1?概述
安鋼100t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐冶煉的鋼種有普碳鋼、優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼、低合金高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼、船體用結(jié)構(gòu)鋼、鍋爐用鋼、壓力容器鋼等系列品種。濁循環(huán)水系統(tǒng)是其工程上的配套設(shè)施。采用的板框壓濾機(jī)XMZG120/1000—U,主要參數(shù):過濾面積:120m2;濾室數(shù)量:60;過濾壓力:0.4MPa;壓榨能力:0.6MPa;N=7.5kW。來自轉(zhuǎn)爐煉鋼煙氣除塵濁循環(huán)水系統(tǒng)一文、二文的排水流經(jīng)高架水槽流至粗顆粒分離機(jī),去除較大的顆粒。然后在流入斜板沉淀池沉淀,出水(浮物指標(biāo)在100mg/L以下)流入熱水井,再經(jīng)冷卻后回用。斜板沉淀池下部泥漿由泥漿泵加壓送至板框壓濾機(jī)進(jìn)行脫水處理,Plate and frame filter press將泥漿進(jìn)行脫水處理成泥餅貯存,定期外運(yùn)。
2?轉(zhuǎn)爐濁循環(huán)水系統(tǒng)板框壓濾機(jī)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
此板框壓濾機(jī)是大容量、快過濾的分離設(shè)備,在設(shè)計(jì)過程中采用了CAD優(yōu)化設(shè)計(jì),整機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊可靠,自動(dòng)化程度高,選用不同的過濾介質(zhì),可以過濾不同性能的物料。應(yīng)用于固液兩相分離,可以過濾粘度大、顆粒細(xì)的各種懸浮物料。
它主要由過濾機(jī)構(gòu)、壓緊機(jī)構(gòu)、拉板機(jī)構(gòu)、自動(dòng)翻板集液盤、液壓站、泥斗、電器控制部分構(gòu)成。
中間進(jìn)料,污泥迅速充滿濾室,消除腔室壓力差,同時(shí)縮短進(jìn)料時(shí)間。含中心吹風(fēng)裝置。
濾布曲張機(jī)構(gòu)吊桿與彈簧相結(jié)合,自動(dòng)振蕩,卸料干凈利落。
拉板機(jī)構(gòu)液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng),動(dòng)作靈活,穩(wěn)定可靠,但對環(huán)境要求高。
自動(dòng)集液盤,結(jié)構(gòu)新穎,減少占地面積。PLC控制移位和復(fù)位,靈敏快速。
采用PLC全自動(dòng)控制。壓濾機(jī)本體、外圍配套設(shè)備及壓濾機(jī)管道系統(tǒng)中各個(gè)自動(dòng)閥門的自動(dòng)控制。
液壓系統(tǒng)液壓元件,高低壓泵互連動(dòng)作,控制主機(jī)及集液盤的動(dòng)作,減少輔助時(shí)間,運(yùn)行更可靠,能耗更低。
主關(guān)件壓緊板、止推板、橫梁的設(shè)計(jì)運(yùn)用計(jì)算機(jī)工作站進(jìn)行了有限元分析,優(yōu)化設(shè)計(jì)后的結(jié)構(gòu)可靠安全。
壓緊板、止推板采用鋼板焊接,探傷后調(diào)質(zhì)處理。
橫梁采用鋼板整體切割調(diào)質(zhì)處理,無焊接、無支架,確保梁板不會(huì)彎曲和變形。
油缸采用機(jī)械擠壓鏡面加工,確保無泄漏。無縫鋼管大油缸保證壓緊的平穩(wěn)性和安全性,并延長油缸的使用壽命。
1?轉(zhuǎn)爐濁環(huán)板框壓濾機(jī)存在的問題
安鋼轉(zhuǎn)爐濁環(huán)板框壓濾機(jī)在日常的維修維護(hù)中
也發(fā)現(xiàn)有些部分設(shè)計(jì)不太合理,不是很結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際,主要問題如下:
濾板壓榨隔膜由于腐蝕經(jīng)常損壞,每年需大修2次,消耗備件施工費(fèi)約35萬元。大修期間,單臺(tái)運(yùn)行,水質(zhì)明顯進(jìn)一步惡化,導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐濁水懸浮物指標(biāo)達(dá)到150mg/L以上,屬超標(biāo)運(yùn)行,造成濁環(huán)供水管道結(jié)垢嚴(yán)重,已影響到系統(tǒng)流量,嚴(yán)重時(shí)直接影響生產(chǎn)。設(shè)備月處理污泥約2800t,日常維修率偏高,工況惡劣,使用過程中,經(jīng)常出現(xiàn)故障。
