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電廠廂式壓濾機常見故障及處理方式

Category.Technical Literature 569

introductory

filter press是當(dāng)前火電廠脫硫廢水污泥處理中重要設(shè)備之一,其工作原理是由相鄰兩塊凹陷濾板連接濾布進(jìn)行擠壓,形成干燥泥餅。濾板中心有通孔,能夠形成濾液通道,兩側(cè)支架用于支撐濾板并由拉板器帶動進(jìn)行工作。廂式壓濾機過濾效率較高,實現(xiàn)全自動化工作流程,但其工作環(huán)境較差,疲勞損耗較高,因此各部件易老化損壞,使得程控失靈。因此筆者將根據(jù)某電廠壓濾機運行常見故障進(jìn)行總結(jié)并提出處理方法。

1 某電廠壓濾機概況系統(tǒng)工藝:我電廠采用XMK80/100-U廂式壓濾機進(jìn)行脫硫廢水污泥處理,壓濾機進(jìn)料前應(yīng)壓緊濾板達(dá)到16 MPa的壓力。污泥水由污泥輸送泵打入至壓濾機各濾室,通過濾布將固體顆粒截留在濾室內(nèi)部,液體則穿過濾布向外排出,等到進(jìn)料壓力達(dá)到0.6 MPa后,進(jìn)行吹風(fēng)使泥餅含水率進(jìn)一步降低。通過拉板器依次將濾板拉開進(jìn)行卸料。最后將所有濾布依次進(jìn)行清洗,直至清洗完所有濾布后,壓緊濾板準(zhǔn)備下一次壓泥工作。

1.2 廂式壓濾機結(jié)構(gòu)廂式壓濾機主要由機架、濾板、濾布、壓緊機構(gòu)、液壓系統(tǒng)和電控系統(tǒng)組成[1-6],詳見圖1。其中機架起到支撐濾板和壓緊裝置的作用。濾布穿過濾板兩兩之間形成濾室,液壓系統(tǒng)由液壓油缸和油泵組成。它是壓濾機濾板運動的動力機構(gòu),壓緊濾板,活塞桿前進(jìn)推動頭板移動進(jìn)行壓緊工作,反之松開濾板進(jìn)行卸料工作。過濾機構(gòu)由濾板、濾布、支承架等組成。濾板兩端面上覆蓋著濾布,濾布中間有管道相連接。濾布的上端掛在濾布桿上,濾板一面的濾布與相鄰的濾板一面濾布上端相連,當(dāng)拉板時,曲張臂使濾布在濾板中間形成平面折角,促使濾餅與濾布脫落。濾布下端穿有塑料棒,依靠塑料棒的自重使濾布保持平直。當(dāng)濾板壓緊時,進(jìn)料口進(jìn)來的物料通過濾布中間的管道,進(jìn)入濾板與濾板密閉所形成的封閉腔內(nèi),使濾液滲透過濾布,順著濾板齒形流向下面的出液口來達(dá)到物料固液分離的目的。

 

