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板框式壓濾機(jī)在催化劑污水裝置中的應(yīng)用

Category.Technical Literature 482

introductory

蘭州石化公司650t/h含硫一催化劑污水綜合處理裝置于2004年6月建成投運(yùn),裝置包括150t/h處理能力的含硫污水預(yù)處理系統(tǒng)和400t/h處理能力的催化劑污水處理系統(tǒng),該裝置進(jìn)水懸浮物含量高,致使裝置長期超負(fù)荷運(yùn)行,加之催化劑污泥流動(dòng)性差、顆粒細(xì),使用現(xiàn)有離心機(jī)脫水后,上清液懸浮物濃度較高,重復(fù)進(jìn)入系統(tǒng)處理,嚴(yán)重影響污水處理設(shè)施的正常運(yùn)行,因此,必須對(duì)催化劑污水處理裝置預(yù)處理系統(tǒng)進(jìn)行改造,選擇更適合的污泥處理方法。

板框式壓濾機(jī)在催化劑污水裝置中的應(yīng)用-板框廂式隔膜壓濾機(jī)

Plate and frame filter presses是一種間歇式固液分離設(shè)備,具有構(gòu)造簡單、推動(dòng)力大等特點(diǎn),尤其適用于懸浮物含量高、顆粒細(xì)碎的污泥,將板框式filter press替換原有離心式脫水機(jī)處理催化劑污泥,可有效改善原有工藝脫水后上清液懸浮物高的缺點(diǎn),也為后續(xù)催化劑污水處理裝置預(yù)處理系統(tǒng)改造提供可靠技術(shù)參數(shù)。

污水的主要特征

污水水質(zhì)分析催化劑污水主要污染物組分有:高嶺土、稀土、氫氧化鋁凝膠、硅、硅鋁凝膠、不定型硅鋁晶體、氨氮等.其中高嶺土、稀土等以懸浮物狀態(tài)分布于污水中,形成催化劑污泥;二氫氧化鋁凝膠、硅鋁凝膠等均以交替的形態(tài)均勻分散在水體中;氨氮以及有機(jī)污染物等則溶解于水中。

污水水質(zhì)特征及沉降性能催化劑污水總體來說具有水量變化大、酸堿度高、懸浮物高等特點(diǎn),具體特性如下所示:

(1)污水中的懸浮物濃度較高;

(2)污水中含有硅酸鈉膠體;

(3)污水的氨氮濃度較高;

(4)污水中的C/N比值較低;

(5)污水的沖擊負(fù)荷高;

(6)催化劑污水具有較好的沉降性能,污泥流動(dòng)性差,比重大,易沉降,污泥沉降比為30%;

催化劑污水處理工藝及存在的問題

污水處理工藝催化劑污水和含硫污水在預(yù)曝調(diào)節(jié)池混合,混合后自流入均質(zhì)池,加入一定量的聚合鋁均質(zhì),并根據(jù)污水的pH加入一定量的酸堿將pH調(diào)至6~9,添加一定量的絮凝劑后連續(xù)進(jìn)入一沉池沉降,一沉池排泥經(jīng)污泥池用泵連續(xù)送至濃縮池,濃縮池上清液以220t/h自流至預(yù)曝調(diào)節(jié)池,濃縮池底流以10t/h流入均質(zhì)池,污泥濃縮液以20t/h~45t/h進(jìn)入離心脫水機(jī)進(jìn)行分離,離心脫水機(jī)上清液經(jīng)泵打回二沉池,脫水后的泥渣拉往工業(yè)渣場進(jìn)行填埋.一沉池出水連續(xù)自流入二沉池,二沉池排泥經(jīng)污泥池用泵間斷送至濃縮池,二沉池出水連續(xù)自流入ABFT池,ABFT池出水排至監(jiān)測池定期分析化驗(yàn),分析合格后排放。

存在的問題

催化劑污水處理裝置原設(shè)計(jì)進(jìn)水懸浮物含量≤2000mg/L。現(xiàn)進(jìn)水懸浮物平均含量為3500mg/L,最高時(shí)超過16000mg/L,筆者統(tǒng)計(jì)了5月催化劑污水處理裝置總?cè)藖硭碗x心機(jī)上清液懸浮物的含量,變化趨勢可見,該裝置總?cè)雭硭碗x心脫水機(jī)上清液懸浮物含量波動(dòng)范圍大,其中離心機(jī)上清液懸浮物含量最高達(dá)到了20000mg/L。由于污水中懸浮物含量嚴(yán)重超標(biāo),致使裝置超負(fù)荷運(yùn)行,出水水質(zhì)達(dá)不到設(shè)計(jì)指標(biāo),再者該裝置污泥處理系統(tǒng)的處理能力不夠,大部分沉淀下來的污泥得不到過濾,又打人源頭系統(tǒng),這樣反復(fù)回流,使該裝置長期超負(fù)荷運(yùn)行,特別是3臺(tái)離心脫水機(jī)滿負(fù)荷運(yùn)行,若某臺(tái)離心脫水機(jī)出現(xiàn)故障,則該裝置的正常運(yùn)行就得不到保證,只能將部分回流污泥外排至灰渣場.同時(shí),由于催化劑污泥性質(zhì)決定,導(dǎo)致離心機(jī)上清液中的懸浮物含量高,且波動(dòng)大,這些高懸浮物的廢水再次進(jìn)入污水處理系統(tǒng)中,影響污水處理設(shè)施的正常運(yùn)行,為了實(shí)現(xiàn)催化劑污水處理裝置的長期安全平穩(wěn)運(yùn)行,必須對(duì)催化劑污水處理裝置預(yù)處理系統(tǒng)進(jìn)行改造,選擇更適合的污泥處理方法。

