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PVC離心母液廢水處理

Category.Technical Literature 578

1 Project Overview

公司主要從事氯堿化工及精細(xì)化工產(chǎn)品生產(chǎn),主導(dǎo)產(chǎn)品包括燒堿、聚氯乙烯、水泥、三氯乙烯等,目前該公司發(fā)展成為集氯堿化工、熱電、建材、精細(xì)化工為一體的循環(huán)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)制造企業(yè)。該公司采用懸浮聚合工藝生產(chǎn)聚氯乙烯產(chǎn)品,在生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生大量母液廢水,該廢水具有可生化性較差,有機(jī)物難降解,氨氮含量低,溫度高,堿度低等特點(diǎn),屬于低濃度化工廢水。因該企業(yè)排放污染物當(dāng)量指標(biāo)有限,廢水不能直接外排,為保證企業(yè)的正常生產(chǎn),同時(shí)解決廢水的環(huán)保問題,通過多方比選,最終確定采用前臭氧氧化-水解酸化-接觸氧化-過濾-后臭氧氧化工藝對(duì)廢水進(jìn)行處理,出水達(dá)到GB/T 19923—2005《城市污水再生利用工業(yè)用水水質(zhì)》表1中敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補(bǔ)充水標(biāo)準(zhǔn)后全部回用。

2設(shè)計(jì)規(guī)模及水質(zhì)

聚氯乙烯裝置產(chǎn)生的PVC離心母液廢水是采用脫鹽水在聚合反應(yīng)中作為分散介質(zhì),并不參與聚合反應(yīng),將氯乙烯(VCM)分散成液滴、溶解分散劑,最終以母液的形式外排,其設(shè)計(jì)規(guī)模為200m3/ h。廢水主要包含懸浮性的顆粒,以及加入的一些特殊性化學(xué)物質(zhì)。經(jīng)處理后,出水水質(zhì)需達(dá)到GB / T 19923—2005表1中敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補(bǔ)充水標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo)見表1。

PVC離心母液廢水處理-板框廂式隔膜壓濾機(jī)

