白土精制是油與白土在一定溫度下充分混 合,利用白土表面的吸附性能,經(jīng)加熱、蒸發(fā)、過(guò) 濾等工序,將潤(rùn)滑油中氮氧化合物、膠質(zhì)、瀝青 質(zhì)、水分、機(jī)械雜質(zhì)等除去,從而達(dá)到改善油品顏 色、殘?zhí)恐怠⒖寡趸捕ㄐ浴⒖垢g性、抗乳化性 等指標(biāo)的目的。白土與油混合后白土充分吸附油中 雜質(zhì),吸附完雜質(zhì)的白土需與油分開(kāi),這個(gè)分離過(guò)程是通過(guò)板框式壓濾機(jī)(以下簡(jiǎn)稱濾機(jī))來(lái)完成 的,因此濾機(jī)是白土精制裝置中的重要設(shè)備,其運(yùn) 轉(zhuǎn)正常與否制約著整個(gè)裝置正常生產(chǎn)。
濾機(jī)由壓濾機(jī)濾板、液壓站系統(tǒng)、壓濾機(jī) 框、濾板傳輸系統(tǒng)和電氣系統(tǒng)等五大部分組成。
板框壓濾機(jī)工作運(yùn)行原理
先通過(guò)液壓施力(液壓站)壓 緊板框組,油漿從濾機(jī)的尾板入料口進(jìn)入各濾板 之間。由于板框壓緊油漿無(wú)法外溢,油透過(guò)濾 布,從濾布和濾板之間的油槽下部出油孔排出, 而白土被濾布擋在濾室內(nèi),逐漸增多形成濾餅。 當(dāng)濾機(jī)過(guò)滿,板框泄壓,濾板拉開(kāi),濾餅因重力 作用落下,由汽車?yán)摺8鶕?jù)幾年來(lái)的運(yùn)行資料 分析,壓濾機(jī)故障多發(fā)生在液壓站系統(tǒng)上,而液 壓站系統(tǒng)的故障難于查找,需要熟悉液壓站的系 統(tǒng)工作原理,具有一定的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)故障進(jìn)行 綜合分析,才能確定故障部位,排除故障。本文以板框式壓濾機(jī)液壓站為例,對(duì)液壓站的常見(jiàn)故 障進(jìn)行分析,提出了解決方案。
液壓站系統(tǒng)工作原理及流程
液壓站系統(tǒng)工作原理 液壓站系統(tǒng)結(jié)構(gòu)由電機(jī)、油泵、溢流閥(調(diào) 節(jié)壓力)、換向閥、壓力表、油路、油箱等組 成。液壓站結(jié)構(gòu)組成見(jiàn)圖1。工作時(shí)液壓缸壓緊濾 板,保壓過(guò)濾,過(guò)濾完畢后液壓缸快速退回,拉 開(kāi)濾板卸料,完成一個(gè)循環(huán)。 液壓站系統(tǒng)工作原理:電機(jī)帶動(dòng)柱塞泵旋 轉(zhuǎn),泵從油箱中吸油后泵油,將機(jī)械動(dòng)能轉(zhuǎn)化為 液壓油的壓力勢(shì)能,液壓油通過(guò)集成塊(或閥組 合)被液壓閥實(shí)現(xiàn)方向、壓力、流量調(diào)節(jié)后經(jīng)外 接管路傳輸?shù)揭簤簷C(jī)械的油缸中,從而控制了液 動(dòng)機(jī)方向的變換、力量的大小及速度的快慢,推 動(dòng)各種液壓機(jī)械做功。濾機(jī)過(guò)濾工作時(shí),各濾板 之間應(yīng)有足夠的壓緊力以達(dá)到密封效果,液壓系 統(tǒng)為濾機(jī)液壓缸提供動(dòng)力達(dá)到濾板的壓緊效果, 通過(guò)液壓馬達(dá)為濾板移動(dòng)器自動(dòng)拉、取板機(jī)構(gòu)提 供動(dòng)力,完成逐片拉動(dòng)濾板卸掉濾餅的目的。 液壓站系統(tǒng)完成壓濾機(jī)的壓緊、松開(kāi)、保壓、補(bǔ) 壓、拉板、取板等動(dòng)作。
板框壓濾機(jī)工作流程
