一、前言板框壓濾機(jī)的高效穩(wěn)定運(yùn)行是減少濕排,提高赤泥庫(kù)存堆存儲(chǔ)量,降低生產(chǎn)堿耗的保證,壓濾機(jī)用于赤泥漿液脫水,脫水后形成的赤泥餅有更高的含固率不僅便于赤泥堆放,還能夠回收赤泥濾液中的附堿。壓濾技術(shù)人員通過(guò)長(zhǎng)期的生產(chǎn)實(shí)踐總結(jié)經(jīng)驗(yàn)不斷對(duì)板框壓濾機(jī)進(jìn)行優(yōu)化,在保證了設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行的前提下進(jìn)一步提高了單臺(tái)壓濾機(jī)產(chǎn)能,降低了堿耗和堆存赤泥的含水率,并延長(zhǎng)了濾布的使用壽命,節(jié)約了大量生產(chǎn)物料消耗。
二、壓濾機(jī)的組成及工作原理板框壓濾機(jī)如圖1所示。板框壓濾機(jī)的濾室結(jié)構(gòu)由成組排列的濾板和濾框組成。板框壓濾機(jī)的濾板在表面設(shè)計(jì)有凹槽,用以安裝、支撐濾布,并引導(dǎo)過(guò)濾液的流向,而濾框和濾板在組裝后構(gòu)成液體流通通道,用以通入懸浮液、洗滌水和引出濾液。板框壓濾機(jī)的濾板和濾框都由壓緊裝置壓緊,濾板和濾框之間所安裝的濾布,除了承擔(dān)過(guò)濾的工作之外,還能起到密封墊片的作用。其固液分離的基本原理是將混合液流經(jīng)濾布,固體停留在濾布上并逐漸在濾布上堆積形成過(guò)濾泥餅。而濾液則滲透過(guò)濾布,成為不含固體的清液排出,從而實(shí)現(xiàn)液固分離。
三、赤泥處理應(yīng)用在氧化鋁生產(chǎn)中,板框壓濾機(jī)是將沉降車間及選鐵車間通過(guò)管道輸送過(guò)來(lái)的赤泥漿液,在板框式壓濾機(jī)的濾室中進(jìn)一步加壓脫水。供料泵將赤泥漿液壓入濾室直至充滿,然后濾室外充入壓縮空氣,濾室收縮濾室內(nèi)的赤泥漿液受壓赤泥漿液中的液體穿過(guò)濾布排出,漿液中的固體則在濾布上形成固體赤泥濾餅,隨后打開壓濾機(jī)濾室卸除濾餅,清洗濾布,然后重新壓緊濾板和膜板,開始下一工作循環(huán)。其工作過(guò)程可分為卸壓、松開、取板、拉板、壓緊、保壓和補(bǔ)壓等。工作流程:壓緊濾板—進(jìn)料—濾餅壓榨—濾餅洗滌—濾餅吹掃—卸料。過(guò)濾的漿液通過(guò)輸料泵在一定的壓力下,從后頂板的進(jìn)料孔進(jìn)入到各個(gè)濾室,通過(guò)濾布,固體物被截留在濾室中,并逐步形成濾餅;液體則通過(guò)板框上的出水孔排出機(jī)外。泥餅厚度逐漸增加,過(guò)濾阻力加大。過(guò)濾時(shí)間越長(zhǎng),分離效率越高。特殊設(shè)計(jì)的濾布可截留粒徑小于1μm的粒子。
四、應(yīng)用中存在的問(wèn)題及改進(jìn)
1.壓濾后的赤泥濾餅含水率過(guò)高壓濾后的赤泥濾餅含水率過(guò)高是一項(xiàng)較為常見的問(wèn)題,赤泥濾餅含水率過(guò)高會(huì)影響赤泥堆積干密度和赤泥堆場(chǎng)的邊坡穩(wěn)定性,同時(shí)赤泥濾餅含水率過(guò)高會(huì)影響堆存赤泥的壓實(shí)系數(shù),從而影響整個(gè)赤泥庫(kù)安全運(yùn)行,而且赤泥含水率過(guò)高會(huì)導(dǎo)致赤泥中的附堿回收率下降,不僅對(duì)周邊環(huán)境造成危害,而且增加了生產(chǎn)成本。因此,降低赤泥濾餅含水率是非常重要的。