引言
隨著鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展,“貧、細(xì)、雜”鐵礦開(kāi)發(fā)案例越來(lái)越多,對(duì)鐵精礦過(guò)濾工藝產(chǎn)生了很大影響,一是磨礦細(xì)度越來(lái)越細(xì),最終磨礦細(xì)度-0.045mm粒級(jí)占90%以上已經(jīng)司空見(jiàn)慣,-0.037mm粒級(jí)占90%甚至-0.030mm粒級(jí)含量達(dá)到80%以上都有工業(yè)實(shí)踐,祁東鐵礦、中信泰富西澳鐵礦磨礦細(xì)度P80達(dá)到0.025mm;二是氧化鐵礦石或微細(xì)粒嵌布磁鐵礦普遍采用反浮選技術(shù)改善鐵精礦質(zhì)量,該工藝一般要加入大量的淀粉作為抑制劑,礦漿越來(lái)越粘;三是部分難選氧化鐵礦石采用磁化焙燒技術(shù)將氧化鐵礦物轉(zhuǎn)變?yōu)槿嗽齑盆F礦,礦物顆粒在焙燒和水冷過(guò)程中產(chǎn)生大量的孔隙,毛細(xì)孔十分發(fā)達(dá)。以上3點(diǎn)使鐵精礦越來(lái)越難以過(guò)濾。酒鋼選燒廠生產(chǎn)的鐵精礦具備了上述3個(gè)特點(diǎn),是典型的粒度細(xì)、礦漿粘、毛細(xì)孔多、比表面大的難過(guò)濾鐵精礦。為了解決過(guò)濾難題,酒鋼選燒廠在多種過(guò)濾技術(shù)科研和生產(chǎn)實(shí)踐的基礎(chǔ)上,最終選擇盤(pán)式加壓過(guò)濾機(jī)用于二選工序鐵精礦過(guò)濾并取得成功,為難過(guò)濾鐵精礦提供了高效解決方案。
酒鋼選燒廠選礦工序簡(jiǎn)介
酒鋼選燒由原酒鋼選礦廠和酒鋼燒結(jié)廠合并而成,現(xiàn)有2條選礦生產(chǎn)線,4臺(tái)燒結(jié)機(jī),2臺(tái)8m2球團(tuán)豎爐,年產(chǎn)鐵精礦510萬(wàn)噸,燒結(jié)礦800萬(wàn)噸,球團(tuán)礦105萬(wàn)噸。選礦工序主要處理鏡鐵山鐵礦石,鐵礦物主要為鏡鐵礦、菱鐵礦和褐鐵礦,少量磁鐵礦;脈石礦物為碧玉、鐵白云石、重晶石、石英,圍巖為千枚巖。該礦石礦物組成十分復(fù)雜,鐵礦物嵌布微細(xì),是典型的復(fù)合、氧化、難選紅鐵礦。經(jīng)過(guò)40多年的發(fā)展,酒鋼選燒廠2條選礦生產(chǎn)線采用相近的選礦工藝,入選原礦經(jīng)過(guò)篩分分成塊礦(15~100mm)和粉礦(-15mm),塊礦采用磁化焙燒?弱磁選?陽(yáng)離子反浮選工藝,粉礦采用單一強(qiáng)磁選工藝,最終產(chǎn)品為強(qiáng)磁選精礦和焙燒磁選反浮選精礦混合而成的綜合鐵精礦,兩種鐵精礦各占一半。
選礦工序
鐵精礦過(guò)濾發(fā)展沿革酒鋼選燒廠選礦工藝經(jīng)歷了3個(gè)階段,過(guò)濾機(jī)采用了3種機(jī)型,如表1所示。一選工序于1972年投產(chǎn),投產(chǎn)初期只生產(chǎn)單一的焙燒磁選鐵精礦,設(shè)計(jì)采用40m2內(nèi)濾式筒式真空過(guò)濾機(jī),由于焙燒磁選鐵精礦孔隙發(fā)達(dá),1972~1977年鐵精礦水分平均達(dá)到17.41%,最高水分達(dá)到18.15%,給燒結(jié)生產(chǎn)帶來(lái)很大困難。1980年起,強(qiáng)磁選工藝陸續(xù)投產(chǎn),初期強(qiáng)磁選精礦單獨(dú)過(guò)濾,鐵精礦水分12.87%。