introductory
鹽泥是氯堿行業(yè)原鹽精制過程中產(chǎn)生的廢棄物。我國燒堿企業(yè)所用的原鹽質(zhì)量較差,產(chǎn)生的鹽泥量也相對較多。中鹽湖南株洲化工集團(tuán)有限公司(簡稱“中鹽湖南株洲化工公司”)燒堿產(chǎn)能為21萬t/a,排放含水率為95%左右的鹽泥達(dá)19萬t/a。大量的鹽泥廢渣直接排入地溝,不僅造成資源的浪費(fèi),而且流入湘江,造成了嚴(yán)重的環(huán)境污染。因此中鹽湖南株洲化工公司決定對鹽泥處理工藝進(jìn)行改造,采用過濾效果好、效率高的Chamber Filter Press替代鹽水三層洗泥桶洗泥回收原鹽。處理后的清液送到化鹽工段回收利用,干渣運(yùn)走填地深埋,既降低了燒堿生產(chǎn)的鹽耗,又解決了鹽泥排放造成的污染。
1改造前鹽泥處理狀況
中鹽湖南株洲化工公司燒堿生產(chǎn)是采用隔膜法和離子膜法,電解槽使用的鹽水必須進(jìn)行嚴(yán)格精制,在鹽水精制過程中又必須添加Na2CO3>NaOH以除去原鹽中夾帶的Ca2+,Mg2+,從而也導(dǎo)致澄清桶底部沉淀物CaCO3,Mg(OH)2等混合物鹽泥的生成。從澄清桶底部排出的鹽泥中原鹽的質(zhì)量濃度為315呼L,而這些含鹽質(zhì)量濃度為315g/L的鹽泥經(jīng)三層,洗泥桶洗泥,回收部分原鹽后,再將含鹽質(zhì)量濃度為15g/L的鹽泥從三層洗泥桶底部排出。
三層洗泥桶是將鹽泥與清水逆流接觸多次,回收鹽泥中的NaCl,降低鹽泥中的NaCl含量。三層洗泥桶為立式鋼板焊制的圓桶,內(nèi)有兩個水平隔板將桶分隔為上、中、下3層。從上到下每層有緩慢轉(zhuǎn)動的泥耙,由桶蓋上部的傳動裝置帶動。桶外上方裝有3個洗水小槽。操作時,清水從洗水槽進(jìn)入,利用.位差流入洗泥桶的下層,與中層耙下的泥漿接觸。洗水因中層和下層之間中央套管泥封的阻攔,不能進(jìn)入中層,而從中層上部邊緣的導(dǎo)管流入一次清水小槽。一次清水小槽的洗水進(jìn)入洗泥桶的中層,與上層耙下來的泥漿相接觸;同樣,由于泥封阻擋,二次洗水從中層上部邊緣的導(dǎo)管流入二次洗水小槽;二次洗水小槽的洗水進(jìn)入洗泥桶的上層,與上部加入的鹽泥漿相接觸;三次洗水由上部邊緣的集水槽溢流出來,再回收利用。鹽泥漿經(jīng)過3次逆流洗滌后,從下層底部定時排出。
鹽泥雖經(jīng)3層洗滌,其底部排出的廢泥含鹽仍然較高,特別是泥漿較濃時,洗滌效果更差。為解決這個問題,中鹽湖南株洲化工公司曾嘗試將工業(yè)用水洗泥改為熱水洗泥。這樣,雖達(dá)到了一定的洗滌效果,但由于洗水溫度升高,要增加熱能得不償失,更重要的是這些鹽泥外排,沒有從根本上解決環(huán)境污染問題。
2改造后的鹽泥處理工藝
從澄清桶底部排出的鹽泥含原鹽質(zhì)量濃度約為315g/L,lt100%NaOH約排出鹽泥漿0.6~0.9m3,含水率95%左右。按中鹽湖南株洲化工公司21萬t/a燒堿產(chǎn)能計算,排鹽泥漿量為:21萬t/ax0.9m3/t=18.9萬m3/a。
1h排鹽泥量為:18.9萬m38000h=23.63m3/h.
1天排鹽泥量為:23.63m3/hx24h=567m3.
