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Coal processing plant high ash fine mud filter press treatment process

Category.Technical Literature 678

introductory

錦界煤礦屬于國(guó)家級(jí)榆神工業(yè)園區(qū)國(guó)華錦能煤電一體化配套項(xiàng)目,礦井位于榆神礦區(qū)東北部,地處陜西省神木市錦界鎮(zhèn)。該礦采用長(zhǎng)壁后退式一次采全高綜合機(jī)械化開采,管理頂板方法為全部垮落法,礦井最大涌水量為3800m3/h,水文地質(zhì)類型為極復(fù)雜型。錦界選煤廠主要承擔(dān)錦界煤礦開采原煤的洗選加工和裝車外運(yùn)任務(wù),設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模為18.0Mt/a。隨著礦井的深度開采,造成選煤廠入選原煤水分偏高,矸石泥化現(xiàn)象嚴(yán)重,導(dǎo)致原有的濃縮壓濾系統(tǒng)處理能力不足,使得塊煤系統(tǒng)只能通過(guò)減量生產(chǎn)的方式來(lái)減少主選產(chǎn)生的煤泥水總量。該生產(chǎn)方式雖然暫時(shí)緩解了煤泥水系統(tǒng)的生產(chǎn)壓力,但是也導(dǎo)致塊精煤產(chǎn)量下降,降低了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況,錦界選煤廠對(duì)煤泥水處理系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)改造,選用快開隔膜壓濾機(jī)來(lái)處理矸石泥化后的極細(xì)煤泥,進(jìn)而提升煤泥水系統(tǒng)處理能力、,并通過(guò)調(diào)整濃縮池使用方式,保 證了煤泥水的完全沉降,從而實(shí)現(xiàn)了選煤廠煤泥水系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

1原煤矸石泥化問(wèn)題分析

1.1選煤廠工藝流程錦界選煤廠于2006年6月 建 成10.0Mt/a的篩分系統(tǒng),2007年9月建成6.0Mt/a的淺槽重介主選系統(tǒng),并在2010年將篩分系統(tǒng)改擴(kuò)建,使產(chǎn)能提高至18.0Mt/a,2013年10月汽 車 運(yùn) 輸 系 統(tǒng)建成并投用。篩分破碎車間共有7套系統(tǒng),設(shè)計(jì)處理能力為4400t/h,主要有原煤分級(jí)篩、手選帶、破碎機(jī)等設(shè)備。主選設(shè)備為兩臺(tái)淺槽重介分選機(jī),設(shè)計(jì)處理能 力 為1200t/h,塊煤系統(tǒng)設(shè)計(jì)最大入選率為35.2%;壓濾設(shè)備為兩臺(tái)安德里茨加壓過(guò)濾機(jī),設(shè)計(jì)壓濾脫水能力為80t/h。生產(chǎn)中原煤經(jīng)過(guò)篩分分級(jí)后200~25mm塊煤采用淺槽重介分選工藝,<25mm末煤不分選直接上倉(cāng)。該廠塊煤先進(jìn)行8mm脫泥篩脫泥,8~2mm粒 級(jí) 物 料 選 用臥式離心機(jī)脫水回收,<2mm粒級(jí)物料先由泵送入水力旋流器分級(jí),2~0.5mm粗煤泥采用立式離心機(jī)脫水回收,<0.5mm細(xì)煤泥經(jīng)過(guò)濃縮沉降后泵送給入加壓過(guò)濾機(jī)脫水回收。洗選產(chǎn)品主要有塊精煤和混煤,洗水實(shí)現(xiàn)一級(jí)閉路循環(huán),矸石全部回填復(fù)墾綠化,裝車系統(tǒng)采用全封閉式自動(dòng)化快速裝車系統(tǒng),整套洗選系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了綠色、清潔、零排放生產(chǎn)。

選煤廠高灰細(xì)泥壓濾機(jī)處理工藝-板框廂式隔膜壓濾機(jī)

1.2原煤矸石泥化情況分析目前錦界選煤廠主要存在原煤水分較大、矸石泥化嚴(yán)重等問(wèn)題,礦井開采的原煤煤質(zhì)情況惡化直接影響到選煤廠的正常生產(chǎn)。為此通過(guò)對(duì)井下生產(chǎn)情況以及原煤煤質(zhì)資料進(jìn)行了分析,以進(jìn)一步了解原煤矸石泥化的嚴(yán)重程度。

