前言
選煤廠煤泥的傳統(tǒng)脫水工藝是使用普通壓濾機(jī),靠加壓泵的壓力,實(shí)現(xiàn)固液分離。因普通壓濾機(jī)受加壓泵功率的限制,始終存在著加壓速度慢、脫水效率低、濾餅水分高、能耗大等問(wèn)題。因此,跳出普通壓濾的框框,試用新型、高效的煤泥脫水工藝是目前選煤行業(yè)亟待解決的課題之一。
山東省三河口煤礦選煤廠成功的進(jìn)行了用小型快速壓濾機(jī)實(shí)現(xiàn)煤泥脫水的工藝實(shí)踐,這對(duì)于減少投資、降低能耗具有很大的現(xiàn)實(shí)意義。三河口礦選煤廠是一座年入洗能力20萬(wàn)t的煉焦煤選煤廠,釆用跳汰洗煤的工藝流程,原設(shè)計(jì)煤泥水是經(jīng)過(guò)煤泥沉淀池,靠自然沉淀回收煤泥,嚴(yán)重影響生產(chǎn)的連續(xù)性。因此,為降低洗水濃度、減少環(huán)境污染,提高產(chǎn)量,必須建設(shè)壓濾車間。經(jīng)過(guò)考察論證和對(duì)幾種方案的對(duì)比,決定試用小型快速壓濾機(jī)進(jìn)行煤泥脫水,按我礦所提供的參數(shù)需用XMZG100/1000型,而這種壓濾機(jī)當(dāng)時(shí)還沒(méi)有試驗(yàn)成功,經(jīng)與廠家協(xié)商決定先通過(guò)在603回風(fēng)巷采空區(qū)各密閉墻頂?shù)装寮皟蓭偷拿簬r體石門封閉墻間噴注馬麗散,經(jīng)過(guò)多次觀測(cè),密封性好,遍風(fēng)量比噴注前明顯減少,與以往普通的砌墻注漿封閉方法相比,各石門封閉墻前未出現(xiàn)瓦斯超限現(xiàn)象,封閉墻內(nèi)氧濃度也由原來(lái)15%下降到1%;605工作面釆空區(qū)氣體溫度由30管下降到22T,瓦斯由8.5%降到0.5%以下并穩(wěn)定下來(lái),保證了601工作面安全回采,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
8效益分析
采用馬麗散充填加固采空區(qū)密閉墻頂?shù)装寮皟蓭偷拿簬r體具有突出的綜合效益。
提高了圍巖的穩(wěn)定性。馬麗散含樹脂和催化劑兩種組分,注入煤巖層凡秒鐘后,化學(xué)反應(yīng)生成的聚酯類產(chǎn)物膨脹,對(duì)圍巖松動(dòng)圈裂隙進(jìn)行充填,對(duì)破碎松散的砰石進(jìn)行粘結(jié),使圍巖形成整體結(jié)構(gòu),提高了圍巖的穩(wěn)定性和抗壓承載能力。施工兩個(gè)月后觀察,沒(méi)有明顯的變形破碎,控制了瓦斯一直超限溢出的現(xiàn)象。成功根治了密閉向采空區(qū)漏風(fēng)現(xiàn)象,根除了采空區(qū)瓦斯超限隱患,保證了礦井的安全生產(chǎn)。
保證了施工人員的安全。采空區(qū)密閉墻頂?shù)装寮皟蓭偷拿簬r體瓦斯超限安全威脅極大。而注射馬麗散后保證了煤礦正常安全生產(chǎn)。
降低了勞動(dòng)強(qiáng)度。常規(guī)處理采空區(qū)密閉墻頂?shù)装寮皟蓭偷拿簬r體瓦斯外溢的方式為噴混凝土、注黃泥漿等方法,這些方法工作量大、施工環(huán)境差。釆用注射馬麗散加固,施工時(shí)試產(chǎn)一臺(tái),在我礦試用。實(shí)踐證明,該方案的選擇是正確的,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到了設(shè)計(jì)的要求,實(shí)現(xiàn)了清水洗煤。
2壓濾機(jī)釆用高壓風(fēng)作動(dòng)力源進(jìn)行煤泥脫水的可行性試驗(yàn)
選煤行業(yè)用壓濾機(jī)已有20多年的歷史,但都是用加壓泵作動(dòng)力源,而且都是大規(guī)格的,用高壓風(fēng)作動(dòng)力源的小型機(jī)還處于試驗(yàn)階段,二者的優(yōu)缺點(diǎn)主要表現(xiàn)在:
原用的壓濾機(jī)最小過(guò)濾面積為340平方,配套設(shè)施規(guī)格也較大,且脫水功能單一,單純靠給料泵的壓力脫水,壓濾時(shí)間長(zhǎng),濾餅水分高,不適合小型洗煤廠使用。
