1?引言
永煤集團(tuán)股份有限公司順和選煤廠是永煤公司本部第五對礦井配套建設(shè)選煤廠,于2014年5月竣工投產(chǎn),設(shè)計處理能力為100萬噸/年,采用工藝為跳汰—浮選聯(lián)合工藝流程。順和選煤廠自建廠初期就確立了提高控制系統(tǒng)裝備水平,降低人工成本,提高企業(yè)競爭力的建設(shè)目標(biāo)[1]。通過不斷的探索實踐,自我改革,逐步建設(shè)成為一個自動化程度高,精簡高效的現(xiàn)代化選煤廠。
2?快開壓濾機(jī)集中控制系統(tǒng)設(shè)計背景
快開壓濾機(jī)是一種間歇性操作的加壓過濾設(shè)備[2-3],適用于各種懸浮液的固液分離,適用范圍廣、分離效果良好、結(jié)構(gòu)簡單、操作方便、安全可靠,廣泛應(yīng)用于國內(nèi)選煤廠浮選精煤和煤泥的壓濾脫水環(huán)節(jié)。該設(shè)備單機(jī)自動化程度高,其控制是通過現(xiàn)場控制柜實現(xiàn),根據(jù)應(yīng)用情況可自動運(yùn)行也可手動操作,其缺點是運(yùn)行過程中吹風(fēng)和壓榨環(huán)節(jié)噪音較大,嚴(yán)重影響崗位司機(jī)職業(yè)健康。順和選煤廠浮選精煤采用三臺快開壓濾機(jī)脫水,工藝布置在浮選機(jī)一側(cè),設(shè)置壓濾司機(jī)一名。為優(yōu)化崗位司機(jī)工作環(huán)境,保護(hù)職工職業(yè)健康,順和選煤廠在壓濾機(jī)工作崗位建設(shè)了隔音室,并安裝了空調(diào),但是由于快開壓濾機(jī)需根據(jù)入料和脫水情況調(diào)整操作,崗位司機(jī)需經(jīng)常在壓濾機(jī)現(xiàn)場,導(dǎo)致崗位司機(jī)不可避免在隔音室外工作。為此,順和選煤廠吸收加壓過濾機(jī)室內(nèi)操作控制的特點,并對控制程序進(jìn)行了優(yōu)化改造,設(shè)計應(yīng)用了快開壓濾機(jī)遠(yuǎn)程集中控制系統(tǒng)。
3?快開壓濾機(jī)控制原理
順和選煤廠選用KMZG250/1600快開壓濾機(jī)進(jìn)行浮精脫水,該壓濾機(jī)單機(jī)自動化程度高,采用機(jī)、電、液一體化設(shè)計制造,能夠?qū)崿F(xiàn)濾板壓緊、過濾、壓榨、反吹、洗滌、濾板松開、卸料等各道工序的自動化控制[4-5]。快開壓濾機(jī)的電氣控制部分是整個系統(tǒng)的控制中心,它主要由變頻器、PLC(可編程控制器)、熱繼電器、空氣開關(guān)、斷路器、中間繼電器、接觸器、按鈕及指示燈等組成[6]。快開壓濾機(jī)的控制系統(tǒng)程序儲存在控制柜PLC中,各工作過程主要由PLC控制完成,其工作時按照設(shè)定程序采集PLC內(nèi)計時器、計數(shù)器、中間繼電器和PLC外部的限位開關(guān)、壓力繼電器、電接點壓力表、控制按鈕等信號,通過信號的輸入輸出,執(zhí)行各工作指令,完成工作過程的轉(zhuǎn)換。控制柜上安裝有觸摸屏,觸摸屏操作程序含多個控制界面,包括過程控制畫面、工藝參數(shù)設(shè)置、報警參數(shù)設(shè)置、報警提示畫面、系統(tǒng)狀態(tài)畫面等。崗位司機(jī)通過現(xiàn)場觸摸屏控制過程,對壓濾機(jī)進(jìn)行參數(shù)設(shè)置,完成壓緊、入料、吹風(fēng)、壓榨、卸料等工作過程。
4?快開壓濾機(jī)集中控制系統(tǒng)設(shè)計過程
快開壓濾機(jī)集中控制系統(tǒng)主要設(shè)計思路是將原現(xiàn)場控制系統(tǒng)程序“搬家”到上位機(jī),將其控制操作由控制柜觸摸屏操作改變?yōu)樯衔粰C(jī)操作,并在此過程中對控制程序進(jìn)行優(yōu)化,增加精礦池液位監(jiān)測、物料運(yùn)輸系統(tǒng)控制等功能,實現(xiàn)壓濾機(jī)操作的集中控制和遠(yuǎn)程控制。
