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Renovation of coal slurry filter press system in coal washing plant of coal mine

Category.Technical Literature 710

一、 概述

旗山煤礦開(kāi)采了55年,礦井洗煤廠原設(shè)計(jì)采用的是原煤兩次篩分(math.) genus塊煤跳汰洗選,沫煤直接銷售,煤泥水直接濃縮壓濾的生產(chǎn)工藝。其洗煤廠的篩選能力為180萬(wàn)t/a,洗煤能力為60萬(wàn)t/a。近年來(lái),礦井煤質(zhì)大幅下降,小湖系優(yōu)質(zhì)資源量逐步減少,現(xiàn)主要開(kāi)采煤質(zhì)較差的夏橋系煤層。為了提高商品質(zhì)量,滿足市場(chǎng)需求,滿足年入洗量達(dá)60萬(wàn)噸,該廠實(shí)施了原煤不分級(jí)全入洗的方案。

二、 原有壓濾系統(tǒng)存在的問(wèn)題

作為一個(gè)歷史悠久的礦井,近年來(lái),旗山礦井下煤質(zhì)大幅下降。原有小湖系的優(yōu)質(zhì)資源量逐步減少,為了保證洗混煤年產(chǎn)量60萬(wàn)噸的目標(biāo),不得不大量開(kāi)采煤質(zhì)相對(duì)較差的夏橋系煤炭,同時(shí)將入洗方案改為不分級(jí)全入洗.

煤礦洗煤廠煤泥壓濾系統(tǒng)改造-板框廂式隔膜壓濾機(jī)

1.入洗原煤煤質(zhì)分析

井下煤質(zhì)條件以及入洗方案的改變,至使13mm以下的末煤進(jìn)入洗選系統(tǒng),煤泥量也隨之大幅增加.洗水濃度高達(dá)100g/L,如此高的溢流濃度進(jìn)入跳汰機(jī),使洗混煤的煤灰份>22%,發(fā)熱量<5400kcal/kg,無(wú)法達(dá)到客戶要求。

2.原有壓濾機(jī)存在的問(wèn)題

原有的兩臺(tái)Chamber Filter Press型號(hào)分別為XMZ-340/1500型和XMZ-500/1500-U型,這兩種壓濾機(jī)為90年代初期產(chǎn)品在,效率低下。其中,兩臺(tái)壓濾機(jī)共有濾板207塊,一個(gè)循環(huán)周期長(zhǎng)達(dá)70分鐘,每班生產(chǎn)只有5個(gè)循環(huán),處理煤泥量也僅為100噸,年處理量4萬(wàn)噸,兩臺(tái)壓濾機(jī)共用一根入料管路,時(shí)間使用率很低。這樣的煤泥處理能力遠(yuǎn)不能滿足年入洗60萬(wàn)噸煤所需產(chǎn)生8萬(wàn)噸煤泥的要求,嚴(yán)重制約了洗煤生產(chǎn)效率和洗成品的質(zhì)量。

三、 改造方案

1.壓濾機(jī)的更新及工作程序

KZG300/1500X2000-U型和KZG450/1500X2000-U型高效節(jié)能Rapid filter presses是機(jī)、電、液一體化設(shè)計(jì),主要由液壓站、油缸、主梁、機(jī)座、壓緊板、濾板、止推板、電氣控制柜組成。壓濾機(jī)一個(gè)工作循環(huán)包括濾板壓緊、過(guò)濾、壓榨、反吹、濾板松開(kāi)、卸料等工序o

合攏壓緊階段:液壓油缸推著壓緊板向前移動(dòng),將介于壓緊板和止推板之間的隔膜板、濾板及濾布?jí)壕o,在濾板間形成密閉腔體,便于帶有壓力的煤泥水在濾室內(nèi)進(jìn)行加壓過(guò)濾。

