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現(xiàn)狀 BDO 裝置炔化催化劑的置換,目前使用圓盤(pán)過(guò)濾器 (F103)實(shí)現(xiàn)廢催化劑的分離。在 BDO 裝置停車(chē)后,炔化 催化劑的活性降低不可逆轉(zhuǎn),需對(duì)炔化催化劑進(jìn)行大量置 換以滿足催化活性要求。使用現(xiàn)有的圓盤(pán)過(guò)濾器(F103) 工作量大且分離效率低,炔化催化劑置換速度慢,對(duì)裝置 負(fù)荷的影響周期長(zhǎng)。每次處理約 1.5 m3 催化劑漿液,時(shí)間 為 6 h ~ 8 h。同時(shí),甩出的稀糊狀廢催化劑中帶有 BYD 溶液,危廢量大,處理費(fèi)用高且處理手續(xù)難度大。單套裝 置,每天過(guò)濾器 F103 需運(yùn)行 3 個(gè)周期,員工每班次 需完整地操作一次,每周 6 d,工作量大。每天約排出廢催 化劑 8 桶(200 L 鐵皮桶),約合 1.6 t。每年(按 300 d 計(jì) 算)約使用鐵皮桶 300 d×8 個(gè) / d=2400 個(gè),費(fèi)用高。
BDO 裝置如采用High Pressure Diaphragm Filter Press替換原設(shè)計(jì)的圓盤(pán) 過(guò)濾器 F103 進(jìn)行炔化催化劑分離,該設(shè)備運(yùn)行效果較好, 處理量較大且分離效率高。優(yōu)點(diǎn)如下。
1)回收 BYD 溶液, 節(jié)約生產(chǎn)成本。
2)替換 F103,節(jié)省濾盤(pán)采購(gòu)費(fèi)用,減少 盛放廢催化劑的鐵皮桶的采購(gòu)費(fèi)用。
3)排出的催化劑水液 含量少,減少了廢銅鉍催化劑的產(chǎn)生量,進(jìn)而減少處理難 度和處理費(fèi)用,緩解環(huán)保壓力。
4)大大降低了員工的勞動(dòng) 強(qiáng)度。
增加壓濾機(jī)前后流程對(duì)比
增加壓濾機(jī)前,使用圓盤(pán)過(guò)濾器進(jìn)行分離,F(xiàn)102 濃縮 循環(huán)液進(jìn)入緩沖槽(V104)中,然后進(jìn)入圓盤(pán)過(guò)濾器 F103 中進(jìn)行過(guò)濾。在整個(gè)過(guò)濾分離期間,如果 F103 的濾盤(pán)出現(xiàn) 形變或者催化劑的濃度過(guò)稀,都會(huì)導(dǎo)致過(guò)濾失敗,清液無(wú) 法采出。并且圓盤(pán)過(guò)濾器的濾盤(pán)是密封在設(shè)備內(nèi)部,一旦出現(xiàn)無(wú)法清液采出的情況,圓盤(pán)過(guò)濾器就被迫停運(yùn),必須 將所有濾盤(pán)吊出,才能準(zhǔn)確找出變形位置,造成的檢修工 作量巨大。在正常過(guò)濾期間,圓盤(pán)過(guò)濾器需頻繁甩盤(pán),來(lái) 保證過(guò)濾效果。圓盤(pán)過(guò)濾器每天分離物料約 5 m3 ,并且在 甩盤(pán)之后,過(guò)濾后的廢催化劑呈糊狀,含水量約占 60% 左 右。流程示意如圖 1 所示。 增 加 壓 濾 機(jī) 之 后,F(xiàn)102 濃 縮 循 環(huán) 液 進(jìn) 入 緩 沖 槽 (V104)中,進(jìn)入壓濾機(jī),壓濾機(jī)共有 29 塊濾板,且濾板 之間都有透明采出管線,能夠準(zhǔn)確判斷壓濾效果,及時(shí)調(diào) 整濾布或者催化劑濃度。壓濾后的清液回收至系統(tǒng),每天 分離處理物料可達(dá) 20 m3 ,大大提高了工作效率。處理后 的濾餅成塊狀,含水量約在 10% ~ 15%。同時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)安 裝的過(guò)程中,增加了清液回收緩沖罐,緩沖罐出口增設(shè)一 組袋式過(guò)濾器,采用精度為 1μm 的濾袋對(duì)清液再次進(jìn)行 過(guò)濾回收,避免催化劑的細(xì)小顆粒進(jìn)入后系統(tǒng)中。