板框式壓濾機(jī)的工藝及特點(diǎn)

板框式壓濾機(jī)是一種間歇式固液分離設(shè)備,是由濾板、濾框排列構(gòu)成濾室,在輸料泵的壓力作用下,將料液送進(jìn)各濾室,通過過濾介質(zhì)將固體和液體分離.其特點(diǎn)是構(gòu)造簡單、推動(dòng)力大,適用于各種污泥,且形成的濾餅含水率低‰….板框式壓濾機(jī)分為人工和自動(dòng)兩種,自動(dòng)機(jī)與人工式相比,在濾餅的剝落、濾布的洗滌再生和板框的拉開與壓緊方面,完全實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化,大大減少了勞動(dòng)強(qiáng)度。

試驗(yàn)方法

試驗(yàn)裝置針對(duì)催化劑污水處理裝置泥系統(tǒng)存在,污泥流動(dòng)性差、粒度細(xì),因含大量無機(jī)鹽類及膠體在濃縮池內(nèi)架橋、淤積、離心機(jī)處理效率低、裝置內(nèi)回流量偏高,從而加重裝置運(yùn)行負(fù)荷,導(dǎo)致預(yù)處理系統(tǒng)運(yùn)行不暢出水懸浮物達(dá)不到設(shè)計(jì)指標(biāo)等問題,探索利用板框壓濾機(jī)在處理源水、均質(zhì)池出水和池一6污泥3種工況下的運(yùn)行效果,為該裝置預(yù)處理系統(tǒng)改造提供技術(shù)參數(shù):

(1)板框式壓濾機(jī)1臺(tái),型號(hào):XMJ20/800一U;

(2)污泥提升泵1臺(tái),型號(hào):WQ37-l0-3、揚(yáng)程:10m、流量:37m3/h;

(3)攪拌罐1個(gè),有效容積3m3;

試驗(yàn)方法及操作分別對(duì)催化劑污水處理裝置源水、均質(zhì)池出水和池一6污泥進(jìn)行板框式壓濾機(jī)試驗(yàn),記錄3種不同工況下各自的進(jìn)料懸浮物、出水懸浮物、濾餅含水率、進(jìn)泥時(shí)間、進(jìn)泥量和助濾劑投加量值,通過對(duì)比獲得較優(yōu)的工藝運(yùn)行參數(shù).具體為:

(1)打開攪拌罐進(jìn)料閥進(jìn)料至3.0m3,投加助濾劑(助濾劑的投加比例在0.002%~0.2%之間變化),攪拌均勻;

(2)溢流閥控制板框壓濾機(jī)進(jìn)料壓力,分別穩(wěn)定在0.05Mpa、0.10Mpa、0.20Mpa、0.30Mpa、0.40Mpa、0.45Mpa、0.50Mpa、0.55Mpa和0.60Mpa;

(3)當(dāng)攪拌罐物料降至1.0m3時(shí)再補(bǔ)料2.0m3,同時(shí)投加助濾劑,重復(fù)補(bǔ)料3次.停止排液后,壓縮空氣吹掃;

(4)取樣分析:取進(jìn)料樣品,測定SS含量;板框?yàn)V機(jī)過濾穩(wěn)定后,取上清液樣品,測定SS含量;卸料時(shí)取濾餅,測定濾餅含水率;

結(jié)果分析

試驗(yàn)結(jié)果催化劑污水處理裝置板框式壓濾機(jī)工業(yè)試驗(yàn)分別在該裝置3個(gè)不同的處理單元開展,即催化劑污水與含硫污水混合后的預(yù)曝調(diào)節(jié)池(避開濃縮池回流及裝置內(nèi)藥劑投加點(diǎn))、均質(zhì)池出口和池一6出口3處采用篩選濾布類型、改變進(jìn)料壓力及助濾劑投加濃度,通過測定濾餅含水率和上清液懸浮物濃度等方法,獲得了試驗(yàn)數(shù)據(jù)。從均質(zhì)池出水進(jìn)料時(shí),板框式能滿足生產(chǎn)要求;從助濾劑的投加比例上看,均質(zhì)池出水和池一6相差不大,源水投加比例最小為0.08%,但進(jìn)料量大,經(jīng)過核算水量后池一6需用助濾劑略少;

