利用板框壓濾機的原因
在純堿生產過程中,為提高產品品質,減少生產 過程中氨、鹽及二氧化碳的損失,減少塔器管線的結 疤需要對鹽水進行精制。原鹽用熱水溶解制得飽和 粗鹽水。在除鎂、除鈣過程中加稍有過量的石灰乳和 純堿液使之產生Mg(OH):和CaCO。、泥砂等沉淀, 從反應罐出來的懸浮液經曲徑槽時加入PAM(聚丙 烯酰胺)助沉劑然后進入澄清桶澄清后底下排出的 鹽泥,再經三層洗泥桶進行洗滌后直接外排或利用板框壓濾機進行壓濾。
青海堿業有限公司一期90萬噸/年純堿項目在 設計時利用廢液管線將鹽水廢泥與廢液一起排入渣 場,隨生產負荷的逐漸提高,尤其當一期“填平補齊” 項目投產后,廢液、廢鹽泥量隨之增加,為減輕廢液 管線壓力降低廢液管線輸送量,將增設板框壓濾機 對廢泥進行處理。廢鹽泥經板框壓濾機處理后,廢液 管線每小時可減少輸送量約為150m3,并可節水、節 電。利用板框壓濾機對廢鹽泥進行壓濾,對節約水資 源及降低電耗具有重大意義。
工藝設計要求
廢泥排放量計算 根據對廢泥排放量跟蹤取樣,計算如下:
1.每小時產量:138.9t。(年產120萬噸)
2.噸堿耗鹽量:1897.9m3/t。
3.每小時耗鹽量:263.62t。
4.原鹽成份: NaCI%:87.86 Ca2+%:0.36 M92+%:0.29 水不溶物%:3.86
5.水不溶物帶入量 138.9×1.8979×3.86%=10.18t
6.原鹽Ca2+的帶入量 138.9×1.8979×0.36%×100/40.1=2.37t
7.原鹽M92+的帶入量 138.9×1.8979×0.29%×58.31/24.31=1. 83t
8.灰乳Ca2+的帶入量 138.9×1.8979×0.29%×100/24.31=3.14t
9.灰乳帶入砂石量按0.5t計。
10.18+2.37+1.83+3.14+0.5=18.02t 按固/液比為10%計,每小時廢泥排放量為 150m3/h,經測定,lm3廢泥含固量(干基)為125mm 左右,廢泥成份(干基)為:水不溶物:97.27%,Ca2+: 0.16%,M92+:0.15%,CI一:1.1%,S042-:3.17%, pH:8.0。 按排放量150m3/h廢泥計算,每小時需排出固 體雜質為150×125=18.75t。 即每小時需處理廢泥約150m3,經板框壓濾機 處理后濾泥量為18.02~18.75t。
板框壓濾機的選型及設備技術參數、工藝參數
1.根據我公司廢鹽泥量選用2臺XMZ800/2000 一U型壓濾機,并配增強聚丙烯濾板。
2.投資計算 2臺XMZ800/2000–U型壓濾機需140萬元, 另加廠房及安裝費用,共計需220萬元。
3.投資前后效益比較分析
①經板框壓濾機后濾液可打入雜水罐內進行化 鹽,濾液不浪費;而濾餅經板框壓濾機卸下后要依靠 汽車運出廠外,此會增加制造成本,按廢渣運輸計 算,每噸5元計,每小時增加費用為18.75×5×24= 2250元/天,計82.125萬元/年。
②人工費用增加:操作工每班4人,檢修工2人,人均工資1200元,共計25.92萬元/年。
③對廢液管線:青海堿業有限公司90萬噸/年
在純堿生產過程中,因精制鹽水過程中要產生鈣鎂雜質及泥沙等雜質,文中就板框壓濾機在純堿生產中對雜質進行處理進行了闡述說明。