引言
清凈工藝為冷主灰熱反應的雙碳法工藝流程。一碳汁用6臺100m2壓濾機過濾,二碳汁用7臺90m2GP增稠器過濾,即全汁過濾流程。采用100m2壓濾機,機頭壓緊壓力為11Mpa,糖汁工作壓力0.4—0.6Mpa,濾餅厚度為35mm。此壓濾機具有密封嚴密、濾液清澈、濾泥干、節省濾布等優點。但在生產中也出現了一些問題,其中首要問題就是洗水阻力大、洗水時間長。
全自動三段洗水工藝
公司采用全自動三段洗水工藝,系統為PIE程控器控制,執行設備為氣動調解閥,各段洗水量可按生產需要調解。濾泥含糖是此工序的重要指標,我公司指標為1.0%對泥以下。濾泥含糖過高、過低均對經濟效益不利,過高濾泥糖分損失增大;過低洗水量大,稀汁錘度降增加,加大了蒸發系統負荷,導致耗汽量增大。經測算0.6%一0.8%對泥含糖是較為經濟的指標。
工藝改造
原洗水工藝設計為反洗工藝,即與糖汁走向相反。洗水由上出汁孔進入,經過濾布層、濾泥層進入下一濾板的下出汁口。洗水必須完全穿過35mm的濾泥層,洗水阻力相當大,洗水壓力高達0.8一1.0Mpa。此工藝雖然有洗水均勻、在相同洗水量下濾泥含糖較低等優點,但是其洗水時間過長的缺點是致命的。因為在全汁過濾的工藝中,一碳汁流量較大,圓形物含量高,至使壓濾機周期輪換頻率高于泥汁過濾的流程。
經濟效益
實際情況是按加工甜菜量1700噸/H計算,每班次8小時需輪洗壓濾機16臺次。而在生產實際中由于洗水阻力大,導致洗水時間過長,數據記錄平均洗水時間為51分鐘/臺次,每8小時洗水最多時8臺次,另外8臺次將不能進行洗水而外排。經化驗數據未洗水濾泥含糖平均為4.5%對泥,比正常洗水的濾泥含糖(O.6%一0.8%)高達6倍,濾泥糖分損失巨大。
改造效果
經查定造成洗水時間過長的原因,除了濾布使用時間,一碳飽充的因素外,其主要原因是反洗工藝不符合生產實際。針對此情況,我們進行了大膽的改進:將反洗改為正洗工藝,洗水同糖汁走向相同,由中間進汁口進入,經濾泥層表面,不必穿過濾泥層由上、下出汁口排出,大大降低了洗水阻力,洗水壓力降到0.6Mpa以下,洗水時間平均為14分鐘。雖然此工藝濾泥含糖稍高(在相同洗水量下正洗為1.2%對泥;反洗濾泥含糖平均達到0.8%對泥)但通過增加了10%的洗水量后,濾泥含糖達到0.6%一0.8%的指標。而洗水平均時間僅為16分鐘,每班次8小時能夠洗20臺次以上,完全能夠滿足工藝要求。
改造兩臺后,又將全部六臺100m2壓濾機改為正洗工藝,在近幾年的生產中取得了良好的經濟效益。