introductory
制堿廠,是60年代末設計、7O年代初投產的,是侯氏制堿法——加壓變換氣制堿工藝的示范廠之一,現為50kt/a純堿的裝置能力,在我廠的生產過程中,存在著行業中共同存在的老大難——NH3/CO2平衡,系統母液(水)平衡的問題。1996年底,我廠自制的8全不銹鋼整體焊接轉鼓真空濾堿機投產后,曾長期困擾我廠生產的母液膨脹問題得以緩解,隨著管理技術的不斷進步和操作水平的日益提高,以及我廠第二臺自制8m2高效濾堿機的投產,系統母液由膨脹轉為持續穩定的收縮趨勢,對于AⅡ泥中各有效組份的回收再利用,便由長期的企盼變成可能。根據我廠在AⅡ泥回收方面的多年的實際經驗,選用了反洗壓濾機(改進型)作為濾過設備,安裝調試完畢并投人正常生產,經過一年多的實際檢驗,此項工程已完全達到了設計要求,各項指標優于其他AⅡ泥的回收分離技術,取得了良好的社會效益和經濟效益。
泥分離回收流程
來自AII澄清桶底部的AⅡ泥稀液(視固液比為40%一5()%),首先進人AⅡ泥稀液池,用AⅡ泥漿泵打人高位槽,再泵入filter press的板框內室,進行依靠泥漿泵輸液壓力為濾過動力源的壓濾,濾液進入緩沖缸,然后由AⅡ泵打回AⅡ澄清桶、濾餅則經反洗后再卸料,完成濾過過程。
技術指標
生產強度AⅡ泥稀液量:>12m3/d3600m3/aAⅡ濾液量:>10m3/d3000m3/a泥渣(餅):>2/d600m3/a23濾餅的組份2000年11月~2001年3月查定結果濾渣平均含水均在28%~30%之間。
主要經濟技術指標總投資:20萬元回收AII價值:2000元/d60萬元以上/a運行費用:10萬元/a效益:
①四個月即可收回投資;
②年效益達50萬元以上3效益分析31環境效益該項工程竣工投產,每天上午都能正常的進行AⅡ泥的回收處理工作,8個月來已至少處理了2400AⅡ泥稀液,濾液全部進八生產系統,實現了化害為利,變廢為寶的目標。該項工程每年將處理廢液在3000m]以上,基本上使我廠下水道實現了達標排放,避免了江河污染,產生了良好的環境效益。
social benefit
此項技術在我廠的開發成功,不僅使我廠廢水實現了達標排放,為環境事業做出了貢獻,同時,也為廣大侯氏制堿——加壓變換氣制堿技術做出了貢獻,使此項制堿工藝更合理、更完善。此外,該項回收技術流程合理、操作維護方便、勞動強度小,運行可靠,與其他AⅡ泥分離回收流程比較,除壓濾機外,附屬設備基本相同,因此,該項技術對其他聯堿廠的AⅡ泥綜合回收利用,具有一定的推廣和指導意義。3.3經濟效益該項工程既是變廢為寶的環境工程,也是綜合利用的效益工程,不僅每年可以低成本回收60多萬元臺格的AⅡ液,還對我廠的整個生產的平衡運行實現NH3/CO2平衡產生了積極作用,間接的經濟效益可觀。
concluding remarks
該項xAZF反洗壓濾機應用于AII泥回收技術的開發成功,對我廠的綜合利用起著銀好的推動作用,其環境效益、經濟效益、社會效益良好。濾液為制堿所需之AⅡ液,濾餅一般含水份<30%,根據需要,可以經過反洗進一步除雜后再卸料,是可供綜合利用的生產含鈣和鎂有價值的多種化工產品的原料,或直接作為加工多元復合肥的原料,這將是我們下一步工作的方向。