1981年5月起,為了緩解焙燒磁選精礦水分過(guò)高的問(wèn)題,焙燒磁選精礦與強(qiáng)磁選精礦混合過(guò)濾,1983~2004年鐵精礦水分16.14%。2005年,一選工序推廣應(yīng)用脫水能力較強(qiáng)的72m2盤(pán)式真空過(guò)濾機(jī),在鐵精礦細(xì)度明顯提高的前提下,精礦水分降低到14.2%,滿足了燒結(jié)生產(chǎn)的需要。2007年底,一選工序?qū)Ρ簾胚x精礦進(jìn)行了細(xì)磨?陽(yáng)離子反浮選技術(shù)改造,焙燒磁選最終磨礦細(xì)度達(dá)到-0.054mm粒級(jí)占90%,浮選過(guò)程中添加了淀粉,混合鐵精礦細(xì)度提高到-0.074mm粒級(jí)87.5%,精礦水分上升到15.29%,當(dāng)?shù)V石條件發(fā)生變化、焙燒磁選精礦比例過(guò)高時(shí),精礦水分有時(shí)超過(guò)16.5%,影響燒結(jié)生產(chǎn)順行。2010年,選燒廠準(zhǔn)備建設(shè)二選工序,為了提高鐵精礦質(zhì)量,磨礦細(xì)度進(jìn)一步提高,未來(lái)強(qiáng)磁選精礦也要細(xì)磨、反浮選,并且規(guī)劃實(shí)施粉礦焙燒磁選、陽(yáng)離子反浮選技術(shù),現(xiàn)有過(guò)濾裝備不能滿足未來(lái)發(fā)展的需要,過(guò)濾設(shè)備面臨新的選擇。可供選擇的過(guò)濾機(jī)有陶瓷過(guò)濾機(jī)、機(jī)械壓濾機(jī)和加壓過(guò)濾機(jī)3種機(jī)型。陶瓷過(guò)濾機(jī)的優(yōu)點(diǎn)是節(jié)能,缺點(diǎn)是不適用于過(guò)濾含淀粉的精礦,而且在過(guò)濾細(xì)、粘物料時(shí)利用系數(shù)較低;機(jī)械壓濾機(jī)可以有效脫除顆粒間的水分,但是難以脫除焙燒磁選精礦顆粒內(nèi)部的毛細(xì)水,而且濾餅不夠松散;加壓過(guò)濾機(jī)特別適合于細(xì)、粘物料的脫水,能夠脫除顆粒內(nèi)部的毛細(xì)水,濾餅松散,酒鋼早在1988年就委托德國(guó)卡爾斯魯厄大學(xué)進(jìn)行了單一焙燒磁選精礦的過(guò)濾試驗(yàn),效果良好。因此加壓過(guò)濾機(jī)是二選過(guò)濾機(jī)的首選機(jī)型。
加壓過(guò)濾機(jī)簡(jiǎn)介
加壓過(guò)濾機(jī)發(fā)展概況加壓過(guò)濾機(jī)是世界公認(rèn)的先進(jìn)脫水設(shè)備,廣泛應(yīng)用于難脫水物料的過(guò)濾。國(guó)外最早由德國(guó)卡爾斯魯厄大學(xué)于20世紀(jì)60年代開(kāi)始研究,洪堡·韋達(dá)格公司在其基礎(chǔ)上于1985年生產(chǎn)出第一臺(tái)盤(pán)式壓濾機(jī)并投入生產(chǎn)使用。后來(lái),奧地利安德里茲公司也從卡爾斯魯厄大學(xué)獲得了加壓過(guò)濾機(jī)制造許可證,成為世界上第二家能夠生產(chǎn)加壓過(guò)濾機(jī)的公司。國(guó)內(nèi)從20世紀(jì)60年代中期便開(kāi)始研究盤(pán)式壓濾機(jī),1966年國(guó)內(nèi)研制出1臺(tái)5m2的盤(pán)式壓濾機(jī)。