壓濾機(jī)的結(jié)構(gòu)和技術(shù)參數(shù)
壓濾機(jī)的組成有 5 個(gè)部分。
1)機(jī)架部分:機(jī)架是整套 設(shè)備的基礎(chǔ),它主要用于支撐過(guò)濾機(jī)構(gòu),由止推板、壓緊 板、機(jī)座、油缸體和主梁等連接組成。設(shè)備運(yùn)行時(shí),油缸 體上的活塞桿推動(dòng)壓緊板,將位于壓緊板和止推板之間的 隔膜板、濾板及濾布?jí)壕o,以保證帶有壓力的濾漿在濾室 內(nèi)進(jìn)行加壓過(guò)濾。
2)過(guò)濾部分:過(guò)濾部分是由整齊排列在主梁上的隔膜濾板、廂式濾板和夾在他們之間的濾布組成。 過(guò)濾開(kāi)始時(shí),濾漿在進(jìn)料泵的推動(dòng)下,經(jīng)止推板的進(jìn)料口 進(jìn)入各濾室內(nèi),濾漿借助進(jìn)料泵產(chǎn)生的壓力進(jìn)行固液分離, 由于過(guò)濾介質(zhì)(濾布)的作用,使固體留在濾室內(nèi)形成濾 餅,濾液則由排液閥排出。排液閥后采出管線采用透明膠 管,能夠更為直觀的觀測(cè)過(guò)濾效果。
3)液壓部分 :液壓 部分是主機(jī)完成壓緊和松開(kāi)的動(dòng)力裝置,在電氣控制系統(tǒng) 的作用下,通過(guò)油缸、油泵及液壓元件來(lái)完成的一系列工 作 ;當(dāng)系統(tǒng)被壓緊時(shí),將各個(gè)濾室密封,用于過(guò)濾 ;反之, 松開(kāi)時(shí),用于卸料。
4)卸料部分:卸料機(jī)構(gòu)主要由兩臺(tái)減 速機(jī)、傳動(dòng)軸、鏈輪、鏈條等部件組成。當(dāng)壓緊板松開(kāi)后, 支撐座位置的電機(jī)啟動(dòng),通過(guò)鏈輪和鏈條拉動(dòng)油缸座、壓 緊板,并拉開(kāi)第一濾板,止推板位置的電機(jī)啟動(dòng),帶動(dòng)隔 板拉開(kāi)第二部分濾板,通過(guò)電控信號(hào)傳遞,使之反轉(zhuǎn),帶 動(dòng)隔板拉開(kāi)剩余的濾板,這樣一個(gè)卸料過(guò)程完畢。
5)電氣控制部分 :電氣控制是整個(gè)系統(tǒng)的控制中心,它主要由電 控柜、斷路器、空氣開(kāi)關(guān)、接觸器、中間繼電器、行程開(kāi) 關(guān)以及接近開(kāi)關(guān)等組成,可控制整個(gè)壓濾循環(huán)。
Working Principle of Filter Press
該高壓隔膜壓濾機(jī)擺脫了傳統(tǒng)箱式壓濾機(jī)僅靠流體靜 壓力進(jìn)料擠壓脫水的方式,它在入料初期的工作過(guò)程和傳 統(tǒng)箱式壓濾機(jī)一樣,通過(guò)給料泵不斷地將物料壓入濾室, 擠壓室內(nèi)的物料,料漿通過(guò)濾布過(guò)濾分離,在過(guò)濾期結(jié)束 后即停止入料,濾餅的進(jìn)一步脫水是采用壓縮空氣充填隔 膜,由隔膜變形產(chǎn)生兩維方向的壓力,來(lái)破壞顆粒間形成 的拱橋,將殘留在顆??障堕g的濾液擠出 ;濾餅中的毛細(xì) 水,則通過(guò)強(qiáng)氣流進(jìn)行穿流置換排出。因而高壓隔膜壓濾 機(jī)可以最大限度地降低濾餅的水分。 壓濾機(jī)工作時(shí), 液壓站上的柱塞泵給油缸的無(wú)桿腔供 油,油缸體上的活塞桿推動(dòng)壓緊板, 將隔膜濾板、廂式濾 板及濾布?jí)壕o(當(dāng)達(dá)到壓力上限時(shí),柱塞泵停止工作), 使 相鄰濾板之間形成封閉濾室。然后啟動(dòng)入料泵,含有催化 劑的物料由入料泵以 0.8 MPa 的壓力通過(guò)濾板的中心孔進(jìn) 入各濾室(止推板的中心孔和壓緊板的側(cè)面兩端同時(shí)進(jìn)料) 通過(guò)入料壓力進(jìn)行固液分離, 利用濾布的透水性, 使催化 劑留在濾室內(nèi)形成濾餅, 濾液由濾板的排水孔排出。待濾 餅形成后, 再向隔膜濾板內(nèi)通入除鹽水, 進(jìn)行壓榨, 進(jìn)一 步降低濾餅水分。通過(guò)泄壓閥排出系統(tǒng)中的壓力后,柱塞 泵啟動(dòng)給油缸的有桿腔供油,活塞桿收回油缸,第一組濾 板松開(kāi),通過(guò)拉板機(jī)構(gòu)依次拉開(kāi)每組濾板, 實(shí)現(xiàn)最終卸料。 至此, 一個(gè)壓濾循環(huán)結(jié)束 。
