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電石渣漿板框壓濾機如何改造

分類:維護保養 400

公司PVC生產能力為 55萬t/a,其中焦作氯堿廠區10萬t/a燒堿和10萬t/a PVC裝置于2004年建成投產,PVC生產采用電石法工 藝,每生產1 t PVC可產生固含量5%~15%(質量分 數,下同)的電石渣漿15~30 t。電石渣漿經板框壓濾機壓濾后,得到固含量≥55%的電石渣,電石渣經下料 皮帶直接裝車運送至該公司下屬水泥廠作為生產水泥 的原材料使用。

壓濾系統主要配置安裝了3臺1800廂式自動壓濾機,其主要性 能參數為:

過濾面積800 m2,濾板尺寸1 800×1 800 n’IITI,濾室容積12.8 m3,濾室厚度32 1Tlnl,入料壓力 <0.8 MPa,外形尺寸12 867 mm×2 600 rain×1 675 Flll’n,油缸直徑450 ITUTI。 過去幾年里,電石渣漿壓濾系統運行平穩,電石 渣固含量保持在55%左右,滿足運輸要求。但從 2009年9月份以來,電石渣固含量只有40%~ 50%,遠低于≥55%的工藝控制指標,由于電石渣運 輸路途較遠,電石渣固含量低、水分大,極易發生電 石渣外溢污染環境,受到政府追責,若不外運,水泥 廠就得停產,廠區內亦無法堆存大量電石渣。此問題已經是愈發嚴重,嚴重制約 了正常生產。為扭轉局面,解決電石渣固含量低的 問題, 成立了“電石渣漿壓濾攻關小組”,并于同年8月份 徹底解決了此問題,扭轉了不利局面。 原因分析及改進 攻關組成立后,一邊組織人員到板框壓濾現場 跟班觀察板框壓濾機運行情況,一邊組織現場有關 技術人員、操作人員召開原因查找討論會,把可能導 致壓濾機壓濾效果差的原因全部進行分析并著手進 行相應的改進,取得了一定效果,但固含量提高有 限,分析原因主要有如下8點。

(1)壓濾機進料壓力的影響。壓濾機進料壓力越 高,其推動力越大,可降低壓濾所需時間和濾餅水分含 量,提高壓濾機的處理量。但是,人料壓力過大會使動 力消耗增大、設備磨損嚴重。板框壓濾機進料壓力通常控制在0.6~0.8/’VlVa較為適宜,由于原有設備上沒 有安裝壓力表,以往進料壓力全憑崗位人員經驗操作。 為此,在壓濾機進料管El增加了壓力表,運行后發現每 班進料壓力都不一樣,有的進料壓力甚至只有0.4 MPa,為此經過多次試驗,并結合壓濾機的特點,將壓濾 機進料壓力統一規定為0.6~0.7 MPa,達到0.65 MPa 后方可切換其他壓濾機。

(2)習慣性操作問題。該裝置是2004年投產, 由于電石渣漿壓濾機從投產開始,壓濾效果都比較 好,崗位人員在整個操作過程中基本是脫離操作規 程,全憑個人經驗進行操作,且各班均有各自的一套 操作方法,經驗主導了整個壓濾過程。據此,在原有 操作規程的基礎上,將壓力表進料壓力控制融入操 作規程中,完善壓濾機進料操作步驟,并組織現場技 術、管理及操作人員進行了認真學習,統一規范操 作,對不能嚴格遵守規程操作的進行經濟處罰,操作 較好的給予一定的經濟獎勵,由此較快地推動了操 作規程的實施,解決了經驗主義影響電石渣固含量 的問題。

(3)電石渣漿粒度的影響。若進入壓濾機的電 石渣漿粒度偏細,則壓濾形成的濾餅會很密實,導致 濾餅透水性能較差,壓濾機的處理能力隨之降低,電 石渣水含量增高;若電石渣漿粒度較粗,則壓濾形成 的濾餅間隙會較多,從而提高濾餅的透水性能,相應 地壓濾機脫水效果就會較好,電石渣水含量就會降 低。此問題與電石發氣量有關,不可控因素較多,例 如,電石生產廠家不同,電石發氣量就會存在區別, 因此通過控制電石渣漿粒度達到提高電石渣固含量 的方法是不可行的。

(4)下料皮帶上存在積水問題。每次卸電石渣 時,下料皮帶上都存有大量積水,隨著皮帶的轉動, 電石渣全部被輸送至運輸車上,這也是造成電石渣 水含量高的一個重要原因。通過觀察發現皮帶上積 水的來源主要有3個:

①壓濾機進料閥門開關時間 間隔短、頻率高,損耗較快,經常出現閥門內漏。閥 門一旦內漏,無論壓濾機在停運或運行期間,壓濾機 進料主管內的部分渣漿都會通過內漏閥門溢流至下 料皮帶上。

②沖洗濾布時,部分水流到皮帶上積存。

③濾布使用期限較長時會產生孔洞,在壓濾機運行 期間,會導致電石渣漿滲漏至下料皮帶上。針對上 述問題,更換了內漏閥門,加裝了引流管,并更換使 用周期較長的濾布,同時規定在卸電石渣前,先轉動 皮帶,讓皮帶上的積水排至接料平臺后方可開始向 運輸車內卸電石渣。以上措施的實施,有效解決了 因皮帶積水造成電石渣二次水含量過高的問題。

