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快開式高壓隔膜壓濾機在選煤系統的應用

Category.Technical Literature 624

introductory

包鋼焦化廠對原跳汰選煤工藝進行 了重介選煤技術改造。但是隨著全重介生產的正常 進行,又出現了新的問題:在全重介選煤工藝技術改 造時,因原有精煤圓盤真空過濾機及尾煤Plate and frame filter press脫水效果差,導致浮選精、尾煤生產系統一直處于 停產狀態,使部分精煤無法回收,煤泥大量增多。針 對上述問題,該廠釆用了Quick-open high pressure diaphragm filter press脫水改造方案并實施。投產運行以來,效果顯著。

快開式高壓隔膜壓濾機在選煤系統的應用-板框廂式隔膜壓濾機

浮選精煤生產系統存在的主要問題

全重介選煤工藝投產后,由于煤泥重介分選回 收了 0.3 mm以上的精煤泥,進入浮選機的煤泥粒 度變細,原有的圓盤真空過濾機不適應精煤泥粒度 組成的變化,浮選后的精煤無法回收,導致浮選生產 系統處于停產狀態。

浮選尾煤生產系統存在的主要問題

由于工藝中浮選精煤和系統中的尾煤得不到有 效回收,每年約22萬t的細煤泥進入了廠外煤泥沉淀池,而煤泥沉淀池的容量為6萬t,造成煤泥沉淀 池倒換頻繁,工人勞動強度大,影響正常生產;煤泥 沉淀池滿后經常溢流到附近農田,給周圍農戶造成 了一定的損失。

浮選精、尾煤技術改造方案

針對上述浮選精、尾煤生產系統中存在的主要 問題,特別是針對高煤泥化、高煤泥含量煤的分選回收,根據工藝設備實際情況,力求簡化工藝、提髙效 率、降低加工費,最大限度地提高經濟效益;充分利 用原系統的設備,節省投資費用;盡量減少改造工程 對正常生產的影響,保證該廠生產任務全面完成,制 訂了浮選精、尾煤生產系統技術改造方案。

浮選精煤系統改造方案

浮選停開的主要原因在于圓盤真空過濾機回收 效果差,脫水物料水分高達35% ,由于物料發粘,造 成物料不脫落、循環水濃度增加,所以浮選精煤改造 主要考慮快開式高壓隔膜壓濾機取代圓盤真空過濾 機。在我國比較先進的方案為:采用臥式沉降過濾 機和壓濾機聯合脫水回收浮選精煤。考慮到降低投 資費用該廠優先采用快開式高壓隔膜壓濾機回收精 煤方案。

尾煤系統改造方案

由于原有的板框壓濾機生產率、脫水率第,尾煤 回收系統一直處于停產狀態。該廠采用比較先進的 方案為:兩段濃縮,兩段回收工藝,即:臥式沉降過濾 機和壓濾機兩段脫水回收尾煤。一段濃縮底流采用 臥式沉降過濾機回收,一段濃縮溢流及臥式沉降過濾 機離心液、過濾液進入二段濃縮,二段濃縮底流采用 快開式高壓隔膜壓濾機回收,二段濃縮溢流進入煤泥 沉淀池。該廠決定對現有的2臺尾煤板框壓濾機改 造為快開式高壓隔膜壓濾機,以降低煤泥出廠量。

快開式高壓隔膜壓濾機的結構

快開式高壓隔膜壓濾機是集機、電、液于一體的 先進的分離機械設備,它具體由五大部分組成:機架 部分、過濾部分、液壓部分、卸料機構和電器控制部 分。

機架部分

機架是整套設備的基礎,它主要用于支撐過濾 機構,由止推板、壓緊板、機座、油缸體和主梁等連接 組成。設備工作運行時,油缸體上的活塞桿推動壓 緊板,將位于壓緊板和止推板之間的隔膜板、濾板及 濾布壓緊,以保證帶有壓力的濾漿在濾室內進行加壓過濾。

