introductory
隨著采煤機(jī)械化程度的提高,原煤中粉煤含量增加,使得浮選入料的煤泥量增加。加之煤炭運輸及洗選等過程產(chǎn)生的次生煤泥,又使得入選原煤煤泥含量再次增大,出現(xiàn)了嚴(yán)重的泥化現(xiàn)象,給煤泥浮選帶來很大的困難,也嚴(yán)重影響精煤質(zhì)量。目前我國大多數(shù)選煤廠在煤泥回收上都存在浮選系統(tǒng)能力不足、大于0.5mm粗煤泥進(jìn)入浮選系統(tǒng)、維護(hù)管理難度大等問題,不僅制約著生產(chǎn),也導(dǎo)致資源浪費、污染環(huán)境等問題。
大東運選煤廠概述
煤泥浮選工藝的特點是精煤量大(可達(dá)70%-80%).浮選速率高。目前國內(nèi)使用較多的是傳統(tǒng)的機(jī)械攪拌式浮選機(jī)單段粗選流程。由于精煤中所夾帶的高灰分細(xì)泥量較大,致使精煤污染嚴(yán)重,浮選精煤灰分常比重選精煤灰分高2%~4%,若改用浮選柱分選可降低浮選精煤灰分。在浮選精煤產(chǎn)品水分脫水方面,新近研制成功的強(qiáng)氣壓穿流式一次卸料全自動壓濾機(jī)是一種新的有效脫水設(shè)備。雞西大東運選煤廠地處雞西礦業(yè)集團(tuán)東海礦區(qū),該廠設(shè)計入洗能力45萬t/a,年生產(chǎn)主焦精煤20萬t,洗混煤15萬t。主要產(chǎn)品為9級、10級焦精煤、洗混煤、動力煤。釆用原煤篩分破碎、重介質(zhì)分選、煤泥浮選、精煤壓濾機(jī)回收工藝。主要設(shè)備為850/600型三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器1臺,浮選柱1臺,精煤100m2filter press2臺,尾煤100m2壓濾機(jī)1臺。
該廠煤泥處理系統(tǒng)工藝是:精煤脫介篩篩下水和中、砰脫介篩篩下水分別進(jìn)入各自的(旋流濃縮分級高頻篩)回收系統(tǒng)。粗煤泥被回收后,產(chǎn)生的低灰煤泥水進(jìn)入浮選柱分選,浮選尾煤進(jìn)入濃縮機(jī);產(chǎn)生的高灰煤泥水不經(jīng)過浮選系統(tǒng)直接進(jìn)入濃縮機(jī),這部分的精煤不回收造成很大損失,加之煤泥量的增加,煤泥回收系統(tǒng)處理能力已不能滿足生產(chǎn)的需要。為改變這種狀況,本廠經(jīng)過試驗研究及論證,對整個煤泥處理流程進(jìn)行了改造。
粗煤泥回收系統(tǒng)存在的問題
- 由于原煤粒度組成中-5mm粒級的含量由設(shè)計時的15%±升到21%0隨著入選原煤中煤泥量的增加,系統(tǒng)中細(xì)泥含量加大,造成原工藝中精煤和尾煤壓濾設(shè)備能力不足,使分級效果變差,跑粗嚴(yán)重,導(dǎo)致浮選效果變壞。
- 該廠其它系統(tǒng)生產(chǎn)能力已達(dá)60萬t,而煤泥回收環(huán)節(jié)能力不夠。為達(dá)到生產(chǎn)系統(tǒng)效益最大化,應(yīng)增加煤泥回收能力,故必須對原系統(tǒng)進(jìn)行工藝改造。
Rehabilitation programme
由于選煤廠入選原煤質(zhì)量惡化,細(xì)粒級含量增加,大量的細(xì)粒煤泥進(jìn)入浮選系統(tǒng),一方面造成洗水濃度增高,浮選尾礦跑粗;另一方面懸浮液粘度增加,造成旋流器分選效果變差,脫介篩效率降低。生產(chǎn)中跑介現(xiàn)象時有發(fā)生,使整個系統(tǒng)中粗細(xì)煤粒互混,嚴(yán)重影響了分選效果,降低了精煤產(chǎn)率,影響了選煤廠的生產(chǎn)。針對本廠煤泥水處理系統(tǒng)煤泥回收方面存在的問題,工程技術(shù)人員經(jīng)過認(rèn)真細(xì)致的探討研究,決定釆取以下兩種方式解決問題。
- 經(jīng)l生產(chǎn)實踐,精煤壓濾機(jī)回收精煤效果很好,擬新增幾臺Fine Coal Filter Press解決能力不足問題。
- 高灰煤泥水中的精煤回收問題:高灰煤泥占原煤總量的5%左右,其小篩分試驗結(jié)果分析表明,煤泥中精煤約占原煤的0%左右,如全部回收效益可觀。這部分煤泥原直接進(jìn)入濃縮機(jī),造成大量浮選精煤損失,經(jīng)研究,這部分物料改入浮選柱進(jìn)行分選,方案是可行的。不僅充分發(fā)揮了浮選柱的效能,也大大提高了浮選精煤的產(chǎn)率,改善了浮選效果。
改造后,在原工藝流程的基礎(chǔ)上新增了2臺Fine Coal Filter Press,將系統(tǒng)中的高灰煤泥水改為由浮選柱分選,浮選精煤采用新增精煤壓濾機(jī)回收,使整個系統(tǒng)處理能力增加了1.6倍。
改造效果
經(jīng)過近1個月的生產(chǎn)運行,在原料煤質(zhì)量相同的情況下,改造前精煤產(chǎn)率為33%,改造后增加到11.29%。新增壓濾機(jī)后,整個生產(chǎn)系統(tǒng)處理能力由原來的45萬t/a增加到60萬t/a。
改造后新增精煤產(chǎn)量2%,月入洗原煤量40443t,與改造前入洗量接近的月份相比,各項成本指標(biāo)見表2。若年入洗原煤4萬t,可多回收精煤800t,精煤價格按605元/t,煤泥按110元/t計算,則全年可多收入:800×605-800×110-64630=331370元,即每月可新增收入33.14萬元。工程新增設(shè)備140萬元,不到半年即可回收成本,效益非常可觀。
應(yīng)用前景
利用浮選柱及精煤壓濾機(jī)處理煤泥,增加了系統(tǒng)處理能力,提高了浮選精煤產(chǎn)率,投資少,見效快,是中小型選煤廠提高煤泥回收系統(tǒng)處理量,改善浮選效果的新嘗試,值得選煤廠借鑒。
Technology: 18851718517
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