板框壓濾機項目
化工公司100萬t/a聚氯乙 烯生產裝置包括50萬t/a濕法乙炔裝置和50萬t/a 干法乙炔裝置,電石反應生成乙炔,副產物(渣漿 泥)用于生產水泥;采用板框式壓濾機(共18臺)對 渣漿泥進行液固分離,對固體進行一系列工藝處理 生成水泥。
板框式壓濾機是一種間歇性固液分離設備,是 由濾板、濾框排列構成濾室,在輸料泵的壓力作用 下,將料液送進各濾室,通過過濾介質將固體和液體分離。該設備廣泛用于化工、染料、石油、陶瓷、制 藥、制糖、淀粉、油漆、冶金及污水處理等,具有分離效果好、適用范圍廣、操作簡單、投資少等優點,特別 是對黏細物料的分離,有著不可比擬的優越性。
板框壓濾機故障分析
板框式壓濾機故障主要為傳動軸斷裂。壓濾機傳動軸長達206 cm,其兩端力矩大小不同,力矩 較大的一端斷軸故障率較高,由于斷裂的軸長度 不夠,無法修復加工再使用,致使材料浪費較為嚴 重;另外,由于設備故障率高,導致分離出的濾餅 產量減少,滿足不了水泥生產需求。通過頭腦風暴分析其原因,主要有以下7 方面。
(1)濾布左、右拉板器不同步,動作遲緩(壓濾 機運行環境較差,在實際操作中,拉板器容易被電石 泥腐蝕,造成動作速度減緩,不同步;須定期對拉板 器清理、潤滑)。
(2)溢流閥壓力過大(要求每天在操作過程中 定時檢查)。
(3)壓板的張開度達不到標準要求(60~65 cm)。
(4)兩側拉板器鏈條松緊程度不同(校正)。
(5)傳動軸設計、結構、使用強度滿足不了現有 的工藝要求。
(6)傳動軸軸承潤滑不到位(定期潤滑)。
(7)操作不規范,技能不過關(加強管理)。
通過分析每個原因,并進行改進和過程追蹤,最 終找到最根本的原因是傳動軸自身設計結構不合理。
?板框壓濾機改造方案
改造目的是使壓濾機傳動軸傳動力矩平衡。將 原206 cm的傳動軸切割為兩段,分別為84 cm和 122 cm。在兩軸中間增加1個連接兩段軸的厚壁軸 套(軸套外徑為70 mm),將液壓馬達系統(包括傳 動軸一端的28齒齒輪)移至厚壁軸套右側正下方 (原齒輪內徑為30 mrll,技改后厚壁軸套和28齒齒輪內徑為40 mm),齒輪及軸套內壁為1根8 mm× 12 mill規格的平鍵,在離厚壁軸套50 mm處安裝1 個傳動軸支架,以更好地穩定傳動軸。技改后可以 縮小傳動軸兩端的力矩,平衡兩側傳動值,延長了傳 動軸的壽命,提高了工作效率,而且在后續維護保養 或者更換傳動軸時,兩軸可分開作業,提高了工作效 率。技改后壓濾機傳動裝置。
結語
通過對板框式壓濾機進行技術改造,化工公司18臺板框壓濾機運 轉平穩率提升至99.8%,不僅滿足了產品生產需求,而且每月都保持超產狀態。此外,定期對各傳動 部位進行潤滑、保養,可以使板框壓濾機運行狀況更 佳,社會效益、經濟效益非常可觀。
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