液壓油機(jī)械壓緊時(shí),由液壓站提供高壓油, 油缸與活塞構(gòu)成的元件腔充滿油液,當(dāng)壓力大于 壓緊板運(yùn)行的摩擦阻力時(shí),壓緊板緩慢地壓緊濾 板,當(dāng)壓緊力達(dá)到溢流閥設(shè)定的壓力值(由壓力 表顯示)時(shí),濾板被壓緊,溢流閥開(kāi)始卸荷,這 時(shí),切斷電機(jī)電源,壓緊動(dòng)作完成;退回時(shí),換 向閥換向,壓力油進(jìn)入油缸的有桿腔,當(dāng)油壓能 克服壓緊板的摩擦阻力時(shí),壓緊板開(kāi)始退回。液 壓壓緊為自動(dòng)保壓時(shí),壓緊力由電接點(diǎn)壓力表控 制的,將壓力表的上限指針和下限指針設(shè)定在工 藝要求的數(shù)值,當(dāng)壓緊力達(dá)到壓力表的上限時(shí), 電源切斷,油泵停止供電,由于油路系統(tǒng)可能產(chǎn) 生的內(nèi)漏和外漏造成壓緊力下降,當(dāng)降到壓力表 下限指針時(shí),電源接通,油泵開(kāi)始供油,壓力達(dá) 到上限時(shí),電源切斷,油泵停止供油,以此循環(huán) 達(dá)到過(guò)濾物料過(guò)程中保證壓緊力的目的。
故障分析及解決方案
壓濾機(jī)出現(xiàn)的典型故障是機(jī)頭壓不緊、機(jī)頭 壓緊不保壓、機(jī)頭松不開(kāi)、濾機(jī)不拉取板或拉取 板不正常等。
機(jī)頭故障表現(xiàn)及處理
(1)系統(tǒng)壓力不足造成機(jī)頭壓不緊 溢流閥發(fā)生故障,溢流閥調(diào)壓值設(shè)定太小, 機(jī)頭壓緊油缸未達(dá)到電接點(diǎn)壓力表設(shè)定的壓緊值 就溢流泄壓;溢流閥閥體密封有缺陷、內(nèi)漏或 溢流閥彈簧折斷;油泵柱塞桿脫落,壓力不夠; 進(jìn)、出口管線密封墊損壞,漏油;電磁換向閥失 效,造成機(jī)頭不工作。閥芯被臟物卡住、電磁閥 失效或者線路接反,自動(dòng)泄壓、閥活塞與閥體配 合間隙過(guò)大、閥彈簧折斷、閥密封面損壞是電磁 換向閥失效的原因。解決方法:調(diào)整旋鈕,增大 壓力,調(diào)整溢流閥壓力為8.5~11MPa;修理或更 換溢流閥;檢查管線各密封處,更換密封墊:清 洗閥芯,更換電磁閥。
(2)系統(tǒng)流量不足造成機(jī)頭壓不緊,油箱油面過(guò)低,油泵吸入不良;油液粘度 太大或太小;泵磨損嚴(yán)重,性能下降;油缸、閥 密封元件損壞、內(nèi)漏太大等。通過(guò)補(bǔ)油、清洗過(guò) 濾,器、更換粘度合適的油品、修理或更換液壓元 件,可以解決流量不足問(wèn)題。
(3)機(jī)頭壓緊不保壓或機(jī)頭松不開(kāi) 液控單向閥出現(xiàn)故障,錐形密封有泄漏;電 磁球閥出現(xiàn)故障,電磁失效或者線路接反、閥活 塞與閥體配合間隙過(guò)大、閥彈簧折斷、閥密封面 損壞、電接點(diǎn)壓力表不給信號(hào)等。解決方法:清 洗或更換液控單向閥,修理或更換電磁球閥等。
拉板故障分析及處理
濾機(jī)不拉取板的最常見(jiàn)原因是液壓站壓力繼 電器不動(dòng)作。除了管線漏油致使油壓打不起來(lái)造 成其不動(dòng)作外,頻繁出現(xiàn)的一個(gè)故障是隔膜損壞 漏油造成其不動(dòng)作。隔膜損壞的原因有以下幾個(gè)方面:
(1)油壓調(diào)得太高,造成隔膜被油壓沖破 有時(shí)在對(duì)濾機(jī)檢修中,出現(xiàn)人為操作不可避 免,如自行調(diào)整液壓元件,解決當(dāng)時(shí)的故障,有 可能油壓會(huì)被調(diào)高,對(duì)濾機(jī)的壓力繼電器隔膜造 成損傷。
