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廢渣碳酸鈣干燥脫水壓濾機

Category.Technical Literature 461

0引言

新疆天業(yè)研究院(天業(yè)院)使用天業(yè)集團電石廠生產(chǎn)電石篩分下的粉料,粉料主要成分為氧化鈣和乙二醇生產(chǎn)放空排出的高純CO2氣體為原料生產(chǎn)的輕質(zhì)碳酸鈣及活性碳酸鈣,是國內(nèi)首套應(yīng)用全廢渣和廢氣生產(chǎn)碳酸鈣的企業(yè)。干燥系統(tǒng)為適用各種沉體的碳酸鈣,使用壓濾機為一級干燥,在使用中根據(jù)生產(chǎn)條件,總結(jié)并改進了壓濾機的步序,提高了運行的穩(wěn)定性。

1壓濾機filter press是利用一種特殊的過濾介質(zhì),對原料施加一定的壓力,使得液體滲析出來的一種常用固液分離設(shè)備。18世紀初壓濾機應(yīng)用于化工生產(chǎn),今廣泛應(yīng)用于化工、制藥、冶金、染料、食品、釀造、陶瓷及環(huán)保等行業(yè)。壓濾機由機架、壓緊機構(gòu)和過濾機構(gòu)組成。壓緊機構(gòu)可分為手動壓緊、機械壓緊、液壓壓緊3種,常用的機構(gòu)是液壓壓緊機構(gòu)。過濾部分由整齊排列在主梁上的濾板和夾在濾板之間的過濾介質(zhì)(濾布)組成。過濾開始時,濾漿在進料泵的壓力作用下,經(jīng)止推板的進料口進入各濾室內(nèi),濾漿借助進料泵產(chǎn)生的壓力進行固液分離。由于濾布的作用,使固體留在濾室內(nèi)形成濾餅,濾液由水嘴或出液閥排出。若濾餅需要洗滌,可由止推板上的洗滌口通入洗滌水,對濾餅進行洗滌;若需要含水率較低的濾餅,可以使用膜板隔板組合板,在進漿結(jié)束后進入壓榨工序,在壓榨泵加壓作用下進一步脫水,同時可增加吹餅工序,從洗滌口通入壓縮空氣,透過濾餅層,吹出濾餅中的一部分水分。過濾板材質(zhì)通常選用增強聚丙烯壓濾機濾板和鑄鐵過濾板。其中,增強聚丙烯壓濾機濾板具有化學(xué)性能穩(wěn)定,耐壓、耐熱、耐腐蝕、無毒、重量輕、表面平整光滑、密封好和易洗滌等特點。

廢渣碳酸鈣干燥脫水壓濾機-板框廂式隔膜壓濾機

2壓濾機在天業(yè)院干燥工段的使用天業(yè)院主要生產(chǎn)碳酸鈣產(chǎn)品,在干燥工段中使用了2臺壓濾機用于初級漿液脫水。將碳酸鈣漿液壓濾脫水,脫水后的濾餅經(jīng)過破碎進入下一級干燥設(shè)備。所用設(shè)備為隔膜式壓濾機,中心進漿,濾板是明流下排水的類型,有壓榨功能,中心孔反吹,防止中心孔進漿堵塞。過濾過程:濾板壓緊處于保壓狀態(tài),中心進漿,在濾室內(nèi)形成濾餅,當上漿壓力達到上限,濾餅厚度達到最大時,停止上漿,反吹中心孔,將中心吹通,進入壓榨階段。在壓榨泵加壓作用下,濾餅被壓實,進一步脫水。脫水完成后濾板松開,進入卸餅操作。濾餅經(jīng)過破碎后進入下一級的干燥設(shè)備。

3壓濾機使用中存在的問題和解決方案

3.1存在的問題(1)壓濾機系統(tǒng)本身操作動作穩(wěn)定,設(shè)備運行可靠。但經(jīng)過壓濾后的濾餅水分高,壓濾后形成的濾餅粘板嚴重,卸餅時需要人工輔助清理濾布表面的粘料。人工清理時,需要暫停程序,清理好后,再啟動程序,每一片濾餅均要檢查清理干凈,否則會造成下次上漿時夾料板間跑漿。人工暫停,清理再啟動,人工勞動頻次高,人員清理板面效果不好時,會在下一循環(huán)時加劇水分下降,造成生產(chǎn)效率下降。(2)卸下的濾餅因含水分高,破碎困難,在輸送時黏附輸送皮帶表面,進入下級設(shè)備粘壁加重,設(shè)備表面附著一層厚壁,造成換熱困難,設(shè)備工作效率降低,產(chǎn)品的最終水分控制困難。(3)產(chǎn)品水分超標時,需要停機,對粘壁的設(shè)備經(jīng)行表面清理。清理后的設(shè)備換熱效果好,但是由于進料水分高,粘壁的現(xiàn)象嚴重,需對設(shè)備不定時的清理,故不能保證工作的連續(xù)性和水分控制的穩(wěn)定性,給產(chǎn)品的品質(zhì)帶來不穩(wěn)定的因素。

