outlined
1996年投資1046萬元新建過濾機車間,1998年8月經改造后加壓過濾機正式投產,現已成為淘汰設備,因其故障率高、消耗大、維護難、處理量小,致使每天生產中,都需停重介系統開加壓過濾機處理浮精,平均每個班中停機2到3次,每次至少半小時嚴重制約正常生產,產品質量也難保證。
2浮選精煤脫水存在的問題
2.1煤泥量增大
隨著市場競爭和井下煤質的變化以及設備的老化,2003年8月對主洗系統進行改造,在主廠房內將原跳汰主洗改造為無壓給料三產品重介質旋流器主洗+1臺FGC16-6型噴射式浮選機。系統改造后處理能力增大了。
2.2加壓過濾機老化處理量小
目前該廠3臺60加壓過濾機,已不適應改造后的生產能力。加壓過濾機屬間斷排料,原設計臺處理量為40?60t/h,隨著設備老化,壓力達不到設計要求,排料時間延長,一般在150s以上,有時甚至180s~240s才能排一倉料,處理能力大大降低,導致浮精緩沖倉內的料位上漲,難以處理,主洗系統停車,加壓過濾機拉料。
2.3設備的故障率高
排料口接近開關,常因煤泥的堵塞而失靈,上閘板關不住,下閘板不能開,必須關住進風閥,放掉倉內密封圈的壓力,手動打開下閘板排料,然后清理閘板接近開關處的煤泥,若閘板打不開,還需用千斤頂打開閘板清理煤泥。
倉內刮板的接近開關處粘上煤泥,有時刮板已經停了,而信號燈一直亮著,直到煤泥堆積導致主軸停下,擠壓濾板,造成事故。
濾布經常被刮刀刮破,壓力下降,濾餅薄,濾餅不能全被刮下,造成處理量降低,濾餅水分高。
2.4工作量大,職工勞動強度大
每個班必須清理加壓過濾機的上、下閘板的密封圈上的煤泥,較危險,尤其上密封圈必須把下閘板開到一半,人站在下閘板清理上密封圈的煤泥,排料倉內的光線不好,工作環境和安全條件差。加壓倉是密封的,只有一個出入口,排除故障時倉內溫度高、濕度大,工作環境十分惡劣。每個班都需要清倉,清理倉底和刮板滑道上的煤泥、清洗更換濾布,工作量較大。
(4)處理故障時間長
加壓過濾機屬于壓力容器,處理故障時,必須手動將倉內氣體全放完,方可處理故障,導致全生產系統停車,影響正常生產。
3生產現狀
經改造主洗系統的處理量增大,加壓過濾機處理量小,不能適應生產要求,浮選精煤的緩沖倉滿,導致整個洗選系統停車等待加壓過濾機處理浮精,平均每個班停車2到3次,每次半小時,嚴重制約生產,不間斷地開、停車,重懸浮液密度不穩定,導致精煤產品質量下降。每個班主洗系統停車后,加壓過濾機開車時間長,導致整個系統惡性循環,必須增加全廠開車時間來完成生產任務。
4改造后的情況
針對加壓過濾機存在的問題經多方調研考察,決定采用ZKG450/2000型Quick-opening diaphragm filter press(以下簡稱快開)進行浮精脫水,2007年8月份改造工程竣工,2臺快開一起投入使用一年多,各項指標均達到設計要求。
(1) 浮選精煤采用快開脫水,臺時處理量在40t以上,能滿足生產需要,同時浮選煤泥水系統和主洗系統可以平衡生產,縮短了浮選系統的開車時間,降低了電耗和生產成本。
(2) 快開配套設施小,易于維修,快開是敞開式能及時排除故障,減少了影響生產的時間。
(3) 快開減輕了工人的勞動強度,每個班只需3人清洗濾布即可,比原來減少2人。
(4) 快開的濾液濃度低可直接作為循環水使用。
5快開運行情況
快開在開始過濾的幾秒鐘濾液較渾濁,濾液濃度為4.24g/L,然后就成為清水。煤質科對開始的濾液進行積累,分別作了濃度、灰分及小篩分試驗。試驗結果見表1、表2。
表1快開入料、濾液及產品小篩分試驗
粒級 | 入料(煤樣灰分10.56%) | 濾液(煤樣灰分15.11%) | 濾餅(煤樣灰分10.09%) | ||||||
質量/g | 產率/% | 灰分/% | 質量/g | 產率/% | 灰分/% | 質量/g | 產率/% | 灰分/% | |
0.5-0.25 | 22.83 | 11.52 | 8.58 | 1.63 | 0.83 | 21.20 | 14.99 | 7.53 | 8.41 |
0.25—0.125 | 77.90 | 39.32 | 9.15 | 2.75 | 1.39 | 20.26 | 52.72 | 26.48 | 8.82 |
0.125-0.075 | 34.00 | 17.16 | 9.17 | 16.97 | 8.60 | 11.89 | 37.15 | 18.66 | 8.32 |
0.075-0.045 | 17.20 | 8.68 | 10.90 | 16.09 | 8.15 | 9.96 | 18.24 | 9.16 | 9.06 |
