引言
煤礦配套的動力煤選煤 廠,設(shè)計能力為&o Mt/a,主要生產(chǎn)工藝為:300 ~50 mm粒級采用塊煤智能干選機分選,50 ~ 2 mm粒級采用末煤重介質(zhì)旋流器分選,2 -0. 15 mm 粒級采用粗煤泥螺旋分選機分選,<0.15 mm粒級細煤泥采用加壓過濾機和隔膜壓濾機聯(lián)合處理。煤礦煤炭屬石炭紀,牌號為長焰煤,具有中高 灰、低硫、低磷、低黏結(jié)性、低氧化鈣、中高揮發(fā)分、高灰熔點等特點,為中等可選煤,煤田處于山西河東煤田。煤泥呈灰黑色,灰分較高,煤泥水靜止2 h不能澄清,無上清液產(chǎn)生,細泥的灰分很 高,必須添加絮凝劑,煤泥才能形成絮團沉降。實 際生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)上榆泉選煤廠煤泥量大,且高灰 細泥多,導致壓濾困難,壓濾煤泥水分大、灰分高。
選煤廠現(xiàn)有煤泥處理系統(tǒng)壓濾出的煤 泥,采取的處理方法為大部分煤泥在晾曬場晾干后 低價銷售至電廠,少部分摻配進精煤。煤泥落地儲 存、晾曬和裝運過程中因?qū)Νh(huán)境污染大,且煤泥售 價低,對選煤廠的社會效益和經(jīng)濟效益造成 了較大影響。因商品煤發(fā)熱量要求較高,煤泥回摻 量小,且煤泥水分大,易堵塞溜槽,所以對生產(chǎn)影 響較大。若建設(shè)煤泥干燥系統(tǒng),則運行成本高,環(huán) 境污染大,系統(tǒng)復(fù)雜。
為此,選煤廠對煤泥生 產(chǎn)系統(tǒng)進行了優(yōu)化,完成了煤泥減量化改造,使部 分煤泥不入選直接回摻進入商品煤,較好地緩解了 煤泥水處理系統(tǒng)能力不足的問題,但是仍有部分煤 泥進入水洗系統(tǒng)最終需要經(jīng)過壓濾機回收。這部分 煤泥產(chǎn)量較改造之前有所降低,但是經(jīng)過選煤廠原有板框壓濾機處理后產(chǎn)品水分高,回摻進入混煤銷 售影響商品煤發(fā)熱量和價格,需要低價單獨外運銷 售。為進一步降低煤泥產(chǎn)品水分,提高煤泥發(fā)熱 量,避免煤泥回摻對商品煤發(fā)熱量的影響,從而實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟效益最大化,該廠需對原有隔膜壓濾機進行置換或優(yōu)化改進問題分析
(1) 設(shè)備工況差。選煤廠原有隔膜壓 濾機自建廠投入使用以來未能進行更新?lián)Q代,再加 上煤泥性質(zhì)變化,導致設(shè)備處理能力低,產(chǎn)品水分 高,安全性能降低,備件缺失等問題,需要更換新 的隔膜壓濾機。
(2) 脫餅效率低。為了加快煤泥沉降,保證 隔膜壓濾機的入料濃度符合要求,以及得到澄清的 循環(huán)水,向濃縮池添加凝聚劑和絮凝劑,其中絮凝 劑為陰離子型絮凝劑,藥劑進入濃縮池后隨著煤泥 沉降進入濃縮池底流,最終進入隔膜壓濾機處理, 導致煤泥濾餅黏附在濾布上不易脫落,影響隔膜壓 濾機使用效率。
(3) 濾液處理工藝不合理。目前選煤廠針對 隔膜壓濾機的濾液主要采用兩種方式,一種是直接 進入循環(huán)水池進行重復(fù)利用,存在的問題是在過濾 初期水質(zhì)較差達不到循環(huán)水水質(zhì)要求,而且在生產(chǎn) 過程中濾布破損之后,煤泥會進入濾液系統(tǒng)影響循 環(huán)水水質(zhì);另一種是與煤泥分級旋流器的溢流混合 作為濃縮池的入料,則會增加濃縮池的負荷,還會 導致凈水劑使用量增加。 基于上述問題,需要在原有隔膜壓濾機的基礎(chǔ) 上,對隔膜壓濾機的工作性能進行提升。為此,該 廠采用一種高壓隔膜壓濾機工業(yè)試驗機,對該廠煤 泥脫水效果進行探索試驗。
原有隔膜壓濾機與高壓隔膜壓濾機
原有隔膜壓濾機主要由機架部分、過濾部分、 電氣控制部分、液壓部分等組成。過濾部 分主要包括膜板和配板,膜板和配板交替排列形成 一組濾室,其間夾著濾布,濾板表面有溝槽,其凸 出部位用來支撐濾布,濾板的邊角上有通孔,組裝 后形成完整的通道,能流入懸浮液、引出濾液,濾 板兩側(cè)各有把手支托在橫梁上,由壓緊裝置壓緊濾 板。工作時,由進料泵將懸浮液從進料孔道壓入各 個濾室,固體顆粒被截留在濾布上形成濾餅,濾液 則穿過濾布,流向濾板過濾面,在濾板的溝槽集中 后從隔膜邊角通道排出機外。 膜壓濾機基礎(chǔ)上進行了研究之后制造而成,主要 組成部分與隔膜壓濾機相近,區(qū)別是增加了壓緊鎖 緊裝置。
