introductory
近幾年來,德興銅礦銅精礦脫水作業(yè)因受原礦性質(zhì)和上道工序生產(chǎn)的影響,過濾難度加大,德興銅礦銅過濾系統(tǒng)的陶瓷過濾機(jī)和帶式過濾機(jī)過濾細(xì)粘銅精礦水份指標(biāo)偏高。通過多次考察和試驗(yàn)對(duì)比,應(yīng)用壓濾機(jī)降低銅精礦水份指標(biāo)較為可行。在三期銅精礦過濾廠房安裝使用第一臺(tái)filter press,從兩年多的生產(chǎn)數(shù)據(jù)來看,壓濾機(jī)的過濾水份明顯好于陶瓷過濾機(jī)和帶式過濾機(jī),發(fā)揮了降低銅精礦過濾水份的作用。隨著德興銅礦十三萬(wàn)擴(kuò)能,精礦量進(jìn)一步加大,日精礦平均為2000噸左右,現(xiàn)有的過濾設(shè)備難于滿足生產(chǎn)需求,因此銅精礦過濾系統(tǒng)又分別安裝使用了二臺(tái)壓濾機(jī)。由于操作工對(duì)設(shè)備不熟悉,同時(shí)因?yàn)榈V性波動(dòng)大,運(yùn)行過程中的操作不當(dāng)?shù)葐栴},造成壓濾機(jī)過濾效果不佳,為了確保壓濾機(jī)高效生產(chǎn),德興銅礦對(duì)壓濾機(jī)最佳工藝控制參數(shù)進(jìn)行了試驗(yàn)探索。
Filter Press Working Principle
主油缸帶動(dòng)移動(dòng)板關(guān)閉各濾室,用液壓傳動(dòng)的隔膜泵,把料漿均勻注入相鄰濾板形成的濾室中,在注滿濾室后繼續(xù)入料,給濾室內(nèi)的料漿施壓,使得大部分濾液通過濾布,從濾板的溝槽流出。通過機(jī)械擠壓或diaphragm filter press壓榨來縮小濾室容積進(jìn)行二次脫水,用高壓空氣均勻通過整個(gè)濾餅的斷面進(jìn)行氣水置換,帶走濾餅內(nèi)的殘留水份。最后主液壓缸開始工作,連桿帶動(dòng)移動(dòng)板,打開壓濾機(jī)卸下濾餅。至此,一個(gè)壓濾循環(huán)結(jié)束。
壓濾機(jī)最佳工藝參數(shù)試驗(yàn)探索
生產(chǎn)現(xiàn)狀
壓濾機(jī)一個(gè)壓濾循環(huán)的參數(shù)設(shè)定包括:注漿時(shí)問、擠壓時(shí)間、排出時(shí)問及干燥時(shí)間,這些參數(shù)設(shè)定是否合理,直接影響到壓濾機(jī)的過濾效果。這幾個(gè)參數(shù)的設(shè)定班中由操作工自行設(shè)定。運(yùn)行一 段時(shí)間后發(fā)現(xiàn)由于各班次操作水平的差異造成過濾 效果的差別較大,操作工對(duì)過濾過程中的擠壓時(shí)間、 干燥時(shí)間等參數(shù)設(shè)定不當(dāng),常出現(xiàn)注漿時(shí)間過長(zhǎng)或 壓力不足等現(xiàn)象,造成壓濾機(jī)過濾效果不佳,濾餅水 份有時(shí)偏高。由于三臺(tái)壓濾機(jī)承擔(dān)著十三萬(wàn)噸擴(kuò)能 后全部銅精礦量的過濾任務(wù),因此為了使壓濾機(jī)盡 快發(fā)揮處理能力大、濾餅水份低的優(yōu)點(diǎn),德興銅礦對(duì)壓濾機(jī)最佳工藝控制參數(shù)進(jìn)行了試驗(yàn)摸摸索。
入料性質(zhì)
德興銅礦為了掌握銅精礦受性質(zhì)和上道工序的 變化的影響程度,對(duì)銅精礦礦漿進(jìn)行日常取樣、篩 析。近年來銅精礦一直維持礦漿粘性大、親水性礦 物多和粒度細(xì)的現(xiàn)狀,銅精礦一400目含量在6。% 左右,過濾難度大,濾餅水份偏高。但是有時(shí)也會(huì)隨 著原礦氧化率的下降,精礦疏水性增強(qiáng),過濾難度略 有下降。
各項(xiàng)工藝參數(shù)