試驗(yàn)條件影響分析

(1)濾布選型:試驗(yàn)中分別使用丙綸加密621和750A兩種型號(hào)的濾布,1至9號(hào)板框?yàn)V布采用丙綸加密621,10至17號(hào)板框?yàn)V布采用丙綸加密750A.通過采樣分析不同濾板出水上清液懸浮物濃度和濾餅含水率,數(shù)據(jù)接近,但在試驗(yàn)中期卸料時(shí)發(fā)生丙綸加密621破裂情況,通過比較后發(fā)現(xiàn)丙綸加密750A具有材質(zhì)厚、耐磨損等優(yōu)點(diǎn),故試驗(yàn)后期采用丙綸加密750A型濾布;

(2)進(jìn)泥時(shí)間分析:同一工況下,進(jìn)泥時(shí)間的長短對(duì)板框式壓濾機(jī)濾餅含水率和出水上清液懸浮物含量沒有明顯影響.進(jìn)泥時(shí)間越短,進(jìn)料量就越少,影響濾餅的成型,當(dāng)進(jìn)泥時(shí)間太短,進(jìn)料懸浮物濃度又低時(shí),濾餅下半部分厚,上半部分薄,成型不均勻.3種工況下,池~6污泥濃度高,濾餅形成時(shí)間短,進(jìn)料時(shí)間短,但壓力上升快,過濾速度較慢,且為34.55L/rain;源水懸浮物含量最低,進(jìn)料時(shí)間最長,但過濾速度快,且為67.63L/min;

(3)藥劑投加量:本次試驗(yàn)使用廠家提供的助濾劑,主要成分為石灰.在試驗(yàn)中根據(jù)進(jìn)料懸浮物含量,調(diào)整了助濾劑的投加比例,控制在0.06%~0.20%之間.分析數(shù)據(jù)顯示同一工況下,助濾劑投加量對(duì)板框式壓濾機(jī)上清液懸浮物含量沒有明顯影響,對(duì)濾餅含水率有影響,且成正比,即藥劑的投加量少時(shí),濾餅含水率低;藥劑的投加量多時(shí),濾餅含水率相對(duì)比較高;但不投加藥劑時(shí),濾布上粘連的污泥較多,不易脫落,操作難度大,影響濾布的使用壽命.3種工況下,當(dāng)進(jìn)料懸浮物高時(shí),藥劑單耗高;

(4)進(jìn)料壓力:試驗(yàn)中進(jìn)料壓力控制在0.05~0.6Mpa之間,進(jìn)料壓力隨過濾時(shí)間逐漸增大,同時(shí)與進(jìn)料懸浮物濃度成正比,最終進(jìn)料壓力選定為0.6Mpa;

(5)吹掃風(fēng)壓:試驗(yàn)吹掃風(fēng)壓控制在0.1~0.3Mpa之間,吹掃時(shí)間為10~15rain.經(jīng)過試驗(yàn)比選后,吹掃風(fēng)壓控制在0.3Mpa,吹掃10min較為適宜;

板框式壓濾機(jī)與離心脫水機(jī)處理技術(shù)對(duì)比

將板框式壓濾機(jī)的工業(yè)試驗(yàn)技術(shù)數(shù)據(jù)同原有離心式脫水機(jī)的技術(shù)數(shù)據(jù)相比較,催化劑污水處理裝置污泥系統(tǒng)處理技術(shù)對(duì)比情況可見,自動(dòng)板框式壓濾機(jī)用于處理流動(dòng)性差、顆粒細(xì)的催化劑污泥具有很大優(yōu)勢,如上清液懸浮物濃度低、沉降池濁液出口不易堵塞等優(yōu)點(diǎn),但也存在占地面積大,員工勞動(dòng)強(qiáng)度大和氣味大等問題,綜合考慮后,還是利大于弊。會(huì)分散,降低晶面表面能.所以晶體更容易沿著進(jìn)行生長。

concluding remarks

(1)在溶膠一凝膠法制備CeO2粉體的反應(yīng)過程中,金屬醇鹽的水解反應(yīng)和縮聚反應(yīng)是均相溶液轉(zhuǎn)變?yōu)槿苣z的根本原因,控制加水量、催化劑和溶液的pH值以及水解溫度等醇鹽的水解縮聚條件,是制備高質(zhì)量溶膠的前提;

(2)微波加熱合成CeO2粉體,不僅合成時(shí)間短,合成晶體的結(jié)晶程度高,而且粉體的團(tuán)聚情況得到改善,并能使粉體由層狀結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)槔w維狀。

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