(5)電石渣漿壓濾厚度的影響。電石渣漿開始 進入壓濾機后,壓濾前段厚度越大,后段進料速度越 小,透水性也會越小,阻力增大,當厚度達到一定程 度時會終止過濾,使水分難以控制,造成電石渣水含 量大;當厚度過薄時,則產量難以達到生產要求,并 增加運行成本。通過查閱壓濾機使用說明書及相關 技術資料,發現該型號壓濾機的壓濾電石渣厚度以 30~35 mm為宜。目前的厚度基本上在35~45 mm,濾餅厚度偏厚,但由于此項工作涉及工作量較 大,周期較長,且改進后,產能也相應有一定的下降, 因此沒有采取相應的改進措施。

(6)壓濾機維護因素。壓濾機運行一段時間后, 濾布和濾板排水孔會黏附一定量的電石渣,若不及 時用水沖洗或人工清理,濾布透水性能會逐步下降, 濾板排水孔亦會排水不利,不僅會影響過濾效果,而 且易造成壓濾機發生嚴重跑料現象,導致進料壓力 難以提升,電石渣與水不能很好分離,致使電石渣水 含量過高。為確保壓濾機運行達到最佳狀態,根據 現場運行情況,制定了壓濾機清洗保養措施,原則上 每天至少對壓濾機清洗一次,濾布定期進行酸洗等。

(7)濾布選用的影響。濾布在壓濾機壓濾電石 渣漿過程中起著關鍵作用,其性能的好壞、選型的正 確與否直接影響著渣漿分離的效果。壓濾機使用的 濾布最常見的是由合成纖維經紡織而成的,按照材 質的不同可分為滌綸、維綸、丙綸、錦綸等幾種。為 了達到截留效果和過濾速度都比較理想的效果,在 濾布的選用上,一方面要根據料漿的顆粒度、密度、 化學成分和過濾的工藝條件等進行選擇;另一方面 濾布使用的材質、編織方法上的差異都會使其強度、 伸長率、透水性、厚度等有所不同,從而影響過濾效 果。由于試驗濾布投資較大,且以前濾布使用均正 常,故此項也沒有進行試驗。

(8)設備損耗的影響。該設備已連續運行6年, 基本沒有進行過大的更新和改造,壓濾機的各種性 能均不同程度出現了大幅下降,特別是壓濾機的主 要部件——濾板大量存在變形、磨損及排水孔堵塞 等問題,是電石渣固含量的直接影響因素。考慮濾 板更新費用較高,暫時也沒有采取措施,目前只能定 期對濾板進行清理、維修。

壓濾機雙側進料方式改造

2.1想法的提出 采取以上措施后,電石渣固含量有了一定提高, 但依然達不到55%,不能滿足正常運輸要求。通過進一步了解,發現該壓濾機的濾板已經連續使用6 年,磨損嚴重,運行期間也更新過部分濾板,濾布更換了幾個廠家,但壓濾效果均不太 理想,因此要想進一步查清并解決問題,則須從濾 板、濾布、濾餅厚度調節、濾機的日常維護要求上逐 一進行改進,如此所需投入較大,并且解決問題的時 間較長,嚴重影響到焦作氯堿廠及水泥廠的穩定生 產,于是迫切希望能找到一種更為快捷的方法,使電 石渣固含量達到55%以上。 在現場跟班觀察壓濾機運行過程中,發現電石渣 漿經壓濾機壓濾后較為明顯的是離壓濾機濾料進料口 的最遠端(稱為濾機前端)80板左右的電石渣固含量較 低(只有40%左右),而緊挨壓濾機進料12(稱為濾機后 端)的120板的電石渣固含量相對較高(均可達到55% 以上),且越靠近壓濾機進料口,電石渣固含量越高,其 中緊挨進料口處70板的電石渣的固含量均可達到 65%以上。經反復觀察,基于此現象,考慮縮短離壓濾 機進料口最遠的80板與進料口的距離或進料時間。 如此改造后,壓濾機兩端均離進料El較近,前端變為后 端,應該可以解決原前端電石渣固含量低的問題,大幅 度提高電石渣的固含量。

2.2改造方案 口的管道上開口,加裝1根D。100的管道引至壓濾 機最前端,使壓濾機前端也能夠向壓濾機進料,從而 將壓濾機的進料方式由單側進料更改為雙側進料, 不再區分為前端和后端,而是全部變為后端。經過 改造運行,整個電石渣的固含量平均可達到60%以 上,效果非常顯著。但試運行期間又出現了新問題: 因改造的進料管直徑較細,操作稍有不當,便會造成 該管道堵塞。為解決此問題,將壓濾機的操作方法 再次進行了改變,運行時首先打開小進料管(新增 DN Ioo),然后再打開原來的DN 250迸料管;迸料結 束后,先停大進料管,再停小進料管。此操作方法實 施后,徹底解決了小迸料管易堵塞問題。

?結語

經過近兩年的實際運行檢驗,在幾乎沒有新增 投資的情況下,電石渣固含量均達到了60%以上, 徹底解決了電石渣固含量低的問題,確保了整個焦作氯堿廠區生產系統的正常運行,并且由于由單側 進料改為雙側進料,板框壓濾機的進料速度明顯加 快,壓濾機的工作循環周期由原來的35 rain/次減 少至20 rain/次,大大提高了壓濾效率。

關鍵詞:電石渣壓濾機板框壓濾機

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