項目
亞砷酸工藝氧化工序取樣分析氧化合格的漿液,經過冷卻槽冷卻后,泵入氧化壓濾機進行固液分離,殘渣落入再化漿槽內用系統的成品洗滌液及凈 化水進行攪拌洗滌(為了進一步降低和回收殘渣含 砷),再泵人氧化殘渣洗滌壓濾機進行過濾,液體為 殘渣洗滌液進人系統,殘渣送備料車間上述過程產出的氧化洗凈殘渣含砷一般在4% 一5%左右,如果要進一步降低殘渣含As,則必須加 大凈化水量,這樣勢必造成系統的水量過大,影響工藝的穩定性。
改造方案的選擇
分析對洗滌殘渣后的洗滌液進行分析,其中As3+的 含量一般為109/l左右,還沒有達到在此條件下的 飽和溶解度量(As3+飽和溶解度≤18∥1),基于這點 我們選擇用凈化水在氧化洗滌殘渣壓濾機內進行洗 滌,洗滌后液逆向返回洗滌氧化殘渣的路徑。 原運轉方式和壓濾機程序及設備配置情況。
選擇改造方案
①增加一套殘渣二次洗滌設備,這種方式投資 大,要新增加場地,沒有實施條件。
②對現有殘渣壓濾機進行改造,使其具備機內 清洗的功能,該方案切實可行。
改造后的效果
要保證氧化工序指標的前提下,不增加洗水量, 完全能夠滿足殘渣含As<4%以下,同時,氧化殘渣壓濾機的自動化程度得到了提高,提高 了裝備水平。
結語
通過改造使殘渣含砷降低了10%左右,提高了 工藝設備的自動化程度,進一步完善了亞砷酸工藝, 取得了較好的效果。
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