引言
礦選煤廠是一座大型現(xiàn)代化動力煤選煤廠,現(xiàn)生產(chǎn)能力730萬t/a。30萬t噴粉煤廠于2002年建成投產(chǎn),120萬t噴粉煤廠于2005年12月建成投產(chǎn),兩個噴粉煤廠與選煤廠共用一套煤泥水系統(tǒng)。120萬t噴粉煤廠負責處理選煤廠濃縮機底流和30萬t噴粉煤廠煤泥水,通過分級濃縮旋流器+高頻篩回收+0.3mm煤泥,一0.3mm煤泥去浮選車間,采用浮選柱浮選。浮選精煤采用XZG/1500廂式自動隔膜壓濾機壓濾,產(chǎn)品摻入噴粉煤。
廂式自動隔膜壓濾機的特點
XZG/1500廂式自動隔膜壓濾機壓濾是一種間歇性操作的加壓過濾設備,是針對浮選精煤脫水難而開發(fā)的一種新型壓濾機,在傳統(tǒng)廂式壓濾機的結構基礎上改進而成,有效地解決了浮選精煤壓濾難、產(chǎn)品水分高的問題。該壓濾機具有以下特點:
1)改進壓濾機結構,增加脫水功能。即人料一次過濾、濾餅二次擠壓壓榨脫水與壓縮空氣強氣流風吹濾餅三次脫水。
2)解決了因浮選精礦濃度低(一般160—250s/L)且含有大量泡沫,易產(chǎn)生氣蝕現(xiàn)象問題,即解決了泡沫礦漿的泵壓困難問題,降低動力消耗。
3)克服傳統(tǒng)壓濾機型大、壓濾速度慢、單塊濾餅體積大不易破碎、單循環(huán)時間長的弊端。
4)有效降低精煤灰分,提高濾餅脫落效果。
5)濾液濃度低,可直接進人循環(huán)水系統(tǒng)。其結構與傳統(tǒng)壓濾機相似,但壓濾工藝不同。經(jīng)過王莊礦選煤廠的實際應用,其實現(xiàn)了分離效果好、結構簡單、操作方便、安全可靠。
廂式自動隔膜壓濾機的結構及工作原理
XZG/1500廂式自動隔膜壓濾機主要由五大部分組成:機架部分、自動拉板部分、過濾部分、液壓部分和電器控制部分。
1)機架由止推板、壓緊板、機座、油缸和主梁等組成。
2)自動拉板部分由液壓馬達、拉板小車、鏈輪、鏈條等組成,在PLC的控制下,液壓馬達轉動,通過鏈條帶動拉板小車完成取拉板動作。
3)過濾部分是整齊排列在主梁上的濾板、隔膜板和夾在濾板之間的介質(zhì)所組成。
4)液壓部分是主機完成各種動作的動力裝置,在電氣控制系統(tǒng)的作用下,通過油缸、馬達、油泵及液壓元件來完成各種工作。
5)電器控制部分是整個系統(tǒng)的控制中心,它主要由電控柜、PLC程序控制器、熔斷器、空氣開關、中間繼電器、塑料外殼式短路器及電源指示等組成。該壓濾機的工作原理:先通過驅(qū)動機構、鏈輪鏈條傳動將濾板合攏,此時液壓泵工作,通過壓緊油缸活塞頂緊活動頭板,當壓力達到油缸上的電接點壓力表上限時,油泵電機停止運轉,人料泵開始工作。浮選精礦從固定尾板的礦漿入料口進人濾室,在泵不斷送料的過程中,濾室壓力逐漸增大,液體通過濾布、濾液孔排出濾室,固體顆粒則存留在濾室,形成濾餅。當過濾完成時,人料泵自動停止,壓縮空氣通過隔膜濾板進入隔膜層內(nèi),使隔膜向濾餅方向擠壓,進行第二次脫水。為防止人料管道中未過濾的礦漿濾液進入輸送系統(tǒng),再向管道中通入壓縮空氣,使未過濾的礦漿返回到精礦池中。濾餅脫水完成后,壓緊油缸活塞桿縮回,通過液壓馬達驅(qū)動鏈輪、鏈條、拉板小車自動卸料。
生產(chǎn)應用過程中故障分析及解決辦法
1)濾液軟管的更換。該壓濾機濾板原附帶D13濾液軟管,在卸餅過程中,濾板的移動經(jīng)常造成該軟管擠壓折疊而破損漏液,軟管壽命一般在3—6月。經(jīng)過現(xiàn)場研究分析工作情況及成本考慮,更換成1720的高壓管后,大大提高了其使用壽命,基本杜絕了濾液管破損漏液的現(xiàn)象,同時也降低了濾液管維護成本。
2)拉板器軸承的替換。拉板器軸承承受力差,使用壽命短,經(jīng)常造成壓濾機不能正常工作,同時不利操作工的安全。經(jīng)多次實驗,改用尼龍滾輪替換軸承后,杜絕了此類問題的發(fā)生,并被廠家推廣使用。
3)壓緊、松開接頭的更換。原有的接頭都采用絲扣連接,更換時經(jīng)常損壞絲扣及密封圈,常造成漏油致使液壓回路壓力不穩(wěn)。更換成高壓快速接頭后,拆裝方便、密封性良好。
4)拉板器跑道的改造。壓濾機投入使用后,由于拉板器與跑道之間配合間隙過大,造成拉板器行進時偏離正常軌道,濾板耳子損壞更換頻繁。在對拉板器、跑道及濾板耳子的配合測量后,將拉板器跑道向內(nèi)移10mm、上移8mm,有效解決了此問題。
5)電機、油泵傳動改造。該壓濾機液壓系統(tǒng)電機、油泵采用內(nèi)嵌式花鍵對輪連接,由于花鍵齒較細,電機在生產(chǎn)中頻繁啟動,造成鍵齒磨損嚴重,對輪的使用壽命不到一年。經(jīng)過改造,采用粗齒花鍵,對輪基本不用更換。
6)接近開關觸點的改造。原接近開關觸點位置不精確,且觸點面積小。經(jīng)過調(diào)整觸點位置,增大觸點面積,同時采用6.2mm鋼絲繩制作觸頭,避免了直接碰撞接近開關,杜絕了以前一周更換4—5次接近開關的現(xiàn)象。
結語
通過對XZG/1500廂式自動隔膜壓濾機的使用及改造,有效地解決了細煤泥的脫水問題,節(jié)約了生產(chǎn)成本,降低了產(chǎn)品水分,每年可增加經(jīng)濟效益660萬元,取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。