introductory
電石法乙炔生產時副產大量的電石渣漿,通常采用壓濾機對電石渣漿進行固液分離,電石渣濾餅用于生產水泥,上清液回收利用。目前板框壓濾機單循環時間長、電石渣水含量高、電石渣濾餅粘連脫落困難,嚴重影響壓濾機的運行效率,進而影響生產能力。對此,筆者進行了相關的研究。
1壓濾機運行效率存在的問題及解決措施
(1)filter press單循環時間長,經 現 場 分 析,進 料 時 間10min左右,吹掃時間4min,卸料時間30min左右,主要影響壓濾機運行效率的是卸料時間。要提高壓濾機卸料速度,必須解決濾布粘料的問題,這就涉及到進料壓力、壓縮空氣壓力、吹掃時間、進料流量、漿液固含量的調整及控制等一系列的技術參數,而這些參數的調整必須用試驗論證,在保證生產正常運行的前提下進行長時間試驗。
(2)經現場多次觀察分析,造成卸料時間長的原因為濾餅粘連在濾布上,現場人員要使用竹片多次鏟除才能脫落,但還是存在大量電石渣粘連在濾布上,而這些粘連更加劇了濾布的粘連。
(3)為了解決 粘 連 問 題,筆者從板框壓濾機進料壓力、電石渣濾餅水含量、漿液固含量、吹掃壓力和時長等進行分析和試驗,繪制曲線,尋找參數之間的平衡值。
(4)試驗為期1個月,對不同固含量、不同流量、不同壓力、不同吹掃時間進行展開試驗,通過幾百次的試驗對一組組數據進行驗證,最終得出的試驗數據見表1。
綜合表1數據,最終采納第3組 工 藝 參 數。對 第3組工藝參數進行多次試驗,發現調整工藝參數并不能完全解決壓濾機使用效 率 低 的 問 題,筆者對設備出水方式等進行改造,得出的試驗數據見 表2。
綜 合 表2數 據,并 結 合 現 場 工藝和實際操作進行評估,最終采納第6組數據,根據第6組數據制定實施方案。
2實施方案
(1)為了保證濾餅水含量穩定,首先完善電石渣漿進料程序,由原來的手動進料改為程序自動控制進料,減少人員操作的影響。(2)將現有壓濾機直線型流道改為S型,增加吹掃時間和接觸面積。(3)將現有壓縮空氣壓力從0.5MPa提高到0.8MPa,供氣流量從500m3/h提高到3000m3/h。
(4)將漿液含固質量分數從8%左右提高到20%左右,降低流量,提高固含量,確保壓濾機過濾效果。
3改造效果驗證
(1)壓濾機進料控制程序完善后,減少操作人員98人,同時也降低了因人為頻繁操作而帶來的安全風險。
(2)壓濾機單循環時間從50min左右減少到25min左右,極大地提升了壓濾機運行效率。
(3)壓濾機進料流量從400m3/h降 低 到200m3/h,減少4臺濃漿泵設備運行,節約電耗640kW·h/h。
(4)通過以上改造,濾布使用次數從800次延長到1200次,每年節約濾布采購費用近100萬元。4結語上述改造后,渣漿板框壓濾機濾餅含水質量分數降低到30%左右,同時提高了壓濾機工作的效率,降低了操作人員的工作強度和機器的維修費用,延長了機器的使用壽命。
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