introductory
克拉瑪依石化公司白土精制裝置于1995年9月投產(chǎn),設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為15萬噸/年。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量合格,過濾系統(tǒng)采用兩級(jí)過濾。一級(jí)過濾使用自動(dòng)板框式壓濾機(jī),裝置有3臺(tái)一級(jí)自動(dòng)板框式壓濾機(jī)(以下簡(jiǎn)稱壓濾機(jī))。由于該filter press設(shè)備老化、陳舊、過濾保壓不足,正常過濾時(shí),漏油、刺油,造成地面油污多;液壓站系統(tǒng)、電器控制系統(tǒng)故障多而導(dǎo)致維護(hù)工作量重、難度大,不能確保裝置長(zhǎng)時(shí)間安全運(yùn)行。根據(jù)壓濾機(jī)實(shí)際使用過程中存在的問題,在總結(jié)和分析了壓濾機(jī)故障基礎(chǔ)上,結(jié)合理論和實(shí)際,研究和制定出了相應(yīng)的解決方案。
壓濾機(jī)的工作過程
壓濾機(jī)主要由六大部分組成:機(jī)架部分、濾板移動(dòng)裝置、過濾部分、液壓站部分、自動(dòng)接液翻板、電器控制回路部分。壓濾機(jī)工作運(yùn)行時(shí),液壓站供動(dòng)力,通過液壓執(zhí)行機(jī)構(gòu)來完成過濾床的夾緊、保壓、補(bǔ)壓、松開,自動(dòng)拉取板器的取板、拉板等功能。
(1)壓緊濾板過程電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)柱塞油泵,電磁換向閥動(dòng)作,油缸前進(jìn),當(dāng)機(jī)頭壓力逐漸上升到電接點(diǎn)壓力表調(diào)定的上限壓力時(shí),油泵停止工作,液控單向閥保壓,可進(jìn)行供料過濾;
(2)加壓過濾過程用油漿泵將物料從尾板中心孑L送至各濾室,當(dāng)物料灌滿全部濾室時(shí),油漿借助給料泵的壓力在過濾介質(zhì)(濾布)兩側(cè)形成壓力差,進(jìn)行固液分離。白土由于濾布的阻擋滯留在濾室里,濾液通過濾布流人濾板泄液孑L排出;
(3)吹風(fēng)過程在加壓過程結(jié)束后,打開人料管吹風(fēng)閥門,通過吹風(fēng)管把入料管中的油漿吹掉:
(4)濾板松開過程當(dāng)吹風(fēng)結(jié)束后,需要卸餅清理濾布時(shí),球型電磁換向閥得電,使油缸后腔中的壓力油通過此閥流回油箱,過后控制機(jī)頭前后缸壓力油方向的電磁換向閥得電,使壓力油直接進(jìn)人油缸前腔,活塞桿后退,當(dāng)活塞桿連同壓緊板后退到機(jī)頭的行程開關(guān)時(shí),電磁換向閥失電處于中間位置,活塞桿停止運(yùn)動(dòng);
(5)拉板卸餅過程在這個(gè)過程中,壓力油經(jīng)調(diào)速閥、電磁換向閥進(jìn)入液壓馬達(dá),馬達(dá)帶動(dòng)鏈輪旋轉(zhuǎn),通過鏈條使自動(dòng)拉取板器左、右移動(dòng),運(yùn)動(dòng)方向由電磁換向閥控制。當(dāng)自動(dòng)拉取板器移動(dòng)碰到濾板時(shí),壓力繼電器動(dòng)作,致使電磁換向閥換向,壓力油反向流動(dòng),液壓馬達(dá)反向旋轉(zhuǎn),自動(dòng)拉取板器反向運(yùn)動(dòng),拉動(dòng)濾板向機(jī)頭方向移動(dòng)。當(dāng)?shù)竭_(dá)機(jī)頭后,油壓再次上升,又導(dǎo)致壓力繼電器動(dòng)作,周而復(fù)始,直到將所有濾板取完。