1989年,中國(guó)煤炭科學(xué)院唐山分院研制出1臺(tái)10m2的盤(pán)式壓濾機(jī)用于中間試驗(yàn),為大型加壓過(guò)濾機(jī)的研制打下了基礎(chǔ)。1992年馬鞍山礦山研究院研制成功YGP-18m2盤(pán)式壓濾機(jī)并在鞍鋼東鞍山燒結(jié)廠進(jìn)行了工業(yè)試驗(yàn),取得了良好的指標(biāo),但是沒(méi)有轉(zhuǎn)入工業(yè)應(yīng)用。1994年7月,山東萊蕪煤礦機(jī)械廠與唐山院合作研制的GPJ-60加壓過(guò)濾機(jī)在棗莊礦務(wù)局八一選煤廠投入試生產(chǎn),精煤水分由真空過(guò)濾的28%~30%降低到19%~21%,效果十分顯著,從此拉開(kāi)了煤礦系統(tǒng)應(yīng)用加壓過(guò)濾機(jī)的序幕。2012年11月,山東萊蕪煤礦機(jī)械有限公司生產(chǎn)的4臺(tái)GPJ-120型盤(pán)式加壓過(guò)濾機(jī)在酒鋼選燒廠投入生產(chǎn),酒鋼選燒廠成為國(guó)內(nèi)首家成功采用加壓過(guò)濾機(jī)過(guò)濾鐵精礦的鐵礦選礦廠。
加壓過(guò)濾機(jī)結(jié)構(gòu)原理
盤(pán)式加壓過(guò)濾機(jī)由主機(jī)、輔機(jī)及配套管道閥門(mén)組成。主機(jī)主要包括盤(pán)式過(guò)濾機(jī)、加壓倉(cāng)、倉(cāng)內(nèi)刮板機(jī)(用于鐵精礦脫水時(shí)改為皮帶輸送機(jī))、排料裝置、反吹裝置、清洗裝置、排水裝置、氣控系統(tǒng)、電控系統(tǒng)等。其中,圓盤(pán)過(guò)濾機(jī)配備礦漿攪拌裝置,排料裝置包括帶有液壓閘板的上排料倉(cāng)和下排料倉(cāng),采用托輥支撐上、下閘板,配套充氣密封圈進(jìn)行有效密封。輔機(jī)主要包括高壓風(fēng)機(jī)、低壓風(fēng)機(jī)、給料渣漿泵、圓盤(pán)排料機(jī)、氣水分離器等。高壓風(fēng)機(jī)負(fù)責(zé)給氣控系統(tǒng)及閘板密封機(jī)構(gòu)供風(fēng),低壓風(fēng)機(jī)提供過(guò)濾用風(fēng)源及下排料倉(cāng)充氣用風(fēng)源,給料泵負(fù)責(zé)提供需過(guò)濾的礦漿,圓盤(pán)排料機(jī)用于收集下排料倉(cāng)排出的濾餅并將其均勻給到外部皮帶輸送機(jī)上,氣水分離器則確保過(guò)濾盤(pán)式加壓過(guò)濾機(jī)工作時(shí),通過(guò)連續(xù)向加壓倉(cāng)內(nèi)通入壓縮空氣,在盤(pán)式過(guò)濾機(jī)濾扇表面與通大氣的氣水分離器之間形成壓差,使礦漿中的水在正壓力的作用下穿過(guò)過(guò)濾介質(zhì)被脫除,固體顆粒則在濾布上形成濾餅,在卸料區(qū)被反吹風(fēng)吹落到倉(cāng)內(nèi)濾餅輸送機(jī)上,經(jīng)過(guò)排料裝置收集后排出。盤(pán)式加壓過(guò)濾機(jī)排料過(guò)程中,上下排料倉(cāng)閘板交替動(dòng)作。排料初期,上閘板打開(kāi),下閘板關(guān)閉;待下排料倉(cāng)料位達(dá)到一定程度后,上閘板關(guān)閉,下排料倉(cāng)開(kāi)始泄壓,泄壓完畢后下閘板打開(kāi)進(jìn)行排料;下排料倉(cāng)排料完畢后,下閘板關(guān)閉,下排料倉(cāng)充氣閥打開(kāi)進(jìn)行升壓;待下排料倉(cāng)與加壓倉(cāng)壓力相同時(shí),上閘板打開(kāi)繼續(xù)排料。