Plate and frame filter presses的出現,曾為黃酒實現機械化生產起到了積極 的作用。而后,又陸續出現了Chamber Filter Press、廂式隔膜壓濾機等, 進一步推動了黃酒的過濾、壓濾技術的發展。黃酒壓濾機雖然實 現了機械化生產,但卸糟、運糟為手工操作,勞動強度仍非常 大,這些都是黃酒生產自動化進程中的障礙。鑒于此,充分運用 當前的自動化技術、信息技術、計算機技術、管理科學等技術, 實現集控制、優化、調度于一體自動化黃酒壓濾機,是當前黃酒 工業發展的一個重要方向,為此,我們對黃酒自動化壓濾系統技 術展開了研究。研究內容如下:
①對機械化黃酒壓濾機技術和存在的問題、缺點進行研究:
②自控壓濾機的方案設計: 設計、試制樣機進行榨酒試驗,總結樣機試驗結果;
③自動控制壓濾機設備的實施;
⑤引進自動控制壓濾機設備和黃酒壓濾機自動控制系統,進 行自動控制壓濾系統的應用研究。
機械化黃酒壓濾機的研究
黃酒壓濾機初步實現了機械化生產, 但卸糟、運糟仍為手工操作,勞動強度非 常大。而且目前的黃酒板框式壓濾機的操 作中,也有多手工操作:榨酒機頂緊需兩 支撐桿,手動開啟進缸活塞按鈕開關:板 框式壓濾機進料壓力控制在0.6Mpa/cm2以 內,超過壓力則易噴料,當進料速度減 慢、出1:3壓力已接近0.6Mpa/cm2時,采用 間斷進料方式;卸糟需兩人同時操作,從 榨酒機活封頭開始按順序將壓板和濾板之 間的糟板脫出放入稽車內,并用工具將每 塊濾板進料孔內的余糟及雜質清理干凈; 原板框式壓濾機榨酒能力小。
2、黃酒自動化壓濾系統的方案設計
公司引進自動控制系統壓濾機,對XAZG/中1000一U壓 濾機設備一體化控制系統進行攻關,根據 壓濾機自控的設計方案先設計試制一臺樣 機進行試驗。 壓濾機新增加1路壓縮空氣進氣、排 氣,壓濾機油缸停機位置檢測配置1個行 程開關,壓濾機油缸換向控制用1臺三位 四通電磁閥、拉板液壓馬達換向控制用1 臺三位四通電磁閥,壓濾機配置一個三色 顯示信號燈,紅色故障狀態,綠色運行狀 態,黃色卸料工作狀態,燈全不亮為不工 作狀態,手自動切換開關一組觸點接入 OCS,其他按鈕控制采用電氣連鎖,不接入 DCS等等。
3、設計、試制樣機進行榨酒試驗,總結樣機試驗結果
3.壓濾機的測試結果
(1)酒液清澈度:較好
(2)板糟殘酒率:板糟干燥符合要 求
(3)濾布固定及清洗:濾布內嵌, 衛生清潔,濾布內嵌更換安裝麻煩;
(4)自動卸糟效果:自動拉板運行 正常,時間設置與糟板下滑程度相關。
經過多次試驗,樣機需改進的問題
3.2.1滲漏問題:內置濾布滲漏少, 基本無滲漏。但濾布掉下來后安裝困難。 外掛涂膠濾布滲漏相對較多,主要問題是 濾布要移位,拉手柄上的定位柱子頂住后 使密封不能到位,多次使用后涂膠濾布效 果失去。
3.2.2 殘留酒問題:暗流方式是好 的,采用雙臺膠圈密封,管道內殘酒基本解決。但橡膠板流酒螺絲孔因為不是最低 處,所以殘酒還是很多,原來有接酒盤, 所以沒有仔細留意,把流酒孔移到低處。
3.2.3自動拉板:自動卸糟功能是好的,問題是自動拉板效果不好。原因是壓 板、濾板晃動使拉板移位或糟板上薄下厚 使板失去重心,使自動拉板不能正常。
3.2。4糟板上薄下厚問題:主要是操作 問題產生,在操作工藝上改進可以解決。
3.2.5壓縮空氣上進氣:相對來講目 前集中進氣比較好,單管進氣主要問題是 壓濾機如果壓濾板之間進料不均勻易產生 破板現象。
3.2.61000的板太重,換板不安全, 建議用塑料板。濾布清洗用高壓水槍,操 作箱盡量要做到防水。
自動控制壓濾設備的實施
經過多次試驗研究改進,研制出自動 控制和自動出糟的黃酒壓濾機,設備由徐 州創元機械制造有限公司制造。特別是黃 酒槽自動出料輸送裝置,包括碎糟裝置和 輸送裝置,碎糟裝置的輸出口與輸送裝置 的輸入口相接,碎糟裝置包括兩個相互平 行的第一軌道i輸送裝置包括兩個相互平 行的第二軌道,第二輸送帶上設有若干個 相互平行的輸入口,第一輸送帶的端部為 ACADEMIC FORUM l學術論壇 輸出口,輸入口與輸出口相接,第二輸送 帶的端部安裝有貯糟缸,把糟輸送到貯糟 缸,實現自動輸糟。
建立黃酒自動化壓濾系統
壓濾機自動控制系統,黃酒壓濾機設備,建立起自 動控制壓濾黃酒系統。壓濾機的設備主要 有——三大部分組成。控制方式分為: “就地控制”與“遠程控制”兩種方式。 就地控制:將控制箱選擇開關置于手動, 此時,壓濾機通過現場控制箱按鈕操作, 遠程計算機無法操作i遠程控制:將控制 箱選擇開關置于自動,此時,壓濾機通過 遠程計算機控制,現場控制按鈕無效,其中遠程控制又可分為手動模式和自動模 式。黃酒自動化壓濾系統的控制流程,主 要包括壓濾前的進料榨酒、進氣壓濾和拉 板卸糟等過程,通過程序設定和多次調 試,使壓濾系統各環節很好地完成了無縫 對接,實現了自動化。
黃酒自動化壓濾系統應用結論
研制成功的黃酒自動化壓濾系統, 具有嵌入式內置濾布、雙流道和全封閉的 暗流管道流酒,無泄漏;進料和卸糟、碎 糟、出料、糟輸送操作自動化;運用外進 氣系統,快插式閥門可及時分離漏板,不 必停止整機進料即可更換漏板,濾板出液 孔鉆孔位置下移,使流酒徹底順暢,無殘 留、不存酒液。通過應用表明,大大提高 了黃酒壓濾產量,節約勞動力和減輕勞動 強度,也進一步確保了黃酒質量和安全, 并降低黃酒損耗。自動化壓濾機壓濾 出的產品質量也較好,經國家黃酒產品質 量監督檢驗中心檢測,產品各項指標均符 合國家標準。黃酒自動化壓濾系統技術的 應用和推廣,將推動黃酒行業向自動化、 智能化、信息化的改造提升,具有很好的 經濟效益和社會效益