鹽泥壓濾機(jī)主要因素優(yōu)化方案及結(jié)果分析
1) 優(yōu)化鹽泥操作法 結(jié)合之前試驗(yàn)分析,將鹽泥產(chǎn)生及處理步驟中的鹽泥壓濾操作法進(jìn)行優(yōu)化設(shè) 計(jì)。即壓濾機(jī)的原操作步驟:進(jìn)液、加壓、吹風(fēng)、水洗、排泥,優(yōu)化后的操作步 驟:進(jìn)液、加壓、吹風(fēng)、水洗、吹風(fēng)、水洗、排泥。其中,兩次吹風(fēng)和水洗總量與 改進(jìn)前吹一次工藝風(fēng)所用量一致,不額外增加工藝風(fēng)和洗滌水量,水洗后的濾液仍 當(dāng)作化鹽水繼續(xù)化鹽;同時(shí),增加管道加壓泵,提升水洗壓力。 試驗(yàn)完成后對優(yōu)化鹽泥操作法后的濾餅實(shí)驗(yàn)樣品進(jìn)行含鹽分析。鹽泥壓濾操作法優(yōu)化之后,濾餅中含鹽量基本均降 低至 10%以內(nèi)。但若在鹽泥壓濾時(shí)未進(jìn)行水洗,濾餅中的鹽泥含鹽量高于 10%。 同一臺鹽泥壓濾機(jī)采用相同的水洗和吹風(fēng)工藝,不同位置的鹽泥含鹽量不一致,其 中不同位置含鹽量基本均滿足:尾端>進(jìn)口端>中部。當(dāng)水洗時(shí)長及吹風(fēng)時(shí)長相 同,且水洗量十分接近時(shí),工藝風(fēng)量越大,鹽泥中含鹽量越小。若拋開水洗量及工藝風(fēng)量不看,假設(shè)水流速度及工藝風(fēng)速度一定時(shí),當(dāng)水洗時(shí)長一定時(shí),吹風(fēng)時(shí)長越 久,鹽泥中含鹽量越低;當(dāng)吹風(fēng)時(shí)長一定時(shí),水洗時(shí)長越久,總體來說鹽泥中含鹽 量越低。
2) 提高鹽泥壓濾溫度 一次鹽水系統(tǒng)換熱系統(tǒng)改造。即將一次鹽水工序的一期、三期化鹽水換熱器共 5 臺,由熱水換熱改為蒸汽換熱。在車間的氯化氫合成工序,將蒸汽合成爐的蒸汽 出口總管上分出一路,直接供應(yīng)一次鹽水換熱系統(tǒng),增加自動調(diào)節(jié)閥,充分利用車 間副產(chǎn)蒸汽,減少外網(wǎng)蒸汽使用量,降低運(yùn)行成本的同時(shí),間接提高鹽泥溫度。同 時(shí),鹽泥池增加蒸汽自動控制。在輸送至一次鹽水換熱器的蒸汽管線上,分出一支 通入鹽泥池液面以下,增加自動調(diào)劑閥,并在鹽泥泵回流管處增加遠(yuǎn)傳溫度計(jì),隨 時(shí)在線監(jiān)控鹽泥池的溫度,以穩(wěn)定工藝指標(biāo),保證壓濾效果。
經(jīng)一次鹽水系統(tǒng)換熱系統(tǒng)重新優(yōu)化設(shè)計(jì)后,DCS 系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)控制鹽泥池溫度 與蒸汽調(diào)節(jié)閥,并設(shè)置自動控制相關(guān)參數(shù)。經(jīng)試驗(yàn)測試,鹽泥池中稀鹽泥的溫度提 高至 62℃左右,對蒸汽的消耗量明顯降低,同時(shí)提高了壓濾機(jī)的工作效率。圖 17 是提高鹽泥壓濾溫度前后鹽泥中含鹽量。由圖可知,按照以前工藝,鹽泥中含鹽量 仍高于 15%;在鹽泥壓濾溫度提高后,鹽泥中的含鹽量顯著降低,且均低于 10%,總體下降率可達(dá) 50%左右,達(dá)到一次壓濾試驗(yàn)的試驗(yàn)?zāi)繕?biāo)要求。