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Salt sludge chamber filter press

Category.Technical Literature 515

1鹽泥是氯堿行業原鹽精制過程中產生的廢棄物。我國燒堿企業所用的原鹽質量較差產生的鹽泥量也相對較多。企業燒堿產能為 21萬 t/a排放含水質量分數約為 95%的鹽泥達 19萬 t/a。大量的鹽泥廢渣直接排入地溝不僅造成資源的浪費而且流入河流造成了嚴重的環境污染。因此中鹽株化決定對鹽泥處理工藝進行改造采用過濾效果好、效率高的廂式壓濾機替代三層洗泥桶洗泥回收原鹽。處理后的清液送到化鹽工段回收利用干渣運走填地深埋既降低了燒堿生產的鹽耗又解決了鹽泥排放造成的污染1 改造前鹽泥處。理狀況中鹽株化采用隔膜法和離子膜法生產燒堿電解槽使用的鹽水必須進行嚴格精制在鹽水精制過程中又必須添加 Na2CO3、NaOH以除去原鹽中夾帶的 Ca2+、Mg2+在澄清桶底部生成CaCO3、Mg(OH)2等混合物鹽泥。從澄清桶底部排出的鹽泥中原鹽的質量濃度為 315g/L這些鹽泥經三層洗泥桶洗滌回收部分原鹽后再將含鹽質量濃度為 15g/L的鹽泥從三層洗泥桶底部排出。改造前鹽泥處理工藝流程如圖 1所示

鹽泥廂式壓濾機-板框廂式隔膜壓濾機

三層洗泥桶是將鹽泥與清水逆流接觸多次回收鹽泥中的 NaCl降低鹽泥中的 NaCl含量。三層洗泥桶為鋼板焊制的立式圓桶內有 2個水平隔板將桶分隔為上中下 3層。從上到下每層有緩慢轉動的泥耙泥耙由桶蓋上部的傳動裝置帶動。桶外上方裝有 3個洗水小槽。操作時清水從洗水槽進入利用位差流入洗泥桶的下層與中層耙下的泥漿接觸。洗水因中層和下層之間中央套管泥封的阻攔不能進入中層而從中層上部邊緣的導管流入一次清水小槽。一次清水小槽的洗水進入洗泥桶的中層與上層耙下來的泥漿相接觸;同樣由于泥封阻擋二次洗水從中層上部邊緣的導管流入二次洗水小槽;二次洗水小槽的洗水進入洗泥桶的上層與上部加入的鹽泥漿相接觸;三次洗水由上部邊緣的集水槽溢流出來再回收利用。鹽泥漿經過 3次逆流洗滌后從下層底部定時排出。鹽泥雖經 3層洗滌其底部排出的廢泥含鹽量仍然較高特別是泥漿較濃時洗滌效果更差。為解決這個問題中鹽株化曾嘗試將用工業水洗泥改為熱水洗泥雖達到了一定的洗滌效果但由于洗水溫度升高要增加熱能得不償失更重要的是這些鹽泥外排沒有從根本上解決環境污染問題。

2 改造后的鹽泥處理工藝從澄清桶底部排出的鹽泥含原鹽質量濃度約為315g/L生產 1t100%NaOH排出鹽泥漿 0.6~0.9m3含水質量分數約為 95%。按中鹽株化21萬t/a燒堿產能計算排鹽泥漿量為:21萬 t/a×0.9m3/t=18.9萬 m3/a。1h排鹽泥量為:18.9萬 m3 ÷8000h=23.63m3/h。1天排鹽泥量為:23.63m3/h×24h=567m3。根據日排鹽泥量中鹽株化選擇了國產復合橡膠板廂式壓濾機 3臺其型號為 FBXY-70/870處理含水質量分數約為 95%的泥漿 200m3/d。該壓濾機在電力機械驅動下絲桿帶動活動壓板向前壓緊全部濾餅向后則帶動活動壓桿復位。

