introductory
我國(guó)約有木薯酒精生產(chǎn)企業(yè)30多家,木薯酒精產(chǎn)量700萬(wàn)t/a,平均每家企業(yè)產(chǎn)量133 t/a。以木薯為原料生產(chǎn)酒精在我國(guó)廣西、廣東、湖北、江蘇等省有較為廣闊的市場(chǎng)。常規(guī)生產(chǎn)工藝中每生產(chǎn)1 t木薯酒精排出的廢水約為12~15 t,且木薯酒精廢槽液出水溫度高,含有大量的有機(jī)化合物及懸浮物,CODCr高達(dá)50~80 g/L,SS(懸浮物)高達(dá)60~80 g/L,屬于典型的高濃度有機(jī)廢水。酒精釀造是借助高活性微生物的代謝作用,使用淀粉類物質(zhì)(木薯、谷類及玉米等)轉(zhuǎn)化為糖,繼而生成酒精的過(guò)程。工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程包括粉碎、糖化、發(fā)酵、精餾、分子篩脫水等過(guò)程,其中精餾過(guò)程產(chǎn)生的廢醪液為酒精釀造的主要廢水來(lái)源。廣東某木薯酒精加工企業(yè),燃料乙醇年產(chǎn)量達(dá)15萬(wàn)噸/年,廢醪液排放量達(dá)4000 t/d。因木薯酒精廢醪液含有大量的有機(jī)化合物及懸浮物,其濃度高、粘度大,直接固液分離處理較為困難,且分離后的醪渣由于蛋白質(zhì)含量低,做飼料銷售困難。建設(shè)方出于資源化利用的考慮,采用“高溫CSTR厭氧反應(yīng)器”工藝,通過(guò)厭氧生物處理回收大量沼氣用于發(fā)電。項(xiàng)目建成后投產(chǎn)運(yùn)行,CSTR厭氧反應(yīng)器出水的懸浮物經(jīng)“斜篩過(guò)濾+混凝氣浮+平流沉淀”工藝處理后依然高達(dá)8~15 g/L,影響后續(xù)二級(jí)UASB厭氧系統(tǒng)和A/O好氧系統(tǒng)的運(yùn)行效果,最終出水的CODCr和SS均不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。于是對(duì)CSTR厭氧反應(yīng)器的出水懸浮物去除工藝進(jìn)行技術(shù)改造,改造后各項(xiàng)出水指標(biāo)穩(wěn)定達(dá)到設(shè)計(jì)要求,本工藝改造案例可為同類型木薯酒精廢水處理提供參考。
1 污水處理站運(yùn)行概況
1.1 進(jìn)出水水質(zhì)及原工藝流程木薯酒精廢醪液處理規(guī)模為4000 t/d,溫度高達(dá)80 °C以上。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)水的CODCr為60~80 g/L,SS為50~70 g/L,總氮為1 g/L,總磷為0.3 g/L。設(shè)計(jì)出水執(zhí)行廣東地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)的第二時(shí)段一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。處理工藝如下:
1.2 主要設(shè)計(jì)參數(shù)(1)CSTR高溫厭氧反應(yīng)器工藝:8個(gè)厭氧發(fā)酵罐,單個(gè)罐體規(guī)格尺寸:φ24.00×23.00 m,有效容積8000 m3,容積負(fù)荷4.45 kgCODCr/(m3·d),停留時(shí)間16 d;(2)斜篩過(guò)濾工藝:過(guò)濾目數(shù)為60目,安裝角度為60°;(3)混凝氣浮工藝:處理能力為100 m3/h,數(shù)量為2臺(tái);(4)平流沉淀工藝:平流沉淀池,表面負(fù)荷0.2 m3/m2·h;(5)UASB中溫 厭氧 反應(yīng) 器工藝 :容 積負(fù)荷2.0 kgCODCr/(m3·d),停留時(shí)間2.8 d;(6)A/O生 化 池 工 藝 : 污 泥 負(fù) 荷 為0.09 kgBOD5/(kgMLSS·d),停留時(shí)間130 h;氣水比110︰1。