壓濾機(jī)存在問題及原因分析
壓濾機(jī)保壓不足主要表現(xiàn)為在壓緊工作時(shí)油壓上不去,無法壓緊壓緊板,其原因除了溢流閥、電磁換向閥失靈外,還有以下幾種:
(1)油缸內(nèi)密封圈漏油:由于液壓油中夾帶了機(jī)械雜質(zhì)、水分使得油缸的活塞密封環(huán)磨損、變硬,容易漏油而導(dǎo)致壓濾機(jī)保壓不足;
(2)液壓站系統(tǒng)外泄漏:液壓站管線接頭經(jīng)歷過拆解和緊固,很多都已發(fā)生變形,這也說明管線接頭的強(qiáng)度不夠。其次,高壓焊接式管接頭,其上密封圈在多次的拆裝后,發(fā)生變形密封性能下降,接頭也會(huì)擠壓變形,有時(shí)接頭泄漏而造成壓濾機(jī)保壓不足。
接液翻板多次發(fā)生卡住、電機(jī)燒損壓濾機(jī)機(jī)體上的行程控制開關(guān)為機(jī)械觸動(dòng)開關(guān)(,依靠自動(dòng)拉取板器、接液翻板在行走過程中壓動(dòng)開關(guān)桿,引起內(nèi)置觸點(diǎn)閉合或脫開,觸發(fā)下一個(gè)動(dòng)作。由于在帶油或油泥環(huán)境下使用,最容易發(fā)生觸電動(dòng)作不敏感、開關(guān)固定松動(dòng)的問題。由此導(dǎo)致限位失靈的現(xiàn)象,濾機(jī)不再切換到下一個(gè)動(dòng)作,會(huì)造成接油翻板翻過現(xiàn)象。尤其是濾機(jī)的接液翻板限位失靈已經(jīng)導(dǎo)致了多次的接液板翻過,卡住,甚至是將翻板電機(jī)燒壞的故障。
壓緊板不能及時(shí)松開壓濾機(jī)液壓油箱的潤(rùn)滑油乳化導(dǎo)致油路生銹,產(chǎn)生機(jī)械雜質(zhì);另外,液壓站油路無過濾器,機(jī)械雜質(zhì)及液壓油本身變化產(chǎn)生的膠質(zhì)、碳渣等無法過濾,被打人液壓元件內(nèi),使液壓元件中的活動(dòng)件卡澀,導(dǎo)致液壓元件不正常工作。最后造成機(jī)頭不能松開、拉取板器不能換向等故障。
自動(dòng)拉取板器不拉取板拉取板的控制主要和控制液壓馬達(dá)正反轉(zhuǎn)的電磁換向閥、壓力繼電器、以及調(diào)速閥和溢流閥有關(guān)。
(1)膜片式壓力繼電器不宜承受高壓,且易受控制壓力波動(dòng)的影響,膜片容易破損。壓力繼電器的工作原理是油液壓力上升,隔膜鼓起推動(dòng)柱塞而工作。當(dāng)隔膜破裂時(shí),壓力油直接作用在柱塞上,會(huì)有油液從柱塞和套體孑L的配合間隙泄漏出去,使壓力繼電器的動(dòng)作值和返回區(qū)均有明顯變化而出現(xiàn)不穩(wěn)定現(xiàn)象,因而造成誤發(fā)動(dòng)作…。液壓油泄漏導(dǎo)致管路壓力不能維持,自動(dòng)拉板器就不執(zhí)行拉取板工作。分析原因?yàn)椋?/p>
①隔膜質(zhì)量問題,在檢修中發(fā)現(xiàn)橡膠隔膜略顯生硬,這使得隔膜容易發(fā)生折損,而且在濾機(jī)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境中,冬季室內(nèi)最低溫度處于零下10℃,此時(shí)隔膜就會(huì)變硬,發(fā)生破損的幾率也就更大;
