introductory
唐山礦業(yè)分公司選煤廠是一座礦井型選煤 F,年設(shè)計處理能力300萬噸。 2005年進行了重介質(zhì)分選工藝改造,采用三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器主 選,煤泥重介選、浮選聯(lián)合工藝流程。小于0.5 mm級煤泥直接浮選,浮選精煤脫水系統(tǒng)采用 2臺GPJ-72型加壓過濾機和2臺PG-116型圓盤式真空過濾機。隨著礦井原煤煤質(zhì)下降及市場 形勢的變化,生產(chǎn)能力不足的矛盾日益突出,加上圓盤式真空過濾機不斷老化,其產(chǎn)品水分高達 26%左右,嚴重制約了選煤生產(chǎn)。為此,選煤廠引進了1臺 KZG600/2000 – U/XBK型Quick-opening diaphragm filter press代替2臺圓盤式真空過濾機, 以解決浮選精煤脫水系統(tǒng)存在的問題。
脫水系統(tǒng)存在的問題
唐山礦業(yè)分公司選煤廠浮選精煤脫水系統(tǒng)主 要存在以下問題:
- 加壓過濾機和真空過濾機對入料粒度的 適應(yīng)性差,當細粒級煤泥含量大時,濾餅薄且水 分大,處理能力大幅度降低,不能滿足浮選精煤 全部脫水的需要。為確保煤泥水系統(tǒng)的平衡,就 必須減少原煤入洗量,從而嚴重影響選煤廠的產(chǎn) 量和經(jīng)濟效益。
- 加壓過濾機和真空過濾機的濾布破損率高,濾液濃度高達90g/L以上,大量濾液返回 浮選機再次分選,增加了浮選機的工作負荷,對分選效果造成重大影響。
- 真空過濾機及其附屬設(shè)備耗電量大,1 臺功率為4kW的PG-116型圓盤式真空過濾機 需要配備1臺功率為185kW的真空泵和1臺功 率為40kW的壓風機,總功率達到229 kW。
- 真空過濾機設(shè)備老化,產(chǎn)品水分高。
KZG600/2000 – U/X型快開式隔膜壓濾機 的結(jié)構(gòu)與工作原理
KZG600/2000 – U/XBK型快開式diaphragm filter press是集機、電、液于一體的分離機械設(shè)備,由機 架、過濾機構(gòu)、液壓機構(gòu)、卸料機構(gòu)和電器控制 機構(gòu)五大部分組成,快開式隔膜壓濾機工作中,物料在進料泵的 推動下,經(jīng)止推板的進料口不斷進入各濾室內(nèi), 濾漿借助進料泵產(chǎn)生的壓力實現(xiàn)固液分離,由于濾布的作用,固體留在濾室內(nèi)形成濾餅,濾液由 排液閥排除。過濾期結(jié)束后即停止入料,濾餅的 進一步脫水是采用壓縮空氣充填隔膜,由隔膜變 形產(chǎn)生兩維方向的壓力,破壞顆粒間形成的拱 橋,將殘留在顆粒空隙間的濾液擠出;濾餅中的 毛細水則通過強氣流進行穿流置換排出,從而最 大限度地降低濾餅的水分。卸料過程自動控制, 濾板分段拉開,設(shè)計采用圓環(huán)鏈拉開濾板組,幾塊濾板一次拉開,工作效率高。且濾板拉開時采 用鏈傳動,合攏時采用液壓缸傳動,既實現(xiàn)了快 速卸料,又保證了濾板快速、可靠地壓緊。同 時,這種拉開、合攏設(shè)計保證了卸料時濾板的抖 動,使卸料更加徹底便捷,而在合攏時濾板不抖 動,避免了濾布折損的問題,既節(jié)約了材料消 耗,又提高了生產(chǎn)效率。
壓濾機的應(yīng)用效果
唐山礦業(yè)公司選煤廠完成浮選精煤脫水系統(tǒng)改造,快開式隔膜壓濾機與加壓 過濾機配合作業(yè)。浮選精煤首先自流到儲料桶, 由于儲料桶底流粒度相對較粗,故采用加壓過濾 機脫水,溢流粒度相對較細,采用快開式隔膜壓 濾機脫水,應(yīng)用效果良好。
- 快開式隔膜壓濾機相對真空過濾機耗電 量低,1臺快開式隔膜壓濾機功率為 1 kW, 若按兩臺過濾機總功率為458 kW,每天生產(chǎn)18 h,年生產(chǎn)330 d計算,每年可節(jié)約用電:(458 -83. 1) x 18 x 330 = 222. 6906(萬 kW ? h)。