(2)壓力繼電器接觸開(kāi)關(guān)的固定元件安裝不 牢固 接觸開(kāi)關(guān)位置松動(dòng),造成隔膜損壞。杠桿壓 動(dòng)接觸開(kāi)關(guān)觸發(fā)電磁繼電器動(dòng)作,使濾機(jī)拉或取 濾板。壓下接觸開(kāi)關(guān)頭后通常有一個(gè)力繼續(xù)作用 在開(kāi)關(guān)上,開(kāi)關(guān)固定不牢固,使用一段時(shí)間后開(kāi) 關(guān)會(huì)有移位,杠桿需要更大的行程才能壓下開(kāi)關(guān) 頭,所以繼電器的油壓、隔膜的行程都必須增大 才能實(shí)現(xiàn),這是造成隔膜損壞較多的一個(gè)原因。
解決方案
石化公司II套白土裝置的板框式壓濾機(jī)投用,已運(yùn)行16年。老式液壓站壓力 繼電器的設(shè)計(jì)不夠合理,一是接觸開(kāi)關(guān)的固定設(shè) 計(jì)有缺陷,二是傳動(dòng)杠桿在動(dòng)作過(guò)程中容易出現(xiàn) 擺動(dòng)卡住現(xiàn)象,造成濾機(jī)不能正常拉取板。液壓 站液壓系統(tǒng)元件使用年限較長(zhǎng),使用過(guò)程中多次 出現(xiàn)更換液壓元件的情況。對(duì)裝置的安全平穩(wěn)運(yùn) 行帶來(lái)隱患。對(duì)濾機(jī)液壓站系統(tǒng)進(jìn)行 整體更換,該液壓站是專為板框式自動(dòng)壓濾機(jī)配 套設(shè)計(jì)的,由該液壓站提供動(dòng)力.通過(guò)液壓執(zhí)行機(jī)構(gòu)來(lái)完成過(guò)濾床的夾緊、保壓、補(bǔ)壓、松開(kāi)以 及濾板移動(dòng)器的取板、拉板等功能。 新液壓站具有結(jié)構(gòu)緊湊、維護(hù)簡(jiǎn)單、操作方 便、性能穩(wěn)定、動(dòng)作可靠等優(yōu)點(diǎn)。液壓系統(tǒng)的主要控制元件, 液壓元件密封性能好,不漏油,動(dòng)作靈敏可靠, 無(wú)誤動(dòng)作,使用壽命長(zhǎng),各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)滿足 了不同用戶的工況需要,為板框式自動(dòng)壓濾機(jī)的 各液壓執(zhí)行機(jī)構(gòu)提供準(zhǔn)確、安全、平穩(wěn)的液壓動(dòng) 力。
3改造實(shí)施效果
更換液壓站后的運(yùn)行效果更換液壓站后故障率大幅度減少。其中電磁換向閥失效次數(shù)從更換前的全年24次減少到更換后的全年只有1次,故障率減少 95%;溢流閥故障從11次降低到零;壓力繼電器故 障從28次減少到3次,故障率減少89%。更換液壓 站后故障率大大減少,提高了濾機(jī)的運(yùn)行質(zhì)量, 保證了裝置正常生產(chǎn)。節(jié)約了大量維修費(fèi)用,提高了原料泵運(yùn)行的安全系數(shù),減輕了操作工的勞動(dòng)強(qiáng)度.取得了可觀的改造效果。
結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)板框式壓濾機(jī)液壓站常見(jiàn)故障進(jìn)行的分 析,提出了科學(xué)合理的處理方案。日常使用和維護(hù) 中應(yīng)掌握原理、認(rèn)真操作,提高液壓站的穩(wěn)定性。
關(guān)鍵詞:板框式壓濾機(jī);液壓站;故障分析;解決方案