1.2.1錦界煤礦生產(chǎn)情況目前錦界煤礦正在回采工作面為:一 盤 區(qū)31115工 作 面,二 盤 區(qū)31214工 作 面,四 盤 區(qū)31409工作面,其中一盤區(qū)所剩余的6個(gè)工作面中部均受 古 沖 溝 影 響,頂 板 破 碎,回采期間漏矸嚴(yán)重,以致原煤灰分較高,每個(gè)影響距離約600m,且工作面矸石具有泥巖特性,導(dǎo)致矸石泥化現(xiàn)象嚴(yán)重。四盤區(qū)所有工作面處于富水區(qū),整體風(fēng)化基巖含水層較厚,且工作面為俯采,采空區(qū)的水緊跟工作面,造成回采期間工作面涌水量較大,原煤煤質(zhì)水分較高。根據(jù)錦界煤礦生產(chǎn)接續(xù)計(jì)劃,2022年將回采三盤區(qū),其工作面風(fēng)化基巖含水層較厚,首采面涌水量勢(shì)必較大,并對(duì)煤質(zhì)影響較大,會(huì)造成長(zhǎng)期性的原煤矸石泥化現(xiàn)象。

1.2.2原煤轉(zhuǎn)筒泥化試驗(yàn)為了更準(zhǔn)確地了解錦界煤礦開采的原煤矸石泥化程度,通過(guò)采取原煤篩分大樣,對(duì)自然級(jí)樣品進(jìn)行50~0.5、25~0.5、13~0.5、6~0.5mm的泥化試驗(yàn)。(1)50~0.5mm粒級(jí)樣品在試驗(yàn)過(guò)程中,煤泥水樣品沉降較為緩慢,澄清區(qū)無(wú)法看到明顯上層清液,樣品濃度相對(duì)較低,細(xì)泥透篩的過(guò)程也比較容易。轉(zhuǎn)筒泥化試驗(yàn)結(jié)果如圖1所示。從圖1中可以看出:隨著樣品翻轉(zhuǎn)時(shí)間的延長(zhǎng),該粒級(jí)樣品的碎裂程度也在不斷提高,次生煤泥的產(chǎn)率也在不斷增加。次生煤泥的灰分隨著翻轉(zhuǎn)時(shí)間的延長(zhǎng)先緩慢增加,當(dāng)翻轉(zhuǎn)時(shí)間為15min時(shí),進(jìn)一步延長(zhǎng)翻轉(zhuǎn)時(shí)間,次生煤泥灰分有較明顯的升高;翻轉(zhuǎn)時(shí)間在25min后,次生煤泥產(chǎn)率增加幅度減緩;當(dāng)翻轉(zhuǎn)時(shí)間為35min時(shí),此后次生煤泥灰分隨著翻轉(zhuǎn)時(shí)間的延長(zhǎng)增幅繼續(xù)減緩。綜上可知,該礦原煤存在一定的矸石泥化現(xiàn)象(2)25~0.5mm粒級(jí)樣品與50~0.5mm粒級(jí)樣品轉(zhuǎn)筒泥化現(xiàn)象相似(圖2) ,試驗(yàn)樣品在濃縮沉降過(guò)程中速度較慢,澄清區(qū)看不到明顯上層清液,煤泥水濃度相對(duì)較低,細(xì)泥透篩也相對(duì)容易。從圖2中可以看出:隨著翻轉(zhuǎn)時(shí)間的延長(zhǎng),煤塊碎裂程度提高,次生煤泥灰分略有增加,矸石有輕微的泥化現(xiàn)象。

