低濃度,煤泥在水中不需要浸泡太長時 間,可以在確保可浮性的基礎上保持表面的新鮮,不但浮 選深度理想,且浮選效果也較佳。循環水濃度重要的影響 因素便是精煤與尾煤的浮選脫水設備,且其也屬于煤泥系 統排出固體顆粒的把關設備,對此,脫水設備的工作性能 會直接影響循環水的濃度。為了滿足基本的生產需求,提 升煤泥精度,應對壓濾生產系統進行有效改造。
管理方面的原因
現場煤質性質比較特別,為了及時有效的排出浮選 精煤中不合格產品,企業應選擇針對性的選煤流程,并強 化管理浮選精煤脫水設備的管理工作。將人為誤差導致的 損失降低最低,并在提高精煤生產效率的基礎上提高浮選 抽出率。同時,企業還應加強煤泥壓濾的管理工作,有效 改造壓濾系統,杜絕出現煤泥帶水問題,從而有效保證煤 泥廠周圍環境的環保度。 2 選煤廠壓濾生產系統的改造及效果
選煤廠系統改造
選煤廠對 3 臺壓濾機設備進行逐臺拆安裝,在安裝 運行壓濾機后,其煤泥處理水平明顯提高,壓濾面積也由 之前的 260 平方米增加至 430 平方米,原煤處理量明顯增 加,煤泥帶水的控制效果也十分顯著。改造時,利用安裝 面 積 為 430 平 方 米, 且 型 號 為 HKZG430/2000-U 的 壓 濾 機替代原有已損壞的普通板框壓濾機,且安裝基礎也提高 了 500 毫米,可以確保煤泥直接通過斜溜槽進入刮板運輸 機內。其次應逐步拆除其余的三臺壓濾機,為了提高壓濾 機處理量,使用型號為 HKZG430/2000-U 的壓濾機。再次 是做好壓濾機入料泵的更換工作,將現有的入料泵更換為 型號為 TZJD100-430 的入料泵,且電機功率也由 75kW 改 為 110kW。最后是改造了原有的配電系統,可以有效滿足 110kW 電機的使用功能。
?選煤廠系統改造效果
在改造過程中,首先是增加了原煤的處理量,隨著煤 泥處理能力的提高,帶煤量也得到增加,由之前的 250t/h 提高至 280t/h,洗原煤量也達到了 5500 噸左右。其次降低 了底流速度,將原有 800g/L 速度降低為 500g/L,有效改善 了以往濃縮池煤泥積聚問題。同時,改造后,壓濾系統每 天可以實現正常的停車檢修,避免了過負荷運行,有效降 低了故障的發生幾率。再次是改善了洗水的質量水平,洗 水濃度也變得較為穩定,改造后洗水濃度基本控制在 30g/L 左右,達到了清水洗煤的效果。最后是有效控制了煤泥帶 水問題,改造后的壓濾系統使濾餅的水分更低且清洗效果 更好,可以將水分基本控制在 30% 左右,有效保證了煤泥 廠的整潔度,滿足了環保要求。
壓濾生產系統運行效果及經濟效益
某選煤廠在改造設計壓濾機系統、入料泵以及使用集 中控制系統后,選煤廠壓濾生產系統的運行效率得到明顯 提升,有效提高了企業的經濟及社會效益水平。一是壓濾 系統的工作效率得到明顯提升,新系統的循環時間壓縮至 18 分鐘,工作效率提升了 4.5 倍。二是壓濾生產系統的工 作效率得到有效提高,且更好的處理了煤泥系統中的細粒 煤泥,優化了煤井的開采條件,選煤生產質量也得到有效 提高。三是系統節電效果顯著,在改造入料泵后,企業每 年可以節省約 13.2 萬 kW·h 的電量,電費按照 0.5 元 /(kW ·h) 計算,企業每年約節省電費 66 萬元。四是在改造壓濾 系統后,每個月系統可以多生產 1 萬噸干煤泥,其價格為 30 元 /t,每月選煤廠可以增加收益 30 萬元。五是壓濾生產 系統實現了自動化操作,降低了企業的人工成本。
結束語
選煤廠壓濾生產系統的改進,不但解決了以往煤礦 生產期間煤泥水能耗較高的問題,也提升了壓濾生產系統 的運行效率,為某選煤廠創造了高水平的經濟與社會效益。