<0.045 | 46.20 | 23.32 | 13.31 | 159.96 | 81.03 | 16.71 | 76.00 | 38.17 | 12.88 |
合計 | 198.13 | 100.00 | 10.21 | 197.40 | 100.00 | 15.83 | 199.10 | 100.00 | 10.27 |
表2加壓入料、濾液及產品小篩分試驗
粒級 | 入料(煤樣灰分9.22%) | 濾液(煤樣灰分9-05%) | 濾餅(煤樣灰分9.30%) | |||||
質量/g | 產率/% | 灰分/% | 質量/g | 產率/% | 灰分/% | 質量/g | 產率/% 灰分/% | |
0.5—0.250 | 16.97 | 3.99 | 6.70 | 22.44 | 4.74 | 6.95 | 12.47 | 6.26 7.60 |
0.25-0.125 | 77.49 | 18.24 | 6.81 | 99.81 | 21.07 | 6.75 | 44.01 | 22.08 7.82 |
0.125—0.075 | 91.32 | 21.49 | 7.74 | 114.66 | 24.21 | 7.82 | 42.74 | 21.44 8.19 |
0.075—0.045 | 37.51 | 8.83 | 7.05 | 54.87 | 11.58 | 7.60 | 25.82 | 12.95 7.61 |
<0.045 | 201.60 | 47.45 | 11.12 | 181.90 | 38.40 | 11.23 | 74.30 | 37.27 11.79 |
合計 | 424.89 | 100.00 | 9.07 | 473.68 | 100.00 | 8.84 | 199.34 | 100.00 9.34 |
從表1、 | 表2可以看出,快開濾液中小于 | 灰分為10.09%, | 加壓的灰分為9.30%,最終銷 | |||||
0.045mm為81.03%, | 而加壓的為38.40%, | 快 | 售精煤的灰分改造前為 | 9.61%,改造后為 | ||||
開回收了大量的細顆粒煤泥,避免了細泥在系統 | 9.76%, | 提高了精煤的回收率,取得了較好的經 | ||||||
中的循環,濾液的濃度大大降低, | 加壓濾液濃度 | 濟效益。 | ||||||
高達10.25% | ,而快開僅為0.04% | 快開濾餅的 | (下轉第65頁) |
從表1、表2可以看出,快開濾液中小于0.045mm為81.03%,而加壓的為38.40%,快開回收了大量的細顆粒煤泥,避免了細泥在系統中的循環,濾液的濃度大大降低,加壓濾液濃度高達10.25%,而快開僅為0.04%;快開濾餅的灰分為10.09%,加壓的灰分為9.30%,最終銷售精煤的灰分改造前為9.61%,改造后為9.76%,提高了精煤的回收率,取得了較好的經濟效益。
6經濟效益及社會效益
6.1經濟效益
(1) 快開壓濾機運行后,加壓過濾機停止運行,設備運行臺數減少,由29臺降為6臺,能耗降低,材料、配件費降低,生產成本降低。
(2) 占地面積小,基建投資費用低,節約了投資。
(3) 降低運輸成本和生產成本,減少生產影響時間,年節省費用約200萬元。
(4) 節約能耗:加壓過濾機總裝機功率為1477kW,除掉間歇運轉的設備,系統開機時功率為1300kW,有效功率75%,每天運行20h,全年生產300天電能的消耗為:A=1300×75%x20x300=5850000kWho
快開總裝機容量為680kW,壓縮機和刮板機為間歇運轉設備,正常運轉容量為450kW,每天開車時間約為17h,同理,消耗電能為:A2=450×75%x17x300=1721250kWh
每度電0.39元,則每年電能節約為160萬元。
6.2社會效益
處理粒度范圍寬,降低了濾液濃度,有利于提高精煤產率和煤泥水系統的正常運行;降低了工人的勞動強度,減少了勞動用工;處理量增大,節約了電力消耗和水分消耗,降低了廠房噪音污染,有利于資源節約型和環境保護型企業的建設。
7reach a verdict
采用快開代替加壓解決浮精脫水問題,是行之有效的,快開壓濾機具有過濾機速度快,卸料速度快,自動化程度高,處理量大,處理粒度范圍大等優點,從該廠的使用結果表明,取得了顯著的經濟效益和社會效益。
Technical: 188517-18517
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