進(jìn)料過(guò)濾階段:濃縮池底流泵將煤泥水從止推板和壓緊板的兩側(cè)中心孔同時(shí)壓入各個(gè)濾室內(nèi)進(jìn)行過(guò)濾。在進(jìn)料壓力作用下煤泥水中的液體通過(guò)過(guò)濾介質(zhì)(濾布)匯集到泄水槽流出,固體顆粒則被過(guò)濾介質(zhì)截留在了濾室內(nèi),從而完成了固液分離。壓風(fēng)通過(guò)止推板右上角的進(jìn)氣口進(jìn)入隔膜濾板,壓榨濾餅,進(jìn)一步降低濾餅的含水率。

壓榨反吹階段:壓縮空氣通過(guò)壓風(fēng)進(jìn)入濾板中,改變?yōu)V室容積使其產(chǎn)生彈性變形,對(duì)濾餅進(jìn)行二次脫水壓榨,進(jìn)一步降低濾餅含水率.反吹工序是通過(guò)壓風(fēng)排空濾板入料孔的煤泥.

拉板卸料階段:濾板被分為若干組,每組用鐵鏈相連。卸料時(shí),壓緊板松開(kāi)并,小跑車依次分組拉開(kāi)濾板,濾板在主梁間左右晃動(dòng),使粘附在濾布上的濾餅主動(dòng)脫離濾布,利用其自身重力實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)卸料。

2.壓濾系統(tǒng)的技術(shù)改造

KZG300/1500X2000-U型和KZG450/1500X2000-U型快速高效隔膜壓濾機(jī),一個(gè)工作循環(huán)處理能力為6噸,其壓榨工序是通過(guò)壓風(fēng)改變?yōu)V室容積,對(duì)濾餅進(jìn)行壓榨,進(jìn)一步降低濾餅含水率。反吹工序是通過(guò)壓風(fēng)排空濾板入料孔的煤泥。壓榨、反吹工序用風(fēng)為礦井壓風(fēng)(0.7MPa),壓濾機(jī)壓榨工序所需風(fēng)量為2.8m3,反吹工序所需風(fēng)量為5m3,根據(jù)壓榨、反吹工序需用風(fēng)量,原供風(fēng)系統(tǒng)不能滿足洗煤其用風(fēng)需求,故對(duì)壓濾機(jī)供風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行了改造.分別引入了型號(hào)為CJ13B-2722和C13-2352的兩種共3只儲(chǔ)氣罐,CJ13B-2722型儲(chǔ)氣罐容量為1m3,己專給氣動(dòng)執(zhí)行閥供風(fēng);C13-2352型儲(chǔ)氣罐容量為6m3,用于壓濾機(jī)反吹、壓榨的供風(fēng)工作。

四、壓濾系統(tǒng)改造效果

通過(guò)安裝兩臺(tái)KZG300/1500×2000-U型和一臺(tái)KZG450/1500X2000-U型快速高效隔膜壓濾機(jī)機(jī)后,壓濾系統(tǒng)工作效率有了明顯提高,經(jīng)濟(jì)效益顯著。首先,煤泥處理能力提高了2倍,日均煤泥產(chǎn)量由100T提升至300T。加裝壓風(fēng)系統(tǒng)后,濾餅水分降低2%-4%,發(fā)熱量提高100卡/&因此,每年增加銷售收入達(dá)96萬(wàn)元。其次,洗水濃度由之前的90-100g/L降低至10-20g/L:從而保證洗煤生產(chǎn)能力及產(chǎn)品質(zhì)量的提高。最后,生產(chǎn)效率大幅得升,勞動(dòng)強(qiáng)度相應(yīng)降低,每班可減少操作工1人。每年節(jié)省人工工資9.9萬(wàn)元;由于其性能良好,每年節(jié)省濾板、濾布材料費(fèi)用16.4萬(wàn)元。

concluding remarks

在目前的煤質(zhì)大幅下降的現(xiàn)實(shí)條件下,KZG300/1500*2000型快速高效隔膜壓濾機(jī)的處理量達(dá)到24t/h,煤泥全水分很好地控制在了20%~24%之間,達(dá)到了預(yù)期效果。旗山礦洗選廠壓濾系統(tǒng)改造的完成實(shí)現(xiàn)了洗水閉路循環(huán)取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

Technology: 18851718517

E-mail: suton@su-ton.com

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