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轉爐濁循環水系統板框壓濾機

分類:解決方案 415

1?概述

安鋼100t頂底復吹轉爐冶煉的鋼種有普碳鋼、優質碳素結構鋼、低合金高強度結構鋼、船體用結構鋼、鍋爐用鋼、壓力容器鋼等系列品種。濁循環水系統是其工程上的配套設施。采用的板框壓濾機XMZG120/1000—U,主要參數:過濾面積:120m2;濾室數量:60;過濾壓力:0.4MPa;壓榨能力:0.6MPa;N=7.5kW。來自轉爐煉鋼煙氣除塵濁循環水系統一文、二文的排水流經高架水槽流至粗顆粒分離機,去除較大的顆粒。然后在流入斜板沉淀池沉淀,出水(浮物指標在100mg/L以下)流入熱水井,再經冷卻后回用。斜板沉淀池下部泥漿由泥漿泵加壓送至板框壓濾機進行脫水處理,板框壓濾機將泥漿進行脫水處理成泥餅貯存,定期外運。

轉爐濁循環水系統板框壓濾機-板框廂式隔膜壓濾機

2?轉爐濁循環水系統板框壓濾機結構特點

此板框壓濾機是大容量、快過濾的分離設備,在設計過程中采用了CAD優化設計,整機結構緊湊可靠,自動化程度高,選用不同的過濾介質,可以過濾不同性能的物料。應用于固液兩相分離,可以過濾粘度大、顆粒細的各種懸浮物料。

它主要由過濾機構、壓緊機構、拉板機構、自動翻板集液盤、液壓站、泥斗、電器控制部分構成。

中間進料,污泥迅速充滿濾室,消除腔室壓力差,同時縮短進料時間。含中心吹風裝置。

濾布曲張機構吊桿與彈簧相結合,自動振蕩,卸料干凈利落。

拉板機構液壓馬達驅動,動作靈活,穩定可靠,但對環境要求高。

自動集液盤,結構新穎,減少占地面積。PLC控制移位和復位,靈敏快速。

采用PLC全自動控制。壓濾機本體、外圍配套設備及壓濾機管道系統中各個自動閥門的自動控制。

液壓系統液壓元件,高低壓泵互連動作,控制主機及集液盤的動作,減少輔助時間,運行更可靠,能耗更低。

主關件壓緊板、止推板、橫梁的設計運用計算機工作站進行了有限元分析,優化設計后的結構可靠安全。

壓緊板、止推板采用鋼板焊接,探傷后調質處理。

橫梁采用鋼板整體切割調質處理,無焊接、無支架,確保梁板不會彎曲和變形。

油缸采用機械擠壓鏡面加工,確保無泄漏。無縫鋼管大油缸保證壓緊的平穩性和安全性,并延長油缸的使用壽命。

1?轉爐濁環板框壓濾機存在的問題

安鋼轉爐濁環板框壓濾機在日常的維修維護中

也發現有些部分設計不太合理,不是很結合現場實際,主要問題如下:

濾板壓榨隔膜由于腐蝕經常損壞,每年需大修2次,消耗備件施工費約35萬元。大修期間,單臺運行,水質明顯進一步惡化,導致轉爐濁水懸浮物指標達到150mg/L以上,屬超標運行,造成濁環供水管道結垢嚴重,已影響到系統流量,嚴重時直接影響生產。設備月處理污泥約2800t,日常維修率偏高,工況惡劣,使用過程中,經常出現故障。

拉板小車采用液壓馬達驅動,由于日常工作環境惡劣,液壓系統經常受到污染,液壓馬達經常損壞造成拉板器損壞。

拉板小車采用外開式形式的,由于環境差,油泥多,小車受到污染后動作不靈活,造成運轉不同步,小車也易損壞。

板框壓濾機在運行過程中,壓緊板液壓缸經常出現爬行現象,料斗液壓缸緩慢下滑出現漏料的問題。系統壓力不穩定,經過簡單的換閥處理,效果不好,嚴重時直接影響壓濾機的使用。

2?改造方案及效果

針對現場出現的問題,經過摸索實踐,結合實際情況我們對此系統進行了改進。

改造項目1:將分體式濾板壓榨隔膜改為嵌入式隔膜濾板。濾板是壓濾機的核心過濾元件,濾板材質形式及質量的不同,會直接影響到整機的過濾性能。改造選用的是高強度聚丙烯,其濾板既有橡膠濾板的彈性,又有聚丙烯濾板的韌性、剛性,使濾板壓緊時密封性能更好,其最大鼓膜壓力達4MPa。進料過程結束后,通過對濾餅進行壓榨來提高整機的脫水效率,增加濾餅的干度,縮短過濾時間,提高生產率,降低污染和減少勞動力。

改造項目2:將液壓馬達驅動的拉板小車改為由變頻電機驅動。由于日常工作環境惡劣,液壓系統經常受到污染,液壓系統及液壓馬達經常損壞,損壞后不易查找原因,改為變頻電機驅動,對環境要求不高,事故率大幅下降,且出現問題后易排查原因。

改造項目3:將拉板小車由開放式改為密封式。減少了油泥污染,各部件壽命延長,降低事故率。

改造項目4:經過長時間的摸索,針對壓緊板液壓缸經常出現爬行現象、料斗液壓缸緩慢下滑出現漏料的問題做出如下措施。(1)液壓泵出口增設單向閥,緩解壓力沖擊造成泵的損壞,同時也可避免系統油液倒流經泵回油箱;(2)壓緊液壓缸前增設雙單向節流閥,構成回油節流調速,從而控制回油流速,使其運行平穩;(3)料斗液壓缸的液壓回路將電磁閥的中位機能由“O”型改為“Y”型,并增加液壓鎖和雙單向節流閥,采用“Y”型中位機能可以使液控單向閥的進油口和控制油口連接油箱,鎖緊效果好;(4)液壓的回油管路上新增回油過濾器,有效避免了系統油液的污染。

轉爐濁循環水系統板框壓濾機-板框廂式隔膜壓濾機

3?取得的效果

新改造板框的嵌入式隔膜濾板預計使用壽命為3年,年節約備件費20萬元,施工費15萬元。其余系統改造后,運行平穩、維修方便、備品備件互換性好,維修人員勞動強度降低等優點,同時轉爐濁水懸浮物指標降到100mg/L以下,達標運行,提高了一次除塵效果,使一次煙氣達標排放,滿足了國家的環保要求,設備維修率大幅下降。操作工工作量大幅度降低,現場工況大大改善,有力的支持了轉爐的正常生產。

6 結束語

安鋼100t轉爐濁環板框壓濾機經過一系列的改造后,系統運行比較穩定,使用效果良好,不僅提高了設備作業率,而且降低了生產成本,帶來了可觀的經濟效益。濁環板框改造的實踐應用,使得濁環系統運行滿足了生產的需求,為工廠環保達標提供了保障。


技術:18851718517

郵箱:suton@su-ton.com

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