introductory
1 電石消耗在PVC的生產成本中占到75%左右。陜西北元化工集團有限公司年產110萬t聚氯 乙 烯,每月消耗電石約13萬t,1t電石加水可生成約300kg乙炔 氣,同 時 生 成10 t含固 量 約12%的工 業 廢 液,俗稱電石渣漿。該公司采用濃縮機濃縮沉降后經Plate and frame filter press機械除水得到濾餅水分含量≤36%的電石渣。濃縮機的正常使用關系到整個PVC生產工藝的長周期平穩運行,通過這些年公司濃縮機的使用情況,將該設備的一些使用方法及故障分析總結匯總,為系統實現穩定、長周期運行奠定了堅實的基礎。1電石渣漿循環利用工藝介紹電石渣漿循環利用的流程見圖1。
發生器產生的含固量在10%左右的電石稀渣漿排至濃縮池,在濃縮池內經過沉降后,上清液進入上 清 液 收 集 池,含 固 量 在40%左右的濃渣漿通過渣漿輸送泵送至壓濾機進行壓濾,含 水30%左右 的餅通過皮帶輸送至水泥公司生產水泥,壓濾回水流至上清液收集池,上清液收集池中的上清液通過噴霧式冷卻塔冷卻至45°C左右,使用上清液輸送泵輸送至發生器中作為反應用水循環利用。
2高效濃縮機的工作原理NXZ-7高效濃縮機是一種固液分離的設備,該濃縮機占地面積小、自動 化 程 度 高、安 裝 操 作 簡 單,主要用于礦山煤泥水或礦漿的澄清和濃縮,以達到脫水的目的。工作原理是固定桶安裝在橋架下面,入料管與固定桶相連,物料通過入料管流入固定桶、布料桶進入濃縮池底部,驅動提耙機構安裝在橋架上,其下端四方臺側面安裝耙架,當驅動裝置的主軸轉動時,帶動爬架回轉,爬架下部的耙齒將沉淀后的物料刮向濃縮池中央,由底部泵排出。液壓站為驅動提耙機構提供動力,液壓站的油泵為變量泵,通過調節油泵的排油量,可改變爬架的轉速,以達到最佳工藝效果。當沉淀到濃縮池底部的物料增多,床層增厚時,爬架的工作阻力也隨之加大,當工作阻力增大到4MPa時,壓力 繼 電 器、電 磁閥 動 作,切斷液壓馬達的油路,此 時 主 軸 停 止 轉 動,提耙油缸帶動爬架向上提升,延 時3~5 s后,電磁 閥再 次 動 作。恢 復 向 液 壓 馬 達 供 油,主軸又開始轉動工作。當爬架提升后,工作阻力隨之減少,若減少到4MPa以下時,則不再提耙,爬架停留在 此 高 度 上 旋轉工作,耙齒將物料刮向池中央,隨著工作阻力再次增大到設定值時,爬 架 再 次 被 提 升,重 復 以 上 動 作,從而達到自動提耙、降耙的目的。當爬架的工作阻力不斷增大,提耙油缸的活塞上升接近極限行程時,行 程 開 關 動 作,切 斷 電 源,整機停止運行,排除故障后,再手動恢復開機。
3濃縮機跳停及應對措施在濃縮池中的電石渣增多后,濃縮機的運行負荷增加,出現濃縮機跳停。通過建立上清液質量考核制度,增加人員的責任意識來改善,具體方法是每班對每個濃縮池溢流出來的上清液含固量進行測定,當含固量大于8000 mg/L,表明濃縮池中的電石泥增多,一方面對濃縮機進行適當的提耙運轉;另一方面加快壓濾機的進料和卸料速度,保證濃縮池中的電石泥不出現返渾現象,解決了濃縮機頻繁跳停的問題。
4濃縮機碳刷接觸不良及應對措施濃縮機屬于傳動設備,且運行環境很惡劣,現場濕度大,電石渣漿溶液腐蝕性強,各種部件易腐蝕生銹,濃縮機的碳刷在濃縮池的中心入料處,周圍的水分、乙炔氣等介質與碳刷直接接觸,導致部分碳刷生銹后出現接觸不良,在利用大檢修期間對碳刷進行了徹底的打磨,并增加了防護密封裝置,保證碳刷與外界介質隔絕,解決了碳刷接觸不良的現象。
5結束語濃縮機作為電石法生產PVC的渣漿處理工藝中的重要設備,能否正常運行,關系到整個電石渣漿處理穩定運行,因此對濃縮機的日常維護保養尤為重要,不但可以保證設備長周期運行,還可以實現更高的效益。
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