效益分析
降低廢催化劑處理成本 原 F103 分離出的廢催化劑為稀糊狀,現(xiàn)壓濾機(jī)分離出 的廢催化劑為干塊狀。 單套裝置使用 F103,每天分離出廢催化劑 8 桶,1 周運(yùn) 行 6 d,一年(300 d)產(chǎn)生廢催化劑 300 d×8 桶 / 天 =2400 桶,2 套裝置共計(jì) 4800 桶,約合 4800 桶 ×0.2 t/ 桶 =960 t; 使用壓濾機(jī),每天分離出廢催化劑 8 桶,1 周運(yùn)行 3 d,一 年(300 d)產(chǎn)生廢催化劑 150 d×8 桶 / d=1200 桶,2 套裝 置共計(jì) 2 400 桶,約合 2400 桶 ×0.2 t/ 桶 =480 t。 原稀糊狀的廢催化劑處理費(fèi)用約 600 元 / 噸(該公司 付給處理方),每年處理費(fèi)用約為 600 元 / t×960 t=57.6 萬(wàn) 元 ;現(xiàn)干塊狀的催化劑外售費(fèi)用為 280 元 / t(處理方付給 我公司),每年外售費(fèi)用為 280 元 / t×480 t=13.44 萬(wàn)元。每 年節(jié)省費(fèi)用為 57.6+13.44=71.04 萬(wàn)元。
降低原料消耗,提高產(chǎn)能
多回收 BYD 溶液(25%)約 480 m3 。每年多回收 BYD 溶液(25% 濃度)約 480 m3 ,約合成品 BDO 溶液 120 t,價(jià) 值 96.0 萬(wàn)元。 6.3 減少濾盤(pán)采購(gòu)成本 F103 停用,每年少采購(gòu) 2 套濾盤(pán),濾盤(pán)使用周期為一 年,單套濾盤(pán)費(fèi)用約為 27.0 萬(wàn)元,每年節(jié)省采購(gòu)費(fèi)用約 54.0 萬(wàn)元。 6.4 降低催化劑空桶消耗成本 由于排出的催化劑水液含量少,減少了廢銅鉍催化劑 的產(chǎn)生量,使得廢催化劑空桶使用數(shù)減少 2 400 個(gè),空桶費(fèi)用為 80 元 / 個(gè),合人民幣 1200 個(gè) ×80 元 / 個(gè) =19.2 萬(wàn)元。 以上共計(jì)產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益約為 71.04 萬(wàn)元 +96.0 萬(wàn)元 +54.0 萬(wàn)元 +19.2 萬(wàn)元 =240.24 萬(wàn)元 / 年。 同時(shí)由于壓濾機(jī)操作方便,分離效率高,操作頻次低, 大大降低員工的勞動(dòng)強(qiáng)度 ;并且壓濾機(jī)能夠迅速判斷無(wú)法 清液采出的要因,避免了 F103 濾盤(pán)重復(fù)拆裝的問(wèn)題,降低 了設(shè)備檢修頻次,間接降低了勞動(dòng)強(qiáng)度和生產(chǎn)負(fù)擔(dān) 。
concluding remarks
High Pressure Diaphragm Filter Press在 Reppe 合成 1-4 丁炔二醇過(guò)濾系統(tǒng) 的生產(chǎn)使用過(guò)程中, 突出體現(xiàn)了其對(duì)入料的適應(yīng)能力強(qiáng)、 處理能力大、過(guò)濾速度快、卸料速度快等優(yōu)點(diǎn),故在處理 黏度大、粒度細(xì)及濃度高的物料領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。 增加了回收 BYD 溶液的處理能力, 有效減少了廢銅鉍催化 劑的產(chǎn)生量, 減少了灑落地面造成污染, 進(jìn)而減少公司危 廢的處理難度和處理費(fèi)用, 滿足了生產(chǎn)系統(tǒng)的需要, 經(jīng)濟(jì) 效益顯著, 取得了預(yù)期效果。