3工藝流程

目前針對(duì)該類廢水,國內(nèi)處理技術(shù)相對(duì)成熟,工程和可研成果均較多,有電化學(xué)氧化法、MBR膜生化法,還有常規(guī)的生化處理法。目前主流工藝是采用水解酸化-接觸氧化的常規(guī)生化處理工藝對(duì)有機(jī)污染物進(jìn)行去除,將出水回用至冷卻塔進(jìn)行循環(huán)利用,出水TDS比常規(guī)循環(huán)冷卻水補(bǔ)充水會(huì)低很多,具有非常好的循環(huán)冷卻水補(bǔ)充水優(yōu)勢(shì)。根據(jù)實(shí)測(cè)結(jié)果,本項(xiàng)目進(jìn)水COD濃度相比其他同類型企業(yè)偏高,水質(zhì)波動(dòng)也較大。根據(jù)來水可生化性較差及最終出水要求高的特點(diǎn),確定采用冷卻塔-前臭氧氧化預(yù)處理工藝來提高廢水的可生化性,之后采用水解酸化-生物接觸氧化二級(jí)生化工藝,對(duì)廢水中的大部分有機(jī)污染物進(jìn)行降解去除,最后通過多介質(zhì)過濾-后臭氧氧化深度處理工藝,進(jìn)一步去除廢水中殘留的有機(jī)污染物、懸浮物及濁度。工藝流程見圖1。離心母液廢水通過壓力管道進(jìn)入冷卻塔降低廢水溫度,保證出水溫度不超過35 °C。冷卻塔出水重力自流進(jìn)入前臭氧氧化池,臭氧通過微孔曝氣頭分散在水中,利用臭氧的強(qiáng)氧化作用將高分子難降解有毒有害有機(jī)物降解為各種易降解的有機(jī)物,并降低廢水的毒理性,提高廢水可化生性。出水經(jīng)泵提升進(jìn)入生物選擇池,在厭氧環(huán)境下,培養(yǎng)出優(yōu)勢(shì)的厭氧菌種,提高微生物選擇性和可識(shí)別性。之后廢水自流進(jìn)入水解酸化池,通過脈沖布水器使污泥和廢水充分接觸,廢水中大分子有機(jī)物在兼氧菌及厭氧菌的作用下轉(zhuǎn)化為小分子易降解的有機(jī)物,同時(shí)水中有機(jī)氮逐步轉(zhuǎn)化為氨氮。出水自流入生物接觸氧化池,生物接觸氧化池內(nèi)懸掛填料,懸浮在水中的活性污泥菌膠團(tuán)逐步附著在填料上,形成更加高效的菌膠團(tuán)及微生物膜,能有效提高好氧池中活性污泥濃度,廢水中的有機(jī)物被降解成CO2和H2O。接觸氧化池泥水混合物自流進(jìn)入二沉池進(jìn)行泥水分離,大部分污泥回流至水解酸化池和生物接觸氧化池前端,剩余污泥排至污泥儲(chǔ)池。二沉池出水自流入中間水池,再經(jīng)提升泵提升至多介質(zhì)過濾器,利用壓力作用使廢水由濾料上部向下部流動(dòng),懸浮物被截留在濾料上部,保證出水懸浮物及濁度達(dá)標(biāo)。濾料上部截留的懸浮物通過反洗排至反洗廢水池,出水溢流到后臭氧氧化池,利用臭氧的強(qiáng)氧化作用將水中剩余的有機(jī)物進(jìn)行氧化分解并將水中細(xì)菌殺死,保證出水COD達(dá)標(biāo),出水通過回用水泵回用至廠區(qū)作為冷卻塔補(bǔ)充水。

4主要工藝

單體及設(shè)計(jì)參數(shù)

(1)冷卻塔。采用逆流式機(jī)械通風(fēng)冷卻塔,玻璃鋼材質(zhì),置于前臭氧氧化池上。設(shè)計(jì)規(guī)模為200m3/ h,設(shè)計(jì)進(jìn)、出塔溫度分別不超過60、35°C。

(2)前臭氧氧化池。設(shè)計(jì)尺寸為11.0m× 5.0m× 6.0 m,有效水深為5.4 m,反應(yīng)時(shí)間為45 min,緩沖區(qū)停留時(shí)間為15 min,臭氧投加量為1.5 mg /L。池頂設(shè)置尾氣破壞器分解釋放臭氧尾氣。

(3)生物選擇池。設(shè)計(jì)尺寸為11.0m× 10.0m×6.0 m,有效水深為5.0 m,停留時(shí)間為2.5 h。設(shè)置潛水?dāng)嚢铏C(jī)2臺(tái),排泥泵2臺(tái)(1用1備)。

(4)水解酸化池。4座,單座設(shè)計(jì)尺寸為13.0m× 8.0m× 7.0 m,有效水深為6.5 m,停留時(shí)間為13.5 h,污泥濃度為6 000 mg / L,污泥負(fù)荷為0.015kg[COD]/(kg[MLVSS]·d),上升流速為0.6 m / h,外循環(huán)比為100%。設(shè)置脈沖布水器4臺(tái),配水罐1臺(tái),內(nèi)循環(huán)泵8臺(tái)(4用4備)。

(5)生物接觸氧化池。2座,單座設(shè)計(jì)尺寸為28.0m× 12.8m× 6.5 m,有效水深為5.8 m,停留時(shí)間為20.5 h,污泥濃度為3 500 mg / L,COD容積負(fù)荷為0.27 kg[COD]/(m3·d),污泥負(fù)荷為0.076kg[COD]/(kg[MLVSS]·d),填料負(fù)荷為0.521 kg[COD]/(kg[填料]·d),氣水比為12 ∶ 1。曝氣采用管式微孔曝氣器,通氣量為6 m3/(m·h),服務(wù)面積為1 ~ 2 m2/支;拉西環(huán)式組合填料2 000 m3,規(guī)格φ150 mm,裝填高度為3 000 mm。