②壓力繼電器觸點(diǎn)開關(guān)僅靠一個(gè)螺釘壓緊定位,不可靠,在機(jī)械接觸和液壓沖擊下,定位容易松動(dòng)。此時(shí),壓力繼電器內(nèi)的柱塞、隔膜行程需要加大,油液壓力持續(xù)增高才能觸動(dòng)開關(guān)得到換向信號(hào)。因此,隔膜的變形量和承受的油壓比正常工作條件下都要大,則更容易破損。
(2)溢流閥溢流閥的主閥芯與滑套的配合間隙如果有毛刺及污物,會(huì)導(dǎo)致主閥芯卡死拉J。有時(shí)主閥芯上阻尼小孑L內(nèi)有污物堵塞,油壓傳遞不到主閥芯上腔和先導(dǎo)閥的前腔,先導(dǎo)流量幾乎為零,壓力無法滿足要求。
(3)電磁換向閥電磁換向閥中,電磁線圈因?yàn)榄h(huán)境水蒸氣、腐蝕等原因造成線圈老化。閥芯與閥孑L因毛刺、雜物卡住,摩擦力存在使電磁推不動(dòng)閥芯,而出現(xiàn)過載,燒壞線圈。由于加工問題,閥本身部分因?yàn)殚y芯與閥孔的幾何精度不好,會(huì)造成液壓卡緊力。
(4)調(diào)速閥由于油液未經(jīng)精密過濾,油中機(jī)械雜質(zhì)堆積和黏附在節(jié)流通道壁上,通流面積減少,使執(zhí)行元件速度減慢,完全堵死,造成斷流;污物被沖走,則造成突跳?;煸谟鸵褐械臋C(jī)械雜質(zhì),以及油液劣化老化生成物,通過節(jié)流縫隙時(shí)堆積,造成流量不穩(wěn)定。
電器控制回路故障頻繁壓濾機(jī)電器控制回路采用繼電器直接控制,該控制方法存在數(shù)目繁多(單臺(tái)48個(gè))、控制回路復(fù)雜、系統(tǒng)故障率高、維護(hù)難度大等一系列難題。之前對(duì)電器回路進(jìn)行了改造,采用MELSEC F1-MR PLC代替?zhèn)鹘y(tǒng)的繼電器直接控制,大大改善了系統(tǒng)性能,簡(jiǎn)化了控制回路,增強(qiáng)了系統(tǒng)可靠性。但是這系統(tǒng)需要專門的編程器,使用上具有局限性,缺乏必要的人機(jī)界面和模擬量輸人控制功能,這樣,每次故障診斷工作量很大。另外,PLc輸出接點(diǎn)容易被燒毀,接點(diǎn)燒毀后整個(gè)控制程序必須做相應(yīng)的修改,導(dǎo)致維護(hù)工作量重、難度大。3改造方案
解決壓濾機(jī)保壓不足問題
(1)針對(duì)液壓站管線接頭泄漏問題,改造為高加工精度,高強(qiáng)度的管接頭。舊管線多處于懸空狀態(tài),重新安裝管托,使用卡子固定好管路;
(2)重新改造壓濾機(jī)油缸活塞油封,油封材質(zhì)選用耐油橡膠,防止硬化;
(3)針對(duì)溢流閥失靈問題,拆開主閥芯清洗閥內(nèi)組件、疏通阻尼孔并重新裝配就能修復(fù)溢流閥,當(dāng)發(fā)現(xiàn)閥內(nèi)部件損壞或磨損超過規(guī)定要求時(shí),則進(jìn)行更換或修理;
(4)針對(duì)電磁換向閥故障問題,通過螺絲刀等鐵質(zhì)工具試著檢查電磁鐵是否有磁性,或用萬用表測(cè)量線圈電阻。如果閥內(nèi)密封磨損內(nèi)泄漏過大造成的,清洗或更換密封部件。
解決接液翻板多次卡住問題