雖然有很多的原因都會(huì)導(dǎo)致濾餅含水率過(guò)高,但經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)的多次觀察和試驗(yàn)分析,導(dǎo)致含水率高主要是赤泥漿液固含較低赤泥壓濾時(shí)間不足引起的。所以要降低赤泥濾餅的含水率就要針對(duì)性地進(jìn)行優(yōu)化,在保證同樣開車數(shù)量基礎(chǔ)上先后對(duì)壓濾機(jī)作兩次技術(shù)改進(jìn),首先增加進(jìn)料固含,降低泵運(yùn)行頻率再次要延長(zhǎng)進(jìn)料時(shí)間,延長(zhǎng)的進(jìn)料時(shí)間通過(guò)縮短卸料時(shí)間來(lái)平衡,進(jìn)料過(guò)程也是壓榨過(guò)程。壓濾機(jī)進(jìn)料完成技改后兩次高風(fēng)反吹,第一次反吹進(jìn)料管,第二次反吹壓濾機(jī)濾板,同時(shí)對(duì)運(yùn)行程序進(jìn)行編程調(diào)整。經(jīng)過(guò)這兩次改進(jìn)赤泥濾餅含水率由原來(lái)的38%以上降低并穩(wěn)定控制在33%~35%,回收濾液量增加了5%以上,赤泥濾餅含水率降低,壓濾機(jī)濾餅自動(dòng)脫餅效果好減少卸餅時(shí)間提高效率,減少工人勞動(dòng)強(qiáng)度。
2.壓濾機(jī)濾板易斷裂損壞過(guò)濾機(jī)構(gòu)由濾板、濾框、濾布等部件組成,濾板的材質(zhì)采用多種增強(qiáng)型塑料制成,兩側(cè)由濾布包覆,物料從止推板上的上料孔進(jìn)入各濾室,固體顆粒因其粒徑大于濾布的孔徑被截留在濾室里,濾液則透過(guò)濾布從濾板下方的出液孔流出。在壓濾機(jī)的工作循環(huán)中濾板要承受40bar(1bar=105Pa)以上的工作壓力,極易因?yàn)闉V板受壓不均的導(dǎo)致斷裂損壞。經(jīng)分析,其損壞原因如下。1)赤泥礦漿過(guò)稠或?yàn)V餅遺留造成供料口的堵塞,濾室內(nèi)物料不足,此時(shí)濾板間沒有了介質(zhì)只剩下液壓系統(tǒng)本身的壓力,此時(shí)板塊本身由于長(zhǎng)時(shí)間受壓極易造成損壞。2)壓濾機(jī)礦漿進(jìn)料管道供料不足或供料中含有不合適的固體顆粒時(shí),濾板局部位置受壓過(guò)大或不能均勻受壓,這種情況同樣會(huì)造成板框本身受力過(guò)大而產(chǎn)生濾板斷裂損壞。3)濾板卸料不凈有時(shí)會(huì)造成濾板與濾板之間密封不嚴(yán),濾室內(nèi)的漿液滲漏或刺料,板框邊緣被沖刷出一道一道的溝壑,濾室泄漏造成濾室內(nèi)物料不足濾板受壓損壞。4)常見的濾板損壞雖然是由三方面的原因引起單歸根結(jié)底是由于生產(chǎn)控制缺陷造成的濾板受力不均勻而產(chǎn)生的,通過(guò)采取有效的控制措施定期使用尼龍的清洗刮刀,除去進(jìn)料口殘留的赤泥,增加沖洗水清理排水口,清理濾板調(diào)整濾布優(yōu)化濾室的密封、進(jìn)料、壓縮和卸料的各個(gè)步驟進(jìn)行預(yù)防處理,經(jīng)過(guò)處理濾板的斷裂損壞得到有效控制,濾板平均使用壽命增加了35%以上。
