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廂式壓濾機處理鹽泥改造

Category.Technical Literature 576

鹽泥是氯堿行業原鹽精制過程中產生的廢棄物。我國燒堿企業所用的原鹽質量較差,產生的鹽 泥量也相對較多。項目燒堿產能為2l萬t/a,排放 含水質量分數約為95%的鹽泥達19萬t/a。大量 的鹽泥廢渣直接排人地溝,不僅造成資源的浪費,而 且流入湘江,造成了嚴重的環境污染。因此,中鹽株 化決定對鹽泥處理工藝進行改造,采用過濾效果好、 效率高的廂式filter press替代三層洗泥桶洗泥回收原 鹽。處理后的清液送到化鹽工段回收利用,干渣運 走填地深埋,既降低了燒堿生產的鹽耗,又解決了鹽 泥排放造成的污染。

改造前鹽泥處理狀況

采用隔膜法和離子膜法生產燒堿,電 解槽使用的鹽水必須進行嚴格精制,在鹽水精制過 程中又必須添加Na2CO,、NaOH以除去原鹽中夾帶 的Ca2+、M92+,在澄清桶底部生成CaCO,、Mg(OH)2 等混合物鹽泥。從澄清桶底部排出的鹽泥中原鹽的 質量濃度為315 g/L,這些鹽泥經三層洗泥桶洗滌, 回收部分原鹽后,再將含鹽質量濃度為15 g/L的鹽 泥從三層洗泥桶底部排出。三層洗泥桶是將鹽泥與清水逆流接觸多次,回 收鹽泥中的NaCI,降低鹽泥中的NaCI含量。三層 洗泥桶為鋼板焊制的立式圓桶,內有2個水平隔板 將桶分隔為上中下3層。從上到下每層有緩慢轉動 的泥耙,泥耙由桶蓋上部的傳動裝置帶動。桶外上 方裝有3個洗水小槽。操作時,清水從洗水槽進入, 利用位差流入洗泥桶的下層,與中層耙下的泥漿接 觸。洗水因中層和下層之間中央套管泥封的阻攔, 不能進入中層,而從中層上部邊緣的導管流人一次 清水小槽。一次清水小槽的洗水進入洗泥桶的中 層,與上層耙下來的泥漿相接觸;同樣,由于泥封阻 擋,二次洗水從中層上部邊緣的導管流入二次洗水 小槽;二次洗水小槽的洗水進入洗泥桶的上層,與上 部加入的鹽泥漿相接觸;三次洗水由上部邊緣的集 水槽溢流出來,再回收利用。鹽泥漿經過3次逆流 洗滌后,從下層底部定時排出。鹽泥雖經3層洗滌,其底部排出的廢泥含鹽量 仍然較高,特別是泥漿較濃時,洗滌效果更差。為解 決這個問題,中鹽株化曾嘗試將用工業水洗泥改為 熱水洗泥,雖達到了一定的洗滌效果,但由于洗水溫 度升高,要增加熱能,得不償失,更重要的是這些鹽 泥外排,沒有從根本上解決環境污染問題。 2改造后的鹽泥處理工藝 從澄清桶底部排出的鹽泥含原鹽質量濃度約為 315 g/L,生產1 t 100%NaOH排出鹽泥漿0.6—0.9 m3,含水質量分數約為95%。按中鹽株化21萬t/a 燒堿產能計算,排鹽泥漿量為:2l萬t/a×0.9 m3/t =18.9萬m3/a。 l h排鹽泥量為:18.9萬in3÷8 000 h=23.63 m3/h。 1天排鹽泥量為:23.63 m3/h×24 h=567 m3。 根據日排鹽泥量,中鹽株化選擇了國產復合橡 膠板廂式壓濾機3臺,其型號為FBXY一70/870,處 理含水質量分數約為95%的泥漿200 m3/d。該壓 濾機在電力機械驅動下,絲桿帶動活動壓板向前壓 緊全部濾餅,向后則帶動活動壓桿復位。