原濾機(jī)的行程開關(guān)改造為金屬非接觸式開關(guān)即接近開關(guān)(見圖4),這種開關(guān)在不與目標(biāo)物實(shí)際接觸的情況下檢測(cè)靠近傳感器的金屬目標(biāo)物,繼而發(fā)出電信號(hào)。這種非接觸檢測(cè),避免了對(duì)傳感器自身和目標(biāo)物的損壞,反應(yīng)速度快,操作壽命長(zhǎng),即使在有水或油噴濺的苛刻環(huán)境中也能穩(wěn)定檢測(cè),防止接液翻板卡住、電機(jī)燒損等故障的發(fā)生。
安裝液壓油過濾器,阻止機(jī)械雜質(zhì)進(jìn)入液壓系統(tǒng)元件內(nèi)部液壓油進(jìn)入液壓油箱之前安裝過濾器,用以過濾液壓油中混人的機(jī)械雜質(zhì)和液壓油本身變化所產(chǎn)生的膠質(zhì)、炭渣質(zhì),從而防止閥芯卡死,節(jié)流小孔縫隙和阻尼孔的堵塞以及液壓元件過快磨損等故障的發(fā)生,確保液壓元件動(dòng)作可靠,性能穩(wěn)定,不出故障。
重新選型液壓元器件,針對(duì)壓濾機(jī)故障有針對(duì)性選擇可靠的液壓閥
(1)更換這種膜片式壓力繼電器為柱塞式壓力繼電器。柱塞式壓力繼電器是壓力油作用在柱塞底部,克服彈簧阻力后,推動(dòng)柱塞上升,通過頂桿觸動(dòng)微動(dòng)開關(guān)發(fā)出電信號(hào)。這種繼電器調(diào)壓范圍廣,工作穩(wěn)定可靠,相比較膜片式壓力繼電器,受壓力波動(dòng)影響小。觸點(diǎn)內(nèi)置,體積小,不存在膜片式繼電器容易松動(dòng)及泄漏的問題;
(2)原溢流閥和遠(yuǎn)程調(diào)壓閥獨(dú)立安裝在液壓座上,經(jīng)過液壓座油路聯(lián)接,執(zhí)行動(dòng)作時(shí),易受壓力沖擊、油壓衰減和波動(dòng)的影響。改造使用先導(dǎo)式溢流閥、遠(yuǎn)程調(diào)壓閥、電磁換向閥疊加式安裝,油壓行程短,反應(yīng)靈敏,穩(wěn)定性好。電磁換向閥實(shí)現(xiàn)減壓和卸荷依靠控制遠(yuǎn)程調(diào)壓閥實(shí)現(xiàn),遠(yuǎn)程調(diào)壓閥又作用在溢流閥的控制口以實(shí)現(xiàn)壓力變換,所以這三種控制閥可以進(jìn)行組合疊加存一起.可以盲接進(jìn)行彼此控制和聯(lián)系:壓濾機(jī)的各項(xiàng)程序,無論是在平時(shí)生產(chǎn)當(dāng)中或在檢修維護(hù)時(shí),工作人員在機(jī)器旁就可操作壓濾機(jī)的壓緊、松開、取拉板、l臨時(shí)停車等電控柜上的各項(xiàng)功能。即節(jié)省了工作時(shí)間,提高了工作效率,又使現(xiàn)場(chǎng)的工作人員安全得到了保障。
改造后使用效果
通過白土裝置原壓濾機(jī)的升級(jí)改造,壓濾機(jī)原有的保壓不足及正常過濾時(shí)的漏油、刺油,造成地面油污多,液壓站系統(tǒng)、電器控制系統(tǒng)故障多而導(dǎo)致維護(hù)工作量重、難度大等技術(shù)問題,都得到徹底解決,有效改善了壓濾機(jī)的工作效果,從而提高了生產(chǎn)率。改造后,壓濾機(jī)的維修頻次和維修費(fèi)用都大幅度降低,故障維修頻次由改造前的102次/年降到5次/年,每年濾機(jī)配件更換和人工維修成本節(jié)約70萬影年。此外,因壓濾機(jī)停機(jī)造成的經(jīng)濟(jì)損失為108萬元/年,相比改造前,節(jié)約費(fèi)用共計(jì)178萬元/年,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。