小型快速壓濾機(jī)循環(huán)速度快,脫水效果好,引用高壓風(fēng)又可節(jié)約設(shè)備投資,降低耗電量,經(jīng)濟(jì)效益相當(dāng)可觀。
3壓濾機(jī)及輔助設(shè)備的選型
根據(jù)生產(chǎn)需要,我礦試用了XMZG100/1000型廂式壓濾機(jī)。該機(jī)型原用于化工、輕操作方便、勞動(dòng)強(qiáng)度低。加快了施工速度。馬麗散反應(yīng)迅速、硬化時(shí)間短,保證了充填加固工作的快速性,可用于隱患“急救”處理,不影響其它施工任務(wù)。處理釆空區(qū)漏風(fēng)問(wèn)題要具體情況具體分析,不能一味采用傳統(tǒng)的方法。否則,安全隱患將時(shí)時(shí)存在。系統(tǒng)調(diào)整、噴漿堵漏等傳統(tǒng)的方法只適用于處理一般密閉墻漏風(fēng)問(wèn)題,對(duì)將受釆動(dòng)壓力影響較大的巷道效果不理想。應(yīng)用壓注馬麗散技術(shù)充填密閉墻頂?shù)装寮皟蓭偷拿簬r體,既提高了密閉墻頂?shù)装寮皟蓭偷拿簬r體的抗壓能力和穩(wěn)定性,又可堵塞采空區(qū)漏風(fēng)通道,從根本上達(dá)到治本的要求。
主要缺點(diǎn)。采用馬麗散施工,單位生產(chǎn)成本增加;馬麗散的催化劑原料含有對(duì)皮膚有輕微腐蝕性的化學(xué)物質(zhì),施工人員操作時(shí)需戴防護(hù)用品。
結(jié)論
馬麗散注漿密閉技術(shù)在密閉中的應(yīng)用,實(shí)踐證明注射的漿液在裂隙中膨脹、滲透,膠結(jié)了破碎砰石,不僅提高密閉墻的穩(wěn)定性,有效地填充了閉墻圍巖裂隙,更強(qiáng)化了巷道國(guó)巖,防止了采空區(qū)瓦斯的泄露。經(jīng)過(guò)裂隙充填,閉墻周邊及附近瓦斯?jié)舛染档驮?.5%以下,確保了礦井安全,并且因施工工藝簡(jiǎn)單,是一種安全、高效的化學(xué)充填方法,取得了良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益,單位成本雖有增加,但綜合社會(huì)效益明顯。
(收稿日期:2010-7-23)工等行業(yè),是根據(jù)我礦設(shè)計(jì)要求制造的第一臺(tái)使用礦井高壓風(fēng)做動(dòng)力源,用于煤泥脫水的壓濾機(jī)。其主要技術(shù)特征見(jiàn)表,XMZG100/1000壓濾機(jī)主要技術(shù)特征。
因壓濾機(jī)生產(chǎn)要求風(fēng)壓小于0.8MPa,風(fēng)量根據(jù)生產(chǎn)能力確定,而礦井高壓風(fēng)風(fēng)壓正好符合這一要求,又因用風(fēng)量較小,故有足夠的余量供壓濾機(jī)使用,因此,只需架設(shè)一條輸風(fēng)管路即可,無(wú)須其它供風(fēng)設(shè)備。料罐為特殊設(shè)計(jì)的壓力罐,根據(jù)壓濾機(jī)的濾室容積和入料濃度而定。
整個(gè)壓濾脫水工藝過(guò)程中參與的閥門控制比較多,并要求實(shí)現(xiàn)程序自動(dòng)化操作,故閥門選用了氣動(dòng)閥和電磁閥2種。
表1XMZG100/1000壓濾機(jī)主要技術(shù)特征 | |||
序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)值 |
1 | 壓濾面積 | m2 | 100 |
2 | 濾板尺寸 | nun | 1000×1000 |
3 | 濾板數(shù). | 塊 | 50 |
4 | 濾室數(shù) | 個(gè) | 51 |
5 | 濾室厚度 | mm | 42 |
6 | 濾室容積 | m3 | 1.9 |
7 | 濾室壓力 | MPa | 0.6-0.8 |
8 | 壓榨壓力 | MPa | 0.6-0.8 |
9 | 油釘壓緊壓力 | MPa | 7-14 |
10 | 電機(jī)功率 | kW | 5.5 |
11 | 外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | m | 6.7×1.5xL3 |
12 | 整機(jī)重量 | 24880 |
4快速壓濾機(jī)的改進(jìn)
4.1快速壓濾機(jī)缺陷的改進(jìn)