2.1 廂式壓濾機簡介廂式壓濾機是一種間歇式操作的過濾設備用于各種懸浮液的固液分離分離效果好廣泛應用于石油、化工、染料、冶金、醫藥、食品等行業。該機采用機、電、液一體化設計制造結構合理、操作簡單可靠、維護方便能實現濾板壓緊、進料、過濾、洗滌等工序的自動操作;濾板為 TPE彈性體無堿玻璃纖維聚丙烯模壓而成;濾布采用耐酸、耐堿性能良好的丙綸材料;整體結構采用球鐵鑄造件使用壽命長。

2.2 廂式壓濾機壓榨脫水原理壓濾機由濾板、壓縮板、濾布及壓榨隔膜組成濾板 2端面覆蓋著濾布壓縮板 2端覆蓋著壓榨濾膜壓榨濾膜外面覆蓋濾布2濾布中間有通道。當濾板壓緊后過濾物進入由過濾機構、濾板、壓縮板所形成的濾室固體顆粒被濾布截留在濾室內液體則穿過濾布順著濾板和壓榨隔膜的溝槽進入出液通道排出機外。該壓濾機可進行濾餅洗滌可進一步回收濾餅中含的水通常可以從洗滌口或進料口通入壓縮空氣 (即吹氣 )壓縮空氣通過濾餅層時帶走濾餅中的一部分水分從而降低濾餅的含水率。料漿在機內經過過濾、濾餅洗滌、壓榨、吹氣后可得到含水質量分數為 45%左右的泥漿。其過濾、洗滌、壓榨后的有效成分送鹽水工段回收利用。廂式壓濾機操作程序如圖 3所示。

2.3 廂式壓濾機處理鹽泥的效果用廂式壓濾機替代三層洗泥桶回收泥漿中的原鹽是在具有針對性的前提下進行的主要是解決三層洗泥桶原鹽回收不徹底而且洗滌后的泥漿排入地溝流入湘江污染環境和破壞鹽水平衡等一系列問題。該壓濾機結構合理操作簡單可靠維修方便能實現濾板壓緊、進料、壓濾、洗滌、壓榨、拉板等各道工序;同時有自動拉板系統大大降低了勞動強度提高了生產效率。

3 改造后的經濟效益鹽泥從澄清桶底部排出含原鹽質量濃度約為315g/L。生產 1t100% NaOH排出鹽泥漿 0.6~0.9m3含水質量分數約為 95%中鹽株化有 21萬t/a燒堿生產裝置排鹽泥漿量為:210000t/a×0.9m3/t=189000m3/a。三層洗泥桶廢泥排地溝時所含原鹽質量濃度為15g/L排原鹽量為 189000m3/a×15kg/m3 =2835t/a節約費用 2835t/a×245元/t=694575元/a約為69.5萬元/a。排水量為 189000m3/a×95% =179550m3/a節約費用 179550m3/a×0.9元/m3 =32.3萬 元/a。合 計 為:69.5萬 元/a+32.3萬元/a=101.8萬元/a。經過以上簡單的經濟分析可見此次降耗改造經濟效益總計 101.8萬元/a。而改造所用費用為:設備費 32萬元、土建費 15萬元、設備安裝費 12萬元、其他費用 6萬元總計 65萬元。可見只要不到1年時間就完全可以收回全部投資。

4 改造后的環境保護效益該項目改造不僅獲得較好的經濟效益而且更重要的是為環境保護做出了較大貢獻。多年來原鹽生產采用三層洗泥桶洗泥回收鹽泥工藝造成了環境污染這一直是中鹽株化重視并急欲解決的問題。隨著國家對環境保護的要求標準越來越高為響應國家節能減排方針政策中鹽株化投入大量資金對鹽泥進行處理。該項目于 2006年年底建成投運后達到了預期的目的。鹽水全部得到了回收鹽泥全部得到了妥善的處理消除了重大污染源。全自動壓濾機各道工序均由電柜集中控制可使整個生產過程實現全自動和遠距離操縱。該項目投資少見效快節能環保效益顯著為公司的生產經營和環境保護做出了貢獻。

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