壓緊機構(gòu)由油缸體、活塞、活塞桿、電接觸壓力表及通入油缸體的前后管道所組成。油缸體固定在機架上,油缸的活塞桿前端通過活塞桿頭連接,固定在壓緊板中心。油缸配有液壓站,借助液壓站上油泵提供動力。當(dāng)油缸后腔注入壓力油時,活塞桿推動壓緊板向止推板方向前進(jìn),使各層濾板形成壓緊狀態(tài)。當(dāng)油缸油壓上升到電接觸壓力表調(diào)定的上限值時,油泵延時3~8秒鐘后停止(此時可以進(jìn)料過濾)。當(dāng)油缸內(nèi)由于油液滲漏引起壓力下降,低于電接觸壓力表調(diào)定的下限值時,油泵重新啟動,繼續(xù)向油缸內(nèi)補充壓力油,壓力升高達(dá)到電接觸壓力表調(diào)定的上限值。如此循環(huán)達(dá)到油缸壓緊力的自動保壓。拉板機構(gòu)部份由右盒式拉板機構(gòu)和左盒式拉板機構(gòu)組成。兩盒分別擱置在兩根橫梁的拉板器導(dǎo)軌上,在壓緊板端同步對稱,起拉開各塊濾板的作用。當(dāng)壓緊板拉開后,油馬達(dá)動作,通過鏈輪,傳動軸,使機架兩側(cè)鏈輪轉(zhuǎn)動,帶動鏈條拖動盒式拉板器在導(dǎo)軌上由壓緊端向止推板端前進(jìn)。行至第一塊濾板時,碰上濾板上左右支架,油馬達(dá)停止并發(fā)出訊號,改變電磁換向閥方向,使油馬達(dá)反向運轉(zhuǎn),拉板器鉤住第一塊濾板向壓緊板端移動。當(dāng)退至壓緊板端時,油馬達(dá)又停止并發(fā)出訊號,再次改變油馬達(dá)轉(zhuǎn)向。如此往復(fù)動作,直到將濾板全部拉完并復(fù)位停止。拉板器的前進(jìn)和后退可分別進(jìn)行調(diào)速。清洗機構(gòu)部份由清洗車,清洗車行走導(dǎo)軌,擺線針輪減速箱,噴水系統(tǒng)等組成。當(dāng)本機在循環(huán)生產(chǎn)中,由于物料可能粘在濾布的縫隙中,使過濾速率下降。為此,當(dāng)需要清洗濾布時,可按下操縱柜上的“濾布清洗”按鈕。當(dāng)壓緊板退至復(fù)位位置,清洗車驅(qū)動用電動機通過一擺線針輪減速箱、鏈輪,帶動清洗車前進(jìn)到位,并發(fā)出訊號,清洗車小車作橫向運動,使清洗管豎起并沿濾板作勻速的平行運動,噴出1.4 MPa的壓力水,用以清洗濾布。噴管往復(fù)一次后自動倒下,完成一次清洗動作。此時拉板器再拉一塊濾板,清洗車再前進(jìn)一次,噴一次水直至所有濾布都清洗完后,清洗車及拉板器復(fù)位后停止。清洗水流入壓濾機下方的集液盤中,集液盤的下方有集液流槽,集液盤收集水由此流槽排出。

2 運行常見故障我電廠廂式壓濾機經(jīng)過4年運行,各個系統(tǒng)均存在不少故障,從而引起壓濾機程控非停。通過對ERP系統(tǒng)壓濾機缺陷羅列歸類,總結(jié)出如下主要故障:

(1)拉板器卡澀,導(dǎo)致濾板單邊運行。

(2)過濾水渾濁,濾室中未形成完整泥餅。

(3)清洗小車步調(diào)于濾板行程不匹配,導(dǎo)致刮擦濾布,造成程控中斷。

(4)清洗小車或者翻版器限位未到,導(dǎo)致程控中斷。

(5)壓緊系統(tǒng)壓力不足或者無法保壓,導(dǎo)致程控中斷。

(6)翻板器卡瑟無法翻轉(zhuǎn),導(dǎo)致程控中斷。

(7)運行人員運行經(jīng)驗不足,遇到故障未進(jìn)行緊急停機導(dǎo)致壓濾機故障。

壓濾機故障次數(shù)較多,經(jīng)常性導(dǎo)致脫硫廢水污泥堆積,出水效果不佳引起后續(xù)處理系統(tǒng)異常等各種問題,增加了經(jīng)濟(jì)成本和人工成本,影響系統(tǒng)安全性且易造成環(huán)保問題,針對這一難點問題,聯(lián)合廠家從機務(wù)、程控等多方面進(jìn)行分析,總結(jié)了壓濾機常見的故障原因和處理方式。

3 原因分析及處理方式

3.1 拉板器卡澀拉板器由滾輪、銷軸、輪軸、彈簧等部件組成,其材質(zhì)為碳鋼。在壓濾機運行過程中,長期處于氯離子含量較高的工作環(huán)境,且平凡運動造成磨損,從而引起腐蝕卡瑟,影響正常工作。現(xiàn)已改裝為不銹鋼材質(zhì),并定期對滑塊進(jìn)行給油脂保護(hù),確保降低生銹引起的卡瑟問題,并配備拉板器彈簧,再檢查彈簧是否松弛,試運行狀態(tài)進(jìn)行更換。