根據(jù)日排鹽泥量,中鹽湖南株洲化工公司選擇了國產(chǎn)復(fù)合橡膠板廂式壓濾機(jī)3臺,其型號為FBXY-70/870,壓緊力為4341kg,處理含水率為95%左右的泥漿200m3/do該壓濾機(jī)采用電力機(jī)械驅(qū)動。在電力機(jī)械驅(qū)動下,絲桿帶動活動壓板向前壓緊全部濾餅,向后則帶動活動壓桿復(fù)位。
2.1廂式壓濾機(jī)簡介
wagonfilter press是一種間歇式操作的過濾設(shè)備,用于各種懸浮液的固液分離,分離效果好,廣泛應(yīng)用于石油、化工、染料、冶金、醫(yī)藥、食品等行業(yè)。該機(jī)采用機(jī)、電、液一體化設(shè)計制造,結(jié)構(gòu)合理、操作簡單可靠、維護(hù)方便,能實現(xiàn)濾板壓緊、進(jìn)料、過濾、洗滌等工序的自動操作;濾板為TPE彈性體無堿玻璃纖維聚丙烯模壓而成;濾布采用耐酸、耐堿性能良好的丙綸材料;整體結(jié)構(gòu)采用球鐵鑄造件,使用壽命長。
2.2廂式壓濾機(jī)壓榨脫水原理
壓濾機(jī)由濾板、壓縮機(jī)、濾布及壓榨隔膜組成,濾板兩端面覆蓋著濾布,壓縮板兩端覆蓋著壓榨濾膜,壓榨濾膜外面覆蓋濾布,兩濾布中間有通道。當(dāng)濾板壓緊后,過濾物進(jìn)入過濾機(jī)構(gòu)、濾板、壓縮板密閉所形成的濾室,固體顆粒被濾布截留在濾室內(nèi),液體則穿過濾布順著濾板和壓榨隔膜的溝槽進(jìn)入出液通道,排出機(jī)外。該壓濾機(jī)可進(jìn)行濾餅洗滌,可進(jìn)一步的回收濾餅中的含水率,通常可以從洗滌口或進(jìn)料口通入壓縮空氣(即吹氣),壓縮空氣滲過濾餅層,帶生濾餅中的一部分水分,從而降低濾餅中的含水率,料漿在機(jī)內(nèi)經(jīng)過過濾、濾餅洗滌、壓榨、吹氣后可得到含水率為45%左右的泥漿。其過濾、洗滌、壓榨后的有效成分送鹽水工段回收利用。
改造后的經(jīng)濟(jì)效益分析
鹽泥從澄清桶底部排出含原鹽質(zhì)量濃度約為315g/L,lt100%NaOH約排出鹽泥漿0.6~0.9m3,含水率在95%左右,中鹽湖南株洲化工集團(tuán)有限公司有21萬t/a燒堿生產(chǎn)裝置,年排鹽泥漿:210000tx0.9m3/t=189000m3.三層洗泥桶廢泥排地溝時所含原鹽質(zhì)量濃度為.15g/L,排原鹽量為:189000m3/ax15kg/m3=2835t/a.節(jié)約費(fèi)用:2835t/ax245元/t=694575元/a,約為69.5萬元/a;排水量為:189000m3/ax95%=179550m3/a;節(jié)約費(fèi)用:179550m3/ax0.9jc/m3=32.3萬兀/a; 合計為:69.5萬元/a+32.3萬元/a=101.8萬元/a。 經(jīng)過以上簡單的經(jīng)濟(jì)分析可見,此次降耗改造直接經(jīng)濟(jì)效益為32萬元,節(jié)約原鹽損失69萬元,只要1年多的時間就可以收回全部投資。.
4改造后的環(huán)境保護(hù)效益
該項目的改造不僅有較好的經(jīng)濟(jì)效益,而且更重要的是為環(huán)境保護(hù)做出了較大貢獻(xiàn)。多年來用三層洗泥桶洗泥回收鹽泥,使原鹽生產(chǎn)造成環(huán)境污染,這一直是中鹽湖南株洲化工公司重視并急需解決的問題。
隨著國家對環(huán)境保護(hù)的要求標(biāo)準(zhǔn)越來越高,響應(yīng)國家節(jié)能減排方針政策,中鹽湖南株洲化工公司投入大量資金對鹽泥處理進(jìn)行改造,項目于年底建成投運(yùn)后,達(dá)到了預(yù)期的目的。鹽水全部得到了回收,鹽泥全部得到了妥善的處理,消除了公司一重大污染源。
concluding remarks
用廂式壓濾機(jī)替代三層洗泥桶回收泥漿中的原鹽是在具有針對性的前提下進(jìn)行的,主要是解決三層洗泥桶原鹽回收不徹底,而且洗滌后的泥漿排入地溝,流入湘江,污染環(huán)境和破壞鹽水平衡等一系列問題。該壓濾機(jī)結(jié)構(gòu)合理,操作簡單可靠,維修方便,能實現(xiàn)濾板壓緊、進(jìn)料、壓濾、洗滌、壓榨、拉板等各道工序;同時有自動拉板系統(tǒng),大大降低了勞動強(qiáng)度,提高了生產(chǎn)效率。全自動壓濾機(jī)各道工序均由電柜集中控制,可使整個生產(chǎn)過程實現(xiàn)全自動和遠(yuǎn)距離操縱。做到了投資少,見效快,節(jié)能,環(huán)保效益顯著,為公司的生產(chǎn)經(jīng)營和環(huán)境保護(hù)做出了貢獻(xiàn)。
Technical: 188517-18517
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