introductory
工廠原采用連續熔硫釜從脫硫液中回收懸浮硫,由于存在著蒸汽消耗髙、操作難度大、環境污染重等問題,在充分調研的基礎上,改用壓濾機從脫硫液中分離硫,取得了理想的效果。
1連續嬌硫釜存在的問題
1.1釜壁積渣,清掃困難。由于焦爐煤氣固體顆粒雜質相對較多,系統投產后釜壁結渣很快且不能直接排出,硫渣的存在直接減少了設備的有效容積,也影響了熱量向釜內介質的傳遞。而硫渣的清除異常困難,設備利用率較低*四臺直徑800mm,高3300mm的熔硫釜仍不能滿足生產要求。
1.2儀表裝備差,操作調節難度大?熔硫系統沒有裝備自動儀表,全靠人工手動經驗操作調節,生產難以穩定,熔硫效率不高。
1.3蒸泠消耗大。根據設計及生產要求,單釜每小時耗蒸汽約0.2噸。我廠四臺釜每小時耗蒸汽約0.8噸,蒸汽消耗很大。
1.4清液質量差。清液極易夾帶沒有熔透的硫渣,造成管道甚至塔器的堵塞,清液需處理后方可回到系統;較高的清液溫度對脫硫系統和大氣環境均產生不利的影響口
1.5硫磺品位低,市場前景差。從產品外觀看,其顏色發黑,含有較多的硫渣,其平均質量為:含硫81.7%,灰分0.16%,水分0.077%,有機物18.063%0難以被市場認可。
1.6不利于環保。大量的有毒有害氣體隨硫的排出而排出,現場勞動條件惡劣,環境污染較重。
2壓濾機的結構原理及操作指標
壓濾機由若干塊箱式過濾板、濾布和液壓傳動系統組成。硫泡沫用泵送入壓濾機入口,經過濾后,清液從底部排出,當入口壓力達到0?5Mpa時,停止進料,用0.4Mpa的壓縮空氣吹掃濾餅10血,即可獲得含水量20%-30%左右的硫磺濾餅。
3注意的問題
3.1濾板壓緊前,需將濾布密封邊沿濾渣清理干凈,避免濾板間因密封不好漏液。
3.2濾餅達到厚度,用空氣吹掃至清液口無液體排出為止,以保證較低的濾餅水分。
3.3用壓濾機生產硫磺濾餅,要進行市場調研,充分考慮產品的銷路。
4效益
從我廠產品情況看,壓濾濾餅產品的價值不低于硫磺,在當地有較好的銷路;從消耗看,年節省蒸汽達6912噸,僅兩個多月就可收回6萬元的設備投資。我廠的生產實踐初步表明,用壓濾機分離懸浮硫,具有設備簡單、可靠性高、運行平穩、操作簡單、能耗低、環境污染小的優點,有較好的經濟效益和社會效益。
Technology: 18851718517
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