針對(duì)濾餅與普通濾板粘連造成濾餅難以脫落的問(wèn)題,我們將過(guò)濾板全部換成帶橡膠隔膜的壓榨板。改造后,脫落效果較好,濾板動(dòng)作后,濾餅即自行脫落。
改用強(qiáng)度較高的尼龍絲紡織濾布。此濾布厚度與原有濾布相當(dāng),但其耐壓強(qiáng)度高,使用循環(huán)次數(shù)多,最多可達(dá)3000個(gè)循環(huán),同時(shí)高強(qiáng)度尼龍防治濾布過(guò)濾速度快,濾餅脫落效果好的優(yōu)點(diǎn)。
改進(jìn)高強(qiáng)度尼龍紡織濾布的裝配形式,將濾布直接與橡膠隔膜壓在一起,防治中心入料孔濾布的過(guò)快損壞,節(jié)省成本。
5壓濾機(jī)工藝參數(shù)確定
5.1風(fēng)壓與耗風(fēng)量確定
礦井高壓風(fēng)壓力一般為0.6MPa,適用于煤礦生產(chǎn)通風(fēng)。壓濾機(jī)壓濾過(guò)程中,只有進(jìn)漿和壓榨時(shí)間需用高壓風(fēng),單個(gè)循環(huán)用風(fēng)時(shí)間不超過(guò)5min,耗風(fēng)量在8m3/min左右,對(duì)礦井通風(fēng)的影響可以忽略不計(jì)。
5.2單循環(huán)工作時(shí)間確定
單循環(huán)工作時(shí)間公式:T=t,+t2+t3+t4+t5+t6
式中濾板頂緊時(shí)間;
t2-進(jìn)漿壓濾時(shí)間;
t3-壓榨脫水時(shí)間;
U-吹風(fēng)時(shí)間;
-壓濾機(jī)松開(kāi)時(shí)間;
G-卸料時(shí)間。
其中為常數(shù),分別為lmin、50s、2.5min。因此,合理選擇t”3、t4,是降低單循環(huán)工作時(shí)間,提高生產(chǎn)效率的關(guān)鍵。
進(jìn)漿時(shí)間t2:進(jìn)漿的作用是使礦漿固液分離,受后續(xù)壓榨脫水的影響,進(jìn)漿速度隨著濾餅的厚度增加而有所下降,所以當(dāng)濾室充滿胃體物料出液口液流呈斷柱狀態(tài)時(shí),停止進(jìn)漿。經(jīng)測(cè)定,在平均入料濃度150g/l,風(fēng)壓為6MPa時(shí),進(jìn)漿時(shí)間一般為3~5min0
壓榨時(shí)間須壓榨可使濾餅水分下降3%~5%,當(dāng)壓榨到一定極限后,再延長(zhǎng)壓榨時(shí)間,產(chǎn)品含水量變化不大。一般認(rèn)為該時(shí)間為30~60s。
吹風(fēng)時(shí)間板:以料罐內(nèi)余氣放空為準(zhǔn),為30s。
因此,單循環(huán)工作時(shí)間在8~12min之間。
5.3處理煤泥量的確定
壓濾機(jī)共51個(gè)濾室,經(jīng)過(guò)大量實(shí)測(cè)表明,每塊濾餅重約41.7kg,單循環(huán)生產(chǎn)濾餅總重2.13t,折合干煤泥單循環(huán)處理量為1.55t,以10min進(jìn)行1個(gè)循環(huán)計(jì)算,該壓濾機(jī)lh處理煤泥量為9.3t,能滿足我礦生產(chǎn)的需要。
試用結(jié)果
整個(gè)工藝系統(tǒng)正式投入生產(chǎn)運(yùn)行后,取得了較好的工藝指標(biāo),達(dá)到了預(yù)期目的。與傳統(tǒng)設(shè)計(jì)方案相比,效果顯著。因選用機(jī)型及配套設(shè)施小型化,配套車間建筑面積相對(duì)減小,一次性節(jié)約設(shè)備和基建投資604400元。配套電機(jī)功率減小,引用高壓風(fēng)后,開(kāi)泵時(shí)間減少一半,每年可節(jié)電322573.5度,節(jié)支161268.75元。產(chǎn)品水分降到了20%左右,實(shí)現(xiàn)r清水洗煤,提高了精煤的回收率和精煤的質(zhì)量,由此帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益是卜分可觀的。壓濾全過(guò)程實(shí)現(xiàn)程序自動(dòng)化控制,操作調(diào)整方便可靠。
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