(7)芬頓氧化工藝:芬頓氧化塔1座,規(guī)格尺寸:φ3.6×15 m;(8)污泥處理系統(tǒng):板框壓濾機(jī)9臺(tái),過(guò)濾目數(shù)200目,過(guò)濾面積450 m2,用于處理厭氧污泥;帶式壓濾機(jī)2臺(tái),帶寬3 m,用于處理好氧系統(tǒng)及芬頓系統(tǒng)的污泥。1.3 設(shè)計(jì)水質(zhì)與實(shí)際水質(zhì)對(duì)比CSTR厭氧反應(yīng)器出水的懸浮物經(jīng)“斜篩過(guò)濾+混凝氣浮+平流沉淀”工藝處理后依然高達(dá)8~15 g/L,大量的懸浮物進(jìn)入后續(xù)的處理單元,導(dǎo)致后續(xù)二級(jí)UASB厭氧系統(tǒng)產(chǎn)沼氣率和CODCr去除率低,A/O生化系統(tǒng)的SVI指數(shù)低于80,活性污泥結(jié)塊成團(tuán)下沉等情況,最終出水的CODCr和SS均不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。污水處理站運(yùn)行1年,設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)及實(shí)際出水質(zhì)對(duì)比如下:
2 現(xiàn)狀問(wèn)題診斷及原因分析
2.1 實(shí)際運(yùn)行主要存在的問(wèn)題CSTR工藝為完全混合式厭氧反應(yīng)器,罐內(nèi)設(shè)置水力攪拌裝置,出水SS與反應(yīng)器內(nèi)部的濃度一致,高達(dá)20~30 g/L。原處理工藝采用“斜篩過(guò)濾+混凝氣浮+平流沉淀”的組合工藝,計(jì)劃將CSTR厭氧出水懸浮物降低至5 g/L以下,再進(jìn)入二級(jí)UASB厭氧工藝。實(shí)際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),采用“斜篩過(guò)濾+混凝氣浮+平流沉淀”組合工藝后,出水懸浮物高達(dá)8~15 g/L,且每個(gè)工藝段經(jīng)常出現(xiàn)不同的問(wèn)題,不能穩(wěn)定連續(xù)運(yùn)行。各工藝段的問(wèn)題如下:(1)“斜篩過(guò)濾”工藝段:斜篩的進(jìn)水懸浮物高達(dá)20-30 g/L,在實(shí)際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)篩上物很多為編織物,經(jīng)分析,農(nóng)民的木薯通常采用編織袋裝好木薯運(yùn)送至收集單位,木薯加工段的粉碎機(jī)將編織袋及木薯一并粉碎,最終編織物在污水處理設(shè)施的斜篩上截留下來(lái),同時(shí)還有部分粒徑小的編織物通過(guò)斜篩后,進(jìn)入后續(xù)的污水處理設(shè)置,影響后續(xù)的生化處理及深度處理系統(tǒng)。同時(shí),斜篩過(guò)濾的進(jìn)水懸浮物量大,篩網(wǎng)經(jīng)常堵塞,需要操作工人采用高壓噴槍沖洗,剛清洗后又很快堵塞。CSTR高溫厭氧反應(yīng)器出水溫度高達(dá)60 °C,而斜篩過(guò)濾區(qū)域需考慮加蓋除臭,工人的操作環(huán)境很差。