4.1?PLC集中控制通訊連接
為實現(xiàn)上位機(jī)集中控制或遠(yuǎn)程控制,必須建立通訊連接。在壓濾機(jī)的控制柜PLC上安裝通訊模塊,并制作通訊模塊向?qū)С绦颍ㄟ^以太網(wǎng)建立了上位機(jī)與PLC的通訊連接,完成集中控制設(shè)計的第一步工作。
4.2?PLC控制程序地址梳理
快開壓濾機(jī)控制系統(tǒng)以可編程控制器PLC為核心,通過輸入輸出模塊控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)完成各工作過程。壓濾機(jī)的就地操作依靠控制柜觸摸屏操作程序控制PLC程序執(zhí)行指令。為了將控制由現(xiàn)場觸摸屏控制改為上位機(jī)集控或遠(yuǎn)控,需要建立集中與就地控制程序的連接,在此過程中,需要解析觸摸屏控制程序與PLC控制程序?qū)?yīng)的地址。采用的工作方法是在控制柜觸摸屏上操作壓濾機(jī),逐個試驗判斷觸摸屏操作程序?qū)?yīng)的所有PLC程序地址,然后對地址進(jìn)行梳理,實現(xiàn)程序指令和PLC地址的一一對應(yīng)。
4.3?集中控制系統(tǒng)操作界面的設(shè)計制作
快開壓濾機(jī)控制系統(tǒng)的核心使用的是西門子S7-200系列PLC[7],在集中控制系統(tǒng)操作界面設(shè)計上使用西門子SIMATICWinCC組態(tài)軟件設(shè)計。S7-200PLC與WinCC通過KEPServer4.0服務(wù)器建立連接。KepServer是一款OPC服務(wù)器軟件,實現(xiàn)了OPC標(biāo)準(zhǔn)接口,可以通過KepServer和設(shè)備進(jìn)行通訊,而應(yīng)用程序通過OPC協(xié)議連接KepServer。第一步將壓濾機(jī)原PLC控制程序下載后上傳到PC機(jī),利用Step7-Micro/WIN新增PLC以太網(wǎng)通訊程序,并為OPC準(zhǔn)備好符號表。第二步在KEP-Server4.0服務(wù)器中建立壓濾機(jī)對應(yīng)PLC站的通訊連接,添加變量條目。第三步打開WinCC組態(tài)軟件,添加OPC驅(qū)動,定義OPC的屬性,并通過向?qū)д业終EPServer4.0服務(wù)器,添加所需的變量條目到WinCC中。第四步引用變量,使用WinCC組態(tài)軟件設(shè)計制作集中控制系統(tǒng)的操作界面。為便于壓濾機(jī)的操作,避免界面切換的延遲,在設(shè)計時制作一個總流程界面,將三臺壓濾機(jī)的操作與狀態(tài)顯示集中在一個操作界面中,在總流程界面即可完成壓濾機(jī)的各操作流程。此外,每臺壓濾機(jī)單獨設(shè)置一個界面,將壓濾機(jī)的操作流程、參數(shù)設(shè)置、狀態(tài)顯示、報警提示等設(shè)計到一個界面中,實現(xiàn)壓濾機(jī)所有工作的操作、調(diào)整和觀察。在壓濾機(jī)集控操作系統(tǒng)的上端設(shè)置了各操作界面的切換鍵,通過鼠標(biāo)點擊即可完成各界面的切換,便于崗位司機(jī)進(jìn)行操作。快開壓濾機(jī)集控系統(tǒng)操作界面參見圖1所示。
4.4?集中控制系統(tǒng)優(yōu)化