1.2.3主選系統(tǒng)煤泥量錦界選煤廠目前選用兩臺(tái)安德里茨加壓過(guò)濾機(jī)處理細(xì)煤泥,當(dāng)原煤煤質(zhì)正常時(shí),設(shè)計(jì)壓濾脫水能力完全足 夠。2020年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,原 煤 水 分 超過(guò)14%,原煤水分過(guò)高導(dǎo)致大部分塊煤表面黏附著一層細(xì) 煤 泥,從而造成原煤分級(jí)篩的限下率增加,篩分效率下降,導(dǎo)致進(jìn)入主選系統(tǒng)的原生煤泥量也相應(yīng)增加。同時(shí),由于原煤矸石泥化后會(huì)導(dǎo)致大量的高灰細(xì)泥黏附到塊煤表面,這部分高灰細(xì)泥最終會(huì)隨著煤泥水進(jìn)入濃縮池,造成煤泥水難以沉降、濃縮池溢流循環(huán)水固體物含量高、濃縮池底流濃度過(guò)高以及耙架電流過(guò)大,從而影響濃縮池的正常運(yùn)行。原煤矸石泥化情況對(duì)比見表1。由 表1可 知:當(dāng)原煤煤質(zhì)情況正常時(shí),加壓過(guò)濾機(jī)的處理能力完全足夠;當(dāng)原煤矸石泥化嚴(yán)重時(shí),矸石遇水浸散成泥,系統(tǒng)中的矸石泥由于具有一定的黏性,在原煤水分較大的時(shí)候會(huì)黏附在塊煤表面,導(dǎo)致主選系統(tǒng)中原生煤泥量和次生煤泥量的增加。隨著塊煤入選量的增加,加壓過(guò)濾機(jī)的小時(shí)處理能力在下降,如果仍然使塊煤系統(tǒng)滿負(fù)荷運(yùn)行,會(huì)導(dǎo)致部分煤泥無(wú)法壓濾脫水排出,造成整個(gè)煤泥水系統(tǒng)的惡性循環(huán)。現(xiàn)場(chǎng)遇到此類問(wèn)題時(shí),只能采取塊煤部分入選的方式進(jìn)行生產(chǎn),但部分入選會(huì)造成高發(fā)熱量、低灰分的塊精煤摻入混煤中銷售,造成了資源的浪費(fèi)。極細(xì)煤泥進(jìn)入壓濾機(jī)后,由于粒度太小導(dǎo)致部分極細(xì)煤泥透過(guò)濾布進(jìn)入濾液,最終又會(huì)返回到濃縮池進(jìn)行濃縮沉降。長(zhǎng)時(shí)間循環(huán)后,濃 縮 池 中極細(xì)煤泥含量越來(lái)越多,濃縮池底流濃度升高,耙架轉(zhuǎn)動(dòng)阻力增大,當(dāng)耙架電流超過(guò)警戒值會(huì)自動(dòng)報(bào)警。在生產(chǎn)過(guò)程中,遇到此情況只能采取提高耙架的方式來(lái)減少耙架阻力,該方式只能暫時(shí)緩解濃縮池的生產(chǎn)壓力,但不能從根本上解決問(wèn)題。從而耙架的提升高度是有限的,隨著耙架的不斷升高,濃縮池底部聚集了大量的極細(xì)煤泥,此部分極細(xì)煤泥很容易在濃縮池底部凝結(jié)成塊,形成致密的極細(xì)煤泥層,耙架在轉(zhuǎn)動(dòng)的過(guò)程中很容易刮到極細(xì)煤泥層,而導(dǎo)致耙架瞬時(shí)阻力過(guò)大,造成耙架變形。耙架變形后,如果沒有及時(shí)停車會(huì)造成耙架折斷的生產(chǎn)事故,從而導(dǎo)致煤泥水系統(tǒng)癱瘓,嚴(yán)重影響到選煤廠日常生產(chǎn)。

2煤泥水處理工藝改造

2.1快開隔膜式壓濾機(jī)隨著中國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的發(fā)展,很多類型的壓濾機(jī)得到發(fā)展,其中具有代表性的就是快開隔膜式壓濾機(jī)。該設(shè)備廣泛應(yīng)用于化工、食品、冶金、選煤等行業(yè),在選煤行業(yè)中主要用于煤泥水的壓濾脫水作業(yè),尤其是針對(duì)粒度較細(xì)的煤泥有較好的處理效果。影響壓濾機(jī)過(guò)濾效果的主要因素為壓力的控制??扉_隔膜式壓濾機(jī)的主要工作原理就是通過(guò)壓力的控制和調(diào)節(jié)實(shí)現(xiàn)過(guò)濾的功能,因此壓力系統(tǒng)的好壞直接關(guān)系著設(shè)備過(guò)濾效果??扉_隔膜式壓濾機(jī)的結(jié)構(gòu)如圖5所示。該類型壓濾機(jī)與傳統(tǒng)的廂式壓濾機(jī)有著明顯的不同,傳統(tǒng)的廂式壓濾機(jī)由一個(gè)過(guò)濾的腔室組成,而快開隔膜式壓濾機(jī)腔室的主要結(jié)構(gòu)是由兩塊濾板拼接而成的??扉_隔膜式壓濾機(jī)的過(guò)濾腔室組成則更加精準(zhǔn),它是由濾布交錯(cuò)排列的,且濾布分布在每一條的濾液管道上,在過(guò)濾作業(yè)的過(guò)程中,能避免濾板和濾袋之間存在的縫隙造成原料流失,而影響過(guò)濾效果。因此,快開隔膜式壓濾機(jī)在過(guò)濾物料的性能上更出色,同時(shí)隨著內(nèi)部物體形態(tài)的改變性能也更好,對(duì)不同粒級(jí)的物料適應(yīng)能力也更強(qiáng)。