(2)“混凝氣浮”工藝段:因斜篩出水的SS還是高達(dá)15 g/L以上,用混凝氣浮法去除SS,SS去除率能達(dá)到40 %~50 %,混凝氣浮后SS仍然達(dá)到8~10 g/L,氣浮機(jī)的溶氣釋放器因進(jìn)水的懸浮物含量高導(dǎo)致經(jīng)常堵塞,經(jīng)氣浮后出水的SS去除率不能得到保障,影響后續(xù)的工段運(yùn)行。(3)“平流沉淀”工藝段:主要作用是通過(guò)重力沉淀,分離污水中的懸浮物。本項(xiàng)目的表面負(fù)荷為0.2 m3/m2·h,在實(shí)際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),平流沉淀效果不佳,主要原因是該懸浮物不易沉淀,排泥不干凈,導(dǎo)致很快形成厭氧的情況,產(chǎn)生的沼氣帶動(dòng)污泥上浮。類比同類型的木薯酒精廢水處理項(xiàng)目,CSTR厭氧反應(yīng)器出水后設(shè)置停留時(shí)間超過(guò)30 h的輻流式沉淀池,用于分離出水的懸浮物。
2.2 出水污染物濃度超標(biāo)原因分析本項(xiàng)目計(jì)劃采用“斜篩過(guò)濾+混凝氣浮+平流沉淀”組合工藝,將CSTR出水中生化性較差的懸浮物分離處理,分離后的清液再進(jìn)入后續(xù)的二級(jí)厭氧和好氧生化系統(tǒng)。但是實(shí)際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),該組合工藝不能穩(wěn)定連續(xù)運(yùn)行,出水SS在8~10 g/L之間波動(dòng),出水中的SS主要為難降解的纖維素、木質(zhì)素及經(jīng)粉碎后的編織物,進(jìn)入后續(xù)的二級(jí)厭氧及好氧生化系統(tǒng),嚴(yán)重影響后續(xù)的生化處理效果,導(dǎo)致出水不達(dá)標(biāo)。該組合工藝繁雜,工人操作量大,且衛(wèi)生環(huán)境差。斜篩和氣浮釋放器經(jīng)常堵塞,平流沉淀池排泥等都需要大量的人工操作,衛(wèi)生條件極差,且一旦失誤,SS進(jìn)入后續(xù)的生化系統(tǒng),導(dǎo)致最終出水不達(dá)標(biāo)。
3 工藝運(yùn)行調(diào)整CSTR厭氧反應(yīng)器出水的懸浮物多為生化性較差的木質(zhì)素、纖維素等,懸浮物沒(méi)有在“斜篩+混凝氣浮+平流沉淀”的組合工藝中得到有效穩(wěn)定的去除,對(duì)后續(xù)的厭氧和好氧系統(tǒng)有較大的影響,最終出水不達(dá)標(biāo)。通過(guò)考察同類型的木薯酒精廢水處理站,CSTR厭氧出水多采用輻流式沉淀池進(jìn)行分離去除懸浮物,停留時(shí)間長(zhǎng)達(dá)30 h,且最終的去除率只有50 %左右,因此需要一種更高效、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定的處理工藝,解決CSTR厭氧出水懸浮物高的問(wèn)題。因本項(xiàng)目CSTR厭氧反應(yīng)器出水懸浮物的去除是采用“斜篩+混凝氣浮+平流沉淀”的物理分離工藝,懸浮物始終沒(méi)有得到根本的去除(沒(méi)有增減),只是從污水中通過(guò)重力、機(jī)械等的作用分離出來(lái),最終去到污泥系統(tǒng)通過(guò)板框壓濾分離,污泥處理的規(guī)模是按絕干污泥量計(jì)算的,因此污泥處理的建設(shè)規(guī)模并沒(méi)有因此而減少。CSTR厭氧反應(yīng)器出水的懸浮物高達(dá)20~30 g/L,已經(jīng)滿足板框壓濾機(jī)的進(jìn)料要求了,不需進(jìn)一步的濃縮,可以直接經(jīng)泵加壓進(jìn)入板框壓濾機(jī)進(jìn)行脫水,懸浮物經(jīng)脫水后形成泥餅,含水率可降至60 %~65 %,因有機(jī)物含量高,可作有機(jī)肥料出售,板框壓濾機(jī)的濾液再進(jìn)入后續(xù)的厭氧和好氧系統(tǒng)處理。