廂式壓濾機簡介

Chamber Filter Press是一種間歇式操作的過濾設備,用 于各種懸浮液的固液分離,分離效果好,廣泛應用于 石油、化工、染料、冶金、醫藥、食品等行業。該機采 用機、電、液一體化設計制造,結構合理、操作簡單可 靠、維護方便,能實現濾板壓緊、進料、過濾、洗滌等 工序的自動操作;濾板為TPE彈性體無堿玻璃纖維 聚丙烯模壓而成;濾布采用耐酸、耐堿性能良好的丙 綸材料;整體結構采用球鐵鑄造件,使用壽命長。 2.2廂式壓濾機壓榨脫水原理 壓濾機由濾板、壓縮板、濾布及壓榨隔膜組成, 濾板2端面覆蓋著濾布,壓縮板2端覆蓋著壓榨濾 膜,壓榨濾膜外面覆蓋濾布,2濾布中間有通道。當 濾板壓緊后,過濾物進入由過濾機構、濾板、壓縮板 所形成的濾室,固體顆粒被濾布截留在濾室內,液體 則穿過濾布順著濾板和壓榨隔膜的溝槽進入出液通 道,排出機外。 該壓濾機可進行濾餅洗滌,可進一步回收濾餅 中含的水,通常可以從洗滌口或進料口通入壓縮空 氣(即吹氣),壓縮空氣通過濾餅層時帶走濾餅中的 一部分水分,從而降低濾餅的含水率。料漿在機內 經過過濾、濾餅洗滌、壓榨、吹氣后可得到含水質量 分數為45%左右的泥漿。其過濾、洗滌、壓榨后的 有效成分送鹽水工段回收利用。

廂式壓濾機處理鹽泥的效果

用廂式壓濾機替代三層洗泥桶回收泥漿中的原 鹽是在具有針對性的前提下進行的,主要是解決三 層洗泥桶原鹽回收不徹底,而且洗滌后的泥漿排入 地溝,流入湘江,污染環境和破壞鹽水平衡等一系列 問題。該壓濾機結構合理,操作簡單可靠,維修方 便,能實現濾板壓緊、進料、壓濾、洗滌、壓榨、拉板等 各道工序;同時有自動拉板系統,大大降低了勞動強 度,提高了生產效率。

改造后的經濟效益

鹽泥從澄清桶底部排出,含原鹽質量濃度約為 315 g/L。生產1 t 100%NaOH排出鹽泥漿0.6— 0.9 m3,含水質量分數約為95%,中鹽株化有2l萬 t/a燒堿生產裝置,排鹽泥漿量為:210 000 t/a×0.9 n13/t=189 000 m3/a。 三層洗泥桶廢泥排地溝時所含原鹽質量濃度為 15 g/L,排原鹽量為189 000 m3/a×15 kg/m3= 2 835 t/a,節約費用2 835 t/a×245形t=694 575 形a,約為69.5萬形a。排水量為189 000 m3/a× 95%=179 550 m3/a,節約費用179 550 m3/a×0.9 元/m3=32.3萬元/a。合計為:69.5萬元/a+ 32.3萬元/a=101.8萬元/a。 經過以上簡單的經濟分析可見,此次降耗改造 經濟效益總計101.8萬形a。而改造所用費用為: 設備費32萬元、土建費15萬元、設備安裝費12萬 元、其他費用6萬元,總計65萬元。可見,只要不到 1年時間就完全可以收回全部投資。 結構性防護措施可切斷對環境的破壞或污染,進行 污染物的收集、處置,防止危險事故進一步擴大。離子膜法燒堿新建裝置要滿足國家和所在 地區的安全防護間距要求。根據氯堿廠(電解法制 堿)衛生防護距離標準(GB 18071—2000),離子膜 法燒堿裝置至居住區邊界的最小距離符合氯堿廠的 衛生防護距離僅獲得較好的經濟效益,而且更 重要的是為環境保護做出了較大貢獻。多年來原鹽生產采用三層洗泥桶洗泥回收鹽泥工藝,造成了環境污染,這一直是項目重視并急欲解決的問題。

隨著國家對環境保護的要求標準越來越高,為響應 國家節能減排方針政策,項目投入大量資金對 鹽泥進行處理。該項目建成投運后, 達到了預期的目的。鹽水全部得到了回收,鹽泥全 部得到了妥善的處理,消除了重大污染源。全自動 壓濾機各道工序均由電柜集中控制,可使整個生產 過程實現全自動和遠距離操縱。該項目投資少,見 效快,節能,環保效益顯著,為公司的生產經營和環 境保護做出了貢獻。

 

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