如此周而復(fù)始,實(shí)現(xiàn)盤(pán)式加壓過(guò)濾機(jī)連續(xù)運(yùn)行,周期排料。與傳統(tǒng)真空過(guò)濾機(jī)相比,盤(pán)式加壓過(guò)濾機(jī)由于加壓倉(cāng)與外部大氣形成的壓差遠(yuǎn)大于真空方式造成的壓差,因而其過(guò)濾效率更高,脫水效果更好。與機(jī)械壓榨式過(guò)濾機(jī)相比,盤(pán)式加壓過(guò)濾機(jī)由于采用壓縮空氣方式脫水,因而其濾餅十分松散,有利于物料的輸送和混合。
加壓過(guò)濾機(jī)選型試驗(yàn)與設(shè)計(jì)優(yōu)化
、加壓過(guò)濾機(jī)選型試驗(yàn)早在1987年,酒鋼曾經(jīng)委托德國(guó)MVM研究所進(jìn)行了焙燒磁選鐵精礦實(shí)驗(yàn)室加壓過(guò)濾試驗(yàn),取得了良好的效果。在此基礎(chǔ)上,德國(guó)MVM研究所于1989年初又完成了酒鋼焙燒磁選鐵精礦的連續(xù)氣壓壓濾半工業(yè)試驗(yàn)。試驗(yàn)設(shè)備為安裝在壓力倉(cāng)內(nèi)的0.72m2外濾筒式過(guò)濾機(jī),試驗(yàn)累計(jì)進(jìn)行48h,給礦體積濃度27%,工作壓差0.18MPa,濾餅厚度約10mm。濾餅水分12%±0.5%,處理能力695kg/(m2·h)。2010~2011年,酒鋼委托山東萊蕪煤礦機(jī)械有限公司進(jìn)行了酒鋼選燒廠綜合鐵精礦加壓過(guò)濾機(jī)半工業(yè)過(guò)濾試驗(yàn)。試驗(yàn)設(shè)備為2m2圓盤(pán)加壓過(guò)濾機(jī),最終試在合適的過(guò)濾壓力和主軸轉(zhuǎn)速下,精礦濾餅的水分可以達(dá)到11.48%~11.89%,過(guò)濾機(jī)的干基利用系數(shù)為813.6~985.6kg/(m2·h)。同時(shí)可觀察到濾餅呈散狀排出,排料順暢。同時(shí)進(jìn)行了濾布試驗(yàn),推薦使用透氣量小的單絲濾布,孔徑0.045~0.054mm。推薦工作壓力0.3MPa,耗氣量1.2~1.3m3/(m2·min)。
鐵精礦用加壓過(guò)濾機(jī)設(shè)計(jì)優(yōu)化
盤(pán)式加壓過(guò)濾機(jī)目前主要應(yīng)用于煤泥的過(guò)濾,而鐵精礦與煤泥的性質(zhì)存在較大差異。為了滿足鐵精礦過(guò)濾的需要,經(jīng)過(guò)技術(shù)交流,山東萊蕪煤礦機(jī)械有限公司對(duì)鐵精礦過(guò)濾用GPJ-120型盤(pán)式加壓過(guò)濾機(jī)進(jìn)行了以下幾個(gè)方面的優(yōu)化:
1)設(shè)備、管道耐磨、防腐優(yōu)化。加壓倉(cāng)內(nèi)壁做防腐處理,過(guò)濾機(jī)槽體采用不銹鋼材質(zhì);主軸軸頸內(nèi)濾液管采用裝配形式,磨損后可以進(jìn)行更換;軸頸內(nèi)濾液管、主濾液管、倉(cāng)內(nèi)入料管內(nèi)襯剛玉耐磨材料,提高其使用壽命;上下排料倉(cāng)內(nèi)襯高分子聚乙烯材料,解決耐磨問(wèn)題又防止粘料;系統(tǒng)閥門(mén)采用耐磨閥門(mén),以延長(zhǎng)使用壽命。