3.2 過濾水渾濁,不能形成完整泥餅壓濾機在運行過程中,會發(fā)生某一塊或個別幾塊水咀出水渾濁。在卸料過程中發(fā)現(xiàn)相應(yīng)濾室并未形成完整泥餅。分析原因主要是因為濾布破損導(dǎo)致泥水無法分離從而從水咀口流出。另外也有可能因為濾板破損壓密不嚴(yán)、板面有固體雜質(zhì)導(dǎo)致這一現(xiàn)象。根據(jù)這一情況,需要具體問題具體分析。如確認(rèn)是濾布破損,除了更換濾布以外,還需要進(jìn)一步檢查濾布損壞原因。確保濾布安裝平整、無折疊起皺現(xiàn)象,濾板完成無破損。此外每次卸料過程中,因由專人看管,將濾布表面積泥及時清除,以免對濾布造成損壞。

3.3 清洗小車步調(diào)與濾板行程不匹配清洗小車在運行過程中是由八爪限位控制步調(diào),采用兩進(jìn)一補償?shù)姆绞竭M(jìn)行運動。在小車經(jīng)過三年運行后,頻繁出現(xiàn)清洗桿刮擦濾布,導(dǎo)致非正常停車現(xiàn)象。通過調(diào)節(jié)控制步調(diào),縮短控制步長的方式,可以臨時解決該問題。但是試運行幾次后,會產(chǎn)生同樣情況。經(jīng)過多次調(diào)試,發(fā)現(xiàn)清洗小車始終往進(jìn)料端一側(cè)偏移,且偏移量隨著行進(jìn)過程逐步放大。通過分析咨詢廠家后,得出結(jié)論為清洗小車無剎車系統(tǒng),機械老化導(dǎo)致慣性力推動小車偏移,屬于不可逆故障。廠家對該清洗小車進(jìn)行了改型,添加了剎車系統(tǒng),并由壓縮空氣進(jìn)行控制,確保步調(diào)于濾板行程一致。

3.4 清洗小車或者翻版器限位未到控制系統(tǒng)是整個壓濾機運行的核心,任何一個控制限位不到位或者接觸不良都將導(dǎo)致壓濾機故障報警。其中清洗小車或者翻板器限位未到是出現(xiàn)最多的兩處故障。清洗小車限位分為縱向行程步調(diào)限位和橫向清洗桿運動限位。主要不到位原因是鏈條過松,導(dǎo)致頂部鐵塊未將限位開關(guān)頂起,從而引發(fā)故障。通過調(diào)節(jié)鏈條松緊度并定期給油脂保養(yǎng)可以解決這一問題。另外限位開關(guān)失靈或者因底板銹蝕導(dǎo)致無法固定,也可能引起限位未到。解決方式就是加強檢查,對于松動部位進(jìn)行及時加固。

3.5 壓緊系統(tǒng)壓力不足或者無法保壓壓濾機一次壓泥的啟動條件為壓緊力達(dá)到16 MPa,如不能達(dá)到該壓力,則會顯示壓緊板壓緊超時故障。分析原因有液壓缸油位不足、油泵齒輪泵故障出力不足、電磁換向閥故障不動作、溢流閥失靈或者開度過大等原因。解決方法主要有檢查液壓缸油位、油質(zhì)是否達(dá)標(biāo)。如油位不夠或油質(zhì)渾濁,需要及時加油換油。啟動電機檢測電流,以判斷油泵是否正常運行,油泵無負(fù)荷更換。調(diào)節(jié)溢流閥開度,使壓緊力達(dá)到16 MPa的同時不進(jìn)一步上升。

3.6 翻板器卡澀無法翻轉(zhuǎn)翻板器翻轉(zhuǎn)主要依靠限位開關(guān)進(jìn)行定位,前后各一個滾動軸承進(jìn)行傳動。因壓濾機工作環(huán)境較差,對于軸承腐蝕情況極大,因此會影響翻板器的正常翻轉(zhuǎn)。需加強檢查,對于腐蝕軸承及時予以更換。此外限位開關(guān)位置決定翻板器所能到達(dá)的位置,如限位較低,則壓泥過程中排出的廢液將不能進(jìn)入集水槽排出,反而從泥斗縫隙處漏出。調(diào)整限位開關(guān)位置即可解決該問題。