板框壓濾機(jī)濾布的目數(shù)為200目(孔徑為75微米),對(duì)濾液進(jìn)行化驗(yàn)分析,濾液的懸浮物穩(wěn)定在3 g/L以下,滿足降低CSTR出水去除懸浮物的工藝需求。一般的市政污水,板框壓濾機(jī)的進(jìn)料泵采用螺桿泵,采用高、低壓進(jìn)料的方式,將污泥加壓提升進(jìn)入高壓隔膜板框脫水機(jī)內(nèi),高壓進(jìn)料螺桿泵為0.6 Mpa,低壓進(jìn)料螺桿泵為0.2 Mpa。因?yàn)槟臼韼в心嗌常谏a(chǎn)燃料乙醇的粉碎機(jī)工藝段,會(huì)將木薯上的泥沙一并粉碎,最終粉碎的泥沙會(huì)從蒸餾塔上隨酒精廢醪液一起進(jìn)入污水處理系統(tǒng)。如果采用螺桿泵,粉碎的泥沙容易磨壞螺桿泵的轉(zhuǎn)子。經(jīng)經(jīng)濟(jì)比較及考察同類型的木薯酒精廢水處理項(xiàng)目,采用臥式離心泵更適合于作為板框壓濾機(jī)的進(jìn)料泵,進(jìn)料快且較為穩(wěn)定,而且采用臥式離心泵可以通過(guò)自動(dòng)閥門的切換,一組臥式離心進(jìn)料泵可為4臺(tái)板框壓濾機(jī)進(jìn)料,進(jìn)料時(shí)間可以控制在0.7 h之內(nèi)。造工藝流程說(shuō)明:CSTR厭氧反應(yīng)器出水的SS高達(dá)20~30 g/L,出水后進(jìn)入水量緩存池A,調(diào)節(jié)水量,采用離心泵作為進(jìn)料泵,將污水提升加壓進(jìn)入板框壓濾機(jī)進(jìn)行過(guò)濾脫水,濾液進(jìn)入水量緩沖池B,濾液的含水率在3 g/L以下。污水中的懸浮物經(jīng)板框的濾布截留脫水壓榨,最終形成泥餅(含水率在60 %~65 %左右)。
3.1 設(shè)計(jì)計(jì)算及可行性分析(1)設(shè)計(jì)進(jìn)水懸浮物為20 g/L,板框過(guò)濾脫水后,濾液的懸浮物為3 g/L,每天處理的絕干泥量為68 t/d,懸浮物的去除率為85 %;(2)原設(shè)計(jì)有9臺(tái)板框脫水機(jī)用于厭氧污泥脫水,過(guò)濾面積450 m2,過(guò)濾濾布的目數(shù)為200目(孔徑為75微米),且會(huì)在濾布上形成一個(gè)污泥層,過(guò)濾效果更佳。按每100 m2過(guò)濾面積處理0.4 t絕干污泥計(jì)算,每臺(tái)板框壓濾機(jī)工作周期按3.0 h設(shè)置(因處理的是厭氧污泥,含纖維素、木質(zhì)素等物質(zhì)較多,脫水效果較好),板框壓濾機(jī)進(jìn)料的時(shí)間控制在0.7 h以內(nèi),板框脫水機(jī)每天工作5個(gè)周期,處理能力=450/100×0.4×5×9=81 t絕干污泥;因此,將原有的9臺(tái)過(guò)濾面積為450 m2的板框脫水機(jī),改造后作為CSTR厭氧反應(yīng)器出水懸浮物的去除工藝,能完成過(guò)濾分離CSTR反應(yīng)器出水懸浮物的任務(wù),同時(shí)兼具污泥脫水的功能。