順和選煤廠物料運(yùn)輸系統(tǒng)和精礦池液位監(jiān)測系統(tǒng)使用的是羅克韋爾1756系列PLC。為實現(xiàn)壓濾機(jī)集中控制系統(tǒng)的優(yōu)化,需將物料運(yùn)輸系統(tǒng)設(shè)備控制和精礦池液位監(jiān)測顯示增加到壓濾機(jī)操作系統(tǒng)中。在優(yōu)化設(shè)計過程中,因順和選煤廠原PLC控制系統(tǒng)和壓濾機(jī)上位機(jī)組態(tài)軟件分屬羅克韋爾和西門子兩個不同品牌的產(chǎn)品,為了使二者建立異構(gòu)通訊連接,本次設(shè)計借助了第三方OPC軟件KEPServer。首先利用KEPServer服務(wù)器建立與羅克韋爾1756系列PLC的以太網(wǎng)通訊,然后查找所需設(shè)備如刮板機(jī)、皮帶運(yùn)輸機(jī)和液位計等在羅克韋爾1756系列PLC中的標(biāo)簽,根據(jù)標(biāo)簽在KEPServer中建立對應(yīng)設(shè)備的條目,并將KEPServer服務(wù)器建立好的設(shè)備條目添加到WinCC中。最后利用WinCC組態(tài)軟件將運(yùn)輸轉(zhuǎn)載系統(tǒng)控制和精礦池液位顯示設(shè)計到壓濾機(jī)集控系統(tǒng)中,完成集控操作系統(tǒng)的優(yōu)化。
4.5?控制系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置
快開壓濾機(jī)集控系統(tǒng)可控制壓濾機(jī)各工作過程以及多臺物料運(yùn)輸轉(zhuǎn)載設(shè)備的啟停。為了保證壓濾機(jī)各工作過程穩(wěn)定有序,各臺設(shè)備運(yùn)行安全,其控制必須實現(xiàn)單一性,即現(xiàn)場就地控制和上位機(jī)集中控制的獨立性。因此,在集控系統(tǒng)程序中對系統(tǒng)權(quán)限進(jìn)行了設(shè)置。在快開壓濾機(jī)現(xiàn)場控制柜上安裝集控/就地旋轉(zhuǎn)開關(guān),在壓濾機(jī)PLC控制程序中增加集控和就地程序。當(dāng)現(xiàn)場控制柜打到就地狀態(tài)時,設(shè)定集控系統(tǒng)不能操作壓濾機(jī)各工作過程和各運(yùn)輸設(shè)備;當(dāng)現(xiàn)場控制柜打到集控狀態(tài)時,現(xiàn)場不能進(jìn)行相應(yīng)操作。集控/就地旋轉(zhuǎn)開關(guān)部分PLC程序參見圖2所示。
視頻監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計與運(yùn)行監(jiān)護(hù)
為保證快開壓濾機(jī)集中控制系統(tǒng)應(yīng)用的安全可靠性,同時讓壓濾司機(jī)在室內(nèi)觀察壓濾機(jī)入料、吹風(fēng)和壓榨等環(huán)節(jié)的脫水效果,及時調(diào)整操作,順和選煤廠在每臺壓濾機(jī)的機(jī)頭安裝了高清攝像頭,將視頻信號傳輸?shù)缴衔粰C(jī),設(shè)計了快開壓濾機(jī)視頻監(jiān)控系統(tǒng)。壓濾司機(jī)通過在隔音室內(nèi)查看視頻監(jiān)控,即可判斷壓濾機(jī)的工作效果和設(shè)備的運(yùn)行狀況,完成整個壓濾系統(tǒng)的運(yùn)行監(jiān)護(hù)。
5?結(jié)束語
不斷提高裝備自動化水平,多上設(shè)備少上人,打造行業(yè)一流,一直是順和選煤廠努力的方向。通過設(shè)計應(yīng)用快開壓濾機(jī)集中控制系統(tǒng),優(yōu)化了崗位司機(jī)工作環(huán)境,室內(nèi)集控操作不僅保護(hù)了職工職業(yè)健康,而且避免了人員在生產(chǎn)現(xiàn)場操作時發(fā)生安全事故。該系統(tǒng)設(shè)計基于快開壓濾機(jī)原控制程序,設(shè)計過程中新增硬件設(shè)施主要為PLC通訊模塊和上位機(jī),改造投入小,應(yīng)用效果好,在快開壓濾機(jī)的應(yīng)用上具有較好的推廣價值。
作者:范強(qiáng)強(qiáng)教授
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