拉板小車采用液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng),由于日常工作環(huán)境惡劣,液壓系統(tǒng)經(jīng)常受到污染,液壓馬達(dá)經(jīng)常損壞造成拉板器損壞。
拉板小車采用外開式形式的,由于環(huán)境差,油泥多,小車受到污染后動(dòng)作不靈活,造成運(yùn)轉(zhuǎn)不同步,小車也易損壞。
板框壓濾機(jī)在運(yùn)行過程中,壓緊板液壓缸經(jīng)常出現(xiàn)爬行現(xiàn)象,料斗液壓缸緩慢下滑出現(xiàn)漏料的問題。系統(tǒng)壓力不穩(wěn)定,經(jīng)過簡單的換閥處理,效果不好,嚴(yán)重時(shí)直接影響壓濾機(jī)的使用。
2?改造方案及效果
針對現(xiàn)場出現(xiàn)的問題,經(jīng)過摸索實(shí)踐,結(jié)合實(shí)際情況我們對此系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn)。
改造項(xiàng)目1:將分體式濾板壓榨隔膜改為嵌入式隔膜濾板。濾板是壓濾機(jī)的核心過濾元件,濾板材質(zhì)形式及質(zhì)量的不同,會(huì)直接影響到整機(jī)的過濾性能。改造選用的是高強(qiáng)度聚丙烯,其濾板既有橡膠濾板的彈性,又有聚丙烯濾板的韌性、剛性,使濾板壓緊時(shí)密封性能更好,其最大鼓膜壓力達(dá)4MPa。進(jìn)料過程結(jié)束后,通過對濾餅進(jìn)行壓榨來提高整機(jī)的脫水效率,增加濾餅的干度,縮短過濾時(shí)間,提高生產(chǎn)率,降低污染和減少勞動(dòng)力。
改造項(xiàng)目2:將液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng)的拉板小車改為由變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng)。由于日常工作環(huán)境惡劣,液壓系統(tǒng)經(jīng)常受到污染,液壓系統(tǒng)及液壓馬達(dá)經(jīng)常損壞,損壞后不易查找原因,改為變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),對環(huán)境要求不高,事故率大幅下降,且出現(xiàn)問題后易排查原因。
改造項(xiàng)目3:將拉板小車由開放式改為密封式。減少了油泥污染,各部件壽命延長,降低事故率。
改造項(xiàng)目4:經(jīng)過長時(shí)間的摸索,針對壓緊板液壓缸經(jīng)常出現(xiàn)爬行現(xiàn)象、料斗液壓缸緩慢下滑出現(xiàn)漏料的問題做出如下措施。(1)液壓泵出口增設(shè)單向閥,緩解壓力沖擊造成泵的損壞,同時(shí)也可避免系統(tǒng)油液倒流經(jīng)泵回油箱;(2)壓緊液壓缸前增設(shè)雙單向節(jié)流閥,構(gòu)成回油節(jié)流調(diào)速,從而控制回油流速,使其運(yùn)行平穩(wěn);(3)料斗液壓缸的液壓回路將電磁閥的中位機(jī)能由“O”型改為“Y”型,并增加液壓鎖和雙單向節(jié)流閥,采用“Y”型中位機(jī)能可以使液控單向閥的進(jìn)油口和控制油口連接油箱,鎖緊效果好;(4)液壓的回油管路上新增回油過濾器,有效避免了系統(tǒng)油液的污染。
3?取得的效果
新改造板框的嵌入式隔膜濾板預(yù)計(jì)使用壽命為3年,年節(jié)約備件費(fèi)20萬元,施工費(fèi)15萬元。其余系統(tǒng)改造后,運(yùn)行平穩(wěn)、維修方便、備品備件互換性好,維修人員勞動(dòng)強(qiáng)度降低等優(yōu)點(diǎn),同時(shí)轉(zhuǎn)爐濁水懸浮物指標(biāo)降到100mg/L以下,達(dá)標(biāo)運(yùn)行,提高了一次除塵效果,使一次煙氣達(dá)標(biāo)排放,滿足了國家的環(huán)保要求,設(shè)備維修率大幅下降。操作工工作量大幅度降低,現(xiàn)場工況大大改善,有力的支持了轉(zhuǎn)爐的正常生產(chǎn)。
6 結(jié)束語
安鋼100t轉(zhuǎn)爐濁環(huán)板框filter press經(jīng)過一系列的改造后,系統(tǒng)運(yùn)行比較穩(wěn)定,使用效果良好,不僅提高了設(shè)備作業(yè)率,而且降低了生產(chǎn)成本,帶來了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。濁環(huán)板框改造的實(shí)踐應(yīng)用,使得濁環(huán)系統(tǒng)運(yùn)行滿足了生產(chǎn)的需求,為工廠環(huán)保達(dá)標(biāo)提供了保障。
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