過濾部分

過濾部分是整齊排列在主梁上的隔膜濾板、廂式濾板和夾在它們之間的濾布所組成的。過濾開始時,濾漿在進料泵的推動下,經止推板的進料口進入 各濾室內,濾漿借助進料泵產生的壓力進行固液分 離,由于過濾介質(濾布)的作用,使固體留在濾零 內形成濾餅,濾液由排液閥排出。若需要含水率叢 低的濾餅,由于配有隔膜濾板,可以在隔膜襯板上的 進氣口通入壓縮空氣,壓榨濾餅,進一步降低濾餅的 含水率,還可以從止推板端的進料口通入高壓空氣, 透過濾餅層,進行中間空氣穿流,擠壓出濾餅中的一 部分水分。

液壓部分

液壓部分是主機完成壓緊和松開動作的動力裝 置,在電氣控制系統的作用下,通過油缸、油泵及液 壓元件來完成系統的一部分工作;當系統被液壓站、 油缸壓緊時,使之將各個濾室密封,用于過濾,反之 松開時,用于卸料。當可實現自動壓緊、自動保壓、 自動補壓、自動卸壓及自動松開等功能。

Unloading mechanism

主要由兩個減速電機和傳動軸、鏈輪、鏈條等主 要部件組成。在電氣系統的作用下進行工作:當壓 緊板松開后,支撐座位置的電機得電轉動,通過鏈 輪、鏈條拉動油缸座、壓緊板并拉開第一部分濾板, 止推板位置的電機得電轉動,帶動隔板拉開第二部 分濾板,通過電控柜中信號傳遞,使之反轉,帶動隔 板拉開剩余的濾板,這樣,一個卸料過程完畢。

電氣控制部分

電氣控制部分是整個系統的控制中心,它主要 由電控柜、斷路器、空氣開關、中間繼電器、PLC編程 器、行程開關、接近開關及TD200文本顯示器等組 成。

快開式高壓隔膜壓濾機的優點

KZG250/1500型快開式高壓隔膜壓濾機,外在 水分22% ~24%干煤處理量Q不低于25 t/(h ?臺)。 由于快開式隔膜壓濾機釆用了兩端進料、隔膜壓榨 脫水和強氣流吹中心孔及穿流濾餅脫水及一系列優 化設計,因此具有以下優點:

(1) 雙液壓缸端面壓緊。雙液壓缸大面積均勻 壓緊濾板,濾板受力均勻,密封好,不噴料;

(2) 采用兩端口進料。設備從頭部、尾部同時進料,進料速度快,布料均勻,成餅效果好,解決了普 通廂式壓濾機單口進料速度慢、不均勻、容易岀現濾 腔缺料、濾板損壞等問題;

(3)濾板面優化設計,煤泥通流大,液阻小,濾 液排出通暢,流量大;

(4)濾板分組多次拉開,釆用圓環鏈拉開濾板 組設計,濾板多塊一次拉開,大大縮短了卸料時間;

(5)采用濾板快速拉開合攏機構。濾板拉開合 攏釆用鏈傳動形式,既實現了快速卸料,又保證了濾 板快速、可靠地壓緊,提高了生產效率。

效益分析

浮選精、尾煤煤脫水系統技術改造投產后,經過 試生產運行,效果非常顯著。浮選精煤收率已達到3%。每年增加精煤 收率3% ,全重介年設計處理原煤150萬t,實際處 理原煤按照95萬t,目前精煤價格1 000元/t計算, 則增加精煤銷售收入2 850萬元/a。3%的精煤損 失到尾煤中,尾煤價格按50元/t計,則尾煤銷售收 入約為143萬元/a。因此改造后增加銷售收入為 2 993 萬元/a。經過生產實踐一年滿5個煤泥池。而以 前每年滿3個煤泥池,頻繁倒換煤泥池的局面將得 到有效緩解,工人的勞動強度相對降低了。精煤回收率的提高,相對而言精煤單噸介 耗降低了,原煤的有效利用率提高了,減少了對周圍 環境的影響,有利于國家資源的合理節約利用。

concluding remarks

Quick-opening diaphragm filter presses是近年來非常適合煤泥脫水的 過濾設備。該設備在全過程中實現了自動控制進料、壓榨、反吹風、卸料等功能。在結構上解決了快 速進料卸料,提高了工作效率,使其在煤泥過濾中得 到了廣泛推廣應用。

快開式高壓隔膜壓濾機在選煤系統的應用-板框廂式隔膜壓濾機

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