(6)二沉池。采用輻流式沉淀池,中進(jìn)周出形式。設(shè)計(jì)尺寸為φ19.0m× 4.5 m,有效水深為4.0m,沉淀區(qū)表面負(fù)荷為0.75 m3/(m2·h),污泥回流比為100%。設(shè)置半橋式周邊傳動(dòng)吸泥機(jī)1臺(tái),污泥回流泵2臺(tái),1用1備(兼排放用)。

(7)多介質(zhì)過濾器。4臺(tái),設(shè)計(jì)尺寸為φ3.0m× 4.2 m,濾速為8 m / h,氣洗、水洗強(qiáng)度均為12L /(m2·s),氣洗時(shí)間為5 min,水洗時(shí)間為10 min,反洗周期為24 ~ 48 h(可調(diào))。濾料采用石英砂和無煙煤組合,石英砂粒徑為0.5~1.2 mm,無煙煤粒徑為0.8~1.8 mm,裝填總高度為2.4 m。

(8)后臭氧氧化池。設(shè)計(jì)尺寸為9.5m× 4.5m×6.0 m,有效水深為5.4 m,停留時(shí)間為60 min,臭氧投加量為2.5 mg / L。未反應(yīng)完全的臭氧尾氣通過池頂?shù)奈矚馄茐钠鬟M(jìn)行分解釋放。

5運(yùn)行情況廢水站自2018年5月進(jìn)水調(diào)試,系統(tǒng)進(jìn)水量為140 ~ 190 m3/h,進(jìn)水COD質(zhì)量濃度穩(wěn)定維持在350 mg/L以下,進(jìn)水pH值維持在6左右,進(jìn)水SS質(zhì)量濃度超過設(shè)計(jì)值,為120 ~ 150 mg/L。經(jīng)過2個(gè)多月連續(xù)進(jìn)水運(yùn)行調(diào)試,各項(xiàng)出水指標(biāo)均能穩(wěn)定達(dá)標(biāo),出水COD的質(zhì)量濃度穩(wěn)定在40 mg / L以下,濁度穩(wěn)定在3 NTU以下,其余各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到GB / T 19923—2005表1中敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補(bǔ)充水標(biāo)準(zhǔn)。各處理單元處理結(jié)果見表2。

6投資及運(yùn)行費(fèi)用分析本工程總投資約為1 800萬元,其中土建工程投資1 000萬元,設(shè)備及安裝工程投資800萬元,折算項(xiàng)目噸水投資為4 000元/ m3。經(jīng)統(tǒng)計(jì)實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù),項(xiàng)目折算人工費(fèi)為0.15元/ m3,電費(fèi)為0.63元/ m3,藥劑費(fèi)為0.35元/ m3,生產(chǎn)水費(fèi)為0.03元/ m3,合計(jì)直接運(yùn)行費(fèi)用為1.16元/ m3。7結(jié)語項(xiàng)目已經(jīng)持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行2 a多,說明采用前臭氧氧化-水解酸化-接觸氧化-過濾-臭氧氧化工藝處理PVC離心母液廢水是穩(wěn)定可靠的,出水COD質(zhì)量濃度穩(wěn)定在40 mg / L以下,濁度穩(wěn)定在3 NTU以下,其余各項(xiàng)指標(biāo)均能達(dá)到GB / T 19923—2005表1中敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補(bǔ)充水標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)處理后的廢水回用于生產(chǎn),既減少了企業(yè)廢水的排放量,控制了污染物外排,又為企業(yè)節(jié)約了生產(chǎn)成本,該處理工藝值得參考和借鑒。


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