3.7 運行人員運行經(jīng)驗不足,遇到故障未進(jìn)行緊急停機導(dǎo)致壓濾機故障壓濾機是一個相對復(fù)雜的集成設(shè)備,運行壓力高,工作環(huán)境相對較差,主要處理脫水廢水產(chǎn)生的污泥水,有程控和手動控制,運行人員為了方便都是程控控制,但是程控的邏輯及步續(xù)每一步運行人員一定要清楚,否則當(dāng)出現(xiàn)故障時沒有及時停機,會導(dǎo)致設(shè)備損壞,設(shè)備調(diào)試初期,運行人員經(jīng)驗不足,重視程度不夠,經(jīng)常導(dǎo)致設(shè)別損壞,后經(jīng)專業(yè)人員要求及系統(tǒng)培訓(xùn),此種現(xiàn)象基本上杜絕。

4 優(yōu)化措施

4.1 設(shè)備改造原壓濾機清洗小車導(dǎo)軌采用普通碳鋼材質(zhì),而小車滑塊為石墨材質(zhì)無法使用油潤滑。在金屬導(dǎo)軌腐蝕情況下,小車卡頓超過0.6秒,小車電機就會發(fā)生保護(hù)跳停。為了解決此問題提,專業(yè)人員與廠家進(jìn)行了技術(shù)交流,對清洗小車移動架及減速機進(jìn)行改型,避免清洗小車電機因過載保護(hù)導(dǎo)致跳停,影響壓濾機程控運行,改造的主要內(nèi)容包括將原清洗小車運動方式改成復(fù)合軸承配合防腐雙槽鋼并更換小車及壓濾機傳動鏈輪及鏈條,優(yōu)化小車摩擦系數(shù),消除卡頓現(xiàn)象。同時還調(diào)整更換壓濾機漲緊鏈輪,更換拉板器,提高壓濾機運行整體穩(wěn)定性,改造后壓濾機運行正常,故障減少。同時將系統(tǒng)內(nèi)泥水管路上的電動蝶閥,更改為電動球閥,閥門材質(zhì)選用雙相鋼。電動蝶閥因閥門結(jié)構(gòu)原因,在泥水管路中易出現(xiàn)卡澀、失靈等現(xiàn)象,導(dǎo)致管路漏液等問題,造成系統(tǒng)故障,將蝶閥更改為球閥后,卡澀和失靈、內(nèi)漏等現(xiàn)象大幅度減少。

4.2 儀控程序修正根據(jù)廠家提供的設(shè)備運行和檢修資料,結(jié)合我廠壓濾機實際情況,將壓濾機的程控邏輯和步驟進(jìn)行修正如圖所示。

電廠廂式壓濾機常見故障及處理方式-板框廂式隔膜壓濾機

修正后的程序充分考慮物料在系統(tǒng)中干化、卡澀等問題,充分進(jìn)行沖洗保證系統(tǒng)的清潔,合理的啟動速度保證設(shè)備運行的穩(wěn)定性,減少壓濾機故障的發(fā)生。

電廠廂式壓濾機常見故障及處理方式-板框廂式隔膜壓濾機

5 結(jié)論我電廠廂式壓濾機在運行過程中,逐步出現(xiàn)各種問題和故障,涉及液壓系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)等。故障種類較多,形式多樣。筆者僅對出現(xiàn)較為集中頻繁的缺陷進(jìn)行歸類總結(jié),仍存在另外的一些故障導(dǎo)致壓濾機非正常停運,通過一些經(jīng)驗總結(jié)和系統(tǒng)改進(jìn),設(shè)備的故障率已經(jīng)有所降低,尤其是清洗小車步調(diào)過快刮擦濾布的故障,在對清洗小車改型加裝剎車系統(tǒng)后,該故障就徹底解決。今后,我們將對壓濾機控制邏輯進(jìn)行進(jìn)一步總結(jié)分析,以便更快更準(zhǔn)確的發(fā)現(xiàn)故障原因,對癥下藥,逐步使壓濾機運行更加穩(wěn)定健康,確保脫硫廢水污泥處理系統(tǒng)穩(wěn)定運行。


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