高壓隔膜壓濾機主要優(yōu)點有:
(1) 壓緊壓力增高,同時壓緊系統(tǒng)配備了鎖 緊裝置,鎖緊更可靠,從而可避免液壓系統(tǒng)長期高 壓運行,減少安全隱患。
(2) 入料壓力增高,從而加快了入料速度, 降低了產(chǎn)品水分。
(3) 擠壓壓力提高,擠壓壓力由原來的 0. 8 MPa提高到3 ~7 MPa,最大限度地壓出煤泥濾 餅中的水分。 具體工作過程如下:液壓站啟動壓緊濾板達到 設(shè)定的壓緊壓力之后,鎖緊裝置自動旋轉(zhuǎn)至鎖緊位 置,壓緊油缸泄壓,通過鎖緊裝置進行壓緊濾板;入料泵啟動,當入料達到設(shè)定的壓力之后開始保壓計 時;計時結(jié)束之后進入擠壓環(huán)節(jié),擠壓壓力也可以設(shè) 定,在設(shè)定的擠壓壓力的情況下進行預(yù)定時間的擠 壓;擠壓結(jié)束之后,進行反吹,將入料孔和濾板內(nèi)部 的多余物料吹出,最后進入卸料環(huán)節(jié),濾板依次拉 開,物料依靠重力作用落入下方的輸送機。4工藝優(yōu)化 基于上述試驗探索結(jié)果,該廠擬采用的高壓隔 膜壓濾機不僅在原有隔膜壓濾機的結(jié)構(gòu)上進行改 進,還在卸料方式和濾液處理工藝上進行了相應(yīng)優(yōu) 化升級。
卸料方式
與原有隔膜壓濾機相比,高壓隔膜壓濾機的濾 板兩側(cè)外緣靠近下方的位置分別安裝一塊擋片,在 擋片上安裝彈簧,在隔膜壓濾機濾板壓緊的過程 中,受到油缸的壓力作用,彈簧被壓縮儲能,在拉 板小車將濾板拉開的瞬間,底部的彈簧釋放壓力, 造成濾板的擺動,在擺動的過程中濾板發(fā)生多次傾 斜,對濾餅的脫落起到良好的促進作用,可提高隔 膜壓濾機自動卸料的效率,較好地解決目前煤泥濾 餅黏附在濾布上不易脫落造成隔膜壓濾機使用效率 低的問題,可避免操作人員用木棍協(xié)助卸料的問 題,極大地提高卸料速度[11-13],同時規(guī)避成本增 加、設(shè)備磨損、工藝復(fù)雜的問題。
濾液處理工藝
隔膜壓濾機使用過程中得到的濾液通過濾液槽 進行收集,進入濾液管道之前的水平段安裝有濃度 計,自動控制系統(tǒng)根據(jù)濃度計的檢測結(jié)果選擇第一 自動控制閥門和第二自動控制閥門的開啟和關(guān)閉。 在過濾初期或者當濾布發(fā)生破損時,濾液濃度大, 濃度計檢測發(fā)現(xiàn)濾液濃度不符合要求時,自動控制 系統(tǒng)控制打開第一自動控制閥門,關(guān)閉第二自動控 制閥門,濾液經(jīng)過濾液管道進入濃縮池入料桶進行 沉降得到澄清的循環(huán)水。在隔膜壓濾機正常過濾后期,濃度計檢測結(jié)果符合循環(huán)水要求時,打開第二自動控制閥門,關(guān)閉第一自動控制閥門,濾液經(jīng)過濾液管道進入循環(huán)水池作為澄清水使用,既可實現(xiàn) 濾液濃度在線監(jiān)測,還可實現(xiàn)濾液的分段回收處理。 此工藝既可解決目前隔膜壓濾機濾液直接進入 循環(huán)水導致循環(huán)水質(zhì)量不滿足要求的問題,隔膜壓濾機濾液與煤泥分級旋流器的溢流混合作為濃縮池。
結(jié)語
通過高壓隔膜壓濾機單因素壓濾試驗分析可 知,在擠壓壓力為6 MPa、入料壓力為1.5 MPa、 入料質(zhì)量分數(shù)為20%、擠壓時間為550 s、入料時 間為900s的情況下,高壓隔膜壓濾機具有最佳工況水平。同時提出了卸料方式和濾液處理工藝的優(yōu)化升級方案,可解決目前煤泥系統(tǒng)存在的問題。目前高壓隔膜壓濾機置換項目已報批,預(yù)計設(shè)備應(yīng)用 后煤泥水分降低,可以直接摻配進商品煤銷售,可 提高選煤廠經(jīng)濟效益,帶來良好的社會效益,為同 類煤質(zhì)的選煤廠提供有益的參考和借鑒。