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Application of filter press on molybdenum concentrate dewatering process

Category.Technical Literature 550

introductory

隨著產(chǎn)品粒度不斷變細(xì)趨勢,越來越多的選礦企業(yè)在使用低能耗高產(chǎn)出的工藝,工藝的一個(gè)主要部分就是根據(jù)最終用戶的要求為物料脫水,脫水工序的先進(jìn)性直接可以判斷能耗、產(chǎn)品浪費(fèi)和損耗的程度。為此,高液壓壓濾工藝孕育而生,其在處理細(xì)粒難過濾物料方面有許多優(yōu)點(diǎn),而逐漸廣泛應(yīng)用在選礦脫水工序,并在選礦領(lǐng)域中占有重要地位。

壓濾機(jī)在鉬精礦脫水工藝上的應(yīng)用-板框廂式隔膜壓濾機(jī)

壓濾機(jī)的基本結(jié)構(gòu)和工作原理

filter press采用隔膜擠壓過濾,過濾速率高,濾餅含水率低,單位面積處理量大,分 PF 型和 CF 型兩種。PF 壓濾機(jī)是立式壓濾機(jī),濾板水平迭加,板間通過壓緊機(jī)構(gòu)靠攏,形成一定高的濾室。該機(jī)配備有一個(gè)控制盤和一個(gè)高壓泵水站,控制盤內(nèi)裝兩個(gè)程序,其中之一為濾餅洗滌程序,整個(gè)壓濾過程分 4 個(gè)步驟完成。過濾階段 :當(dāng)過濾板框關(guān)閉后,通過高壓泵從料漿管進(jìn)入濾腔,濾液通過濾布進(jìn)入濾液腔,進(jìn)行集中排泄到濃密池 , 進(jìn)行鉬精礦二次沉淀回收 .一次擠壓 :利用高壓泵將高壓水通過高壓水軟管進(jìn)入隔膜上方,隔膜向?yàn)V布表面擠壓濾餅,從而將濾液擠出濾餅。空氣干燥 :濾餅的最后干燥是由壓縮空氣完成的。通過分配管進(jìn)入的高壓空氣充滿了過濾腔,頂起隔膜,使隔膜中的擠壓水回到擠壓張(擠壓水循環(huán)利用),同時(shí),高壓空氣穿過濾餅,并帶走濾餅中依附的毛細(xì)水。濾餅排放 :當(dāng)干燥過程完成后,板框組件打開,濾布驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)開始運(yùn)行,濾布上的濾餅從過濾機(jī)兩邊排出。

 

壓濾機(jī)存在的問題

濾布問題

(1)濾布堵塞 :在使用過程中突出問題是濾布堵塞,堵塞后會造成 :

①濾布重量增加 ;②濾布厚度增加 ;③透氣性差 ;④濾布徑向斷裂強(qiáng)度大大下降,致使濾布容易撕裂。

(2)濾布變形 :進(jìn)口濾布使用 3-5 天后,生產(chǎn)效率明顯下降,采用國產(chǎn)濾布,透氣性好,生產(chǎn)效率明顯增加,且濾餅水分低。可是,使用一段時(shí)間后,出現(xiàn)濾布過分伸長變形,濾布打折、不平整,并且造成 傳感器頻繁報(bào)警。

濾餅薄厚不均或不能形成濾餅濾餅薄或不均勻的主要原因是 ::

①礦漿濃度低 ;②進(jìn)料管過濾網(wǎng)堵塞 ;③隔膜或?yàn)V板變形、破損。2.3 ?隔膜等備件的耐油性差,板框變形因鉬精礦里面含有選礦藥劑且含油份高,而壓濾機(jī)隔膜等材質(zhì)為橡膠或聚丙烯,其耐油性差,造成其變形、鼓脹等現(xiàn)象,致使濾腔有效面積減少或?yàn)V餅夾在膨脹隔膜之間,降低了壓濾機(jī)生產(chǎn)效率,同時(shí),也縮短了隔膜使用壽命。氣動(dòng)截止閥內(nèi)膠套耐油性差及氣動(dòng)壓力調(diào)整不當(dāng),內(nèi)部橡膠層頻繁擠壓后出現(xiàn)損壞,漏水、漏礦漿、漏氣等無法使用。

板間漏液

板間漏礦是壓濾機(jī)常見的工藝故障,其原因是液壓站的密封壓力低于進(jìn)料壓力 ;液壓缸的閉合不到位 ;板框間密封條破損脫落 ;板框舉升 4 個(gè)腿,閉合時(shí)不同步等。

工藝、設(shè)備方面改造

壓濾機(jī)給料泵上料不穩(wěn)定的改進(jìn)

在壓濾機(jī)運(yùn)行初期將三處進(jìn)料管增加管徑;攪拌槽電機(jī)改型;壓濾機(jī)上料泵改型,改進(jìn)后,上料充足、穩(wěn)定,消除了上料不足的問題。

解決濾布問題

濾布正反使用:正面使用一段時(shí)間后,顛倒濾布再使用反面,提高了濾布的使用效果。探索濾布最佳洗滌壓力和溫度:通過采用較高水溫和壓力來改進(jìn)濾布的洗滌效果,延長濾布使用周期。濾布國產(chǎn)化:國產(chǎn)濾布每條0.6萬元,進(jìn)口濾布1.8萬元。

板框修復(fù)再利用

板框使用一段時(shí)間,出現(xiàn)變形,嚴(yán)重時(shí)出現(xiàn)斷裂,使用周期1年,采用校正法對板框修復(fù)再利用。

系統(tǒng)優(yōu)化、提高產(chǎn)能

經(jīng)過一段時(shí)間摸索,確定了壓濾機(jī)較佳設(shè)定參數(shù)為:進(jìn)料壓力6~7bar,進(jìn)料時(shí)間80~120秒;擠壓時(shí)間100~120秒;風(fēng)干時(shí)間180~200秒;給礦濃度最好控制在40%。

經(jīng)濟(jì)效益生產(chǎn)成本

applianceFully automatic filter press替代圓筒真空過濾機(jī)和蒸汽螺旋干燥機(jī),工藝中省掉了真空泵、過濾機(jī)、干燥機(jī)、鍋爐及其他附助設(shè)備。鉬精礦脫水新工藝與老工藝生產(chǎn)成本對比。全年可生產(chǎn)57%鉬精礦8853噸,高品位鉬精礦利用新工藝脫水年可節(jié)約生產(chǎn)成本79.69萬元。另外,每年可減少水質(zhì)降雜費(fèi)用10萬元;鍋爐排污費(fèi)10萬元;減少三個(gè)崗位,每個(gè)崗位7人,人均工資按4.5萬元/人,可節(jié)約費(fèi)用3×7×4.5=94.5萬元/年年可節(jié)約費(fèi)用合計(jì):79.69+10+10+94.5=194.19萬元/年。

concluding remarks

壓濾機(jī)在鉬精礦脫水工藝上是可行的,自動(dòng)化程度高,質(zhì)量穩(wěn)定。杜絕了鍋爐煙氣排放,蒸汽的泄漏和鉬精礦粉塵飛揚(yáng),同時(shí),縮短了工藝流程。由于不同的物料所具有的不同物理性質(zhì),濾布的選擇和優(yōu)化是提高壓濾機(jī)過濾工藝的關(guān)鍵因素。

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