引言
XMZ150/1200型自動壓濾機,共三臺。其系統由板框機構、自動控制系統、液壓系統三大部分組成。其中自動控制系統部分,由于設計及元件選型方面的原因,自從投產以來,多次發生故障,常見的有不能自動拉板和取板、不能連續保壓的現象。在認真分析了此類故障的原因后,及時對壓濾機的控制系統部分進行了改造。經過近一年的試驗運行,故障率大幅度下降,節約了昂貴的備件費,減輕了工人的勞動強度,滿足了擬薄水鋁石生產的需要。
不能自動拉板和取板的原因分析及解決辦法
自動壓濾機采用HITACHl日立可編程序控制器E一40HR PC控制。自動壓濾機的工作全過程共分為六個工步,這六個工步之問的轉換是靠相應的延時及限位開關來完成的。
取板:油泵電機低速運轉,取板閥,減壓閥開,液壓站通過液壓馬達帶動濾板移動器碰到濾板后,液壓馬達阻轉,油壓上升,壓力繼電器(1YJ)動作,壓濾機轉入拉板工步。
拉板:取板閥關,拉板閥開,液壓馬達反轉,濾板移動器開始拉板。拉板到位時.液壓馬達阻轉,油壓上升,壓力繼電器動作,壓濾機轉入取板工步。當自動壓濾機系統設置為自動狀態時,泄壓和機頭松開兩個工步能夠完成,故障是當進行到取板或拉板時,整個系統就停止工作。
取板——拉扳兩工步問的相互轉換分別靠兩個壓力繼電器提供轉換信號。兩個壓力繼電器分別接在液壓馬達的正腔和反腔,液壓馬達是取板和拉板的動力源。出現拉板和取板手動正常而自動功能失常,具體表現為拉板到位后,系統由拉板轉換為取板時,PC機的所有輸出全部切斷,出現死機現象,油源電機也停止運轉。置手動位置開機,逐步觀察PC機上的信號顯示,發現在取板未到位即取板過程中,PC機上對應的到位信號燈已亮,說明取板到位壓力繼電器1YJ的設定壓力調得較低,適當調高設定壓力使得在取板過程中其到位信號燈不亮,在取板到位時信號燈亮,此時再置自動狀態開機,其自動功能恢復正常,故障排除。
壓力繼電器的設定壓力較低為什么會引起死機?原因是在編程時采用了PC機的內部專用功能,以便信號出現紊亂時予以保護。PC機編程所用的梯型圖的最后一個支路,兩個壓力繼電器的輸人信號,編號770即為PC機的一個內部專用功能,其作用是在滿足條件時切斷所有輸出信號(output all off)。]可知,只有當兩個壓力繼電器同時接通,才能滿足PC機切斷所有輸出的條件。液壓馬達轉動時只有一個腔(正腔或反腔)有壓力,另一腔接回油與油箱相通,基本元壓力,正常情況下兩個壓力繼電器是不會同時接通的。拉板到位時,壓力繼電器04接通,在拉板轉換為取板的瞬間,液壓馬達的有壓腔和無壓腔迅速轉換。在壓力繼電器04未斷開的同時,由于壓力繼電器03的設定壓力調得較低,壓力繼電器03在其所接管路壓力較低時便也接通。出現了兩個壓力繼電器同時接通的紊亂現象,]PC機切斷所有輸出,出現了自動功能不能正常運轉的死機現象。可見調整壓力繼電器的設定壓力,直接關系著壓濾機自動狀態的可否運行。
自動壓濾機不能連續保壓,時斷時續保壓工作原理:
保壓即確保在過濾過程中,維持濾板之間的壓力在一定的范圍內,但由于泄漏等原因,會使壓力逐漸下降,當降到電接點壓力表的下限值時,壓濾機又重新壓緊。進行補壓,使壓力恢復到電接點壓力表的上限。
PC機保壓輸出端時斷時續。證明某處存在接觸不良。經過仔細檢查發現,PC機對應電接點壓力表兩個觸點的輸人信號也是時斷時續,打開壓力表后發現表內觸點處有油污.接觸觸點之間被油膜覆蓋,這樣形成絕緣層,從而點出現接觸不可靠現象。原因是由于電接點壓力表它的位置安裝不妥,緊靠在油泵站的附近,加上其密封性不好,油泵站的散發油蒸氣漸漸進入表內,在觸點上形成油膜,造成觸點間接觸不良,時斷時續,從而導致保壓故障的發生。試用酒精清洗觸點,確保其接觸可靠后,將電接點壓力表的周圍采取打蠟密封,以防油污再次進入表內。
結論
通過對自動控制電路及零件的剖析,得出壓濾機自動控制系統故障頻繁的癥結所在,改造后的自動控制電路能適應現在生產的需要,減少停機檢修時間,設備有效利用率大大提高f『設備運行證明,性能達到原設計要求,安全可靠,穩定性好。設備故障率減少,維修工作量及維修費用大大降低。降低了生產成本,提高了勞動生產率,確保了生產任務的順利完成。