3.濾板卸料時(shí)行走遲緩易脫軌濾室由2塊濾板組成,當(dāng)壓濾機(jī)完成一次壓濾后就要將組成濾室的2塊濾板在濾板小車的帶動(dòng)下分開,使濾室內(nèi)的泥餅自動(dòng)卸料到壓濾機(jī)下的輸送帶上,而濾板在卸料時(shí)行走遲緩會(huì)導(dǎo)致卸料速度受限制,導(dǎo)致壓濾機(jī)的運(yùn)行效率下降。通過(guò)對(duì)多臺(tái)壓濾機(jī)的運(yùn)行觀察分析,造成濾板行走遲緩是因?yàn)闉V板行走導(dǎo)軌的積料和濾板小車的傳動(dòng)鏈上油漬黏附灰塵過(guò)多造成濾板行走阻力大而引起,如果濾板兩側(cè)的阻力不一致就有可能會(huì)使濾板走偏脫軌。根據(jù)以上的原因制訂處理措施定期的清理濾板小車行走導(dǎo)軌,由于工作環(huán)境中塵土較多,通過(guò)縮短換油周期及時(shí)更換潤(rùn)滑脂來(lái)保證行走小車的潤(rùn)滑性減少行走阻力。另外要注意的是嚴(yán)禁在道軌上加注稀油,因?yàn)橄∮鸵琢魇沟儡壷苓吅芑藛T在這里操作檢修極易摔倒,造成人身傷害事故。
4.壓濾機(jī)濾布使用壽命短壓濾機(jī)濾布是壓濾機(jī)主要的過(guò)濾部件,在過(guò)濾過(guò)程中起著很關(guān)鍵的作用,濾布性能的好壞和使用壽命的長(zhǎng)短會(huì)直接影響壓濾機(jī)的過(guò)濾效果和使用效率,為了達(dá)到比較理想的過(guò)濾效果和速度,需根據(jù)物料的顆粒大小、密度、黏度、化學(xué)成分和過(guò)濾工藝條件來(lái)進(jìn)行選擇。如果達(dá)不到使用壽命,會(huì)直接影響生產(chǎn)的需要,還會(huì)浪費(fèi)大量人力物力。濾布使用一段周期后因?yàn)V布?xì)埩舻臑V餅過(guò)多導(dǎo)致濾布的過(guò)濾速率大幅度降低,無(wú)法在一個(gè)循環(huán)周期內(nèi)完成壓濾,要延長(zhǎng)濾布的使用壽命就要降低濾布上濾餅的殘留,這個(gè)可以通過(guò)濾液沖洗再生來(lái)解決,經(jīng)過(guò)反復(fù)的試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),在漿液泵進(jìn)口增加濾液沖洗流程可以在不增加非生產(chǎn)水進(jìn)流程的情況下有效減少濾餅殘留和結(jié)疤結(jié)硬進(jìn)度,從而有效延長(zhǎng)了濾布的使用壽命,同時(shí)還要試驗(yàn)材質(zhì)更合適的濾布,對(duì)濾布的選擇要考慮包括工藝條件、濾布性能、生產(chǎn)成本等因素,選擇一種適合物料的濾布,也不是越貴越好,選擇對(duì)的而不是貴的,這需要經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)不斷的試驗(yàn)和總結(jié)分析,通過(guò)不斷的對(duì)比試驗(yàn)找到了更為合適的材質(zhì),將丙綸無(wú)紡濾布改為了丙綸雙復(fù)絲濾布。經(jīng)過(guò)這兩次的技改使壓濾濾布的使用周期由60天延長(zhǎng)到了160天,采購(gòu)濾布費(fèi)用降低超過(guò)50%以上,提高設(shè)備的產(chǎn)能和運(yùn)轉(zhuǎn)率,降低了生產(chǎn)運(yùn)行成本。
五、結(jié)語(yǔ)通過(guò)對(duì)壓濾機(jī)存在的問(wèn)題進(jìn)行技術(shù)改造和優(yōu)化降低了濾餅的含水率、減少了濾板的損壞數(shù)量、延長(zhǎng)了濾布的使用壽命也解決了運(yùn)行中存在的其他故障,不僅降低了生產(chǎn)運(yùn)行成本,也極大減輕了崗位操作人員的工作負(fù)擔(dān),對(duì)壓濾車間的穩(wěn)定運(yùn)行和設(shè)備管理水平的提高有很大的幫助。