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粘膠廢水處理壓濾機(jī)

分類:技術(shù)文獻(xiàn) 401

引言

8萬噸/年差別化粘膠短纖維項(xiàng)目配套污水處理場對我公司生產(chǎn)廢水進(jìn)行一級處理,日處理能力為22000噸,根據(jù)環(huán)保部門的要求,處理后廢水的排放標(biāo)準(zhǔn)為污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978- 1996三級標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)過處理后的污水排入下游污水處理廠。污水處理場工藝原理為,首先經(jīng)過鼓風(fēng)曝氣去除污水中的硫化氫和二硫化碳,然后用電石渣漿中和污水中的酸性物質(zhì),去除污水中的鋅離子,最后經(jīng)過沉淀達(dá)到國家三級排放標(biāo)準(zhǔn)。

1工藝流程圖

粘膠廢水處理壓濾機(jī)-板框廂式隔膜壓濾機(jī)

2沉淀池設(shè)計本次設(shè)計設(shè)置4個沉淀池,每個沉淀池平均處理水量:225m3/h;最大水量:350m3/h表面水力負(fù)荷q,1.5m3/m2·h沉淀時間2.5h,有效水深3m;h2=qt=1.5×2.5=3.75m進(jìn)水SS取平均值1500mg/l出水按照300mg/l設(shè)計沉淀區(qū)有效容積V1V1=Qmaxt=350×2.5=875m3式中V1———有效容積,m3;Qmax———最大設(shè)計流量,m3/h。沉淀區(qū)水面積,m2,A=Qmax/q=350/1.5=233m2沉淀區(qū)長度L=3.6vt=3.6×5×2.5=45m式中L———沉淀區(qū)長度,m。v———最大設(shè)計流量時的水平流速,mm/s,一般不大于5mm/s,取5。沉淀區(qū)總寬度,m。B=A/L=233/45=5.2m沉淀池長寬比不小于4∶1,長深比不小于8∶1,沉淀池長度等于沉淀區(qū)長度加上前后擋板至池壁的距離。因此沉淀池長度取45m,寬度取5m,有效水深3.75m。最終設(shè)計結(jié)果:有效尺寸:45×5×3.75m,3.75m高度不包括超高,泥斗尺寸2.5×2.5×1.9米,共計18個泥斗。本次設(shè)計優(yōu)點(diǎn):

1) 取消易發(fā)生事故的沉淀池刮泥機(jī),采用重力泥斗排泥,避免刮泥機(jī)事故時影響沉淀池的正常運(yùn)行,穩(wěn)定出水指標(biāo)。

2) 根據(jù)現(xiàn)有污水處理場的運(yùn)行情況,合理加長沉淀池長度,增加沉淀時間,確保出水懸浮物達(dá)標(biāo)排放。

3污泥脫水工序設(shè)備選型本次污泥脫水工序選用廂式壓濾機(jī)作為污泥處理設(shè)備,停止使用帶式壓濾機(jī),以下對廂式壓濾機(jī)和帶式壓濾機(jī)的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行比較。

3.1從工藝角度1) 帶式壓濾機(jī):我公司現(xiàn)有污泥脫水工序一直以來運(yùn)行不太穩(wěn)定,污泥性質(zhì)變化頻繁,當(dāng)車間排水中放堿量增加時,污水場電石渣漿使用量減少,產(chǎn)生的污泥有機(jī)物質(zhì)含量增加,污泥絮凝效果不好,污泥難以脫水,在擠壓過程中污泥從濾帶兩側(cè)和濾帶縫隙跑出,導(dǎo)致出泥口泥餅不成形,帶機(jī)上的污泥隨著反洗水又回到反應(yīng)沉淀池沉淀,從而導(dǎo)致沉淀池積泥,影響排水水質(zhì)。

2) 廂式壓濾機(jī):壓濾機(jī)工作時,將所有濾板壓緊在活動頭板和固定尾板之間,使相鄰濾板之間構(gòu)成周圍是密封的濾室,污泥由固定尾板的入料孔給入。在所有濾室充滿污泥后,壓濾過程開始,污泥借助給料泵給入污泥的壓力進(jìn)行固液分離。固體顆粒由于濾布的阻擋留在濾室內(nèi),濾液經(jīng)濾布沿濾板上的泄水溝排出,濾液不再流出時,即完成脫水過程。此時,可停止給料,將頭板退回到原來的位置,濾板移動裝置將濾板相繼拉開。濾餅依靠自重脫落。至此,完成了壓濾過程。運(yùn)行過程中不會產(chǎn)生二次污染水源,壓濾機(jī)擠壓出污泥中的水分可直接排放,而帶式壓濾機(jī)反洗濾布的水無法直接排放,還需再處理。

3.2操作、運(yùn)行

1) 帶式壓濾機(jī):就目前我公司使用的帶式壓濾機(jī)而言,操作簡單,但是由于帶機(jī)周圍腐蝕性氣體和液體的存在,自動調(diào)偏系統(tǒng)基本等于癱瘓狀態(tài),只有靠操作人員長期工人看守。運(yùn)行過程在不穩(wěn)定,需隨時調(diào)節(jié)污泥和藥劑的投放比例才能達(dá)到最佳效果。操作環(huán)境:由于污泥中和反洗濾帶的污水中含有硫化物,在運(yùn)行過程中工人的操作環(huán)境非常差,現(xiàn)場硫化氫濃度達(dá)到過200mg/m3,而且現(xiàn)場衛(wèi)生難以清理。

2) 廂式壓濾機(jī):廂式壓濾機(jī)在運(yùn)行過程中無需人工長期看守,只等到擠壓階段結(jié)束后卸料時工作,平時只需巡視供料泵。操作環(huán)境:現(xiàn)場整潔,無太多積泥和積水,而且污泥是在濾機(jī)內(nèi)部處理,現(xiàn)場毒氣味幾乎沒有。

3.3設(shè)備維護(hù)方面

1) 帶式壓濾機(jī):就目前我公司使用的帶式壓濾機(jī)而言,單臺濾機(jī)每年需要的檢修費(fèi)用大約在10萬元左右 (包括配套的螺桿泵),且長期需要檢修工維護(hù)。由于故障不斷,對污泥的處理造成了一定的影響。

2) 廂式壓濾機(jī):根據(jù)調(diào)研,廂式濾機(jī)的檢修費(fèi)用很低,檢修工平時的工作就是負(fù)責(zé)給濾機(jī)潤滑。而配套的供泥泵也采用了廂式壓濾機(jī)專用泵,減少了泵的維修費(fèi)用。

本次設(shè)計優(yōu)點(diǎn):

1) 徹底解決污泥處理困難痼疾,確保污水懸浮物達(dá)標(biāo)排放。

2) 避免二次污染,廂式壓濾機(jī)過濾出的污水可直接排放。

3) 解決污泥脫水工序現(xiàn)場環(huán)境問題,避免污泥中的有毒有害氣體散發(fā)到空氣中,改善了職工的操作環(huán)境。


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