- 唐山礦業(yè)公司選煤廠浮選精煤細粒級含 量高,通過3次對浮選精煤進行篩分試驗分析 (見表1),可看出粒度小于120網(wǎng)目煤泥達到 78%以上。加壓過濾機和真空過濾機受細粒級煤 泥的影響大,生成濾餅薄且水分偏高,處理能力 低,而快開式隔膜壓濾機不受物料粒度影響,壓 濾周期在20 min左右,有效提高了浮選精煤脫水 能力,確保了生產(chǎn)的穩(wěn)定性。
- 快開式隔膜壓濾機通過隔膜壓榨進一步脫水,有效降低了濾餅水分。分別對圓盤式真空過濾機和KZG300/1600 – U/XBK型快開式隔膜 壓濾機過濾產(chǎn)品進行5次取制樣化驗分析,結(jié)果看出,快開式隔膜壓濾機產(chǎn) 品較真空過濾機產(chǎn)品水分降低了10百分點以上, 不但保證了產(chǎn)品質(zhì)量,滿足了用戶要求,而且節(jié) 約了運輸成本。
- 快開式隔膜壓濾機和加壓過濾機配合使 用后,壓濾液濃度在1g/L以下,總濾液濃度由 原來的90g/L以上降低到30g/L左右,提高了 煤泥的處理能力,改善了煤泥水系統(tǒng)的細泥積聚 現(xiàn)象,不但降低了浮選機的工作負荷,而且改變 了浮選入料的粒度組成,減少了細泥含量,改善 了浮選機的分選效果。
生產(chǎn)中應(yīng)該注意的問題
快開式隔膜壓濾機卸料快,工作效率高,造 成了生產(chǎn)的間斷性和集中性。由于浮選精煤和重 介質(zhì)精煤質(zhì)量不同,浮選精煤產(chǎn)品在運輸和裝倉 過程中不能與重介質(zhì)精煤產(chǎn)品進行有效混摻,致 使綜合精煤的均質(zhì)性下降,可通過完善工藝緩解 這一問題,提高精煤產(chǎn)品的均質(zhì)性。
- 選煤廠針對快開式隔膜壓濾機能夠有效 脫水分離細粒級煤泥的特點,浮選精煤通過儲料 桶分級后,較細粒級的溢流由快開式隔膜壓濾機進行脫水,較粗粒級的底流由加壓過濾機進行脫 水。加壓過濾機采用圓盤給料機卸料,速度相對 較慢,物料能夠較好的與重介質(zhì)精煤均勻混摻。 加壓過濾機和快開式隔膜壓濾機配合使用,一定 程度上緩解了綜合精煤均質(zhì)性差的問題。也可采 用沉降過濾離心機與快開式隔膜壓濾機配合使 用,利用沉降過濾離心機連續(xù)作業(yè)的特點先分離 較粗顆粒物料,再由快開式隔膜壓濾機對沉降過 濾離心機的離心液和過濾液進行脫水分離,以緩 解綜合精煤均質(zhì)性差的問題。
- 在快開式隔膜壓濾機產(chǎn)品運輸過程中設(shè) 置緩沖倉,再由給料機均勻摻入到重介質(zhì)精煤, 可有效的保證綜合精煤產(chǎn)品的均質(zhì)性。 過導(dǎo)向漏斗分配到1號、2號<P45m濃縮機。1號濃縮機底流進入壓濾系統(tǒng),由3臺500m2/臺 K2G500/2000-U快開隔膜壓濾機處理,回收 的煤泥運往儲煤場,濾液返回到2號濃縮機。2號濃縮機底流進入沉降離心機系統(tǒng),由2臺 LWZ1400 X 2000A型臥式沉降離心機及1臺高頻 篩脫水,回收的粗煤泥摻入末中煤,濾液返回1 號濃縮機,1號、2號濃縮機溢流用作循環(huán)水。近年來,隨著井下原煤開采深度增加,煤層 中夾雜泥質(zhì)頁巖現(xiàn)象較為突出。泥質(zhì)頁巖遇水泥 化,原煤中高灰細泥明顯增多,煤泥水沉降速度 變慢,導(dǎo)致濃縮機底流濃度不足300g/L,壓濾 周期延長,處理量大大降低。
- 快開式隔膜壓濾機產(chǎn)品采用低速膠帶輸 送機或錨鏈進行運輸,延長與重介質(zhì)精煤混摻的 時間,也可在一定程度上緩解綜合精煤均質(zhì)性差 的問題。
concluding remarks
浮選精煤脫水系統(tǒng)改造后提高了處理能力, 滿足了原煤全部入選的要求,改善了浮選機的分 選效果,保證了產(chǎn)品煤的質(zhì)量。快開式隔膜壓濾 機自動化程度高,具有自動控制進料、壓榨、反 吹、卸料等功能。結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,實現(xiàn)了振動快 速卸料,提高了工作效率。因此,快開式隔膜壓 濾機在浮選精煤脫水作業(yè)中可廣泛推廣應(yīng)用。