對(duì)過濾指標(biāo)的影響,具體工藝參數(shù)確定如下:注漿壓力在注漿階段,用液壓傳動(dòng)的隔膜泵,把料漿均勻注入相鄰濾板形成的濾室中,在注滿濾室后繼續(xù)人料,給濾室內(nèi)的料漿施壓,使得大部分濾液通過濾布,從濾板的溝槽流出。這個(gè)階段會(huì)帶走大部分的濾液。為了考查注漿壓力對(duì)對(duì)過濾指標(biāo)的影響,在礦漿中一400目含量56%、過濾濃度65%的礦漿條件下,分別進(jìn)行了注漿壓力0.6、0.7、0.75(MPa)的對(duì)比試驗(yàn)。由試驗(yàn)可知:提高注漿壓力有助于降低精礦過濾 水份,注漿時(shí)間只要達(dá)到保壓,無需延長(zhǎng)保壓時(shí)間。
squeeze time
在擠壓階段,通過機(jī)械擠壓或隔膜壓榨來縮小 濾室容積進(jìn)行二次脫水,再一次通過壓榨帶走部分 濾液。為了考查擠壓時(shí)間對(duì)過濾指標(biāo)的影響,在礦 漿中一400目含量62.1%、過濾濃度62%和注漿壓 力0.7MPa的同等條件下,分別進(jìn)行了擠壓時(shí)間0、 60、100、120(秒)的對(duì)比試驗(yàn)。可知,在其它參數(shù)不變的情況下,擠壓時(shí) 間60秒時(shí),擠壓效果最好,過份延長(zhǎng)擠壓時(shí)間,對(duì)排 出濾餅水份的作用不大,反而影響壓濾機(jī)處理能力。
drying time
在干燥階段,用高壓空氣均勻通過整個(gè)濾餅的 斷面進(jìn)行氣水置換,帶走濾餅內(nèi)的殘留水份,完成脫 水作業(yè)。為了考查干燥時(shí)間對(duì)過濾指標(biāo)的影響,考 查在礦漿中一400目含量64.3%、過濾濃度63%和 注漿壓力0.7MPa的同等條件下,分別進(jìn)行了干燥 時(shí)間40、80、120、200(秒)的對(duì)比試驗(yàn)。,延長(zhǎng)延長(zhǎng)干燥時(shí)間有助于降低過濾水份,但同時(shí)影響壓濾機(jī)處理能力,干燥時(shí)間80~120秒時(shí),過濾水份下降幄度相對(duì)大些。
合格風(fēng)壓值的確定
對(duì)同等干燥時(shí)間,低風(fēng)壓一次性干燥和高風(fēng)壓二次干燥以及不同礦漿性質(zhì)同等干燥時(shí)間對(duì)比試 驗(yàn),確定適合我礦銅精礦性質(zhì)和指標(biāo)要求的合格風(fēng) 壓值在4巴以上。
確定出工藝參數(shù)的合理調(diào)整范圍
根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,完善APN型壓濾機(jī)控制規(guī)程, 確定工藝參數(shù)的合理調(diào)整范圍是:根據(jù)礦漿性質(zhì)變 化,在正常情況下,壓濾機(jī)根據(jù)礦漿性質(zhì),設(shè)定注漿 壓力保壓值范圍在0.55~0.7 Mpa之間,風(fēng)壓值 >4bar,擠壓時(shí)間為40一60秒,排出時(shí)間為10秒, 干燥時(shí)間為60~80秒。
過濾效果
在后續(xù)的生產(chǎn)中操作工能夠依據(jù)參數(shù)的調(diào)整范 圍,根據(jù)礦性的變化,及時(shí)調(diào)整壓濾機(jī)的工作參數(shù), 提高了壓濾機(jī)的過濾效果,濾餅水份明顯低于同系 統(tǒng)中的折帶式過濾機(jī)和陶瓷過濾機(jī)的過濾水份。因 此,2011年德興銅礦通過使用壓濾機(jī),銅精礦過濾 水份控制在13.16%,綜合水份比下降了1.4%。
concluding remarks
通過對(duì)壓濾機(jī)最佳工藝參數(shù)的試驗(yàn)摸索, 確定出工藝參數(shù)的合理調(diào)整范圍是:根據(jù)礦漿性質(zhì) 變化,在正常情況下,壓濾機(jī)根據(jù)礦漿性質(zhì),設(shè)定注 漿壓力保壓值范圍在0.55~0.7 Mpa之間,風(fēng)壓值 >4bar,擠壓時(shí)間為40~60秒,排出時(shí)間為10秒, 干燥時(shí)間為60~80秒。并將其完善到壓濾機(jī)控制規(guī)程中,規(guī)范了壓濾機(jī)的操作,進(jìn)一步降低了 銅精礦濾餅水份。
作者簡(jiǎn)介:桂俠教授