3.2解決方案降低員工的勞動強度和保證產(chǎn)品的水分指標穩(wěn)定性是亟需解決的問題,應(yīng)通過改進優(yōu)化方案來解決。

3.3濾餅水分高是引發(fā)問題的根本原因?qū)⒃蠘悠匪蛷S家做壓濾實驗,驗證不同工藝參數(shù)下,濾餅水分的變化,并確認濾布的選擇沒有問題。廠家給出的改進工藝條件如下。(1)提高壓榨壓力,并穩(wěn)定最高壓力。在保證設(shè)備安全的條件下,適當?shù)奶岣邏赫毫Γ山档蜑V餅水分。(2)增加濾餅反吹功能可降低濾餅水分。根據(jù)廠家給出的改進工藝條件,首先調(diào)整穩(wěn)定壓榨壓力:原安裝的壓榨系統(tǒng)使用多級高壓泵,壓榨時人工手動控制泵出口的回流閥門,根據(jù)壓力上升情況,前期關(guān)閉回流閥,壓力上升后調(diào)整回流閥門開度大小,達到控制壓榨壓力的目的,壓榨一次流程需要人工操作約20min。由于人員操作及時性困難,常出現(xiàn)壓榨壓力不穩(wěn)定和憋泵等情況。改造方案:在泵出口管線上安裝壓力變送器,回流管線上安裝調(diào)節(jié)閥,使用PID控制調(diào)節(jié)器控制調(diào)節(jié)閥的開度,實時調(diào)整壓榨壓力的大小,確保壓榨壓力穩(wěn)定平穩(wěn),不低壓和不超壓。

3.4在壓榨階段增加吹餅過程原成套機組上沒有吹餅的設(shè)備和管線,機型是隔膜型,濾板是明流下排水的類型。按照廠家給出的意見更換所有的隔板和濾布,采用上角進氣反吹,下角排水的模式,隔板使用上四角開孔,上兩角孔進氣反吹,下兩角孔排水,濾布根據(jù)情況開角孔,每臺機組需要更換一半的濾板(隔板全換,膜板不換)。根據(jù)實際情況采用現(xiàn)有的隔板,上下翻轉(zhuǎn),使用原排水口,改為進氣和排水公用口,在進漿和壓榨前期作為排水口使用,吹餅時,作為進氣口使用,排水從膜板的排水口排除。增加上部的進氣和排水管線,及相應(yīng)的操作閥門。反吹時間根據(jù)濾餅的最終水分情況調(diào)整。

3.5優(yōu)化人工的卸餅操作對卸餅時的取板和拉板控制,人員操作清理濾布是在拉板到位,去取板之前暫停程序,清理檢查完畢后啟動程序。清理一片濾餅需要人工操作2次拉桿暫停和啟動。由于每個操作人員的熟練程度不一,故卸餅的間隔時間不一致,時常出現(xiàn)輸送皮帶堆料和走空的現(xiàn)象。改進方案:在取板的電氣控制中增加一步時間延時,使用時間繼電器控制,在拉板到位去取板時延時動作,保證操作人員有足夠的時間清理完成;操作人員只需把控好清理檢查濾布時間即可,時間不夠時可拉動暫停和啟動拉桿;減少人員的手動操作,降低勞動強度,提高處理效率。

4壓濾機改進方案的實施(1)對壓榨壓力變送器、回流調(diào)節(jié)閥和調(diào)節(jié)控制器安裝到位,同時對PID調(diào)節(jié)參數(shù)整定。保證了不用人員參與,自動調(diào)節(jié),不低壓運行,也不會出現(xiàn)高壓危險。壓力到設(shè)定值后穩(wěn)定運行,泵不憋壓,平穩(wěn)運行。(2)對所有的隔板經(jīng)行翻轉(zhuǎn)處理,支架連桿重新固定安裝,加裝耐壓軟連接接管,與新增的排水和進氣管線連接,保證濾板靈活移動的同時實現(xiàn)進氣和排水的功能,對濾布經(jīng)行翻轉(zhuǎn)處理。操作時,進入壓榨工序后,間隔一定時間后,隔板上端排水改為進氣,實現(xiàn)對濾餅的吹風操作。吹風時間根據(jù)壓縮空氣壓力保證的情況下合理控制。(3)在PLC控制取板的繼電器輸出回路中,增加一個延時繼電器,PLC輸出取板指令后,到達延時時間取板繼電器開始動作,保證人員有足夠的時間清理檢查濾布,通過延時繼電器的時間控制達到濾餅的卸餅時間一致,從而有效保證后續(xù)負荷的連續(xù)穩(wěn)定。

5改造后的效果壓榨壓力回流調(diào)節(jié)閥的自控實現(xiàn),避免了人員的參與,實現(xiàn)了壓榨壓力的穩(wěn)定運行,有效降低了勞動強度,增加了工藝控制的穩(wěn)定性。壓榨工序在保證壓榨壓力穩(wěn)定的情況下,增加吹餅操作,降低了濾餅水分,實現(xiàn)了濾餅水分的有效控制。


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