4 工藝改造優(yōu)勢(shì)及經(jīng)濟(jì)性(1)原工藝是采用“斜篩過(guò)濾+混凝氣浮+平流沉淀”組合工藝,計(jì)劃將CSTR厭氧反應(yīng)器出水的懸浮物從20~30 g/L降至5 g/L以下,物理分離后的懸浮物最終進(jìn)入污泥處理系統(tǒng),需處理的絕干污泥量為60 t/d。采用“板框過(guò)濾”工藝,直接處理CSTR厭氧反應(yīng)器出水的懸浮物,懸浮物從20~30 g/L降至3 g/L以下,需處理的絕干泥量為68 t/d,同樣需要9臺(tái)過(guò)濾面積450 m2的板框脫水機(jī)。工藝改造后,將污泥處理工藝直接作為CSTR反應(yīng)器出水去除懸浮物的工藝,省去“斜篩過(guò)濾+混凝氣浮+平流沉淀”組合工藝,節(jié)省了運(yùn)行費(fèi)用。(2)板框壓濾機(jī)進(jìn)泥含固率要求達(dá)到2 %~3 %,本項(xiàng)目CSTR厭氧反應(yīng)器出水的懸浮物濃度符合板框壓濾機(jī)的進(jìn)泥含固率的要求,不需設(shè)置污泥濃縮工藝,可以直接進(jìn)料至板框壓濾機(jī)進(jìn)行脫水。(3)因CSTR厭氧反應(yīng)器的停留時(shí)間高達(dá)16 d,廢醪液中大部分易生化的懸浮物及有機(jī)物已經(jīng)在厭氧反應(yīng)器中去除,并轉(zhuǎn)化為熱量及沼氣。CSTR厭氧反應(yīng)器出水的懸浮物多為生化性較差的木質(zhì)素、纖維素等。經(jīng)板框過(guò)濾出水的懸浮物能穩(wěn)定降低至3 g/L以下,減少了懸浮物對(duì)后續(xù)厭氧和好氧系統(tǒng)的沖擊,進(jìn)入芬頓系統(tǒng)的CODCr及懸浮物含量均有較大的降低,大大減少了項(xiàng)目的運(yùn)行費(fèi)用,最終出水能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。5 優(yōu)化后的水質(zhì)本項(xiàng)目經(jīng)工藝改造后,我們對(duì)各污水處理工藝段的出水CODCr及懸浮物做了橫向?qū)Ρ取?/p>
經(jīng)工藝改造后,將“板框過(guò)濾機(jī)”作為CSTR厭氧出水后過(guò)濾分離懸浮物的工藝,板框?yàn)V液的懸浮物能穩(wěn)定在3 g/L以下,懸浮物去除率在80 %~88 %左右。通過(guò)對(duì)比工藝改造前后各污水處理單元CODCr及SS的出水水質(zhì)發(fā)現(xiàn),工藝改造后,二級(jí)厭氧系統(tǒng)和A/O生化池系統(tǒng)的CODCr及SS的去除率均提升10 %~20 %左右,出水水質(zhì)均能達(dá)到預(yù)期的效果,同時(shí),因進(jìn)入芬頓流化床的CODCr及SS降低,因芬頓加藥量減少,整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行費(fèi)也能進(jìn)一步降低。
6 結(jié)論(1)CSTR厭氧反應(yīng)器的出水需分離污水中大量的懸浮物,用“板框過(guò)濾”工藝代替“斜篩過(guò)濾+混凝氣浮+平流沉淀”組合工藝,懸浮物的去除率可高達(dá)85 %~88 %,并穩(wěn)定在3 g/L以下;(2)工藝調(diào)整后,“板框過(guò)濾”工藝同時(shí)兼具污泥脫水和CSTR厭氧反應(yīng)器出水懸浮物去除的功能,不需額外再設(shè)置CSTR厭氧反應(yīng)器出水的懸浮物去除工藝,節(jié)省工程投資費(fèi)用;(3)CSTR厭氧反應(yīng)器出水的懸浮物因采用“板框過(guò)濾”工藝得到有效的分離去除,二級(jí)UASB厭氧反應(yīng)器的產(chǎn)氣率得到提高,A/O好氧池污泥SVI指數(shù)也回到100~150以下,最終進(jìn)入芬頓流化床的進(jìn)水CODCr從改造前的0.56 g/L降低至0.24 g/L,SS從改造前的0.9 g/L降低至0.15 g/L。因CODCr及SS指標(biāo)降低,芬頓系統(tǒng)的加藥量得到大大降低,節(jié)省了運(yùn)行費(fèi)用。
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