2)礦漿攪拌裝置優(yōu)化。將礦漿攪拌裝置改為耙式攪拌,解決物料密度大、沉淀快的問(wèn)題,同時(shí)避免臥式攪拌密封磨損快的問(wèn)題。
3)倉(cāng)內(nèi)濾餅輸送機(jī)優(yōu)化。煤礦系統(tǒng)使用的盤(pán)式加壓過(guò)濾機(jī)多采用刮板機(jī)輸送倉(cāng)內(nèi)物料,檢修空間小,而且刮板機(jī)的刮板在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中與滑道直接接觸,用于處理鐵精礦時(shí)易磨損,為此將刮板機(jī)改為皮帶運(yùn)輸機(jī)。
4)濾布優(yōu)化。在試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,選擇適用于鐵精礦過(guò)濾的濾布,使用壽命可達(dá)到20d以上。5加壓過(guò)濾機(jī)生產(chǎn)實(shí)踐5.1工業(yè)調(diào)試主要進(jìn)行了加壓倉(cāng)壓力、給礦濃度、過(guò)濾機(jī)礦漿槽液位和排料周期的調(diào)試,著重尋找在過(guò)濾能力與排料能力匹配的前提下適宜的工藝參數(shù)。
生產(chǎn)初期出現(xiàn)的問(wèn)題及解決情況生產(chǎn)
初期壓濾機(jī)出現(xiàn)了一些影響順行的問(wèn)題,
一是加壓倉(cāng)內(nèi)濾餅輸送皮帶出現(xiàn)撒料,通過(guò)對(duì)擋料器進(jìn)行改造,該問(wèn)題得到了有效解決;
二是在精礦礦漿濃度過(guò)高時(shí)處理能力過(guò)大,導(dǎo)致倉(cāng)內(nèi)皮帶壓料、濾餅水分上升、排料裝置來(lái)不及排料,通過(guò)降低礦漿濃度,該問(wèn)題得到了有效解決;
三是倉(cāng)內(nèi)皮帶減速機(jī)磨損嚴(yán)重,經(jīng)過(guò)分析是由于密封不良造成粉塵進(jìn)入潤(rùn)滑油所致,通過(guò)加強(qiáng)密封,解決了這個(gè)問(wèn)題;
四是由于初期生產(chǎn)對(duì)過(guò)濾布的管理不夠重視,濾布破損沒(méi)有及時(shí)更換,導(dǎo)致耗氣量異常升高,濾液濃度大幅度上升,濾液過(guò)流部件頻繁損壞,通過(guò)監(jiān)控濾液濃度,及時(shí)更換破損的濾布,使這個(gè)問(wèn)題得到了解決;
工業(yè)應(yīng)用效果
壓濾機(jī)各項(xiàng)問(wèn)題得到有效解決后二選壓濾與一選真空過(guò)濾生產(chǎn)指標(biāo)對(duì)比。在精礦-0.074mm粒級(jí)含量高8.59個(gè)百分點(diǎn)的情況下,二選精礦水分低2.59個(gè)百分點(diǎn),利用系數(shù)提高0.087t/(m2·h),濾餅十分松散,為精礦輸送和燒結(jié)均勻配料創(chuàng)造了很好的條件。
結(jié)語(yǔ)
生產(chǎn)實(shí)踐表明,加壓過(guò)濾機(jī)可以有效解決難過(guò)濾鐵精礦的脫水難題。相對(duì)于煤泥而言,鐵精礦還是易過(guò)濾的物料,因此在設(shè)計(jì)前必須高度重視選型試驗(yàn),為濾布選擇、耗氣量確定、濾餅輸送和排料裝置設(shè)計(jì)提供可靠的依據(jù)。濾布的優(yōu)化和日常維護(hù)管理是加壓過(guò)濾機(jī)生產(chǎn)順行、延長(zhǎng)過(guò)流部件壽命的關(guān)鍵。