快開隔膜式壓濾機(jī)的主要特點(diǎn)是,在過(guò)濾的過(guò)程中,能夠?qū)V餅進(jìn)行二次擠壓,進(jìn)一步減少濾餅的水分。當(dāng)普通壓濾機(jī)給入物料后,濾室里的物料將濾布布滿,壓濾機(jī)不再進(jìn)行固液分離,因?yàn)槲锪弦呀?jīng)填滿了整個(gè)濾室,所以過(guò)濾出來(lái)的液體就很難從濾布中滲析下來(lái),這種情況會(huì)導(dǎo)致壓濾機(jī)的入料系統(tǒng)停止進(jìn)料,供料孔進(jìn)行封閉作業(yè),壓濾產(chǎn)品不夠完全,產(chǎn)品的水分也相對(duì)較高??扉_隔膜式壓濾機(jī)設(shè)有濾板膨脹一體化系統(tǒng),遇到上述情況后,入料系統(tǒng)會(huì)停止工作,濾板膨脹系統(tǒng)啟動(dòng)液壓油泵,將液壓油以一定的壓力輸送到濾板中,這樣隔膜濾板的中空就會(huì)積累出一定體積的液壓油,隨著液壓油的不斷增加,濾布對(duì)濾餅的壓力就會(huì)增大,濾板開始向外膨脹,使濾餅受到一定程度的擠壓力,進(jìn)一步減小了濾餅占用的空間。留出快開空間后,壓榨出的濾液就會(huì)從濾餅中流出,從而有效地降低了濾餅的水分。在選煤行業(yè)經(jīng)過(guò)快開隔膜壓濾機(jī)過(guò)濾后的煤泥濾餅水分,比其他種類的壓濾機(jī)過(guò)濾后的煤泥濾餅水分可以降低10~15個(gè)百分點(diǎn),而且該機(jī)對(duì)煤泥水粒度組成要求不是很嚴(yán)格,在一定程度上降低了選煤廠煤泥產(chǎn)品的水分。

選煤廠高灰細(xì)泥壓濾機(jī)處理工藝-板框廂式隔膜壓濾機(jī)

2.2生產(chǎn)工藝改造動(dòng)力煤選煤廠煤泥水一般選用加壓過(guò)濾機(jī)進(jìn)行過(guò)濾脫水回收,但是煤泥水中固體顆粒粒度分布較為復(fù)雜,且隨著煤質(zhì)情況的波動(dòng)呈動(dòng)態(tài)變化,因此,單一的煤泥水處理工藝在選煤廠日常生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)遇到處理能力不足等諸多問(wèn)題。圖6是新建壓濾車間設(shè)備布置剖面圖,根 據(jù)錦界選煤廠 的 實(shí) 際 生 產(chǎn) 情 況,在原廠房的基礎(chǔ)上對(duì)壓濾車間進(jìn) 行 擴(kuò) 建。由于擴(kuò)建空間受限,在 原有廠房的北 側(cè) 外 擴(kuò) 一 跨,新建廠房中尾對(duì)尾橫排布置兩臺(tái)壓 濾 機(jī),這種布置方法可以充分利用廠房空間;二樓收集膠帶收集脫水后的煤泥,將 之從帶式輸送機(jī)機(jī)頭共同轉(zhuǎn)載至一樓的煤泥轉(zhuǎn)載膠帶。由于煤泥壓濾脫水后呈餅狀,需要進(jìn)行破碎,通過(guò)調(diào)整兩臺(tái)收集膠帶的相對(duì)位置,將 煤 泥 轉(zhuǎn) 載溜槽設(shè)置為帶有一定的傾斜角度,煤 泥 在 下 料 的過(guò)程中沖擊到溜槽內(nèi)壁即可起到破碎的作用。該溜槽布置方式充分利用了廠房現(xiàn)有的高度差,省去了增加煤泥破碎機(jī)的費(fèi)用,并簡(jiǎn)化了工藝流程,起到了降本增效的作用。對(duì)于動(dòng)力 煤 而 言,淺 槽 重 介 分 選 機(jī) 的 有 效 分選下限是13mm。錦界選煤廠為了提高塊煤入選率,將部分原煤分級(jí)篩的篩孔 尺 寸 由25mm調(diào) 整為13mm,從而保證了主選系統(tǒng)入料量的穩(wěn)定。同時(shí)主選脫泥篩的篩板篩孔尺寸由8mm調(diào) 整 為3mm,簡(jiǎn)化了原來(lái)8~3mm粒級(jí)物料分級(jí)離心脫水流程,既降低洗選成本又減少了主選系統(tǒng)產(chǎn)生的次生煤泥量。煤泥經(jīng)過(guò)水力分級(jí)旋流器分級(jí)后,>0.5mm粗煤泥進(jìn)入離心機(jī)離心脫水,<0.5mm細(xì)煤泥進(jìn)入濃縮池進(jìn)行濃縮沉降。所 有 的 煤 泥 先進(jìn)入1號(hào)濃縮池進(jìn)行一次沉降,粒度較大容易沉降的煤泥經(jīng)過(guò)一次沉降后從底流流出,然 后 泵 送至加壓過(guò)濾機(jī)進(jìn)行過(guò)濾脫水回收。1號(hào)濃縮池的溢流自流進(jìn)入2號(hào)濃縮池進(jìn)行二次沉降,粒 度 較 小的高灰細(xì)泥經(jīng)過(guò)二次沉降后從底流流出,泵 送 至快開隔膜式壓濾機(jī)進(jìn)行過(guò)濾脫水回收。該 煤 泥 水處理工藝可以通過(guò)自流的方式實(shí)現(xiàn)煤泥水的二次沉降,從而簡(jiǎn)化了濃縮分級(jí)的工藝流程,也 實(shí) 現(xiàn)了降本增效的 目 的。綜 上,利用不同壓濾機(jī)對(duì)不同粒級(jí)物料 的 處 理 優(yōu) 勢(shì),對(duì)細(xì)煤泥和高灰細(xì)泥進(jìn)行分別回收,可保證壓濾系統(tǒng)處理能力,并 且 提高了煤泥產(chǎn)品的質(zhì)量。

選煤廠高灰細(xì)泥壓濾機(jī)處理工藝-板框廂式隔膜壓濾機(jī)

3改造效果錦界選煤廠屬于特大型動(dòng)力煤選煤廠,2020年該廠原煤入選率為19.28%,提高煤泥水處理能力后塊煤入選率提高了4個(gè)百分點(diǎn),每年可多生產(chǎn)塊 精 煤79.2萬(wàn)t,煤泥產(chǎn)品回收率提高了11.45%,產(chǎn)品水分降低了1.34個(gè)百分點(diǎn),發(fā)熱量提高了0.96MJ/kg,極大程度地提升了該廠煤泥產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo),系統(tǒng)生產(chǎn)時(shí)每年增加電耗、材料費(fèi)、排矸費(fèi)等費(fèi)用合計(jì)為470萬(wàn)元,噸煤洗選成本增加約0.2元,按照塊精煤為490元/t(含稅價(jià)) ,混煤為335元/t(含稅價(jià))計(jì)算,每年可增加凈利潤(rùn)6828萬(wàn)元。在提質(zhì)增效的同時(shí)提高了該廠原煤的入選率,響應(yīng)了國(guó)家提倡的“大 力 發(fā) 展 煤 炭 洗選加工,提高原煤入選比例”政策要求。

4結(jié)語(yǔ)

國(guó)家煤炭工業(yè) 發(fā) 展“十 三 五”規(guī) 劃 對(duì) 我 國(guó) 煤炭洗選行業(yè)進(jìn)行了相關(guān)的調(diào)整,提出了加快現(xiàn)有煤礦選 煤 設(shè) 施 的 升 級(jí) 改 造,提高原煤入選率,在2020年,我國(guó)原煤入選能力達(dá)到32億t以上,將入選率提高至75%。現(xiàn) 階 段,我國(guó)煉焦煤選煤廠入選率已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超 過(guò)75%,但是很多動(dòng)力煤選煤廠由于煤種特性,入選率依然不高。我國(guó)很多動(dòng)力煤選煤廠設(shè)計(jì)之初并沒有充分考慮到煤質(zhì)情況波動(dòng)等生產(chǎn)因素的變化,導(dǎo)致選煤廠生產(chǎn)系統(tǒng)對(duì)煤質(zhì)波動(dòng)適應(yīng)性較差,生產(chǎn)任務(wù)難以完成。各選煤廠可根據(jù)各自的生產(chǎn)情況,通過(guò)對(duì)選煤廠煤質(zhì)情況的試驗(yàn)分析,有目的性地調(diào)整生產(chǎn)工藝來(lái)提高原煤入選率,來(lái)達(dá)到提質(zhì)增效的目的。


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